175m重型支架专用运输平板车研制科技报告矿项目.docx
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175m重型支架专用运输平板车研制科技报告矿项目
绿水洞煤矿
验收总结报告
1.75m重型支架专用运输平板车研制
工作完成日期:
2014年8月
提交报告日期:
2014年10月
完成单位:
绿水洞煤矿机运科
摘要
绿水洞煤矿急倾斜综采机械化不断的发展,伴随我矿3114工作面过下分层、3212(Ⅱ)工作面达到70°倾角的恶劣条件,为了安全起见,我矿采用的设备越来越大型化,以前所用的液压支架节宽都为1.5米,但是3114、3212(Ⅱ)两个工作面液压支架选型节宽为1.75米,我矿原有平板车无法满足运输条件,必须设计专用的支架来满足运输条件。
关键词:
液压支架1.75m专用平板车
第一节立项背景
根据我矿3114工作面的生产条件,3114工作面必须先采上分层的煤炭,然后逐步过夹矸钻入下分层进行开采,这样一来对顶板的支护给我矿带来了极大的威胁,于是我矿经过分析与考察调研,我矿决定采用支架与溜子节距为1.75米宽的设备。
该工作面所使用的综采设备型号如下:
ZY5000/15/38Q两立柱支架、MG250/600-QWD型交流电牵引采煤机、SGZ764/315C刮板输送机、SZZ730/200桥式转载机、PCM110型破碎机。
端头支架采用ZD14/27端头支架。
该套综采设备在大小、重量、功率上都大于我矿原有的综采设备,特别是液压支架比原有支架多重约5T,宽度比原有支架宽250mm这种情况下老式平板车在载重、平车车尺寸、巷道适应性上面难以满足要求。
3114工作面安装完后,我矿承接了集团公司3212(Ⅱ)急倾斜无人自动化综采工作面项目,该工作面倾角最大达到70°,人员安全威胁大,设备容易损坏等问题。
该套综采设备选型如下:
ZZ4200.15.36JD四立柱液压支架、MG500-1150-QWD型交流电牵引采煤机、SGZ764/315A刮板输送机、SZZ764/315桥式转载机、PCM110型破碎机。
端头支架采用ZD14/27端头支架。
该套综采设备与3114综采工作面设备相比,液压支架与刮板输送机尺寸、总量上类型、其余设备尺寸总量都大于3114综采工作面的综采设备。
第二节项目研究内容及目标
2.1项目研究内容及设计选型
由于此两个工作面是第一次使用如此大的综采设备,所以我们必须对平板的的高度上面进行严格的放样与控制、并且在载重量上必须使平板车强度上的满足。
根据我矿巷道条件3212(Ⅱ)风巷为老巷道、528运输大巷都为老的运输巷道,原始设计为运输老式小型液压支架。
根据要求,该平板车有以下设计关键点:
1.平板车能够尽量的矮;2.平板车能够承受40T载重量;3.平板车面板眼孔与支架底座眼孔吻合;4.平板车能够尽可能的适应现有巷道及轨道。
2.2研究目标
(1)2013年9月,完成平板车图纸设计。
(2)2014年1月,机修队完成样车的加工。
(3)2014年2月,在3114、3212相关巷道进行试运行,对平板车进行试运行,并对平板车结构做相关调整。
(4)2014年3-4月,批量加工平板车15两。
(5)2014年4-5月,3114工作面液压支架等设备正常运输,项目实施期间不发生人员受伤事故。
(5)2014年6-9月,3212(Ⅱ)工作面液压支架等设备正常运输,项目实施期间不发生人员受伤事故。
(6)2014年10月,完成项目验收。
第三节项目实施情况
3.1实施阶段
2013年9月,机运科设计40T平板车,矿相关领导等审核后,交由矿机修队加工。
2013年1月,机运科与机运队进行商定对平板车拉入井下巷道进行试车,首先是运输大巷能够平板车能够正常运行;当时3114切眼还未形成,经过与运输队的讨论分析与现场查看,只要是3212风巷能够正常抵达,3114工作面一定能够满足正常运输;在平板车运行到3212风巷材料上山下坡口时,平板车简易碰头位置抵住轨道竖曲轨,同时平板车边缘与轨道上山梯步碰撞,导致平板车无法行走,于是我机运科与机运队现场查看现场及讨论分析,发现平板车简易碰头设计超宽,同时分析是由于平板车降低高度后梯步干涉。
于是我们将平板车拉出地面进行第一次整改,对平板车简易碰头两边的筋板割除,这样碰头的宽度为488mm,小于轨距600mm,同时对平板车的边缘进行倒角,让开梯步。
更改后,机运科与机运队再次拉至3212风巷材料上山下口,发现碰撞梯步问题依然存在,我们再次做了分析与讨论,并对3212风巷材料上山下坡口竖曲轨进行了测量,发现该曲轨弯曲半径小于12米,而我们设计的平板车要求下坡口竖曲轨弯曲半径必须大于12米,同时梯步部分超高。
我们立马重新设计加工新的竖曲轨,并安排机运队将3212风巷材料上山下坡口竖曲轨进行更换,又与调度室以及可能涉及的连队开小会,确定新的试车方案,此次平板车空车在3212风巷运行正常,不用损坏部分梯步就能够正常运行,试车成功。
第四节项目效益分析
直接经济效益:
该平板车自重1.4T,载重量为40T,参看2014年《嘉华机械公司产品价格表》,40T平板车嘉华机械公司报价2.4万/台。
由我矿机修队队自己加工,其焊工工时费1.4x600=840元/台;经过物管科了解当前11#矿工钢3800元/吨,钢板3400元/吨,我矿钢材费用预计使用1.4x3800=5320元;每台平板车从嘉华机械厂购买轮对2000元/担共2担、轴卡300元/件4件,购买配件共计5200元/台;预计我矿管理费用10%;这样计算我矿加工平板车单价为1.25万元/台,比嘉华少1.15万/台,我矿总共加工15台,共计直接节约成本17.25万元。
间接经济效益:
由于该平板车为我矿自给设计,设计高度为324mm,由于3212为老巷道,加之底鼓等地质变化,风巷高度矮,不能满足运输高度,我矿对3212风巷进行了整体卧底,我矿老式平板车高度都为400mm,以风巷长度800米计算,共计减少卧底量200m³。
按照50元/方计算,节约成本10000元。
第五节研究结论
随着综采设备逐步向大型化、重型化方向的推进,小平板已经无法满足矿上的运输,这样需要载重量大的平板车。
该平板车由我矿针对我矿巷道及设备设计,由机修队加工,3114工作面、3212(Ⅱ)工作面综采设备安装过程中,未发现平板车质量问题,设计安全可靠。
在运输过程中安全可靠,适应我矿的巷道设计。
考虑到我矿2014年年底即将按照3132工作面,该工作面设备也较大,经分析也只有使用该平板车,该平板车的设计通用性较强,安全可靠,效果显著。
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