东方红柴油机常见故障及故障排除实例荟萃1010整理版.docx
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东方红柴油机常见故障及故障排除实例荟萃1010整理版
东方红柴油机
常见故障及故障排除实例荟萃
(内部学习材料)
一拖(洛阳)动力机械有限公司
2010年10月
前言
柴油机故障可以分为厂内试验台架故障和厂外用户故障。
厂内试验台架故障主要由错漏装和零部件早期质量问题引起,厂外用户故障主要因使用维护不当或零部件磨损问题引起。
要提高对柴油机故障的判断水平,除了判断者有一定的理论水平外,还需要丰富的实践经验。
我们都知道,柴油机故障可遇而不可求。
每个人遇到的故障是不同的。
为了迅速提高试验工、维修工的水平,我们请公司有深厚理论基础和丰富实践经验的同志广泛收集、整理东方红柴油机常见故障判断、分析和排除实例,和大家共享,期望能最快速度共同提高业务水平,以此提高职工技能,培养更多优秀的试验工和三包服务人员。
本册子包括柴油机常见故障荟萃、厂内常见故障排除实例、用户常见故障排除实例以及故障分析、判断方法等内容,有利于试验工学习掌握。
本册子将每年充实典型故障排除实例,重新印刷。
每个典型故障排除实例中都辟有“贡献人姓名”一栏,其目的就是增强故障贡献人的荣誉感和大家的积极性,将自己遇到的典型故障踊跃贡献出来,让大家共同分享,共同提高。
希望这本小册子成为大家的良师益友,成为大家的好朋友。
不当之处,敬请大家批评指正。
《柴油机常见故障及故障排除实例荟萃》编辑组
第一章柴油机常见故障荟萃
一、柴油机不易启动
故障现象及原因
排除方法
启动电机带不动柴油机
蓄电池电压不足
电路接触不良
启动电机齿圈不能和飞轮齿圈啮合
→重新对蓄电池进行充电
→排除接触不良的地方
→找出原因并排除
燃油供给系统故障
燃油系统中有气体
燃油管或燃油滤清器阻塞
喷油器雾化不良或喷油压力过低
供油提前角不对
保险丝烧★
燃油箱内无燃油
燃油箱出油管堵塞
电器设备接头松脱
控制器ECU供电异常★
柴油机温度过低
凸轮转速传感器安装间隙问题或传感器损坏★
凸轮、曲轴转速传感器或温度压力传感器供电电源对地短路★
故障诊断开关起动前打开★
控制器ECU损坏(内部元器件损坏)★
背压阀失效★
气缸内压缩压力不足
活塞、气缸配合间隙过大
气门漏气
气门关闭不严
活塞环对口、断裂或磨损过大
喷油嘴处漏气
气缸垫漏气
环境温度太低
空滤器堵塞
→排除燃油系统中空气,并排除漏气点
→清洗燃油管或更换燃油滤清器滤芯
→检查喷油器雾化情况,清洗、检修或更换
→调整供油提前角
→更换保险丝
→添加燃油
→清洗,使其畅通
→紧固
→检查ECU供电电路
→采用冬季润滑油和燃油,接通电加热器
→调整凸轮转速传感器安装气隙或换凸轮转速传感器
→更换凸轮、曲轴转速传感器或温度压力传感器
→关闭故障诊断开关,重新上电复位
→换控制器ECU
→更换背压阀
→更换活塞、气缸
→检查、研磨气门
→调整气门间隙
→重新安装或更换活塞环
→研磨或更换喷油器垫片
→更换气缸盖垫片
→采用启动预热装置
→清理或更换
二、柴油机不能平稳运转
故障现象及原因
排除方法
供油系统中有空气或水分
气门弹簧折断或气门间隙失调
调速器失灵或喷油泵各缸供油不均匀
气缸窜气
→排除空气,检查柴油中的含水量
→更换气门弹簧,重新调整气门间隙
→检查并校对调速器,调整各缸供油量
→更换气缸盖垫片
三、柴油机功率不足
故障现象及原因
排除方法
燃油供给系统工作不正常
燃油系统进空气
输油泵工作不正常
油路堵塞或渗漏
供油提前角不正确
油泵柱塞磨损
油泵凸轮轴和滚轮垫块磨损
喷油器喷油质量不高
燃油中含有水分
中冷后压力温度传感器安装接插件接触不良或传感器坏★
曲轴转速传感器吸附铁屑★
油门传感器接触不良或损坏★
发动机温度偏低,ECU限制油门输出以保护发动机★
气缸压力不足
气门弹簧折断
气门间隙过小或无间隙
气门不密封,漏气
活塞环积碳、磨损
活塞环对口、断裂或磨损过大
喷油嘴处漏气
气缸垫漏气
进、排气系统受阻
空气滤清器阻塞
消声器阻塞
增压器故障
(1)压气机壳及叶轮流道沾污
(2)进气管接头松动漏气
(3)排气管进口法兰垫片损坏漏气
(4)涡轮背面和密封环积碳过多
(5)增压器轴承部分过度磨损
→排除漏气点
→修理或更换输油泵
→疏通油路,排除漏油点
→重新调整供油提前角
→更换油泵柱塞
→更换凸轮轴和滚轮垫块,按要求加注润滑油
→检查喷油雾化质量,清理或更换喷油器
→排净积水,更换燃油
→检查中冷后压力温度传感器安装接插件或更换增压压力传感器
→清除曲轴转速传感器吸附铁屑
→重新插拔接插件或更换油门
→待热机即可
→更换气门弹簧
→调整气门间隙
→研磨气门
→清除积碳或更换活塞环
→重新安装或更换活塞环
→研磨或更换喷油器垫片
→更换气缸盖垫片检查
→清理空滤器滤芯
→清理消声器内部
→清理沾污
→排除漏气
→换排气管进口法兰垫片
→清理积碳
→请增压器厂专业人员换增压器轴承
四、柴油机运转时有异常声响
●注意:
严禁柴油机有异常响声时继续工作,发现异常响声时,应紧急停车,进行检查,排除故障后方可继续工作。
故障现象及原因
排除方法
供油时间过早,造成气缸内发出有节奏的清脆的金属敲击声
活塞与气缸间隙过大,柴油机启动后气缸内发出敲击声,该声音随柴油机逐渐走热而减轻
活塞销与连杆小头衬套间隙过大,低速时气缸上部有清脆的金属敲击声
气门间隙过大,在气门罩框处可听见有节奏的撞击声
连杆轴瓦或主轴承瓦间隙过大,在低速时能听见机件撞击声
传动齿轮噪声
涡轮增压器噪声
进气管内有型砂
凸轮轴凸轮磨损
凸轮轴轴向间隙过大
→检查并调整供油提前角
→更换活塞或气缸套
→更换连杆小头衬套
→调整气门间隙
→更换主轴承瓦或连杆轴瓦
→更换齿轮
→检查增压器叶轮和压气机叶轮与壳体是否摩擦,更换增压器
→清除型砂
→更换凸轮轴
→调整凸轮轴轴向间隙
五、柴油机冒黑烟
故障现象与原因
排除方法
柴油机负荷过大(超载)
喷油器雾化不良
供油时间过迟
空气滤清器堵塞
5、压气机壳及叶轮流道沾污
6、进气管接头松动漏气
7、排气管进口法兰垫片损坏漏气
8、涡轮背面和密封环积碳过多
9、增压器轴承部分过度磨损
10、进气管内有型砂
11、瞬态开关没打开★
12、曲轴转速传感器吸附铁屑★
13、ECU控制程序不匹配★
14、中冷器中冷效果差
→减轻柴油机负荷
→清洗或更换喷油器
→检查并调整供油提前角
→检查、清理或更换滤芯
→清理沾污
→排除漏气
→换排气管进口法兰垫片
→清理积碳
→请增压器厂专业人员换增压器轴承
→清除型砂
→打开瞬态开关
→清除曲轴转速传感器吸附铁屑
→换匹配的ECU控制程序或换ECU控制单元
→清洗中冷器或检修风扇
六、柴油机冒白烟
故障现象与原因
排除方法
发动机温度过低
气缸内进水
燃油中有水
喷油器雾化不良,有滴漏情况
连杆小头烧
拉缸
曲轴转速传感器吸附铁屑★
→小负荷运转,热机后自行消除
→排除气缸进水故障
→更换燃油
→检修或更换喷油器
→更换连杆和活塞销
→检修或更换缸副
→清除曲轴转速传感器吸附铁屑
七、柴油机冒蓝烟
故障现象及原因
排除方法
1、活塞环装反、对口引起窜机油
2、活塞环磨损、结胶引起窜机油,
3、空气滤清器油面过高
4、油底壳机油过多
5、气门导管孔磨损
6、气缸间隙过大
7、喷油器雾化不良
→重新按要求安装活塞环
→更换活塞环
→按油盆内刻线加注机油
→按油尺的刻度要求,放掉多余的机油
→请专门的维修厂更换气门导管
→更换活塞、活塞环、气缸套
→检修或更换喷油器
八、柴油机机油压力不足
●注意:
严禁柴油机在无机油压力或机油压力过低时工作,遇到此情况应紧急停车,进行检查,排除故障。
故障现象及原因
排除方法
机油压力表或传感器损坏,或连线中断
油底壳内机油油量不足
机油滤网或滤清器堵塞或滤清器调压阀压力低
气缸体油道上机油泵限压阀失效
连杆轴承、曲轴轴承、凸轮轴轴承等部位间隙过大
机油泵磨损严重或其它内在故障
7、机滤机冷合件内漏
8、机油稀释,粘度不对
9、增压器润滑油道进油管或回油管泄漏
→更换压力表或传感器,并检查线路
→加机油至规定油面
→清洗滤网,调整或更换调压阀
→调整或更换限压阀
→更换新轴承或紧固螺钉
→检查并排除故障
→更换机滤机冷合件
→更换机油并检查稀释原因
→查找泄漏点,拧紧或更换油管
九、柴油机冷却水温度过高
注意:
如遇柴油机过热,水箱“开锅”时,不应立即停止柴油机运转(熄火)或骤然加冷水,应减小油门,以中低速运转,待水温降低后,在停机检查,以免造成抱缸或裂缸。
故障现象或原因
排除方法
1、水温表或水温传感器失灵
2、冷却水量太少,风扇皮带太松
3、节温器失灵
4、气缸套密封圈损坏,冷却水漏失造成缺水。
5、中冷器或水箱太脏,通风太差
6、喷油泵油量过大
7、车辆超载
8、水泵供水量减少或不工作
9、气缸盖或气缸体水套内积垢严重
→检查并更换水温表或传感器
→加足冷却水,调整风扇皮带张紧度
→更换节温器
→更换密封圈
→清理中冷器和水箱
→检查或更换喷油泵(或重新调整)
→降低负荷
→检查或更换水泵
→清除水垢并清洗冷却系统
十、柴油机突然停止运转
故障现象或原因
排除方法
柴油机熄火后曲轴能转动
负荷太大压灭
燃油箱中燃油用尽
供油系统进入空气
供油系统堵塞
空气滤清器堵塞
传感器损坏导致线路短路★
凸轮转速传感器接插头松动★
控制器ECU损坏★
冷却水温度过高
线束损坏★
凸轮传感器吸附杂质★
地线接触不良★
柴油机熄火后曲轴转不动
曲轴与轴瓦抱死
活塞与气缸套抱死
→卸掉负荷,重新启动
→向燃油箱添加燃油
→排除系统中的空气
→清洗供油系统
→清洗或更换空气滤清器滤芯
→更换故障传感器
→检查凸轮转速传感器接插头或更换传感器
→更换控制器ECU
→检查冷却系统
→更换线束
→清除传感器杂质
→接好地线
→检查曲轴和轴瓦,修理或更换曲轴和轴瓦
→更换活塞和气缸套
十一、柴油机飞车
注意:
如遇柴油机“飞车”,应首先采取综合措施即“停油”和“断气”等,使柴油机熄火停止运转,然后再进行检修,以免造成人身安全和机具损害等重大事故。
若拖拉机、汽车、工程机械行驶时出现“飞车”,还应踩下制动装置使柴油机憋灭火,严禁踩下离合器。
故障现象或原因
排除方法
喷油泵调速器各零部件磨损失去控制
调速器油面过高,使阻力增大而失灵
喷油泵供油拉杆卡在最大供油位置不能回位
喷油泵柱塞卡死在最大供油位置
使用油浴式空气滤清器因油盆内错用轻质柴油或油面过高,使进气管进油
油底壳油面过高,通过曲轴箱通风装置将
机油吸入进气管
7、控制器ECU工作失常★
8、油门线路故障(包括整车部分)★
9、启动预热塞失灵,柴油大量进入进气管
→更换调速器或排除故障
→放掉调速器中多余的润滑油
→检查并排除故障
→更换柱塞或柱塞套
→按要求更换用油或将油面降至规定刻线,
并清洗进气管
→放出多余机油,清洗进气管
→更换控制器ECU或检修控制器ECU
→检查油门线路
→更换预热塞,清除进气管内柴油
十二、柴油机非正常磨损导致功率下降、油耗高、窜气大
注意:
柴油机使用的润滑油必须是L-ECD级柴油机油,增压和增压中冷柴油机使用的润滑油必须是L-ECF级柴油机油,严禁使用普通柴油机油代替。
换油时严禁新油、旧油及不同牌号不同厂家生产的润滑油混合使用。
注意:
必须经常检查进气管路的密封性,如有泄漏必须立即堵漏,以免造成柴油机功率下降或不正常磨损。
故障现象及原因
排除方法
使用了不符合规定的润滑油,造成零件非正常磨损
有拉缸及轧瓦现象(长期不换或使用不符合规定的机油)
喷油器偶件磨损或堵塞
4、空气滤清器损坏,不起滤清作用,造成零件严重磨损
5、空气进气管路有短路、泄漏,造成活塞、气缸套、活塞环等零件磨损过大
→清洗油底壳,清洗机油滤清器、更换滤芯、
换用规定牌号机油,更换磨损零件
→更换有关零件,处理方法同上
→更换或清洗喷油器偶件
→更换滤芯或更换空气滤清器,更换磨损零件
→排除故障,确保管路密封,更换磨损零件
十三、空气压缩机空气压力不足、窜机油、结合面漏油
故障现象及原因
排除方法
空气压力不足、上气慢
进气阀积炭密封不严,舌簧片过软或折断
气缸盖螺钉松动,气缸盖及阀座垫片处漏气
卸荷阀口关不严
(4)空压机空气滤清器堵塞
(5)管路接头漏气或堵塞
2、窜机油
气缸套与活塞环磨损
回油孔堵塞,油面过高
气缸盖气道砂眼
气缸盖上气门导管孔与气门导管外圆面有缝隙
漏装气门防油罩或没压装到位
3、结合面漏油
(1)各部件紧固螺栓松动
(2)结合面垫片损坏
→更换舌簧片,研磨阀座,清除积炭及杂物
→拧紧气缸盖螺钉,更换垫片
→清洗卸荷阀偶件,排除进气口处杂物,更
换弹簧
→清洗空气滤清器内部
→拧紧连接螺母,清除积炭及杂物
→更换活塞环或气缸套
→清洗油底壳及回油通道
→更换气缸盖
→更换气缸盖
→装配气门防油罩并压装到位
→拧紧螺栓
→更换垫片
十四、交流发电机不发电、充电不足、充电不稳、异常响声、充电过多、烧毁
故障现象及原因
排除方法
交流发电机不发电
接线断、短路、接触不良、接错
交流发电机爪极松动,转子线圈断路;硅元件损坏;电刷接触不良
调节器调节电压太低,线路接错,触点烧毛或氧化,继电器线圈烧坏
充电不足
交流发电机硅元件有个别断路;电刷接触不良,弹簧压力不足,滑环有油污;V带松弛;
调节器调节电压太低;触头烧坏
蓄电池电解液太少;蓄电池陈旧
充电不稳
交流发电机V带松弛,电刷接触不良,弹簧压力不足;接线柱松动或接触不良
调节器触头脏污,调节失控
4、异常声响
(1)交流发电机安装不当
(2)交流发电机轴承损坏,转动部分与固定部分相碰擦,定子线圈局部短路或元件短路
5、充电电流过大
调节器调节电压过高或失调、失控
发电机磁场接线柱炭刷与元件板相碰与电枢短路,发电机输出电流不经调节器而直接与励磁线圈相通,使电压失去控制
6、交流发电机烧毁
交流发电机硅元件短路,定、转子擦铁
调节器调节失控,线圈烧毁或触点烧牢,电压线圈或电阻接线断开
→正确牢固连接电器线路
→检修并更换严重损坏的零件
→检修并更换严重损坏的零件
→检修或更换交流发电机
→检修或更换调节器
→按要求加注电解液或更换蓄电池
→按要求调节发电机V带松弛,调整电刷和
弹簧压力,拧紧接线柱
→清理调节器触头
→重新按要求安装交流发电机
→检修活更换交流发电机
→检修调节器
→检修发电机
→检修交流发电机,必要时更换交流发电机
→检修调节器,必要时更换调节器
十五增压器的故障
1.转子杂质导致轴承损坏
(1)供油失效-滤网堵塞或油管损坏
(2)机油过滤不充分或管路中有杂物
(3)机油失效或有结胶
2.转子组件动平衡破坏
(1)轴磨损严重或轴弯曲变形
(2)外来异物在进、排气系统撞击叶轮
(3)涡轮背面和密封环积碳过多
3.涡轮端漏油
(1)回油管阻塞或有缩节
(2)密封环损坏
(3)涡轮背面和密封环积碳过多
4.压气机端漏油
(1)回油管阻塞或有缩节
(2)密封环损坏
(3)发动机高速空转过度
(4)压气机壳及叶轮流道沾污
5.涡轮转动不灵活
(1)机油过脏或机油滤清器阻塞
(2)轴磨损严重或轴弯曲变形
(3)压气机壳及叶轮流道沾污
(4)空滤器与增压器之间有异物
(5)发动机排气管中有异物
(6)密封环损坏
(7)涡轮背面和密封环积碳过多
6.增压器经常烧坏
机油压力低
→检查油路和滤清器状况
→检查滤清器
→检查机油
→拆卸并更换
→清除外来异物
→清除积碳
→检修回油管
→更换密封环
→清除积碳
→检修回油管
→更换密封环
→缩短高速空转时间
→清理沾污
→更换机油或机油滤清器
→拆卸并更换
→清理沾污
→清除异物
→清除异物
→更换密封环
→清除积碳
→调整机油压力或消除故障
注:
表中带有“★”号部分的内容为电控喷射柴油机可能出现的故障,对非电控喷射柴油机不具意义。
第二章柴油机在出厂试验中常见故障排除实例
1、试车过程中发动机冒黑烟
原因分析
可能进、排气不畅或油嘴卡。
故障排除情况
更换油嘴,发动机仍冒黑烟;拆检进气管,发现第四缸进气岐管有型砂堵塞气道。
更换进气管,故障排除。
贡献人姓名
尚牛犇
2、排气管喷水
原因分析
缸垫破损,缸盖裂纹,或缸套裂纹导致冷却水进入燃烧室随废气排出。
故障排除情况
用停缸法逐缸进行检查,发现是第四缸喷水。
上检修架拆检,发
现第四缸缸套裂纹。
更换缸套,故障排除。
贡献人姓名
李振伟
3、带机冷的发动机在试验过程中机油压力低
原因分析
有泄漏部位,集滤器垫装偏,机油泵损坏、机滤座调整不当。
故障排除情况
调整机滤座,无效。
仔细检查油底壳机油,发现机油发白,怀疑是由于机油冷却器隔板脱焊,机油泄漏造成油压低。
拆检机冷器,发现隔板泄漏。
更换机滤,故障排除。
贡献人姓名
付国涛
4、发动机气门声音异常
原因分析
可能气门间隙过大,导致“拍”气门;或气门间隙过小,导致活塞顶部与气门撞击;抑或气缸内有异物,与燃烧室顶撞击发出异响;进排、气管有堵塞现象,导致进、排气流异常产生异响。
故障排除情况
检查气门间隙,正常;检查进气管,发现进气管内有型砂堵塞气道。
更换进气管,故障排除。
贡献人姓名
刘建军
5、发动机在试验过程中出现油底壳里有水,出水管里有油
原因分析
缸垫破损,机油冷却器隔板脱焊,缸盖或缸套裂纹,机滤座内漏
故障排除情况
排气管没有水排出,故排除缸垫破损,缸盖或缸套裂纹的可能。
若机油冷却器隔板脱焊,常伴随机油压力低故障,但此台发动机机油压力不低,故也排除机油冷却器隔板脱焊的可能。
拆下机滤座仔细检查,发现机滤座内砂眼。
更换机滤,故障排除。
贡献人姓名
常银涛
6、柴油机怠速压力低
原因分析
有泄漏部位,集滤器垫装偏,机油泵损坏、机油压力调整不当
故障排除情况
调整机油压力无效,更换机滤还不行。
下台架检修,拆下油槽发现第三缸连杆螺栓掉一个。
重新按力矩要求紧固连杆螺栓,故障排除。
贡献人姓名
李小垒
7、试验过程中起动发动机缸体内部出现类似撞击异响
原因分析
可能气门间隙过大,导致“拍”气门;或气门间隙过小,导致活塞顶部与气门撞击;抑或气缸内有异物,与燃烧室顶撞击发出异响。
故障排除情况
检查气门间隙正常,下台架检修。
打开油底壳,发现一连杆瓦磨损,间隙过大,导致运动时产生冲击而发出异响;更换连杆瓦,故障排除。
贡献人姓名
王智慧
8、试车过程中刚起动车时,发动机飞车
原因分析
油泵拉杆不灵活,不回位;油泵柱塞卡
故障排除情况
检查油泵拉杆,移动灵活,无异常;拆掉油泵上端,发现单缸柱塞卡死。
更换柱塞,故障排除。
贡献人姓名
王俊卿
9、发动机在起动过程中排气管冒黑烟
原因分析
喷油不正时,喷油器卡
故障排除情况
检查供油提前角正常;将发动机起动,依次松开高压油管(断缸法),看排气管是否还冒黑烟,当松开第三缸高压油管时,排气管不冒烟。
更换第三缸喷油器,故障排除。
贡献人姓名
仝小伟
10、发动机试验过程中出现飞车现象
原因分析
拉杆移动工作不灵活,不回位;油泵柱塞卡
故障排除情况
检查油泵,拉杆运动有阻滞现象。
用机油润滑,然后反复拉动数次,拉杆运动灵活。
装复油泵,故障排除。
贡献人姓名
牛玉龙
11、B4125柴油机气门间隙调不准,一直有响声、漏气
原因分析
故障排除情况
检查发现装配车间没调整凸轮轴调整螺钉,造成凸轮轴轴向窜动。
调整凸轮轴调整螺钉,柴油机正常。
贡献人姓名
赵明涛
12、冷磨过程中发现缸盖上摇臂处润滑油呈白色泡沫状态
原因分析
由于是在冷磨合时发现油水混合,不大可能是由于缸垫破损、缸盖或缸套裂纹造成,极有可能机油冷却器隔板脱焊,机滤座内漏。
故障排除情况
拆检机滤,发现机滤座内砂眼。
更换机滤,故障排除。
贡献人姓名
李亚祥
13、车起动后,怠速时排气管喷机油
原因分析
由于是新车且刚刚冷磨合结束,不大可能是由于缸套、活塞、活塞环磨损或缸垫损坏造成上述故障,有可能漏装气门防油罩,或进排气道有砂眼造成机油流入燃烧室。
故障排除情况
拆下进、排气管,仔细检查进、排气道,发现缸盖第三缸气道砂眼。
更换缸盖,故障排除。
贡献人姓名
刘军峰
14、一台YTR柴油机在台架上试验时冒白烟
原因分析
故障排除情况
采用断缸法,发现只有第一缸冒白烟,其他几缸均正常。
在试验台架上对喷油泵、油嘴、缸盖和进、排气管都进行了检查,均未发现异常。
上检修架对柴油机进行分解,发现第一缸连杆弯曲,活塞对缸套内壁产生偏磨,出现裂纹。
更换活塞、缸套和连杆后故障排除。
贡献人姓名
王国华
15、一台B4125J柴油机在台架上试验时从加油口处排出白烟
原因分析
故障排除情况
转动油门发现发动机转速低时白色烟雾小,转速高时大。
这是典型的“负荷”故障。
上检修架拆检,发现连杆小头轴承(铜套)松动。
更换连杆、活塞和活塞销,故障排除。
贡献人姓名
王国华
16、一台四缸发动机异响且排气管冒蓝烟
原因分析
当断开一缸或四缸时,发动机有熄火现象;当断开二缸时,异响消除,烟不断;当断开三缸时,不冒烟有异响。
判断为二、三缸喷油器卡。
故障排除情况
更换二、三缸喷油器。
贡献人姓名
郭廷选
17、一台发动机异响、排气管喷火、冒黑烟
原因分析
更换凸轮轴,仍然有异响。
检查气门间隙无问题。
拆除排气管检查排气道发现进排气道之间有孔洞。
判断为气缸盖进排气道砂眼。
故障排除情况
更换缸盖。
贡献人姓名
陈志刚
18、一台B4125柴油机多次烧止推瓦原因分析
原因分析
曲轴受异常轴向力,止推瓦瓦边与曲轴干摩擦,产生负荷
故障排除情况
经检查动力输出轴轴长,重新更换输出轴故障排除。
贡献人姓名
金辉
19、一台YTR4105T柴油机机油压力大幅度频繁波动
原因分析
主油道压力间断供油
故障排除情况
现象出现后,将机油过量加入油槽,机油压力大幅度频繁波动现象消除,判定为润滑油路密封不严。
经查,吸油盘与缸体接触面松动,更换垫片紧固后故障排除。
贡献人姓名
金辉
20、YTR4108G89-1功率不足,冒黑烟
原因分析
使用保养不当,增压器损坏
故障排除情况
松开增压器润滑油管,发现润滑油出油不畅。
检查增压器,已缺油烧损。
更换油管和增压器,故障排除
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