高炉炉顶改造方案.docx
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高炉炉顶改造方案.docx
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高炉炉顶改造方案
1高炉炉顶改造方案及配套系统情况(讨论)
一、1#高炉炉顶改造方案
1、考虑斜桥角度不变,斜桥上部炉顶部位弯轨折点标高不变,降低高炉煤气封头高度794mm,使炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794mm。
2、在炉顶大法兰和受料斗上沿距离为8794mm范围内布置受料斗、料罐、气密箱、布料器等装置,料罐有效容积为12m3。
3、溜槽长度1800mm,溜槽垂直高度下沿和炉吼钢砖上沿距离为335mm。
4、现有炉顶放散阀平台+47.415m提高为+47.50m,平台加大重新制作现有炉顶天轮标高+44.295m,提高为+45.015m。
(保留利用天轮平台)
现有平台+39.400m、+35.030m、+33.000m、+36.160m、+27.200m(炉顶大平台)、+24.3m废除
制作新平台+25.0m、+31.360m、+34.560m、+41.00m、+51.50m。
5、高炉煤气封头降低高度后,煤气封头角度变为48度,煤气封头角度变小后,不再能承载煤气上升管等的重力,将煤气上升管等的重力,由炉体承重转移至25.0m平台,煤气导出管上装膨胀节(为防止煤气上升管等的重力传递到煤气封头上,石钢和公司炼铁厂均装设有膨胀节)。
6、除煤气导出管和煤气上升管对接部分改造外,其它煤气上升管和下降管尽可能利用现有、不做变动。
对煤气封头到煤气下降管部分做内喷涂。
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二、煤气二次均压
目前1#450高炉系统煤气加压机能力小,勉强维持现有干除尘需要,考虑两个方案。
1、2#450高炉系统煤气加压机能力富余,所以在2#450高炉系统煤气加压机后的管道上设置两个阀门,实现分别用于对两座高炉炉顶进行二次均压。
2、将现有1#450高炉煤气加压机(型号不变)由3m3/min,加大为15m3/min。
三、氮气系统
2#450高炉系统(炉顶和风机)目前使用量约为250m3/h,两座高炉则为500m3/h,留有余地应按600m3/h考虑,选择以下其中一个方案。
1、将目前氮气站两个能力为250m3/h的汽化器,由并联改为串联使汽化能力达到500m3/h(作为备用),另选择一台600m3/h可带加热的汽化器。
以1m3液氮800元计算(1m3液氮汽化640m3气体)年氮气使用费约540万元。
2、参照铸管选择一套变压吸附制氮设备,能力600m3/h,氮气纯度99.5%,将目前氮气站两个能力为250m3/h的汽化器、串联改造后作为备用。
四、冷却水系统改造方案
根据我公司1#450m3高炉目前运行中冷却水系统存在的问题,按水压水量要求,拟采用以下改造方案:
1、参照集团公司6#高炉改造经验
(1)冷却水系统工艺流程及进、回水主管网维持不变,水泵房及循环水池运行方式不改变。
(2)风渣口小套和炉顶气密箱采用高压水系统,风口平台压力达到0.6mpa,流量500m3/h;冷却壁、热风炉及风渣口大、中套和其他用水均采用低压水系统,风口平台压力达到0.4mpa,流量3000m3/h。
(3)在炉台合适位置装设一个钢制水箱,安装两台加压泵(一用一备),作为风渣口小套高压水供水泵,其水源为冷却壁上层部分退水。
(4)将水泵房内部4#、5#、6#三台低压水泵进行更换,并与7#、8#泵5台水泵作为同一个供水泵组,共同对高炉本体及热风炉进行供水。
(5)热风炉及下层冷却壁退水方式维持现状不变,直接进入炉底总退水槽;冷却壁上层部分及炉喉水冷钢圈退水首先通过新增钢制水箱,部分参与高压水循环,其他通过溢流口,然后进入炉底总退水槽。
(6)风渣口中、小套进水均采用金属软管连接方式。
冷却壁水管由Φ32改为Φ45。
(7)目前高炉炉体两个退水槽加高改造(加高100—150)、相应退水管加粗。
(8)冷却水系统各用水点压力表、流量计的配置尽可能完善,以便于今后实际操作中的故障检测。
此方案缺点为炉台蒸汽对水泵运行有影响,风口小套水水质有时无保障。
2、不在高炉炉台装设加压泵,对水泵房水泵改造,需相应改造退水槽及退水总管。
此方案缺点为退水部分改造工作量大。
五、其它配套系统情况
(一)使用1850风机后高炉上料系统能力情况
1、目前上料系统各皮带上料能力:
新1#皮带输送能力:
焦炭350t/h
新2#皮带输送能力:
球团1000t/h
新3#皮带输送能力:
焦炭350t/h球团1000t/h
新4#皮带输送能力:
烧结矿600t/h
新5#皮带输送能力:
烧结矿600t/h
1#高炉槽上皮带:
烧结矿皮带:
烧结矿600t/h
球团焦炭皮带:
焦炭260t/h球团820t/h
2#高炉槽上皮带:
烧结矿皮带:
烧结矿600t/h
球团、焦炭皮带:
焦炭350t/h球团1000t/h
2、高炉用料情况
每天高炉产量以4000吨计算(其中1#1800吨、2#2200吨)
需入炉原料量:
4000×1.7=6800吨(其中入炉球团矿3600×0.85=3060吨)皮带上料量:
球团矿:
3600吨每班1200吨
烧结矿(含块矿)(6800-3060)÷0.78=4800吨每班1600吨
焦炭(毛焦比500)4000×0.5=2000吨每班670吨
3、皮带不停机运料所需时间:
烧结矿:
1600÷600=2.67小时
球团矿:
1200÷820=1.46小时
焦炭:
670÷0.26=2.6小时
4、倒仓、倒料所需时间:
球团矿、焦炭皮带:
球团矿:
每班开2次,每次倒仓10分钟,则1#高炉用20分钟,2#高炉用20分钟,两个高炉每倒运一次10分钟合计:
60分钟(1小时)
焦炭:
每班开3次(用机焦和捣固焦),每次倒仓20分钟,1#高炉用60分钟,2#高炉倒仓用60分钟,两个高炉每日倒一次10分钟,共为30分钟
合计:
90分钟(1.5小时)
焦炭和球团相互倒运(上焦炭倒球团和上球团倒焦炭),每次20分钟,
合计80分钟(1.33小时)
则共用时间2.6+1+1.5+1.33+1.46=7.9小时
5、皮带改造后的情况
(1)、1#高炉槽上皮带改造
若1#高炉槽上球团皮带改造进行提速,由1.6m/s提高为2.0m/s,则该带球团运输能力由820t/h提高为900t/h
焦炭运输能力由260t/h提高为325t/h
运料时间变为:
球团矿1200÷900=1.33小时
焦炭670÷0.325=2.06小时
则共用时间变为:
1.33+2.06+1+1.5+1.33=7.22小时
(此种情况比槽上球团皮带不改造)减少时间40分钟时间仍很紧张
(2)、1#高炉槽上皮带加宽改造:
旧皮带宽度1米,改为宽度1.2米
则球团运输能力改为:
1000t/h
焦炭运输能力改为:
370t/h
以运输能力最小的皮带做时间计算:
球团矿1200÷1000=1.2小时
焦炭670÷350=1.91小时
共计1.2+1.91+1+1.5+1.33=6.94小时
分析及意见:
1、1#高炉槽上焦碳皮带改造,因目前该皮带为这一系统运输能力最小,为瓶颈环节,该系统每班理想状态的运料时间为7.9小时,远超过设计规范时间(4-5小时),所以必须对该皮带进行改造。
2、若只对该皮带进行提速,只提速到2.0m/s,运行能力计算运料和倒料时间仍为7.22小时,时间仍很紧张;若对该皮带加速到2.5m/s,或不提速加宽到1.2米,运料和倒料时间计算为6.9小时(比7.22小时减少20分钟)。
(此两个时间均未考虑上焦丁)。
3、对1#高炉槽上球团皮带提速2.5m/s或加宽1.2米,改造后,该皮带运输能力每班时间为6.9小时,这一时间要求上球团矿时,新1#皮带和球团成品矿仓皮带(球团成品矿仓皮带750t/h)一块上时,才能满足,否则时间更长。
4、若考虑进一步缩短时间,需对新1#、2#皮带等系统皮带6条提速改造,但提速提高运输能力有限,所以建议考虑在现有3#、5#皮带廊东侧新建皮带,能直接上到2#高炉矿槽皮带上,以减轻现有皮带运行负荷。
5、考虑烧结矿皮带上块矿情况,可对1#高炉槽上烧结矿皮带提速改造为2.5m/s。
(二)干法除尘情况
干法除尘统一意见为增加两个箱体。
1、主要参数情况
吨铁煤气量以2000m3/t,每天产量以1800吨计算,每小时煤气量为15万m3/h,使用十个箱体过滤负荷为37.5m3/m2.h(要求30---38m3/m2.h),过滤速度为0.625m/min
2、所需工作
①增加两个箱体配套的工艺、土建、机械、电仪等系统工作(含余压发电
高压净煤气管道的位置预留);②现有矿架西侧高压净煤气管道的移位或制
作;③更换所有阀门的法兰垫;④增加高压净煤气管道的固定支架;⑤更换箱体防爆板;⑥更换调压阀组;⑦修改干法除尘反吹程序。
(三)槽下和卷扬
槽下:
料坑上的矿石受料斗,增设翻版,实现矿石可以开往两个料车,修改程序,实现烧结球团混装等,以方便高炉操作和缩短备料时间;
卷扬:
目前公司炼铁厂AV-45的1850风机投运后,由于料车小(3.6m3)采用PPP+KK装制,矿批17.7吨,由于受料斗容积限制矿批不能再加。
采用装料制度PPP+KK为每小时7批,卷扬最大能力7.5批,(赶料线时则受影响)可满足日产量1600吨左右水平。
某天产量最高出现1700吨,上料勉强维持。
我公司此次改造后,由于球团矿使用比例高,堆比重高,矿批可以到19吨以上,上料可满足日产量1800吨的水平。
若矿批因高炉炉况加
不上或用球团比例小,则上料将受限制。
卷扬上料程序需在2#450高炉的基础上做较大修改。
(四)热风炉情况
目前,1#450高炉热风炉是按4座球炉,高炉风量1400m3/min设计,其工艺参数为:
热风温度1100℃,每立方米鼓风占有球量0.95t/min.m3,每立方米鼓风加热面积44.76m3/min.m3,每座热风炉加热面积15667m2。
使用1850风机后,每立方米鼓风占有球量为996÷1850=0.53t/min.m3
每座热风炉每立方米鼓风加热面积15667÷1850=8.46m2/min.m3(此数值要求为10-13)
鼓风加热能力不够,不能达到1100℃设计风温要求。
对此视使用大风机后风温实际情况,以后采取余热利用或助燃空气富氧等措施提高风温。
附:
公司炼铁厂6高炉改造及运行情况
1、炉顶钢圈至受料斗上沿标高正常为12米,由于受斜桥不变、标高限制因素,这个高差只能为8.775米,所以,料罐上截料采用柱塞阀,受料斗和料罐设计为12m3。
由于空间限制下截料,缩短了空间高度,造成此处下料不畅,多次出现因料堵塞,料门开动受阻不能开仓现象,对生产造成不小影响。
柱塞阀偶尔也出现过卡住现象。
2、目前AV-45的1850风机投运后,由于料车小(3.6m3)采用PPP+KK装制,矿批17.7吨,由于受料斗容积限制矿批不能再加。
3、风口小套加了两台高压水泵,每台400m3/h,风口平台水压为0.4MPa。
4、采用装料制度PPP+KK为每小时7批,目前产量1560吨。
最高出现某天1700吨,这个产量上料很紧张。
5、运行中风压加到260kPa,热风炉出现人孔吹开现象,目前正加固人孔,考虑冷却壁水压低(0.3MPa)等因素,未再加风。
6、因6#高炉为大修,对重力除尘器,煤气上升管等做了改造。
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