提高造粒机钢带用寿命.docx
- 文档编号:9174389
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:142.63KB
提高造粒机钢带用寿命.docx
《提高造粒机钢带用寿命.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《提高造粒机钢带用寿命.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
提高造粒机钢带用寿命
提高造粒机钢带用寿命
————————————————————————————————作者:
————————————————————————————————日期:
提高造粒机钢带的使用寿命
小组名称:
维修六分公司QC小组
发表人:
詹熠
单位:
维达维修六分公司
2008年1月18日
1、小组概况
2、选题理由
3、现状调查
4、设定目标及可行性分析
5、确定主要原因
6、制定对策
7、实施对策
8、效果检查和效益计算
9、制定巩固措施
10、下一步打算
一、小组概况
维修六分公司
QC小组
课题注册时间
2007.2
活动出勤率
100%
活动时间
2006.12~2007.12
活动时数/次
3小时
活动次数
28次
课题类型
问题解决型
组建时间
2006.12
注册编号
2007-03
2、小组成员介绍:
表一
序号
姓名
分工
职称
文化程度
1
王学林
技术指导
工程师
中专
2
史锦
技术指导
工程师
大学
3
詹熠
资料查阅
助理工程师
大学
4
张明
材料准备
班长/钳工
高中
5
王凤良
施工配合
管工
中技
6
韩兰生
施焊
电焊工
中技
二、选题理由
V-701造粒机是石油树脂装置造粒系统的的关键设备之一,造粒原理是物料通过造粒布料器均匀喷洒在钢带上,钢带运行过程中用水在钢带背面进行强制冷却,最后进入成品包装系统。
一旦造粒机发生故障,将直接影响到装置的生产,甚至停车。
一般钢带的使用寿命只有一年,本钢带自2005年9月安装,从2006年12月开始就不断产生裂纹,造成多次停车,由于钢带本身费用高,从节省费用方面考虑我们选择了“提高造粒机钢带的使用寿命”为小组的活动课题
三、现状调查
小组成员于2006年12月2日---2007年4月20日对造粒机的运行情况进行了统计分析,见下表
2006.12~2007.4年V-701检修状况
日期
项目
12.12
12.18
12.25
1.15
1.19
1.25
1.29
2.5
2.13
2.20
2..24
3.1
V-701检修状况
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
701造粒机检修
V-701造粒机检修
701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
检修原因
钢带裂纹
钢带裂纹
钢带裂纹
布料器堵塞
钢带裂纹
钢带裂纹
布料器机封漏
钢带裂纹
钢带裂纹
轴承磨损
钢带裂纹
钢带裂纹
日期
项目
3.6
3.12
3.19
3.24
3.30
4.2
4.8
4.15
4.20
V-701检修状况
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
701造粒机检修
V-701造粒机检修
701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
V-701造粒机检修
检修原因
布料器堵塞
钢带裂纹
钢带裂纹
钢带裂纹
钢带裂纹
链条松动
钢带裂纹
更换电偶
钢带裂纹
附表二:
停车检修原因
停车次数
累计停车次数
比率%
累计比率
钢带裂纹
15
15
71.5
71.5
布料器机械密封堵塞
2
17
9.5
81
轴承磨损
1
18
4.75
85.75
传动链条松动
1
19
4.75
90.5
布料器机封泄漏
1
20
4.75
95.25
其它
1
21
4.75
100
合计
21
21
100
根据现状调查可知:
由于V-701造粒机钢带频繁出现裂纹,造成多次非计划停车,装置生产受很大的影响。
四、设定目标及可行性分析
(1)设定目标:
钢带的使用寿命由12个月提高至30个月
2)目标的可行性分析:
五、原因分析
2007年4月20日,小组成员针对现状,对产生裂纹的原因进行了分析讨论,整理后做出如下因果图:
确定主要原因
本装置的检修人员均具有5年或者5年以上的检修经验;我公司对员工的技术素质培训遵循的原则为“正式或者非正式,定点或者不定点,定期或者不定期”。
——电焊工是执证上岗,所以员工的技术素质和检修经验非要因。
——钢带在主动辊和从动辊处反复弯曲是造成边缘开裂的主要原因。
一般情况下,钢带的运行速度为38.7米/分钟,(钢带平均一分钟后弯曲2次)。
每小时弯曲120次,每天弯曲次数120*24=2880次,每年弯曲次数2880次/天*330天=950040次,可见钢带在受热情况反复弯曲,疲劳应力是产生裂纹的主要原因。
但由于是工艺需要的,无法改变。
——钢带在运行中,温度近200度的物料通过布料器喷洒于钢带时,中间物料多,边缘少,使得钢带表面受热不均匀,是产生裂纹次要原因之一。
——根据的现场情况发现,钢带裂纹多出现在边缘部分。
——钢带裂纹产生以后,修补经验不足,是钢带修复后使用时间不长的原因之一。
六、制定对策
本小组人员通过原因分析后,查阅国内钢带的焊接资料
确定末端因素后制定对策如下:
改进焊接工艺。
要因
对策
目标
措施
地点
完成时间
负责人
焊接工艺不当
改进焊接工艺
提高生产能力、延长钢带使用周期,
控制电流、电压
生产现场
2007年4月
王学林
七、实施对策
经过小组讨论具体实施过程对策如下:
1、改进焊接工艺
1.1、焊前准备:
因母材是薄板δ=1mm,选择热源比较集中的TRANSTIG1600直流脉冲缸弧焊机。
采用特殊工装可以吸收焊接时产生的热量,使不锈钢钢带焊缝周边受热均匀,以尽量减小焊接变形,取得满意的焊接效果。
选用的焊接工装如图2所示
裁剪对口时必须确保端面平整,去除端面两边毛刺,拼接后对口间隙要求在0.01-0.02mm,否则会难以焊接。
用丙酮清除对口正反两面两侧各100mm范围内的污垢和锈迹。
先准备若干块1mm的不锈钢板,进行模拟各种焊接参数进行焊接练习,确保在正式施焊时能够一次成形。
1.2焊接参数选择
1..2.1焊接电流
焊接电流>>45A时易使熔池过烧,甚至烧穿不锈钢板,如果焊接电流<32A,则背面可能焊不透,难以达到单面焊双面成形的效果。
经多次试验,确定焊接电流为32-42A,
1.2.2焊接速度
焊接速度过慢会造成熔池过烧,过快会减小焊接热输人,难以焊透。
经试验,焊接速度约为7.8cm/min
1.2.3其他参数
压板间距为15mm;氩气压力约1MPa;压缩空气压力为0.5MPa;钨极伸出长4--6mm。
将钨极清垢后用细砂纸打磨至头部似缝衣针状。
对口间隙为0.01-0.02mm时,选用1.6mm的焊丝,若对口间隙稍大,则应选用润.6-0.8mm的焊丝。
钨极垂直于对口中心。
用手工敛弧焊焊接,焊后对焊缝进行打磨、整形、研磨抛光。
如果焊接时出现停顿和再引弧,则应重新切割焊缝并焊接。
八、效果检查和效益计算
1、效果检查
2006年12月~2007年4月泵检修频次对比表
时间
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
频次
3
4
4
6
4
1
0
2007年3~12月泵检修频次对比表
时间
7月
8
9月
10月
11月
12月
频次
1
0
1
1
1
0
通过上表比较可以看出:
通过改进焊接工艺前造粒机钢带的检修周期为1周,钢带运行周期为1周;通过改进焊接工艺造粒机钢带的检修周期为4周,装置正常运行1个月。
提高了钢带的运行周期。
2、效益的计算
改造前年检修费用A=(1次检修材料费用×4次×12月)+(1次检修人工费用×4次×12月)
A=2400×4×12+2000×4×12=21.1200万
活动后一年的检修费用B=(1次检修材料费用×1次×12月)+(1次检修人工费用×1次×12月)
B=2400×1×12+2000×1×12=5.28
更换一条钢带的费用为60万
课题活动消耗C=专用电焊机1台费用=2.5万
与新安装一条钢带比较,改进后创造的经济效益/年
x=A0-B-C=60-5.28-2.5=52.22万
与常规检修比较,改进后创造的经济效益/年
x=A-B-C=21.12-5.28-2.5=12.82万
装置连续性生产:
(无形效益)
安全环保效益:
以前粗树脂泄漏,污染环境,需常清洗,现泄漏量明显减少,减少了清洁费用。
九、制定巩固措施
将此成果写入检修规程,进行标准版化,并进一步的对V-701造粒机钢带的工艺操作现场状况进行监控,对检修数据进行分析,,为延长钢带的使用寿命进一步优化。
十、下一步打算
我们小组要具有创新意识的思想、解决问题的信心,尽力去发现问题、讨论问题、解决问题,把本次QC成果的团结协作精神继续发扬,把继续改进钢带的焊接技术作为本小组的下次活动的课题。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 提高 造粒机钢带用 寿命