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xx煤矿筛分系统改造方案
XX煤矿筛分系统改造方案
XX煤矿设计能力为30万吨/年,2012年产量为39万吨,2013年计划产量是39万吨。
煤矿现有的筛分系统为三级筛分,其设计能力为250t/h。
三级筛分使用的三个振动筛均为圆振筛,一级筛为16x45,单层,网孔为80mm;二级筛为15x36,双层,上层网孔48x60mm;下层网孔24x30mm;三级筛为15x36,单层,其网孔为13mm。
经查阅相关资料,圆振筛一般适用于<100t/h的筛分系统,因此该系统设计存有一定缺陷。
一、系统改造的必要性
1.随着原煤产量的增加,现有筛分系统能力不足,特别是二、三级堵筛、糊筛现象严重,造成筛后产品不分级。
砂煤中含粉煤,粉煤中含砂煤,致使部分砂煤无法回收入洗,粉煤质量下降(具体数据见表一:
各类筛分物料统计);入洗砂煤因含粉量大造成煤泥产率高,煤泥水处理量大且增加了入洗费用等。
2.现有筛分系统无法满足随时调整产品结构的要求。
3.2013年8月即将开采30号煤层。
现有筛分系统无法满足对30号煤筛分及其加工工艺的要求(30号煤的煤层及煤质情况见附件二《对XX煤矿30号煤开采及加工方案的建议》一文)。
二、系统改造的基本思路
1.提高现有筛分系统生产能力,满足井下生产要求。
2.降低粉煤中砂煤含量,提高粉煤品质;降低砂煤含粉量,提高洗选效益。
3.根据市场变化,随时调整块煤、加工煤、砂煤比例,满足市场需求,促进煤炭销售,降低煤场库存压力,提高销售收入。
4.对30号煤、特别是30号下层煤进行拣选、筛分、破碎后洗选,以提高30号煤的精煤回收率,提高该煤层的综合经济效益。
5.改造过程不影响矿井正常生产,不对现有系统进行大的改变;改造后的系统尽量简单、易于操作且维护量少;尽量短的工期和尽量少的改造费用。
三、改造方案
(参见附件一:
XX煤矿筛分系统改造方案示意图)
(一)一级筛的改造
1.将一级筛的筛网由现有的80mm更换成120mm;
2.在现有拣选皮带上每班增设5-6个人工,对>120mm的筛上物进行人工选矸。
手选的矸石通过皮带下的溜槽直接落入现有的块煤仓;
3.在手选皮带机头处,将现有块煤落仓溜槽,改造成裤衩形(分煤器),将选矸后的块煤,一路由新增设的一条皮带转载至二级筛后的破碎机,一路直接落块煤仓。
现有块煤仓隔断成二部分,一部分容纳手选矸石,另一部分存大块煤。
(二)二级筛的改造
1.将上层筛网由现有的48x60mm,更换成80x80mm。
换下的上层筛网,安装到二级筛的下层。
二级筛原来的下层筛网不再使用。
2.二级筛现有的两个溜煤槽,改成裤衩形(分煤器),一路保持原样,一路通进二级筛后新增设的破碎机。
(三)新安装一台双辊齿式破碎机
安装破碎机的主要目的,是为了破碎30号煤层(特别是下分层)的块煤,提高30号煤的精煤回收率和综合效益;其次是为了根据市场需求及时调整产品结构。
在二级筛后,增设一破碎机,其破碎能力为80-100t/h。
破碎机安设在现有的砂煤转载皮带上方,破碎后的砂煤直接落入砂煤转载皮带,入缓冲仓待洗。
1.破碎机出料口可在30-80mm之间调整,这样,可以根据市场变化,随时调整加工煤、砂煤的比例及产品结构。
2.若市场加工煤需求较好,60-80mm粒度的可以不进破碎机,而通过裤衩形溜槽直接进入砂煤转载皮带,入缓冲仓待入洗。
3.冬季大块煤需求较多,120mm以上粒度的可以通过裤衩形溜槽,直接进入块煤仓待手选。
(四)三级筛
现有三级筛保持不动,其筛网规格现为20mm,作为备用筛使用。
(五)新安装一台滚筒筛
在三级筛后,增设一个三层筛网的滚筒筛,与三级筛平行安装,并可与三级筛并列使用。
滚筒筛的直径为1800mm,三层筛网分别为:
外层13或15mm,中间层30mm,内层50mm。
其综合生产能力为150-180t/h。
二级筛过来的物料,通过裤衩形溜槽进入滚筒筛,13(15)mm以上的砂煤,通过溜槽(或皮带)转入现有的砂煤皮带,进入缓冲仓待洗;13(15)mm以下的筛下粉煤,通过溜槽直接落地进入粉煤仓。
需要并列或单独使用圆振筛时,只需调整裤衩溜槽的挡板即可。
四、可行性的分析
(一)生产能力的评估
现有上仓皮带的生产能力为250t/h。
为控制洗煤厂的入洗量,现将其运输能力控制在150-200t/h左右。
根据目前筛分产物看,80mm以上约占10%,60-80mm约占18%,30-60mm约占25%(其中含粉煤量约17%,已计入13mm以下量内),13-30mm约占17%(其中粉煤含量约为60%,已计入13mm以下量内),13mm以下约占30%(已去除其中约31%砂煤含量)。
1.一级筛生产能力
现有一级筛、二级筛及三级筛均为圆振筛。
筛网更换后,其一级筛的生产能力计算如下:
式中:
A0――有效筛面面积,m2;
Q0――单位生产能力,t/m2h,查表得65;
0.7――筛分效率。
上仓皮带的最大运输能力为250t/h,一级筛满足要求。
2.经计算,更换后二级筛上层的生产能力约为212t/h,下层为189t/h。
根据计算及观察结果,改造后二级筛基本能够满足生产要求。
3.进入三级筛的物料最多约为180t/h,滚筒筛基本能够满足生产的要求。
若产量继续增加、筛分效果变差,可同时启用三级圆振筛,使两个三级筛同时运转,增大生产能力。
(二)破碎效果评估
双辊齿式破碎机,该类型破碎机产生粉煤量少,约为5%。
进入破碎机的煤量为:
120mm以上粒度级,约为4%,以250t/h计算,每小时约10t;
80-120mm粒度级,约占6%,每小时15t;
60-80mm粒度级,约占18%,每小时45t。
合计破碎量为70t/h,占全部煤量的28%。
按1.2倍的富裕系数,考虑选择生产能力为80-100t/h的破碎机。
经考察调研,该生产能力的破碎机,以锤式、牙板式的价格最低,约为10万元/台。
鳄式、圆锥式、对滚轴式、反击式、双辊齿式等破碎机的价格均在20万元/台以上。
但双辊齿式效果最佳、安装方便、维修量最小、通过率高、出粉率低,故考虑选用双辊齿式破碎机。
(三)筛分及洗选效果评估(见表一)
表一:
各类筛分物料统计(以250t/h产量计算)
粒度级
>120mm
>80mm
>60mm
>30mm
>13mm
<13mm
比例%
含粉量%
比例%
含粉量%
比例%
含粉量%
比例%
含粉量%
比例%
含粉量%
比例%
含砂量%
改造前
0
0
10
0
18
0
42
38.5(约40.4t)
30
31(约23.3t)
改造后
4
0
6
0
18
0
42
10(约10.5吨)
30
0
说明:
>13mm粒度级中10%的含粉量为估计值。
由上表可以看出:
1.改造后,每小时可减少粉煤入洗29.9吨,增加砂煤入洗量23.3吨。
在入洗量不变的前提下,每小时可减少(29.9-23.3)x25=415元的洗选费支出、可增加精煤产量并可减少10%的煤泥量约3吨,其经济效益显而易见。
2.改造后,经过破碎可增加10(28)%砂煤入洗量。
(四)粉煤提质的评估
经13mm筛分实验,现有粉煤经13mm网孔筛分后,筛下粉煤热值比较筛分前粉煤热值,可提高约200卡/克,相应粉煤的吨煤销售价格可提高10-15元。
(五)农事关系的评估
块煤拣选一直由附近农村的村民承包。
因历史原因,块煤拣选费为50元/吨,价格偏高。
特别是在目前市场环境下,块煤销售多少也受到些影响,客户意见也较大。
为此,曾多次与村民协商降低拣选费用,但均无结果,协调难度较大。
若将块煤进行破碎后洗选,在销售淡季暂时停止大块煤的生产,可以无形破解拣选价格高、农事关系难协调的问题,为今后改变块煤拣选方式创造条件。
五、需要增加的设备及预算
1.一级筛及二级筛筛网,钢材及加工安装费约1.5万元(锰钢)。
2.破碎机及附属设备,约38万元。
其中:
破碎机一台,约35万元(含双电机含税);转载皮带一条约1万元;辅料及加工安装费2万元。
根据联系的几家厂家报价,双辊齿式破碎机在22-40万元之间。
故预算35万元。
3.滚筒筛及附属设施,约13.64万元。
其中:
滚筒筛5万元,基础刚架约4万元,皮带(或溜槽)一条约1万元,防雨棚32m2约0.64万元,材料及加工安装费约3万元。
4.大块煤溜槽及手选矸石溜槽约3万元。
以上合计约56.14万元。
系统改造以后,一是能够提高筛分系统生产能力,满足当前矿井生产的要求;二是能够根据市场的变化,随时调整产品的结构;三是能够提高洗煤厂洗选效果,增加精煤回收率;四是能够满足30号煤层开采时对该层煤的加工及洗选要求,提高30号煤的精煤回收率,提高综合经济效益;五是可以增加砂煤入洗量、减少粉煤入洗量,降低煤泥产出率;六是可以破解大块煤拣选费高而又难以调整的问题,避开农事关系矛盾。
附件:
一、XX煤矿筛分系统改造方案示意图
二、对XX煤矿30号煤开采及加工方案的建议
三、XX煤矿煤层煤样报告表(共3份)
附件二:
对XX煤矿30号煤层开采及加工方案的建议
13001工作面为XX煤矿30号煤层的首采工作面,今年8月份即将进入开采。
该工作面设计倾斜长为130米、走向长600米。
其煤层平均厚度2米,共有上、中、下三个分层,上、下两个分层为煤岩,中分层为泥质页岩夹石。
13001作为30煤层的首采工作面,其开采及加工方式的选择确定,对整个30号煤层的开采,影响是十分巨大的。
一、30号煤层的基本情况及特性
根据对30号煤13001运输巷20个区域45个测点的实测及观察,30号煤上分层煤岩的平均厚度为1.01米,中分层矸石0.43米,下分层煤为0.41米(未考虑2处较大断层影响)。
上分层煤层厚度1.01米(局部煤层样为1.0米),除局部有不连续层状硫铁矿夹石外,煤质硬且煤质分布状态较为稳定均衡,与中分层分界明显。
根据局部煤层样1.45浮沉实验,30上层煤上浮率为78.65%,上浮物低位热值为6865卡/克,灰分11%,固定碳为83.72%。
下分层煤岩的平均厚度为0.41米(局部煤层样为0.3米),与中分层分界不明显,煤岩中掺杂着较均匀而细密夹矸,坚硬。
根据局部煤层样1.45浮沉实验,30下层煤的上浮率为54.22%,其低位热值为6788卡/克,灰分11.78%,固定碳82.89%。
但下分层煤质分布状态不均衡、变化较多,所以综合煤质一般。
30中分层为泥质页岩,平均厚度为0.43米(局部煤层样为0.6米),灰分平均为86.14%。
根据实验结果综合分析:
上分层煤岩的密度为1.54-1.6,下分层为1.6-1.90,中分层夹矸为2.5,综合密度约1.842(TRDd)。
根据局部煤层样实验报告,三个分层的综合灰分为45.62%,综合热值为4120卡/克(若根据45测点结果分析,该煤层的综合灰为37.47%,综合热值约为4750卡/克)。
(注:
共做过3个局部煤层样的小浮沉实验,其中一个1.45密度实验,两个1.5密度实验。
详见附件三)
二、开采方案的思考
根据30号煤层的赋存结合XX煤矿的实际情况,对该煤层的开采,设想如下:
1.为提高开采效率和资源回收率,13001工作面采用综合机械化开采,采高控制在1.8~2.0米,见顶见底,一次采全高。
2.综采机组使用径向扁形截齿螺旋滚筒,1000mm直径、小截距。
扁形截齿适用于煤质较硬且含夹矸较多的煤层,截割阻力小,效率高,装煤效果好,产生粉尘少且出块率高。
三、地面拣选、洗选加工方案
1.一级筛人工拣选皮带上,每班增加5-6个人工,对一级筛筛上的块煤进行人工选矸。
人工选出的矸石,落入煤仓上方新增设的排矸皮带,由其将矸石运至栈桥北矸石堆,再用铲车运至矸石坑定点填放。
大块煤落入块煤仓后,再进行场地二次人工拣选,或直接破碎后洗选。
2.块煤经场地二次人工拣选,选出合格的块煤后,将剩余的中煤及30号下分层的块煤,破碎成60mm以下的砂煤进洗煤厂洗选,或直接粉碎后作为粉煤出售。
3.30号煤需要单独放仓并单独洗选,才能保证洗选效果,提高精煤洗出率和洗选效益。
四、可行性的分析
1.扁形截齿的使用技术现已非常成熟。
可以要求滚筒的生产厂家根据30号煤质特性及对煤炭品种的要求,对滚筒及截齿排列进行单独研究和设计。
2.若13001工作面采高2米,根据计算,其采出总量约为26.59万吨。
其中上分层为12.13万吨,占45.62%;中分层为8.39万吨,占31.55%;下分层为6.08万吨,占22.87%。
若对矸石进行人工拣选,以30%选出率计算,就是选矸8.39×0.3=2.52万吨,可节省洗选费约6.3万元(扣除拣选人工费约12.6万元),并可提高煤质、降低综合灰分约8.16%、综合热值提高约630卡/克。
其计算公式为:
(1)2.52×30%×25-6×70×2×(600÷4)注天=6.9万元
(2)45.62-[(26.59×45.62%-2.52×86.14%)/26.59]×100%=8.16(%)
(注:
以每天2班生产、4米进尺计。
每班安排6人选矸。
)
3.若每天2班生产,推进6刀,日采出量约为1592吨,其中夹矸层矸石为503吨。
以30%块矸率、又30%被选出计,每班安排5-6个人工选矸,每人每班选矸约3.8吨。
劳动强度偏高但基本可行。
4.30号煤密度较大、特别是下分层最大密度为1.9且质硬,与含矸中煤的密度相当。
如不单独洗选,则将在洗煤机第一段排矸口随矸石排出。
若按排出60%计,约有3.65万吨下分层的煤会被排出,按300元/吨价格计算,该工作面将损失销售收入约1094万元。
所以,30号煤必须单独洗选加工,特别是目前,必须与27号煤分开洗选。
5.经对洗选车间进行调研:
若将30号煤、特别是下分层的煤破碎成60mm以下砂煤后再行洗选,则精煤洗出率会大幅提高。
下层煤密度大且品相不好,大块煤遭到客户拒收。
因此,将人工拣选块煤剩下的中煤及下分层的大块煤,进行60mm以下的破碎,再洗选成砂煤、丁煤,可以大大提高精煤出产率,从而提高经济效益。
总结:
30号煤层使用扁形截齿螺旋滚筒采煤机,一次采全高;原煤上井后,先在拣选皮带上进行人工选矸、将大块的矸石分选出。
选矸后的大块煤,进行二次场地人工拣选、或破碎后进行洗选。
对场地拣选后剩余的中煤及粒度较大(>60mm)、特别是下分层的块煤,破碎成60mm以下砂煤后再进行洗选加工,可以提高洗选效果和精煤产出率,从而提高企业经济效益。
2013年3月19日于XX煤矿
2013年5月12日修改
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