高速公路特大桥墩柱外观质量控制QC小组成果.docx
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高速公路特大桥墩柱外观质量控制QC小组成果
高速公路特大桥墩柱外观质量
控制QC小组成果
工程概况
小组情况
选题理由
四、
现状调查
五、
设定目标
造成因素分析
七、
确定要因
制定对策
九、
实施对策
十、
QC小组活动实施效果
10
12
12
\—、巩固措施
十二.总结和下一步打算
后一川特大桥
墩柱外观质量控制QC小组成果
1.工程概况
平凉(华亭)至天水高速公路项标后一川特大桥位于中滩镇北边,与天
蟻公路平行,斜跨葫芦河,左幅桥梁上部构造采用(21+3x30+21)+12x(5x30)十
三联预应力栓组合小箱梁,先简支后结构连续;右幅桥梁上部构造采用
5x30+6x30+llx(5x30)。
十三联预应力栓组合小箱梁,先简支后结构连续;下部构
造桥墩采用双柱墩配桩基础,桥台采用桩柱式台配桩基础,全桥墩柱共计255根。
二、小组情况
小组类型现场型
活动频率
1次/周出勤率95%
本次活动的起止时间
2017年10月28日-2018年7月30日
序号
姓名
性别
组内职务
职称
文化程度
1
男
组长
工程师
大学本科
2
熊
男
副组长
工程师
大学本科
3
张
男
技术员
助理工程师
大学本科
4
男
质检员
助理工程师
大专
5
林
女
质检员
助理工程师
大专
6
陈
女
统汁员
助理工程师
大专
7
黄
男
试验员
工程师
本科
8
陈
女
试验员
助理工程师
大专
9
梁
男
桥梁一队队长
助理工程师
大专
10
梁
男
桥梁二队队长
助理工程师
大专
11
陈
男
施工员
技术员
中专
12
杨
男
施工员
技术员
中专
3.选题理由
1、本工程14标为“大桥建精品,tl标鲁班奖m丄程质量要求精益求精。
2、已施工完成的桥梁墩柱外观普遍较差,尤其是墩柱表面错台严重超出规范
要求。
3、业主的严格要求一一表面错台控制在2mm之内,表面平整光洁无色差。
4、为控制墩柱外观质量培养技术人才。
为此,项tl部QC小组决定选择“墩柱外观质量控制"作为活动课题。
四、现状调査
0C小组成员对已完成的部分墩柱外观质量进行检査,发现存在的质量缺陷主
要有以下儿种:
1、错台一一大部分错台超过小于2.nm的规范要求;
2、墩身表面气孔一一表面气孔密集,分布范圉较广,气孔直径较大;
3、混凝上色差一一混凝土表面色差主要在各节模板之间较明显;
4、墩身表面起砂一一起砂范圉较广较明显;
5、混凝土漏浆一一主要在墩柱根部较为明显。
墩棹家面楼祕接雉4#台
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5.设定目标
1、错台控制在规范要求的2mm之内;
2、完全消除墩身表面气孔;
6.造成因素分析
QC小组通过现场存在的质量问题调查,召开QC小组讨论会及査阅相关资料
等措施,我们最终确定了造成墩柱外观质量差的主要因素,包括模板因素、混凝土坍落度因素、振捣因素等。
并将引起问题的因素一一进行分解,具体如下图所示:
坍落度
模板安装
螺线安装不齐全
模板拼缝不合格k、
无双面胶条/
坍落度过小
2振捣困难\单流动性差
\未按配合比施工
模板未打磨
"”模板表面不光
'\季油过多检査不到位
坍落度过大
'\胄:
柱表面气泡
\世流动麻大中自由水过多\未按配合比施工
/'振捣移动间距过大/'/条插入下一层
漏振
振捣不均匀/:
过振
飞徃离析莎
\平捣时间过长
揭间距过小•不合理振捣「\振捣工艺无章法
%未接受技术交底
墩柱外观质g较差
振捣工艺
七、确定要因
要因确认表
序
号
末端因素
验证
方法
脸证情况
负责人
验证时间
结论
1
螺栓安装不齐全
现场
调査
对现场已安装好的模板进行检査,发现大部分是每隔一个螺栓孔安装一个螺栓。
陈
2017.11.8
要因
2
模板拼缝不合格
现场
调査
拼缝不齐有错台。
陈
2017.1L8
要因
3
有无双面胶条
现场调査
模板拼缝都贴有双面胶。
陈
2017.1L8
非要因
4
模板是否打磨
现场调査
对现场已经打磨完毕模板进行检查发现,模板打磨到位。
陈
2017.1L8
非要因
5
模板表面不光
现场调査
模板采用新加工钢模板,表面光洁。
陈
2017.1L8
非要因
6
涂油过多
现场调査
对现场正在涂汕的模板检査,涂油量正常。
陈
2017.1L8
非要因
7
检査不到位
现场调査
经过现场调查,发现在模板安装过程中,技
术人员没有进行检査督促。
李
2017.11.7
要因
8
坍落度过小
现场调査
现场抽查多车混凝土,检测到坍落度不稳怎。
黄
2017.1L8
要因
9
振捣困难
现场调査
调查振捣工人,坍落度偏小时,存在振捣困难,坍落度在要求之内时,振捣不存在问题。
陈
2017.1L8
非要因
10
绘流动性差
现场调査
现场试验,坍落度满足要求时,流动性较好。
黄
2017.1L8
非要因
11
坍落度过大
现场调査
混凝土浇筑过程中抽査多车,坍落度不稳左。
黄
2017.1L8
要因
12
栓流动性太大
现场调査
现场试验,坍落度满足要求时,流动性较好。
黄
2017.11.8
非要因
13
栓中自由水过多
现场调査
混凝土浇筑时发现表面有积水。
黄
2017.11.8
要因
14
未按配合比施工
现场调査
通过对拌合站的调査,拌合站完全按照试验室交底的配合比施工。
黄
2017.1L8
非要因
15
漏振
现场调査
施工过程中调査发现有漏振现象
陈
2017.11.8
要因
16
过振
现场调査
施工过程中调査未发现过振现象。
陈
2017.11.8
非要因
17
不合理振捣
现场调査
振捣工艺符合要求,技术交底正确到位。
陈
2017.1L8
非要因
八、制定对策
序
号
主要原因
对策
目标
措施
地点
时间
负责人
1
螺栓安装
不齐全
施工中加大管理力度,实行自
检和报脸记录管理制度。
检脸合格率达
到100%。
1、采取奖罚制度。
2、报验不合格的不允许进行下道工序的施工。
施工
现场
每次报
验时间
李
2
模板拼缝
不合格
严格要求工人
按照模板编号进行安装。
对有
变形的模板返回加工厂娇正。
检脸合格率达
到100%。
1、对模板编号不淸的重新标号。
2、增加宦位销。
施工
现场
每次报
验时间
李
3
检査不到位
明确分工责任到人
每道工序有明
确详细的检査
记录
采取奖罚制度。
施工
现场
每次报
验时间
李
4
坍落度过小
坍落度过大
对拌合站的计量系统进行检査和维修
胶凝材料控制在±1%外加剂±1%,拌合用水±1%粗细骨料
+2%o
每月一次的频率对拌合站的汁量系统进行检查,保证称量偏差在规是范围内。
拌合站
每月
-次
黄
5
磴中自由
水过多
严格执行原材
料检脸制度
检脸合格率达
到100%。
每批胶凝材料、外加剂要求进行适应性试验,对外加剂的稳定性、含气量进行检测控制,特别是粉煤灰的外观颜色、细度、需水虽比、烧失量必须毎批检验,经检验合格方可使用。
不合格外加剂坚决退回。
拌合站
每批材
料到场
后
黄
6
漏振
严格按照规范
和技术交底要
求施工
满足规范和技
术交底要求
现场监督
跟班作业采取奖罚措施
施工现场
每次混凝土浇筑
张
九、实施对策
实施一:
施工中加大管理力度,实行自检和报验记录管理制度。
2017年11月12日下午,召开QC小组会议,并要求所有墩柱模板安装工人参
加,会议做了如下要求:
1、会议宣读了墩柱施丄技术交底,要求丄人重新对技术交底进行学习。
2、重新明确了报验制度和报验程序,要求模板安装后施工队技术人员先进行
自检,自检合格后报项U部相关负贵人检査,项U部检査合格后报监理工程师检査验收。
项tl部技术人员在报验合格后做检査记录。
3、制定奖罚制度。
在检査中,发现项U部技术人员没有进行详细的检査或现
场实际悄况与检査记录不符,处罚该技术人员200元/次。
通过活动的开展,各项措施的实施,效果明显。
在活动后的墩柱模板安装时,
报验制度和报验程序能够完全正常执行,螺栓连接达到100%。
实施二:
要求工人按照模板编号进行安装。
对有变形的模板返回加工厂矫正。
2017年11月9日,技术员张强在报验48#墩时,发现模板拼缝误差太大,于
是要求丄人调整,但无论丄人怎么调整也无法达到要求,于是QC小组成员到现场检査分析,在检査中发现该墩的模板没有按照编号拼装,主要原因是模板编号模糊不清,因此对全线模板编号重新标记,并要求丄人严格按照模板编号拼装。
2017年11月11日,山杨和平.熊庆收组织QC小组对全线模板的平整度和模板的变形悄况进行详细的检査,检査中发现部分模板变形严重,另外模板在加工时没有设置定位销,这样模板错台大小很难控制,于是对模板返场进行重新加工维修。
通过该对策的实施,墩柱模板在安装过程中,再没有出现一例模板安装编号有
误的问题,墩柱表面错台完全控制在规范要求的2nwi之内,取得了良好的效果。
实施三:
明确分工.责任到人。
2017年11月14日QC小组召开会议就墩柱施工工序的检査管理进行了明确分
工、责任分配。
1、墩柱模板的打磨、刷油、安装由陈负责检査和报验。
2、墩柱混凝上的浇筑山陈、钟负责现场检査和跟班作业。
3、混凝土坍落度的检査和控制由黄负责。
4、混凝土原材料的检测和试验山黄负责。
5、对拌合站的讣量系统的检査由黄负责。
6、资料的收集和统计工作山陈负责。
同时要求每个工序在检査检测后都必须有记录并进行签字。
通过该对策的实施,有效解决了大家相互依赖,相互推卸责任的问题,在该对
策实施后,在没有出现工序检査不到位的问题。
实施四:
对拌合站的计量系统进行检査和维修
2017年11月180QC小组在对江淮拌合站进行检査时发现水泥的量偏小,但
讣量系统的设置和配合比完全一致,在经过仔细检査和分析后确定是计•量系统出现问题,于是要求现场停止混凝土浇筑。
拌合站负责人便联系了维修人员。
2017年11月19日维修人员到达拌令站进行维修,维修人员发现是山于计•量系
统的磨损造成水泥量偏小。
在更换了磨损部件后混凝土配比满足要求。
通过该对策的实施,有效杜绝了因拌合站计量系统的问题造成混凝土不合格而
导致墩柱外观质量差的问题。
实施五:
严格执行原材料检验制度原材料不合格直接导致混凝上质量存在问题9也就无法保证墩柱外观质量,原
材料必须是同一厂家、同一批号.同一规格、同一进场时间的,不符合要求的一律不准使用。
QC小组决定山周忠刚、李伟负责原材料检验。
并按照规范要求的批次和检验频率进行检验,对不合格的原材料坚决退回。
并要求对检验数做详细记录。
2017年11月21日在对江淮拌合站的粉煤灰进行检验时发现其细度和烧失量超标,项目部通知要求拌合站进行了更换。
通过该措施的实施,有效控制了原材料的质量。
实施六:
严格按照规范和技术交底要求施丄混凝上振捣是一个关键丄序,但工人的技术水平和振捣习惯造成振捣不规范。
2017年11月21日下午,召开QC小组会议,并要求所有墩柱混凝土振捣工人
参加9会议做了如下要求:
1、会议宣读了墩柱混凝土施工技术交底,要求工人重新对技术交底进行学习。
主要交底内容是混凝土捣固过程中的质量、安全注意事项,要达到的质量要求,捣固方法。
浇筑过程施工员和试验员要全程旁站。
混凝土振捣的人员必须是山经过培训合格人员担当。
同时要求振捣人员要稳
定、数量要保证,不能疲劳作业。
混凝上到施丄现场后,先山现场试验员用试验仪器检测混凝土的坍落度等各项
指标是否达到要求,合格后方可用于墩身结构,其中混凝土坍落度要在灌筑现场保持在14〜16cm,不得大于16cmO如不能满足要求的混凝上坚决退回。
2、要求技术人员再次学习混凝土振捣的技术要求和重要性。
3、按照技术人员分工,制定混凝上浇筑过程的监督和跟班作业制度。
4、制定奖罚措施,现场施工过程中跟班技术人员发现有工人振捣不到位的,
有权要求重新振捣,若再次发现同样问题,技术人员有权对其进行200元的罚款处理,同时要求其停止作业并进行振捣工艺的学习,等掘捣技术学习达到要求后再上岗丄作。
对振捣技能熟练,振捣规范的丄人按照每个墩柱奖励100元的措施实行。
5、对跟班技术人员不认真负责,没有进行有效监督的人员按照每个墩柱200
元进行处罚,同样认真负责,保证墩柱质量的技术人员按照每个墩柱奖励100元的措施实行。
通过该措施的实行,有效解决了混凝土振捣不到位的问题,同时调动了技术人
员和丄人的劳动积极性和责任性。
十、QC小组活动实施效果
通过QC小组活动的实施,桥梁墩柱外观质量得到明显提高,活动前后墩柱外
观质量对比如下表:
墩柱外观质量控制对比表
控制项目
QC小组活动前
QC小组活动后
错台
大于2mm,最大达到8mm
小于2mm
气孔
较多且分布面广,孔径最大达Ihnm
极少且孔径小于4mm
色差
模板节之间较明显
完全消除
起砂
范H较广较明显
完全消除
漏浆
墩柱根部较为明显
完全消除
根据对比表来看,这一成果实现了QC小组预定U标。
具体效果见下图。
楼祗犊雉4#台狡制在禺绍之由
墩棹家面芜洁、吒孔怨;Xi孔校』・、无色麦、起砂、
及為浆观彖。
、
/
经济效益:
■•/>
1厂
…]
4草
在QC小组活动之前,山于模板变形、编号不清、未加定位销导致模板安装困难或造成返丄,每个墩柱模板安装用工平均在8个工日,QC小组活动后,每个墩柱模板安装用工平均在6个丄日,每个墩柱模板安装平均节约用工2工日。
吊机原来需要2个台班,通过活动控制,减少模板调整和返丄时间后,平均每个墩柱模板安装时间变为1.5个台班。
每个丄日按100元计算,每个吊机台班按1000元计算,则通过QC小组活动创造的直接经济效益为:
255(桥墩数量)X2(每个墩柱节约用工日)X100+255X0.5X1000
=132600元
社会效益:
1、给天水市建设中桥梁墩柱外观质量控制开创了模范作用。
2、为美好城市环境创下良好的基础条件。
3、达到了业主预期的日标,为企业创下良好的形象。
4、为控制墩柱外观质量培养了一批技术人才。
总结本次小组活动中积累的关于提供墩柱外观质量的施工经验、方法,从新编写作业指导书。
十二.总结和下一步打算
根据QC小组制定的U标和实施效果来看,通过QC小组活动的控制,基本实现了活动的既定tl标,有效提高了桥墩外观质量,得到了业主、监理的认可和赞同。
这一成果将在今后的墩柱施丄中具有极大的借鉴意义。
通过这一次成功的小组活动,锻炼了小组成员,增加小组成员的信心,下一步
QC小组的计划共有三项:
1、巩固本小组此次活动的成果,并要作持续改进,撰写活动报吿,总结本次
活动中的成功经验和不足;
2、组织小组成员参加质量管理培训,提高小组成员的知识水平;
3、在具体的施工当中,寻找课题,准备进行下次小组活动。
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- 高速公路 特大 桥墩 外观 质量 控制 QC 小组 成果