长安之星刹车常见故障.docx
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长安之星刹车常见故障.docx
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长安之星刹车常见故障
长安之星刹车常见故障
∙一、长安之星刹车制动效果不良(刹车偏软)。
汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。
通常是由于:
1.分泵或总泵渗油,不能保证足够的油压;2.制动器有故障;3.制动管路中渗入空气。
液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性来判断。
维持制动时,踏板的高度若缓慢下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良、总泵或分泵活塞密封不良、回油阀及出油阀不良。
可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。
若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。
连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。
二、长安之星刹车制动突然失灵。
汽车在行驶中,一脚或连续几脚制动,制动踏板均被踏到底,制动突然失灵。
原因:
1.制动总泵或分泵漏油严重;2.制动总泵或分泵活塞密封圈破损,或刹车油路中有过多的空气。
如发生此情况,司机应迅速连续两脚刹车。
发生制动失灵的故障,应立即停车检查。
首先观察制动液罐中的制动液有无亏损,然后观察制动总泵、分泵、油管有无泄漏制动液处。
三、长安之星刹车跑偏。
刹车时,方向跑偏,特别是没有装abs刹车防抱死装置的汽车,方向控制不了,其原因为刹车磨损不均,总泵一个活塞油封膨胀、一个分泵漏油所致。
四、长安之星刹车抖动。
刹车时摆振,方向盘弹手。
原因为刹车盘摆差超限,刹车钳变形,刹车片磨成锥形。
发生此类情况必须进厂检修。
五、长安之星刹车吱吱响。
一般为刹车盘、刹车片或制动鼓、蹄片磨损不平所致。
六、长安之星刹车不回。
踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程,汽车起步困难或行驶费力。
故障现象:
踩刹车踏板,踏板不升高,无阻力。
需判断制动液是否缺失;制动分泵、管路及接头处是否漏油;总泵、分泵零部件是否损坏。
正确的试刹车方法应该如下:
在平整水泥路面上,挂2档或3档将速度轰到40码左右,
放掉油门踏板后,随即一脚刹车踩到底。
踩刹时,方向要扶正。
试刹车的目的:
1.制动距离应该在安全范围内。
(具体拖印长度因多种因素而论,但一般空车大多不超过3----4米)。
2.刹车时,车子不跑偏,不甩头摆尾。
3.由于碟刹和鼓刹对分泵的响应程度不一,前后轮两组拖印长度不一样长乃正常现象,只要不跑偏,就不算毛病。
同样,即便同是两前轮或两后轮,由于微型车设计简约,要求也不是很精细,
左右轮的动态响应受力时间也不完全一致。
说形象点就是两边刹车力上去的时间和大小稍有点前后,
特别是当你踩刹车不是很快时,先受到力的轮子已经转得慢了,但这个轮子还在转,既转着,也摩擦着,
就开始出拖印了。
另一边的轮子受到的力比它小,拖印还没出来,此时,由于你车速惯性不是很大,
车子便已停止滑行。
所以,只有一条拖印。
刹车力左右不一致最大的害处是两轮胎磨损程度肯定有不一致,
可以用定期对边调换的方法弥补。
以上论述是在四轮束角、倾角在正常状态时而言。
而有时,特别是两前轮中,某个轮子由于落沟颠坑,撞路牙等原因,位置变形,
前束已经歪了,在刹车时,这只轮子也会先出拖印
样子你车子这个问题有点复杂了。
刹车踏板的高低可以调整,刹不死的问题有点复杂。
已经改换了这么多配件了,刹车油没少申明刹车管路没有问题,唯一只有刹车盘和刹车鼓没有换,可以试试改换,多排下刹车管路里的空气。
但愿可以处理完成问题。
你换刹车的时候有没有磨过刹车鼓?
根据你的信息,估计应该是刹车管路中出现了气泡,但详细是加注的时候造成的,还是刹车管路的布置问题。
可能刹车管路离发烧件太近了。
建议你自行查抄一下。
排气方法,在刹车分泵的处所有一个放气螺栓。
一人踩下刹车踏板不松,此时另一人就松掉排气螺栓让刹车油出来,在拧紧放气螺栓。
驾驶员松掉刹车,在踩下不松接着放气....直到出来全是刹车油。
每个车轮都这样做。
但要保证刹车油罐中不能低于最小刻度。
。
我看你再换杀车总泵和分配阀,空气要排尽
此种问题有两个缘故原由:
一种是,制动器中前盘后鼓的刹车片与轮心和制动盘间的间隙调整不当,间隙过大,造成刹车时所用的制动液过多,也就是制动主泵要解除更多的制动液,造成踏板得踩到底,致使制动踏板很低,且致使制动距离过长。
二种是,制动总泵助力器中的制动主泵出现故障,是因为制动总泵的主孔光洁度不好,造成制动总泵内的主密封皮碗磨损严重,致使每次踩刹车时,主泵内部建不起高压,达不到刹车效果,致使踏板得踩到底,制动疲软,且制动距离过长;如是此种问题,建议应顿时改换制动主泵。
1楼上回答都正确,按照维修试试。
2别的查抄下后分泵的刹车自调装配是否锈蚀掉去效用,把手刹调到最低(就是使手刹掉效,在脚刹正常后再调治归来。
)。
3要是连续踩几下,能使刹车踏板较高时,一般还是管路有气,用力放。
4维修工可以调治下总泵的顶杆。
5查抄疏浚各刹车油管。
真空泵的问题啦。
一、制动踏板自由高度调节
检查制动踏板自由高度。
如果制动踏板自由高度不符合技术要求,按1)和2)项检查和调节。
如图12-9所示。
制动踏板自由距离“a”
1)检查助力器安装表面和U形销孔中心之间的距离。
重新安装拉杆U形销时,应注意调节该距离。
长度“b”:
99.5-100.5mm(3.92-3.96in)
拧紧扭距(a):
25N.m(2.5kg.m,18.0lb.ft)
2)检查停车灯开关位置,如不符合技术要求,应作调节。
二、停车灯开关调节
安装开关时,应按下述要求进行调节,对着自已,向上拉起制动踏板调节开关位置,使螺纹端与制动踏板之间的间隙符合技术要求,按规定扭距拧紧锁紧螺母。
如图12-10所示。
间隙“a”:
1.5-2.0mm(0.06-0.08in)
拧紧扭距(a):
7.5N.m(0.75kg.m,5.5lb.ft)
三、踏板行程检查
1)起动发动机。
2)几次踏实下制动踏板。
3)用大约30kg(66lbs)的力踏动制动踏板时,测量制动踏板与车前围内壁之间的间隙“a”。
如图12-11所示。
间隙“a”:
大于155mm(6.10in)
4)如果间隙“a”小于规定的尺寸,极可能是由于后制动蹄磨损或管内有空气造成的。
如间隙“a”始终小于规定尺寸,即使重新更换制动蹄节并给该系统排气后仍是如此,那么极有可能是后制动蹄调节器故障或助力器拉杆长度失调,但这种可能性都很小。
·检查调节器时,应拆卸制动鼓(参见制动鼓检查)如有损坏,如有损坏,应修理或更换。
四、前制动器垫衬片检查
无论何时拆卸轮胎(轮胎轮换安装或其它原因)均应按照维护时间表定期检查制动垫衬片。
通过卡钳端(或孔)检查制动垫内外侧衬片厚度。
如果衬片磨损,其厚度(图12-12中“b”)小于规定值,必须同时更换所有制动垫。
厚度“d”限定尺寸:
1.00mm(0.04in)
五、后制动蹄片检查
如图12-13所示。
厚度“e”限定尺寸:
1.00mm(0.04in)
该项检查在检查制动踏板行程后进行。
即使踏板行程正常,也应按下述要求执行检查。
制动蹄片磨损量检查如下:
1)顶起汽车。
2)从制动底板上取下橡胶塞。
3)通过底板孔,目测制动蹄衬片厚度。
如果衬片厚度“e”小于极限尺寸,应同时更换所有制动蹄片。
六、制动踏板游隙检查
踏板游隙应在下述技术范围内,否则,应检查停车灯开关的安装位置是否恰当。
必要时,应调节,还应检查踏板轴螺栓和总泵销安装松紧度。
如有损坏应更换。
如图12-14所示。
踏板间隙“f”:
1-8mm(0.04-0.3in)
七、总泵检查
检查总泵铸件是否有裂纹或总泵周围是否有制动液。
如有少量液滴,则表明存在泄漏。
回潮也是不正常现象。
如图12-15所示。
八、后鼓式制动蹄调节
后制动器配有一个自调节机械装置。
但是当制动蹄片已更换或制动鼓被拆卸以便进行其维修后,则需要调节制动鼓与制动蹄片之间的间隙。
所有部件安装好后,此调节则通过用大约30kg(66lbs)的力踏动制动踏板3-5次来自动完成。
然后检查制动鼓有无卡塞,制动系统性能是否良好。
最后放下汽车,进行制动器试验。
九、驻车制动检查与调节
1.检查
握住驻车制动杆,用20kg(44lbs)的力拉起。
按上述要求拉起驻车制动杆,如图12-16所示,数出“A”处的棘轮齿数。
棘轮齿为4-7个。
还应检查左、右后车轮是否锁牢。
另一种数齿方法是不按拉杆的按钮,拉起驻车刹,听棘轮发出的卡搭声。
一次卡搭声表示一个齿。
如果齿数不符合技术要求,应调节拉索,以便获得规定的驻车制动行程。
注意:
检查每项个齿的齿尖是否有磨损或损坏,如有磨损或损坏,应更换驻车制动杆。
2.调节
注意:
在调节拉索之前,应确保下述条件:
·制动系统内应无残留空气。
·制动踏板行程恰当。
·用大约30kg(66lbs)力,踩动制动板几次。
·用约20kg的力几次拉起停车制动杆。
·后制动蹄磨损不超过极限范围。
在符合上述5个条件之后,通过拧松或拧紧驻车制动器螺母(图12-17中3),调节驻车制动杆行程。
拧紧扭距:
(a)20N.m(2.0kg.m,14.5lb.ft)
(b)11N.m(1.1kg.m,8.0lb.ft)
注意:
调节后,应检查制动鼓是否有卡塞。
停车制动行程:
用20kg(44lbs)力拉起停车制动杆时有4-7齿
十、冲洗制动器液压系统
建议每当液压系统安装新元件时,应用清洁的制动液彻底冲洗整个液压系统。
建议定期更换制动液。
十一、排放制动器空气
小心:
制动液对漆面十分有害。
如果制动液偶然接触喷漆表面,应立即擦净。
注意:
在排放之前,点火开关打开后应确保ABS警告灯关掉。
(对装配有ABS防抱死制动系统工程)的汽车)。
一旦液压制动系统进入空气,应排放制动液内空气。
制动系统的液压管由两条独立的管路组成,一条接前车轮制动器,另一条接后车轮制动器。
当一制动管或软管在车轮处折开时,必须在已拆下管道或软管的两端进行排放。
总泵和各制动器(车轮)之间的任何接合元件拆下时,液压制动系统必须在左右制动卡钳,左分泵和LSPV(如装有)处进行排放。
如图12-18所示。
1)用制动液加注总泵储液器,在进行排放时,储液器内至少应有一半的制动液。
2)取下排放塞盖。
把乙烯系树脂管插入排放塞,另一端插进容器里。
如图12-19所示。
3)踩动制动踏板几次,然后保持踩下状态,松开排放塞大约三分之一转到半转。
如图12-20所示。
4)当泵内的液压几乎放尽时,重新拧紧排放塞。
如图12-21所示。
5)重复此操作直到液压管内再无气泡冒出。
6)无气泡冒出后,在保持踩下制动踏板的状态下,拧紧排放塞。
如图12-22所示。
拧紧扭矩(b):
8N.m(0.8kg.m,6.0lb.ft)用于后制动器,载荷感知比例阀。
11N.m(1.1kg.m,8.0lb.ft)用于前制动器。
7)然后盖上排放塞盖。
8)在完成排气工作之后,应给管路施加液压,检查其是否泄漏。
9)重新用制动液加注储液器,使之达到规定液位。
如图12-23所示。
10)检查制动踏板是否有踏海绵一样的感觉,如发现软弱无力应重复排气步骤。
十二、制动软管与油管检查
如图12-24所示。
检查制动软管总成是否被道路乱石损坏,有无裂纹和外层磨损,是否有泄漏和气孔。
必要时,可借助灯光和镜子进行充分的检查,如发现上述情况,需更换制动软管。
检查油管是否损坏.裂纹,变曲和腐蚀。
如发现毛病,应更换。
十三、制动液液位检查
一定要使用汽车储液器盖上标注的制动液或用户册上推荐的制动液。
严格禁止使用其它制动液。
制动液液位应在储液器标注的最低液位线和最高液位线之间。
在行驶期间,当警告灯点亮时,应加注制动液至最高液位线。
如图12-25所示。
当制动液快速减少时,应检查制动系统是否有泄漏。
然后修好泄漏部位,重新加注制动液至规定液位。
不心:
不能使用减振器液或其它含有矿物油的液体。
不能使用曾装过矿物油的容器或潮湿的容器。
矿物油会导致液压制动系统内橡胶件的膨胀和变形。
制动液里含水会降低制动液沸点。
应将所有制动液容器加盖,以防止污染。
十四、助力器工作情况检查
助力器工作情况检查方法有两种:
一利是使用试验装置。
另一利是不使用试验装置。
如不作用于试验装置,则通常只能检查助力器的大致工作情况检查。
注意:
检查时,应确保液压管路内无空气。
检查(无试验装置):
1.检查气密
(1)起动发动机。
(2)发动机运行1-2分钟后,停止运转。
(3)用相同的一般制动力踩动制动踏板几次,并观察踏板行程。
如果第一次踏板下沉很深,第二次和第三次踩下踏板时,其行程减小,表示气密形成。
如图12-26所示。
(4)如果踏板行程不变,表明气密并未形成。
如图12-27所示。
注意:
如检查发现真空管和密封件有损坏,应更换损坏件。
操作完成后,应重复整个试验。
2.检查工作情况
1)发动机停止运行后,用相同的力,踩动制动踏板几次,确认踏板行程未改变。
如图12-28所示。
2)起动发动机的同时,踩制动踏板。
如果踏板行程有少许增大,则表明操作良好。
但是如踏板行程无变化,则表明有故障。
如图12-29所示。
3.载荷条件下检查气密
1)在发动机运转的同时,踩动制动踏板,然后让发动机停止运转而制动踏板仍保持踩下状态。
如图12-30所示。
2)让制动踏板保持踩下状态30秒钟,如果踏板高度不发生变化,则表明条件良好。
如踩板升高,则表明有问题。
如图12-31所示。
十五、液压试验(假如装配有LSPV(载荷感知比例阀)
LSPV总成试验步骤如下:
在试验前,应满足下述要求:
·燃油箱注满。
·汽车配有备胎、工具、千斤及千斤顶手柄。
1)如图12-32所示,停放汽车,并将重量缓缓地置于后桥壳中心上,使后桥负重达660kg(1455lb)。
2)把压力表安装在前、后制动器上。
注意:
压力表应连接到前后制动器左侧排气塞处。
专用工具:
前制动器:
(A):
09956-02310
后制动器:
(A):
09956-02310
(B):
09952-36310(液压表附件)
(C):
55473-82030(备件的排气塞(10mm)。
注意:
专用工具(B)的螺纹附件可用专用工具(A)的螺纹附件(直径为10mm)代替。
因此可从专用工具(A)上取下附件,安装到专用工具(B)上。
3)逐渐踩下制动踏板直到前制动液压达到下表中规定的压力范围,然后检查后制动器液压时否在下表规定的范围内。
前制动器压力
后制动器压力
8000kPa
4200-5600kPa
80kg/cm2
42-56kg/cm2
1138psi
597-797psi
满足上述要求后,对前制动器施加100kg/cm2的压力,然后检查后制动器压力是否在下表规定的范围内。
如图12-33所示。
前制动器“P1”
后制动器“P2”
10000kPa
4800-6200kPa
100kg/cm2
48-62kg/cm2
1422psi
682-882psi
4)如果后制动器压力不在规定的范围内,按下述方法改变螺检(a)拧紧位置以此进行调节。
如图12-34所示。
·如后制动器压力高于规定的技术要求,向下拧动螺栓(a),如低于规定要求,则向上拧动螺栓(a)。
·重复3)步和4)步,直到后制动器压力符合技术要求为止。
·调节后,应按规定扭矩拧紧螺母。
拧紧扭矩(a):
23N.m(2.3kg.m,17lb.ft)
5)断开至总泵的制动管(总泵和4-通十字接头之间的连接管)。
如图12-35所示。
专用工具(A):
09956-02210
把螺塞(专用工具)拧紧在总泵上,如图12-35所示。
踩动制动踏板,当前制动器压力是100kg/cm2时,而后制动器压为95-100kg/cm2,则表示前故障自动保险系统性能良好。
前制动器
后制动器
10000kPa
9500-10000kPa
100kg/cm2
95-100kg.cm2
1422psi
1350-1422psi
6)完成液压试验后,给制动系统排气,进行制动试验。
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