QC CFG桩桩帽控制.docx
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QC CFG桩桩帽控制.docx
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QCCFG桩桩帽控制
CFG桩桩帽施作质量控制
小组名称:
武冈城际铁路项目部QC小组
发表人:
宾智
一、工程概况
武冈城际铁路起于武黄城际葛店南站,经胡家大湾跨武黄城际、汉鄂高速,跨越武九线,经蔡和湾、段店,设华容东站,在鄂州市段店镇三江口附近跨越长江,进入黄冈市黄州区后,在戴家湾设黄冈站,跨S112省道,跨长河,跨路口开发区,跨106国道,在路口镇设路口站;经书家湾后,跨江北Ⅰ级公路后,在小房湾附近设黄冈东站,线路全长35.99km。
本标段起止里程DK28+549.455至DK61+157,路基(包括站场)12629.195m,占线路比例为35%,全部为松软路基。
沿线路地貌属平原、河流阶地、垄岗区。
沿线路的特殊地质和不良地质主要为松软土地基。
设计单位采用的地基加固处理措施有:
挖除换填、强夯、冲击压实、水泥搅拌桩、CFG桩复合地基、刚性桩桩网结构地基等,其中CFG桩所占比例最大,共计62.8万米。
二、QC小组概况
小组名称
武冈城际铁路联合体项目部二分部QC小组
课题
类型
攻关型
组建时间
2010年03月01日
注册日期
2010年03月10日
注册号
WGSGQC2010-03
小组课题
CFG桩桩帽施作质量控制
序号
姓名
性别
职称
职务
小组职务
组内分工
1
赵旭清
男
高级工程师
项目总工
组长
全面负责
2
刘赶平
男
工程师
副总工程师
组员
现场安全质量管理
3
袁战文
男
工程师
副总工程师
组员
现场安全质量管理
5
李传智
男
工程师
部员
组员
对策实施
6
宾智
男
工程师
部员
组员
对策实施
8
胡志宏
男
工程师
分部总工
组员
对策实施
9
刘斌
男
工程师
分部总工
组员
对策实施
杨鹏林
王伟
孟凡文
郝海军
三、选题理由
CFG桩复合地基在高速铁路地基加固处理中属于比较新的施工工艺,武冈线城际铁路路基都是软弱土地基,其中大面积采用CFG桩复合地基处理,CFG桩桩帽施工过程中出现了桩顶标高达不到设计标高、桩顶平整度不够、圆台型土模尺寸不合格、浇筑完的桩帽出现裂痕等问题。
而桩帽的不规范处理会导致CFG桩承载不同方向且不均匀的力,为确保施工质量,因此选择《CFG桩帽施作质量控制》做为本次研究的课题,具有显著的现实意义。
四、计划阶段(P)
1、现状调查
长螺旋CFG桩施工在我公司施工虽然不是首次,但施工过程控制还未精细,为保证我项目所施工的CFG桩帽质量,我QC小组成员对管段内施工成型的10m范围内的200个CFG桩帽处理情况进行了调查,调查情况见下表:
序号
项目
点数
累计频数
频率
累计频率
1
截桩后桩顶平整度
98
98
43%
43%
2
桩帽尺寸
80
178
35%
78%
3
桩位平面位置偏差
40
218
17.5%
95.5%
4
桩帽混凝土外观质量
10
228
4.5%
100%
现场施工图片:
2、确定目标
根据现状调查分析发现影响CFG桩帽质量的主要现状因素有两个桩顶平整度、桩帽尺寸,QC小组人员一致认为通过大家努力,加强管理,协调配合,调动人员积极性,调整施工方法就不会出现这两个问题,不会影响CFG桩帽质量。
3、可行性论证
(1)小组成员针对CFG桩帽质量进行讨论分析,只要控制好开挖桩头方法、截桩方法就能保证CFG桩帽质量达到预期目标。
(2)小组成员由管理人员、工程技术人员和现场操作人员组成,具有较高的素质和丰富的现场施工经验,有较强的团队精神和克难攻坚的信心,并具有丰富的QC小组活动经验。
(3)项目部领导给予了大力支持,要小组成员严加管理,从严考核,目标是可以实现的。
4、分析原因
通过QC小组认真分析讨论,从6个方面找出了8项末端因素,绘出了因果图。
5、要因确认
(1)调查论证情况:
经过调查发现,现场施工工序是cfg桩成桩——用大挖机挖除桩头和清除桩间土——开挖桩帽——浇筑桩帽混凝土,结论:
施工工序不正确为要因。
(2)调查论证情况:
技术人员和施作人员无cfg桩施工检验,。
(3)调查论证情况:
经检查,技术交底有三级交底,在三级交底中,未明确截桩时间与方法。
结论:
交底不明确为要因。
(4)调查论证情况:
开挖桩帽未
编制要因确认计划表
序号
末端原因
确认方法
原因分析
结论
负责人
1
施工工序不对
现场施工时跟踪检查
为了节省时间和费用
要因
赵旭清
2
现场管理人员经验不足
查阅上岗时间及上岗应知考试
现场管理人员工作经验比较丰富
非要因
3
交底不明确
检查技术交底及交底记录
技术交底上面有说明,但不详细
要因
袁战文
4
挖机直接挖除桩头和桩间土,扰动了桩身混凝土,同时导致部分桩位找不准
现场施工时跟踪检查
出土堆积在桩侧,将临边桩位覆盖导致找不到桩位
要因
宾智
5
未采用桩头切割机
现场施工时跟踪检查
不采用桩头切割机,导致截桩后桩顶面不平整
要因
刘赶平
6
场地不够平整
现场检查
场地不平整,导致桩帽不在同一平面
非要因
宾智
7
工人培训不够
查阅培训档案
及技能考试
合格率100%
非要因
8
开挖桩帽的方法不正确
现场施工时跟踪检查
未按设计要求成圆台行
要因
胡志宏
6、制定对策
QC小组成员根据要因确定表,针对存在的5个方面主要影响因素,经过认真分析,从实际出发,制定了具体可行的对策措施,见下表。
序号
要因
对策
目标
措施
负责人
1
施工工序不对
重新调整工序
合理安排工序
严格按照:
成桩后7天—清除桩间土—开挖环切桩头—浇筑桩帽的施工工序
赵旭清
2
技术交底上面有说明,但不详细
完善技术交底
让技术员和工人,清晰了解施工方法
重新交底,并制作CFG桩控制要点小卡片
袁战文
3
直接用挖机将桩头和桩间土一齐挖走,影响桩身混凝土,还不好找桩位
用小型挖机及时清除桩间土
不扰动桩身混凝土,准确找到桩位
CFG桩成桩7天后,人工配合小型挖机将桩间土清除,并运到规定地方
宾智
4
不采用桩头切割机,导致截桩后桩顶面不平整
采用桩头切割机,环切桩头
截桩头时,不扰动桩身混凝土
先采用人工手持电动切割机切割,再用风镐凿除桩头
刘赶平
5
桩帽未按设计要求开挖成圆台行
开挖桩帽严格按圆台型桩帽开挖
控制CFG桩桩帽尺寸
先用尺子量出尺寸,扩大直径上部1m,底部0.5m,高0.5
胡志宏
五、实施阶段(D阶段)
实施一:
重新技术交底,合理安排施工工序。
QC小组成员开展讨论、研究,重新调整工序,制定可行的方案。
重新技术交底,制作并下发现场每位技术员都方便携带的CFG桩控制要点卡片。
实施验证:
重新交底后,大家对CFG桩桩帽施工有了更深入的了解,施工现场及时调整施工工序。
实施二:
用小型挖机配合人工,清除桩间土,桩帽浇筑完后,用小型打夯机将桩间土夯实。
实施验证:
用小型挖机配合人工清土,不会扰动桩身混凝土,并且不会因为被土覆盖而找不见桩位。
实施三:
(1)在清理好的基坑内,距地面约为50cm高处围绕桩身周围作一道线标记,沿此平线采用手持电动切割机进行切割,深度约
为5cm。
(2)切割完毕后,采用风镐进行断桩处理。
将风镐沿着所切割处,在桩身四周找3个互成120°夹角的位置分别均匀的凿进,只要将桩身截断即可。
(3)桩头处理:
在桩头表面,采用手持电动切割机将桩顶整平,相邻桩头表面应控制在同一标高位置。
实施验证:
这样破除桩头后,对桩身混凝土的扰动小,且破桩后能保证桩顶平整。
实施四:
以桩中心点为中心朝四周以半径为0.5m画四个点,开挖成深度为0.5m,底部直径0.5m的圆台型。
实施前后对比图。
实施验证:
桩帽尺寸都能满足设计要求。
六、效果检查阶段(C阶段)
2010年11月,再次对现场200根桩进行现场调查,除桩顶标高合格率是97.5%意外,其他项目的合格率为100%,调查情况见下表:
序号
项目
点数
合格点数
合格率
备注
1
截桩桩顶平整度
200
200
100%
现场检查
2
桩帽园台形土模尺寸
200
200
100%
现场检查
3
桩顶标高未截到设计标高
200
195
97.5%
现场检查
4
桩帽混凝土外观
200
200
100%
现场检查
5
其他质量问题
200
200
100%
现场检查
通过活动前后对比,QC活动效果明显。
七、处置阶段(A阶段)
1、制定巩固措施
将CFG桩桩帽施工结论纳入项目部作业指导书,组织召开CFG桩桩帽施工现场会,进一步推广和交流施工经验。
2、总结和下一步打算
通过此次QC小组活动,使小组成员对CFG桩桩帽施工有了较全面的掌握。
小组活动完全按照PDCA程序进行,解决问题的思路环环相扣,很好的锻炼了小组成员的逻辑思维性。
尽管通过本次活动实现了目标,但是在课题实施后期,仍然有个别的CFG桩桩帽施工影响桩身混凝土质量的情况,为了进一步提高施工质量,决定将《桩帽的合理施作时间》定为今后的研究方向。
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