质量流量计零点漂移和零点调校方法.docx
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零点漂移是科氏力式质量流量计在运行中经常遇到的问题,即管道中已经没有流量但质量流量计仍显示流量值。
造成质量流量计零漂的因素很多,解决质量流量计零漂问题,一是定期进行零点检查和调整,二是请工艺配合来解决。
在本文对质量流量计零点漂移故障处理和零点调校方法做详细介绍。
工艺原因引发的质量流量计零点漂移故障现象及处理
[故障现象1]质量流量计零点慢慢移动,且各次漂移状况相同。
[可能原因]停流后液中小气泡积聚于测量管上部,或浆液中悬浮固体分离沉淀。
[处理方法]停流后立即调零,是调零时流体分布状态与流动时相近。
调零完成后出现的零漂后的信号输出,提高小信号切除值。
[故障现象2]质量流量计零点大幅漂移,且各次漂移差别很大。
驱动增益上升,严重时超过13V而饱和。
[可能原因]停留时气泡滞留在测量管内,特别是弯曲测量管容易发生。
[处理方法]①勿使进入气泡;②偶尔发生漂移可予忽略,不必每次调零;③提高管道静压,使气泡变小达到零点。
[故障现象3]质量流量计零点漂移量大,很多情况下无法调零。
[可能原因]测量管内壁黏附流体内沉积物。
[处理方法]清洗或热熔融清除之。
[故障现象4]因流体温度的漂移,同一口径的科氏力式质量流量计温度值越小,零漂越大。
[可能原因]液体温度变化。
[处理方法]①以实际使用测量时温度调零;②停流时温度变化形成的零漂,不予处理;③测量温度相差1℃时再调零。
[故障现象5]质量流量计零点不稳定,但移动量很小。
[可能原因]管道有振动。
[处理方法]很多情况不产生测量误差,可以不予处理。
[故障现象6]温度变动形成应力变化,质量流量计传感器前后机械原因形成应力变化。
[可能原因]流量传感器所受的应力变化。
[处理方法]①出入口中任一处换装柔性连接管;②若出入口设置橡胶软管,在传感器与软管之间,置2个以上支撑点。
[故障现象7]质量流量计零点漂移
[可能原因]液体密度与原调零时密度有差别。
[处理方法]密度相差±0.1g/cm3以内,影响测量值很小,超过此值即以最终实液调零。
[故障现象8]压力变化造成液体微量流动。
[可能原因]停液时管道中滞留气体因压力变化而膨胀或收缩,使液体移动。
[处理方法]①手动截止阀装在邻近流量传感器,关阀使处于完全零流状态;②在管系适当场所设置排气口,消除气腔。
检查故障时到现场观察质量流量计传感器受振动的状态,有振动影响时,应增加或加固传感器两端的支撑件。
可通过设定小流量切除值,适当增加阻尼值来解决问题。
采取以上措施零漂还是没有改观,可能就是质量流量计本身的零点漂移了,可对流量计进行调零。
质量流量计
工艺原因引起的质量流量计零漂及处理方法
很多零漂是工艺原因引起的,如两相流或不满管。
这类零漂不可能通过质量流量计调零来解决。
只有提高小流量切除值,可取到最大流量的0.5%-1.0%。
开启团状流(slugflow)功能,改变传感器的安装朝向或安装位置,通过管线循环使介质充满管道及传感器。
质量流量计零点调校方法
①接通质量流量计电源,并充满介质运行1小时至数小时。
②先关闭传感器下游阀门,再关闭传感器上游阀门,确保传感器已是满管状态且被测流体已完全停止流动,让其稍微稳定几分钟。
③用手操器对高准质量流量计进行调零,如图7-17所示。
④检查调零点前后零点的波动情况,并做记录,调零点可反复做几次,直至实际零点在零附近波动,且波动范围小于其零点稳定性指标,则凋零点成功。
调零时把小流量切除值改为零,零点调好后才便于观察零位的波动情况。
零点正常后再将小流量切除加上。
新安装的质量流量计,建议用手操器或者变送器界面调出“调零菜单”记录出厂零点预设值,调零完毕后与预设值进行比较,两值要在一个数量级,两值差异较大,说明安装应力太大,应重新安装。
有的质量流量计,在传感器出厂铭牌上就标有出厂零点预设值,如E+H公司83系列仪表。
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