电网工程调试与试验交流总结会交流材料PPT.docx
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电网工程调试与试验交流总结会交流材料PPT
请何工负责准备PPT,参加3月下旬召开的我院电网工程调试与试验交流总结会,
介绍高压所在楚穗直流调试、过电压测试相关工作和经验,
请吕鸿与何工沟通,确保3月9日前将PPT发给项目管理部何勇。
各位同事:
为了使我院电网输变电工程项目更好、更快速发展,对我院参与楚穗直流调试工程、珠海220kV琴韵输变电工程、试验服务进行全面总结,提高我院电网工程调试与试验服务管理和服务水平。
拟定3月下旬召开我院的电网工程调试与试验交流总结会(具体时间另通知)。
总结主要包含以下几方面的内容:
电网工程调试业务项目管理、安全管理、智能变电站专业调试经验、楚穗直流调试经验、试验技术等。
请楚穗、琴韵项目各项目部经理、专业负责人准备交流材料(PPT,30分钟内),3月9日前发给项目管理部何勇,谢谢!
云广±800kV直流输电工程,是云南省通往广东省的第三条直流通道。
它西起云南省的楚雄,东至广东省的增城,全长1100km,双极额定输送功率为5000MW。
云广直流系统调试工作包括极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组、极2阀组1和极2双阀组、极2阀组2四部分。
2009年6月4日~7月17日极2阀组2站系统调试,2009年12月22日~2010年1月12日极2阀组1和极2双阀组系统调试,2010年3月29日~4月25日极1阀组2和双极3阀组站系统调试,2010年6月11日~8月11日及2011年1月16日~3月8日极1阀组1和双极4阀组系统调试。
在云广±800kV直流输电工程站调试和极系统调试过程中,为了解交、直流设备在各种运行方式下出现的过电压是否在允许范围内,以检验一次系统绝缘配合是否满足要求,广州粤能电力科技开发有限公司对穗东换流站有关交、直流设备进行了过电压的监测,本测试为工程验收提供实测依据,为系统的正常运行提供参考数据。
1测试内容
1.1调试项目
此次调试中,进行过电压测试的调试项目有:
Ø交流滤波器投切试验;
Ø直流滤波器投/切试验;
Ø换流变压器和阀组充电试验;
Ø解锁性能试验;
Ø闭锁及紧急停运跳闸试验;
Ø金属/大地回线方式转换;
Ø丢失脉冲(换相失败)试验;
Ø最后一台交流断路器跳闸;
Ø直流线路接地试验;
Ø交流线路单相接地试验。
1.2测试信号的选取
由于调试工作分为极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组、极2阀组1和极2双阀组、极2阀组2共四个阶段进行,因此在进行过电压测试时,也相应地按照四个阶段选取信号,具体的测试信号如下:
1极1站系统和双极调试阶段
测试对象包括:
Ø极1换流变网侧电压、电流及中性点电流;
Ø极1、极2极线电压和电流;
Ø极1直流场中性母线电压;
Ø极1的第一组直流三调谐无源滤波器(=21B03)的滤波元件C1、L1、L2、L3对地及其端电压;
Ø第二大组交流滤波器(=20BF02)的双调谐交流滤波器573间隔(=20BF23)和574间隔(=20BF24)回路的电流,母线电压、滤波元件C1、L1、L2对地及其端电压。
1极2站系统和系统调试阶段
测试对象包括:
Ø极2换流变网侧电压、电流及中性点电流;
Ø极2极线电压和电流;
Ø极2直流场中性母线电压;
Ø极2的第一组直流三调谐无源滤波器(=22B03)的滤波元件C1、L1、L2、L3对地及其端电压;
第二大组交流滤波器(=20BF02)的双调谐交流滤波器573间隔(=20BF23)和574间隔(=20BF24)回路的电流,母线电压、滤波元件C1、L1、L2对地及其端电压。
1测试接线和设备参数
1测试接线
图1为双调谐交流滤波器组(AC-FilterDT11/24)设备上的过电压测试接线;图2为双调谐交流滤波器组(AC-FilterDT13/36)设备上的过电压测试接线;图3为直流三调谐无源滤波器组(TT12/24/45)设备上的过电压测试接线。
图1.双调谐交流滤波器(AC-FilterDT11/24)过电压测试电气接线图
图2.双调谐交流滤波器(AC-FilterDT13/36)过电压测试电气接线图
图3.直流三调谐无源滤波器(TT12/24/45)过电压测试电气接线图
1交流滤波器投切试验
在直流系统运行中,两侧的换流站要吸收一定的无功。
本直流系统是在两侧换流站解锁前很短的时间内先投入一组交流滤波器。
解锁后再投入一组滤波器,随着直流输送功率和直流电压等条件的变化,投入的交流滤波器组数也作相应的增加或减少,以满足直流系统的无功和谐波的要求。
投切交流滤波器将在交流母线和交流滤波器设备上产生暂态过电压,其暂态过电压的大小与避雷器的保护水平、断路器分合闸的相角和滤波器本身的参数等因素有关。
本工程使用的断路器是西门子公司生产的型号为3AP2FI的SF6断路器,带有选相功能,使合闸过电压降到最低。
5.1.1交流滤波器组的电气接线图及配置情况
穗东换流站共配置了4个交流滤波器大组,测试时主要选取第二大组交流滤波器=20BF02(下简称ACF2)的编号为=20BF23(573)和=20BF24(574)的双调谐滤波器进行录波。
试验时,不仅在投切该组滤波器组时进行测试,而且在投切未接测试设备的滤波器组(以下简称其它组)时,对已投入的该组滤波器也进行测试,因为此时也会产生暂态过电压。
2直流滤波器投/切试验
在直流系统运行中,有时需要带电投切直流滤波器的操作,会在直流滤波器各设备上产生明显的过电压。
在云广直流输电工程的穗东换流站内,每极都配有两组参数完全相同的直流三调谐无源滤波器组,且两组并联连接,所以两组直流滤波器在各种操作中的暂态过程应基本相同,为此,在测试中分别选取了极1(=21B03)和极2(=22B03)的第一组直流滤波器设备作为测试对象,其具体的参数如下:
图5.极1(=21B03)的第一组直流滤波器电气接线图
图6.极2(=22B03)的第一组直流滤波器电气接线图
3换流变变压器和阀组充电试验
换流变压器和阀组充电试验,即操作开关使空载的换流变带电,此时不仅会在交流母线上产生过电压,还在变压器上产生励磁涌流,过大的励磁涌流将引起保护的动作而使变压器无法投运,鉴于合闸时的励磁涌流的大小与合闸角度有关,穗东换流站投切换流变的断路器安装了POW装置,该装置可以通过参数设定,调整开关的合闸角度,在换流变充电时的励磁涌流限制在预定的范围内。
图32.投切极1阀组1换流变(21B11)的电气接线图
4解锁性能试验
解锁性能试验是为检验单极和双极解锁时能否平稳地建立起直流电流和直流电压,检验是否对换流站交直流侧设备带来的不允许的冲击。
在调试过程中,每天都要进行解锁操作,记录了大量的解锁波形,限于篇幅,在本报告中,列出了在以下几种典型的不同控制模式下极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组、极2阀组1和极2双阀组、极2阀组2阶段的解锁操作时的暂态测试数据和典型波形。
需要说明的是:
在极2阀组2、极2阀组1和极2双阀组调试阶段,直流分压器接在极2直流滤波器(=22B03)设备上,在极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组调试阶段,直流分压器接在极1直流滤波器(=21B03)设备上。
5闭锁及紧急停运跳闸试验
系统停运(闭锁)试验是为检验单极和双极闭锁时系统能否平稳地切断直流电流和直流电压,是否对换流站交直流侧设备带来不允许的冲击。
系统停运包括正常停运和紧急停运(ESOF)两种。
正常停运过程是:
先以一定的速率降低电流,当电流降低到设定的较低值时,整流站阀先闭锁,逆变站阀后闭锁,由于其过程平缓,在极线上无过电压产生,只是在滤波器回路中会引起轻微的震荡,对系统无影响。
紧急停运过程,则是在正常的输送电流下阀立即停止,若整流站紧急停运,该站的阀立即闭锁,不会产生过电压;若逆变站紧急停运,先在该站投入旁通对,然后整流站阀闭锁,由于逆变站投入旁通对,相当于线路末端短路,会在交、直流设备上产生幅值较高的过电压。
在调试过程中,每天都要进行闭锁操作,记录了大量的闭锁波形,限于篇幅,在本报告中,列出了在以下几种典型的不同控制模式下极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组、极2阀组1和极2双阀组、极2阀组2阶段的闭锁操作时的暂态测试数据和典型波形:
需要说明的是:
在极2阀组2、极2阀组1和极2双阀组调试阶段,直流分压器接在极2直流滤波器(DCF2)设备上,在极1阀组1和双极4阀组、极1阀组2和双极3阀组调试阶段,直流分压器接在极1直流滤波器(DCF1)设备上。
6金属/大地回线方式转换
直流系统运行有时需要进行带电大地回线与金属回线方式之间的转换操作。
为了验证直流系统在大地回线与金属回线的转换是否能正常工作,在150MW、500MW和1250MW三种输送功率进行了极1及双极系统的大地回线与金属回线的带电转换操作;在125MW、500MW、1200MW和2500MW四种输送功率下进行了极2的大地回线与金属回线的带电转换操作试验。
7丢失脉冲(换相失败)试验
在系统运行中,有时因某些操作或系统其它扰动出现两侧换流站的换流阀发生丢失脉冲的现象,进而导致换流站的换流失败故障。
丢失脉冲(换相失败)试验是在极1阀组1和双极4阀组系统调试、极1阀组2和双极3阀组系统调试、极2阀组1和极2双阀组系统调试、极2阀组2站调试四个阶段中进行的,现分述如下。
8最后一台交流断路器跳闸
在极1阀组1和双极4阀组系统调试阶段进行了最后一台交流断路器跳闸试验。
9直流线路接地试验
本次调试中,直流接地点共选择3处,一点在楚雄换流站附近;一点在穗东换流站出线附近,还有一点选在线路的中点(位于广西壮族自治区武宣县境内),具体位置见图70。
图68.直流线路人工短路的接地点位置图
10交流线路单相接地试验
2011年2月27日直流双极4阀组运行,功率500MW时,逆变侧(穗东换流站)的交流单相接地短路试验在500kV线路的穗横甲线#39号杆塔C相处进行。
5.10.1主要操作过程
12:
10:
08双极四阀组功率500MW水平下,在距离穗东站约14.1km处的穗横甲线C相(#39号杆塔附近)进行人工接地短路试验,穗横甲线主1和主2保护均动作出口,并报故障点距离穗东站13.4/13.5km。
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