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重整标定报告
重整装置标定报告
编制日期:
2007年11月16日
编制单位:
XX厂芳烃车间
目录
一、装置概况:
2
(一)装置简介2
(二)主要改造内容2
二、标定安排3
(一)标定目的:
3
(二)标定安排:
3
(三)标定时间4
三、标定原料和催化剂4
四、主要操作条件4
五、标定结果计算7
(一)、物料平衡:
7
(二)、装置能耗8
六、工艺技术分析10
(一)技术分析10
(二)、改造前后的对比12
(三)、存在问题12
七、主要设备及仪表运行情况14
(一)设备运行分析:
16
八、环保17
附表、原料及产品分析数据17
一、装置概况:
(一)装置简介
X市石化公司XX厂原40万吨/年连续重整装置是我国只引进国外专利技术和工艺包,由国内自行负责工程设计、设备制造、安装施工并采用国产催化剂的第一套连续重整装置。
该装置于1988年4月完成施工图设计,1990年4月竣工,并于同年9月13日试车成功。
该装置采用的是法国IFP最早的连续重整工艺,催化剂分批再生,该技术已落后,设备和操作问题比较多。
装置原设计为三台重整反应器,以生产RONC为97.5的高辛烷值汽油组份为目的,同时还副产纯度为90%(体)以上的氢气,供下游的加氢装置使用。
1997年XX厂芳烃装置投产后,重整装置目的产品改为生产富含芳烃的脱戊烷油。
为了增加芳烃产量,平稳操作,提高装置的经济效益,2006年XX厂对重整装置进行了改造,以消除催化剂再生系统及加热炉等影响稳定生产的制约因素,并将重整生成油辛烷值由RON97.5提高到RON102,处理能力由40万吨/年提高到60万吨/年,再生部分采用法国AXENS(IFP)公司最新一代的REGENCⅡ技术。
装置年设计开工时间8400小时,由SEI负责设计,由中石油第七建设公司承建。
该装置由2006年5月26日停工改造,06年10月3日投料开工,至10月中旬装置运行正常。
(二)主要改造内容
2006年装置的改造主要以消除生产瓶颈和抓装置的安全隐患为目的,主要改造内容如下:
项目
具体内容
压缩机
预加氢循环压缩机K-101;新增两台,一操一备,型号为2D10-11/18.5-26.5-BX。
反应器
装置原有三台重整反应器,改造后壳体不动但由于流量增加,为避免催化剂“贴壁”现象,中心管直径需增大。
同时新增一台重整第四反应器,规格为φ2700×7202(切)。
加热炉
重整反应加热炉H-201~204:
装置原有重整三合一炉问题存在热负荷偏大,炉管管壁温度超高的问题,本次改造新建重整四合一炉。
新建四合一对流段按发生3.5Mpa蒸汽考虑。
换热器
重整进料换热器E-201:
原有1台立式换热器,规格为φ1500/φ1700×19159,换热面积为1414m2,为了充分回收能量并尽量少改动框架,改造后更换为焊板式换热器。
再生系统
改造为AXENS新一代连续再生系统。
装置在2007年2月进行过初步的标定,目前装置运行正常平稳。
为实现装置验收,须对装置进行全面的性能考核标定。
二、标定安排
(一)标定目的:
1、在改造后装置满负荷条件下,略低于设计条件下的预标定,考察目前条件下能耗、物耗情况标,技术指标能否满足要求,暴露生产中存在的各项问题,影响正常标定工作的问题,为设计条件下标定装置做好准备工作。
2、考察工艺运行情况即产品收率、产率、转化率,产品质量情况。
3、考察装置主要设备运行情况。
4、考察仪表、DCS系统的运行情况,仪表的控制功能、精度进行检验。
5、考察环保设施是否符合要求,达到合格排放,检验“三废治理效果”
6、考核重整PS-VI型催化剂的活性和选择性。
7、考核IFP催化剂REGENCⅡ连续再生技术的安全性和稳定性。
(二)标定安排:
1.装置标定要求装置处理量达到设计能力,即:
重整部分71.43吨/小时;
再生催化剂循环速率在50%以上、即330kg/h以上;
标定前装置各项工艺条件调整到位,各项工艺参数严格执行相关要求。
在标定时维持操作平稳。
(三)标定时间
2007年8月7日14:
00小时~2007年8月9日7日14:
00小时,共计48小时。
三、标定原料和催化剂
本次标定连续重整装置的原料为一、二厂来直馏石脑油,原料分析见附表,由于来原料偏轻,而且受拔头油外送的限制,此次标定期间装置的重整进料较设计原料偏轻,原料的馏份与设计比偏轻,杂质含量符合重整进料要求,重整进料的芳潜在36~38(wt%)左右。
连续重整装置的预加氢催化剂选用北京三聚环保新材料有限公司的FH-40B,重整催化剂选用的是石科院的PS-Ⅵ催化剂。
运行前后的催化剂物性指标见表-1。
表-1催化剂理化性质汇总表
项目
石脑油加氢催化剂
重整反应催化剂
型号
FH-40B
PS-VI
组成,w%
CoO/%3.0~4.5
Ptm%0.28±0.02
MoO3%14.5~16.5
Snm%0.31±0.03
Clm%1.0~1.3
担体
Al2O3
Al2O3
粒度
三叶草型Ф(1.5~2.5)×(2~10)
小球φ1.4~2.0≥98%
压碎强度,N
≥150
>39
堆积密度,kg/m3
1000~1500
560±20
孔容积,mL/g
≥0.4
比表面积,m2/g
≥200
195±15
四、主要操作条件
(一)预处理系统主要操作参数汇总表
项目
单位
设计值
标定值
预
处
理
部
分
预加氢进料量
Kg/h
71501
70.5
预加氢反应温度
℃
320
282
预加氢空速(体积)
h-1
6
6.02
预加氢氢油比(体积)
V/V
150
142
D103压力
MPa
1.85
1.85
D107压力
MPa
1.85
1.85
D101压力
MPa
0.35
0.35
C101顶温度
℃
92
92
C101底温度
℃
174
156
C102顶温度
℃
148
103
C102底温度
℃
233
226
D104压力
MPa
1.35
1.4
C103顶温度
℃
141
137
C103底温度
℃
200
191
D105压力
MPa
0.001
0
D102压力
MPa
0.35
0.35
(二)重整系统主要操作参数汇总表
项目
单位
设计值
标定值
重
整
反
应
部
分
反应器加权平均入口温度
℃
527
526
加权平均床层温度
℃
506
504
D-201压力
MPa
0.67
0.67
平均反应压力
MPa
0.88375
0.88
总温降
℃
255
245
重整进料量
Kg/h
71429
71520
重量空速
h-1
1.6
1.6
氢油分子比
mol
2.1
2.4
C201顶温度
℃
84
82
C201底温度
℃
231
223
C201压力
MPa
1.25
1.3
D204压力
MPa
2.2
2.1
D-205压力
MPa
1.1
1.205
D-206压力
MPa
1.2
1.3
D-209压力
MPa
2.2
2.2
(三)再生主要工艺参数
项目
单位
设计
标定值
一段入口氧含量
%
0.6-0.8
0.75
二段入口氧含量
%
0.6-0.8
0.54
二段出口氧含量
%
0.2-0.3
0.52
焙烧入口氧含量
%
8.0-12.0
5.73
一段烧焦循环气流量
Nm3/h
6872
6813
氧氯化循环气流量
Nm3/h
325.4
334
培烧循环气流量
Nm3/h
333
335
H-301出口温度
℃
490
470
H-302出口温度
℃
530
487
H-303出口温度
℃
520
497
H-304出口温度
℃
490
497
催化剂循环量
kg/h
660
481
还原氢流量
Nm3/h
3714
3000
淘析气流量
Nm3/h
1381.6
1450
P-301出口碱液
PH
8.5-9.5
8.5
氧氯化段床层温度
℃
不大于540
505
烧焦段床层温度
℃
不大于540
535
烧焦/氧氯化段差压
KPa
20
10
DR301露点温度
℃
-48
-59/-30
(四)系统压力表测定压差
设备代号
入口Mpa
出口MPa
压差MPa
压差设计值MPa
E108壳
2.63
2.35
0.28
0.15
H102
2.35
2.2
0.15
0.2
R101
2.2
2.15
0.1
0.2
R102
2.15
2.1
E108管
2.1
2.05
0.05
0.15
A102
1.98
1.96
0.02
0.05
E105壳
1.92
1.85
0.07
0.05
R201
0.92
0.91
0.01
0.025
R202
0.9
0.89
0.01
0.025
R203
0.86
0.855
0.005
0.025
R204
0.855
0.84
0.015
0.02
预处理部分为精密压力表测量,重整部分为现场压力表读数。
(五)冷换设备参数表
序号
工艺编号
设备名称
壳程操作条件
管程操作条件
介质
温度℃
介质
温度℃
入口
出口
入口
出口
1
E108A/F
预加氢进料换热器
汽油
80
258
汽油
285
106
2
E201
重整进料换热器
汽油
508
112
汽油
78
458
3
E207
氨蒸发器
氨液
0
19
氢气、汽油
23
3
4
E301
烧焦进料换热器
氮气等
452
194
氮气等
78
329
5
E302
焙烧进料换热器
氮气等
443
248
氮气等
78
379
6
E303
再生气循环水冷器
氮气等
62
32
水
26
29
7
E304
还原换热器
氢气
326
150
氢气
76
282
以上数据为现场实际测量,由于管线有保温等因素影响,数据可能存在一定误差
(六)空冷器运行参数表
名称
入口温度℃
出口温度℃
设计入口温度℃
设计出口温度℃
A101
54
39
77
50
A102
98
58
135
60
A103
100
64
148
50
A104
98
70
116
79
A201
106
37
105
40
A203
74
45
84
56
五、标定结果计算
(一)、物料平衡:
表1全装置物料平衡表
物料名称
对重整进料m%
流量kg/h
设计值
标定值
设计值
标定值
入
方
混合石脑油
(重整进料)
138.6
(100)
122.9
(100)
98990
(71430)
87896
(71520)
合计
138.6
122.9
98987
87896
出
方
脱戊烷油
77.8
79.7
55550
56917
轻石脑油
15.2
11.3
10860
8075
重石脑油
23.3
9.9
16630
7058
液化气
6.6
7.4
4730
5333
戊烷油
3.8
2.8
2710
2021
含氢气体
(其中纯氢)
10.2
6.5
7290
(2430)
4669
燃料气+损失
1.7
5.3
1220
3823(无表)
合计
138.6
122.9
98990
87896
表2重整单元物料平衡
物料名称
对重整进料m%
流量kg/h
设计值
标定值
设计值
标定值
入
方
精制石脑油
100
100
71400
71520
合计
100
100
71400
71520
出
方
脱戊烷油
77.8
79.6
55550
56917
液化气
6.6
7.4
4730
5333
戊烷油
3.8
2.8
2710
2021
含氢气体
(其中纯氢)
10.2
6.5
7290
(2430)
4669
燃料气+损失
1.6
5.3
1220
3823(无表)
合计
100
100
71400
71520
说明:
1、本平衡按计量数据计算。
2、由于自产燃料气+损失没有计量表,燃料气+损失数据为物料平衡计算得出数值。
(二)、装置能耗
公用工程消耗及能耗表
序号
名称
消耗
能耗指标
能耗
单位
数量(设计)
数量(标定)
单位
系数
104KJ/h
1
循环水
t/h
1692.1
2167
MJ/t
4.19
907.97
2
一次水
t/h
1.5
9.5
MJ/t
7.54
7.163
3
除氧水
t/h
15.1
18.5
MJ/t
385.2
712.62
4
电
kw.h
5654
5245
MJ/Kw.h
11.84
6210.08
5
3.5Mpa蒸气(外送)
t/h
-10
-9.4375
MJ/t
3684
-3476.775
6
1.0Mpa蒸气
t/h
4.61
7.5
MJ/t
3182
2386.5
7
净化风
Nm3/h
250
495
MJ/Nm3
1.59
8
氮气(包括催化剂再生专用氮气)
Nm3/h
291
500
MJ/Nm3
6.28
9
燃料气
t/h
2.462
1.367
MJ/t
39837
5445.72
10
液态烃
t/h
3.428
4.271
MJ/t
43467
18564.76
11
凝结水
t/h
-9.31
-12.5
MJ/t
320.3
-400.3755
12
脱盐水
t/h
8.6
8.6
MJ/t
96.3
82.818
合计
30440.48
单位能耗(对重整进料)
104KJ/t
设计值:
426.9标定值:
425.6
单位能耗(对重整进料)
104Kcal/t
设计值:
101.9标定值:
101.6
单位能耗(对预处理进料)
104Kcal/t
设计值:
73.55标定值:
82.7
说明:
1、本平衡数据取自计量数据。
2、由于氮气和1.0Mpa蒸汽没有计量表,表中值估算值。
3、由于脱盐水没有计量表,且实际应用的量根据时间不同,变化量太大,计算时取设计值。
4、为便于和设计值对比,燃料气和液态烃的能耗系数取值设计的热值进行计算,
(三)、重整单元标定结果
重整反应部分标定结果
项目
单位
设计值
标定值
反
应
条
件
加权平均入口温度
℃
527
526
加权平均床层温度
℃
506
504
D-201压力
Mpa
0.67
0.67
平均反应压力
Mpa
0.88375
0.88
总温降
℃
255
245
重整进料量
kg/h
71430
71520
重量空速
h-1
1.6
1.6
氢油分子比
Mol
2.1
2.4
标
定
结
果
芳烃潜含量
m%
37.36
37.30
稳定汽油收率(相对于重整进料)
m%
≮80.83
82.4
稳定汽油芳含
m%
≮76.7
72.73
稳定汽油RONC
102
100.4
循环氢纯度
v%
85.2
产氢量
(其中纯氢产率)
m%
m%
10.2
(3.4)
6.5
芳烃产率(需说明)
m%
≮62.01
57.9
待生剂碳/氯含量
m%
3~6/1.0~1.3
2.0/0.74
再生剂碳/氯含量
m%
/1.0~1.3
0.003/0.89
催化剂粉尘量
Kg/d
≯2.0
0.8
六、工艺技术分析
(一)技术分析
本装置的重整设计处理能力均为60万吨/年,从附表的原料分析数据可看出,标定的石脑料的性质与设计比偏轻。
在标定前车间对C101、C103进行了相应调整,尽管如此重整进料仍较设计偏轻。
在重整进料满负荷的情况下,所有设备的负荷、温度、压力及系统压降(E108壳层除外)均在设计的范围之内;另外,催化剂性能和装置能耗方面也基本达到设计的标准。
现作具体分析如下:
1.能耗分析
结合能耗表,在重整进料到60万吨/年(8400小时计)时,能耗101.6Kg标油/吨进料;比设计能耗101.9Kg标油/吨进料略低。
原因是装置电耗较设计低,原因是标定时P106、P120等新增加机泵只开一台新泵。
2.催化剂性能评价
a)预加氢催化剂
预加氢催化剂采用北京三聚环保新材料有限公司的FH-40B催化剂,技术要求在直馏石脑油中硫含量234ppm,砷含量210ppb,氢油比不小于90(v/v),反应温度不大于320℃的工况下,能保证在空速6h-1下精制油硫含量脱至小于0.5ppm、砷含量脱至小于1PPB,具体数据见附表。
从本次标定结果显示,在反应温度280℃、空速高达6.0h-1、氢油比142(v/v)、反应压力2.63MPa的条件下,原料油中硫为141ppm左右,精制油的硫含量为小于0.5ppm。
原料油中As为90ppb,精制油中砷为小于1ppb。
满足生产需要,说明FH-40B催化剂脱杂质效果较好。
b)重整催化剂
重整催化剂选用的是石科院的具有“低积炭速率、高选择性”的PS系列催化剂(PS-Ⅵ),在设计原料条件下(A料芳潜37.36%,B料芳潜43.94)指标要求在满足稳定汽油辛烷值102(RON),产品C5+液收原料A达到80.83%,原料B达到83.54%,芳烃产率原料A达到≮62.01芳烃产率原料B达到≮64.32。
本次标定的原料与设计的原相差较大,重整进料中C5组份高,同时由于装置注氯运行不正常,装置内催化剂的水氯平衡不正常,催化剂表现为缺氯,表现出标定结果与设计比较:
脱戊烷油芳含低,RONC略低。
标定时的氢气产率为6.5m%,低于设计值10.2m%。
此外,还由于重整进料中的C5烷烃偏高,导致,标定的芳烃产率低于设计值,因此本次标定结果无法评价催化剂的性能。
另外,再生后催化剂粉尘在0.8kg/d,比设计考核指标(≤2.0kg/d)少,而且从该吹出的粉尘颗粒分布来看整颗粒催化剂达10~20%以上(经验值10%),说明标定期间淘析气的流量正常。
在催化剂循环速率为70%时粉尘量为约0.8kg/d,另外从装置几个月的运行情况来看催化剂的粉尘量基本在0.7~1.6kg/d之间(包括整颗粒的催化剂),说明催化剂的抗磨损性能良好;标定期间再生注氯(四氯乙烯)量不正常,催化剂的氯含量分析结果见附表,催化剂积碳在2%左右,属于比较低的,也就是说,该催化剂的抗积碳能力不错。
3.加热炉分析
a)圆筒炉热负荷情况
总体看,圆筒炉操作不错,虽然受空预器调节系统限制,圆筒炉联合烟道的排烟温度偏高约为210~220℃左右,但热效率基本可以达标。
其中H103A/B和H205炉的操作需要注意。
第一H103A/B联合操作调整C102底温度,操作上要注意,需要增加H103A炉(旧炉子)负荷,降低H103B炉负荷,才能在保证C102底温度的情况下使H103A/B的燃烧状态处于最佳值。
第二由于原料原因,脱戊烷油中轻组份多,H205炉负荷较大,炉膛温度已经在740~760℃之间,操作上需要加以关注。
b)四合一炉热负荷情况
从四合一炉操作上看,改造以后的重整四合一中各炉操作较好,操作参数均在设备设计范围之内。
整个四合一炉的标定热效率均达到比设计热效率。
但排烟温度在150~160℃之间较设计偏低,需要进一步调整汽包操作。
4.催化剂再生系统
再生系统的操作比较平稳,催化剂的循环也比较顺利,各项操作指标也在设计范围之内。
由于催化剂的结碳量比较低,再生的负荷也比较低,再生的最高床层温度为531℃,比设计最高温度565℃低。
5.冷换设备
从冷换设备的标定数可见,冷换设备的效果都达到或超出设计的要求。
6.氨冷系统
从氨冷的运行数据可以看出,在冷后温度达到设计低的情况下,氨压机的负荷不高。
系统的运行也比较平稳。
但现场仍发现有氨泄漏,需要进一步查找处理。
7.反应系统
标定期间预加氢和重整反应系统总压降均低于设计值,但E108壳层压降偏高,分析原因为一是E108A~F中C/D两台在改造中没有更换,管径偏小压降大,二是可能原料引起的结焦。
在标定前预处理部分出现过压见降超高的情况,压降主要集中在E108壳层和R101A处,装置曾停工进行了处理。
8、膜分离系统
标定前通过调整膜分离运行已经正常,还原氢的质量也达到了设计要求,但由于再生没有开到满负荷,还原氢流量也没有提高到3700Nm3/h,膜分离的处理能力还没有达到满负荷。
(二)、改造前后的对比
本次改造的主要部分为重整单元消瓶径,再生单元完全改为AXENS公司的REGENCⅡ技术。
从本次标定的数据及2007年前8个月的运行数据来看,装置改造的目的已经达到,通过本次改造,重整加热炉重新新建,炉管热强度均降低,目前满负荷生产H202的炉膛温度在730℃左右,管壁温度超高的安全隐患已经消除。
第二改造以后装置的再生系统全部更新为AXENS公司的REGENCⅡ技术,装置生产不再受再生系统的限制,目前装置的脱戊烷从改造前的55%左右提高到目前的70%以上(最高81%),装置运行的经济效益得意提高。
(三)、存在问题
1、原料较设计原料偏轻,拔头油P-103外送能力不足,目前在拔头油是在最大外送量的前提下,影响重整进料组成中的C5烷烃含量明显高于设计值。
2、运行中E201板式换热器壳程的压差偏大,大于设计一倍以上,但检测的板程冷流介质侧压降基本符合设计值,热流介质侧的壳层压降高于设计值,具体使用情况还需进一步考察。
3.由于重整联合圆筒炉烟道空气预热器蝶阀仪表的执行机构存在问题,无法进行远程调节。
重整圆筒炉氧含量表H101、H102、H103A、H104、H205从装置建造至今没有更换过,目前已经全部出现故障,不能及时反应加热炉使用情况,影响加热炉的及时调整,影响加热炉运行的热效率
4、再生回路干燥器能力没有达到设计水平,在其运行的末段,水含量明显上升,最多超过了设计指标。
说明在现有条件下再生干燥器系统不能完全的满足生
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