四DK1五步闸试验1.docx
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四DK1五步闸试验1
DK-1型电控制动机五步闸试验顺序
一、DK-1型电控制动机“五步闸”试验项
目与方法
制动机五步闸实验规定了制动机试验的程序、项目与方法。
是机车乘务员在司机室通过对大、小闸手柄的操作,观察总风缸、均衡风缸、列车管和制动缸表针的变化情况,对制动机性能和技术状态进行检测的主要手段。
下面结合对DK-1型电控制动机“五步闸”试验项目与方法,进行常见故障的分析和判断。
第一步
1、大小闸运转位正常时的现象:
①总风缸压力不低于800kPa。
②均衡风缸、列车管压力为500kPa(600kPa)。
③制动缸压力为0。
试验目的:
检查缓解电空阀258、排风1电空阀254的动作情况,调压阀55的整定值以及空气管路情况。
2、大闸紧急位正常时的现象:
①总风缸压力无明显下降。
②列车管压力在3s内下降至0。
③制动缸压力在5s内升至400kPa,最高压力为450kPa。
④听安全阀喷气。
⑤机车自动撒砂。
3、小闸缓解位(同时下压手柄)正常时的现象:
制动缸压力应缓解到0。
4、小闸回运转位:
制动缸压力不得回升
试验要点:
进行第一步试验时,大闸手柄要在制前“中立位”作短暂停留,检查导线807、467触点、263二极管状态
可能出现的故障现象:
均衡风缸、列车管压力缓慢下降到“O”?
原因:
为导线807不良;
可能出现的故障现象:
均衡风缸、,列车管压力自动下降50kpa?
原因:
为467触点不良或263二极管开路。
造成缓解电空阀258失电,均衡风缸的压力空气进入初制风缸。
可能出现的故障现象:
大闸手柄放“紧急位”时,列车管不排风?
原因:
电路中导线804无电源或紧急电空阀故障;管系中,塞门117或158其中之一关闭;电动放风阀94橡皮碗破损等原因造成。
试验要点:
大闸手柄放紧急位在列车管排风过程中,首先观察均衡风缸、列车管压力下降情况,此过程稍纵即逝。
主要目的是检查中立电空阀253、重联电空阀259状态。
可能出现的故障现象:
均衡风缸或列车管压力下降缓慢,3s未及时排到“O”?
原因:
若此时总风缸表针也开始下降,为中立电空阀253故障;否则,为重联电空阀259故障。
试验要点:
检查分配阀安全阀的整定值,要在分配阀上的安全阀开始喷气后进行。
根据机车制动缸显示的压力,检查分配阀安全阀的整定值,最后检查机车撒砂状态。
5、大闸回运转位正常时的现象:
①列车管压力在9s内升至480kPa,均衡风缸在10s内升至500kPa(600kPa)。
②手柄停留50s以上。
第二步
6、大闸制动位正常时的现象:
①均衡风缸最大减压量的时间为5-7s。
②制动缸压力6-8s升至360kPa(装有切换阀的机车为140kPa或170kPa)。
可能出现的故障现象:
.大闸手柄放制动位只有少量减压或50kpa的减压量?
原因:
若少量减压为260二极管击穿,造成导线821有电,使重联电空阀259动作,减压伊始中继阀即处于自锁状态。
否则,为另端小闸上电控转换柱塞在“空气位”或208微动开关芯杆移至高位,造成导线800使制动电空阀257提前得电动作,关闭了均衡风缸排风口,均衡风缸的压力空气进入初制风缸后,即为50kpa的减压量。
可能出现的故障现象:
大闸手柄放制动位,列车管减压至80kpa~100kpa时起紧急制动作用?
原因:
紧急放风阀上的缩孔1或缩孔2半堵,使紧急室排风速率与列车管不同步,紧急放风阀动作。
可能出现的故障现象:
大闸手柄放制动位,均衡风缸、列车管压力缓慢降至“O”?
原因:
导线808或466触点接触不良。
使制动电空阀257不得电,均衡风缸排风口始终处于开放状态。
7.大闸中立位正常时的现象:
①均衡风缸漏泄每分钟的压力下降不大于5kPa。
②列车管漏泄每分钟的压力下降不大于10kPa。
可能出现的故障现象:
大闸制后中立位,均衡风缸、列车管的压力排至“O“?
原因:
隔离二极管262开路,制动电空阀257失电。
第三步
8.大闸过充位正常时的现象:
①均衡风缸为定压(500kPa或600kPa)。
②列车管超过定压(500kPa或600kPa)30-40kPa。
③制动缸压力不变。
④听过充风缸排风声正常。
9.大闸回运转位正常时的现象:
①制动缸压力缓解为0。
②120s左右过充压力消除,列车管恢复定压(500kPa或600kPa)。
可能出现的故障现象:
大闸过充位列车管无过充压力?
原因:
导线805或过充电空阀252不良;若有排风声,为过充风缸缩堵遗失或缩堵间隙大。
可能出现的故障现象:
大闸过充位,制动缸压力缓解为“O”?
原因:
分配阀上的156塞门开放或作用管泄漏。
第四步
10.小闸制动位正常时的现象:
制动缸压力在4s内升至280kPa,最高为300kPa。
11.小闸中立位正常时的现象:
①制动缸压力不变。
(若检查制动缸泄漏时,应关闭分配阀上的供给塞门123,保压1min。
)
②下压手柄,制动缸压力缓解良好。
12.小闸运转位正常时的现象:
制动缸压力在5s内下降至35kPa。
第五步将471(472)转置空气位,小闸手柄放缓解位,此时均衡风缸、列车管产生过量减压(开放分配阀156塞门)。
进行空气位制动验
13.小闸缓解位正常时的现象:
调整53(54)调压阀,均衡风缸、列车管为规定压力(500kPa或600kPa)。
14.小闸制动位正常时的现象:
①均衡风缸最大减压量的时间为5-7s。
②制动缸压力6-8s升至360kPa.
15.小闸中立位正常时的现象:
①均衡风缸漏泄每分钟的压力下降不大于5kPa。
②列车管漏泄每分钟的压力下降不大于10kPa。
16.小闸缓解位正常时的现象:
①均衡风缸、列车管恢复规定压力(500kPa或600kPa)。
②制动缸压力缓解为0。
可能出现的故障现象:
均衡风缸不充风或充风缓慢;
原因:
隔离二极管264击穿。
试验完毕后操作程序:
①将471(472)转置“电空”位。
②关闭分配阀156塞门。
③小闸手柄制动位,调整53(54)调压阀,使制动缸压力为300kpa。
二.列车运行中使用空气位注意事项:
1.转换空气位时,将电空转换柱塞471、472均转至空气位。
或大闸手柄放置运转位。
否则在二端操纵时,若大闸手柄放置重联位时,均衡风缸充风,列车管不充风。
2.在坡道地段停车时间较长时,列车在制动保压过程中,若列车管泄漏,能得到及时的补充,造成后部车辆缓解。
司机未及时发现时,会造成列车溜移。
所以一定要采取防溜措施,可以采取关闭机后折角塞门的措施。
3.使用空气位的机车遇重联时,将小闸手柄放中立位,关闭中继阀上的115塞门。
三.重联阀的作用及未按规定转换时的故障现象
重联阀是一种手动操纵阀,有本机和补机两个作用位置。
其作用是在多机重联时,使所有机车的制动和缓解作用协调一致。
而在机车分离后,保持机车的制动作用。
机车换端时,应按规定进行转换。
1.故障现象:
两端机车的操纵阀均在补机位时,操纵机车小闸时,制动和缓解作用慢。
大闸制动、缓解作用正常。
2.故障现象:
两端机车的操纵阀均在本机位时,操纵机车小闸时,制动缸压力空气经后节车分配阀之d6排大气。
操纵机车大闸时制动作用正常,缓解时后节车不缓解,前节车分配阀之d6有排风声。
四.隔离二极管故障时的现象及处理
1.隔离二极管260击穿;单机试验时有30kpa左右的减压量,挂车后不制动。
处理:
途中运行时转空气位操作,回段换修。
隔离二极管260开路;无任何不良现象。
2.隔离二极管261击穿;大闸手柄紧急位在无级位时也跳主断路器
隔离二极管261开路;当无级位时捅紧急按钮,只跳主断路器,不产生紧急制动作用。
处理:
不影响制动机的正常使用,运行中可不做处理。
3.隔离二极管262击穿;遇重联运行时,列车紧急制动后,本务机车充不起风。
处理:
将464开关置切除位,3S后重新置运行位,否则重联机车的紧急放风电空阀得电后保持。
隔离二极管262开路;大闸手柄制后中立位,均衡风缸压力继续下降。
处理:
途中运行时转空气位操作,回段换修。
4.隔离二极管263开路;大闸手柄制前中立位,即有50kpa的减压量
处理:
运行中不影响制动机使用,回段换修。
5.隔离二极管264击穿;转空气位操纵时,若导线800有电均衡风缸压力上升慢。
处理:
在空气位操作时将“电控制动”电源自动开关置下方位。
隔离二极管264开路;重联运行时均衡风缸、列车管压力排“O”。
处理:
重联运行时,需关闭中继阀上的115塞门。
五.制动管过量供给的处理
由于制动机某部件发生故障或司机操作失误,致使制动管实际压力超过调整的规定压力时,就称为制动管过量供给。
列车发生过量供给后,车辆付风缸压力也随之增高。
当制动管恢复定压或发生泄露时,虽然司机并未施行制动减压,列车仍会产生制动作用,如果司机不能及时发现并消除,将会造成列车运缓、机车轮箍迟缓等事故。
.
制动管最大过量供给时即形成总风缸、均衡风缸、制动管表针三针一致,达到900kpa。
所以无论何种制动机,其构造上均有230kpa~240kpa的减压量,称之为过量减压,其作用有二:
(一)在特殊情况下,比如制动缸活塞行程超长或充风不足时,实际减压量超过最大减压量还是有效的。
(二)为处理制动管最大过量时使用。
最大减压量的计算
客货车最大有效减压量γmax按制动管定压pI减去最大有效减压量,付风缸剩余压力(pI—γmax)与制动缸压力(3.25γmax—100kpa)相等的条件计算
pI—γmax=3.25γmax—100kpa
4.25γma=pI+100kpa
即:
γmax=0.235(pI+100kpa)
列车运行中发生少量过量供给时;一般采用再缓解的方法消除再制动,或者利用调速的机会消除过量供给。
列车运行中发生严重过量供给时;只有采用分段消除的方法消除过量供给。
从实质上讲:
消除过量供给就是消除车辆付风缸的过充压力。
设:
制动管最大过量供给达到900kpa;制动管定压为600kpa时,其消除过量供给步骤如下:
1.大闸减压235kpa,列车制动。
2.制动管压力调整为720kpa时,列车缓解。
3.大闸减压190kpa,列车制动。
4制动管压力调整为600kpa,列车缓解,即消除完毕。
可见,制动管发生严重过量供给时,需采用分段消除的方法,即平时我们所说的“减2加1的方法。
六.Dk-l型制动机DkL逻辑控制装置
Dk-l型制动机DkL逻辑控制装置采用先进表面贴片技术与逻辑控制芯片相结合,取代原制动系统中的迂回电路、阻流板、时间继电器与中间继电器,具有反应速度快、可靠性高、抗干扰能力强、结构紧凑、检修方便等特点;而且具备通过调整软件在相同的硬件上实现不同的逻辑组合功能,以达到控制不同的车型之目的。
DkL逻辑控制装置由四部分组成,分别为固定基架、DkL电源板、DkL控制板和DkL输出板。
在固定基架前面板部,安装有钮子开关;对应制动系统功能开关,钮子开关意义与原来DK—1设置一致。
基架后侧,装有20芯连接器插座;用于实现同外部机车信号联系。
工作原理
来自机车的输入信号经过20芯连接器,进入DkL制动
逻辑控制装置,通过光电隔离单元,将110VDC的机车信号转换为5V电平信号,进入逻辑处理单元参加逻辑运算;信号按照机车要求的逻辑关系进行处理;之后,经放大和继电器信号隔离转换,变为电空阀驱动所需要的电压,使电空阀动作
各部分说明:
电源板:
双电源供电方式的逻辑控制装置的电源部分由电源板构成。
采用A、B两路双电源供电方式,每一路电源分别提供12V和5V两种电压供给DkL逻辑控制装置使用。
当一路电源出现故障时,自动切换到另外一路。
双电源供电方式为系统的可靠性提供了保证。
控
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- DK1 五步闸 试验