数控机床安全防护门的自动化改造.doc
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贵州航天职业技术院
毕业设计
题目:
XK715D立式数控铣床防护门的自动化改造
系别:
机械工程系
专业:
数控设备应用与维护
班级:
2013级
学生姓名:
李开宇
学号:
A133GZ0210801005
指导教师:
韦泰敢
摘要
数控机床防护门是对机床操作者的安全防护装置,在数控机床的辅助装置中是一个不可或缺的配置。
本论文针对XK715D立式数控机床防护门进行了改进,该机床防护门体积较大,并且出厂配置时为手动控制,这给操作人员带来了很大的劳动强度,操作起来存在安全隐患。
本次改造主要分为两部分:
机械改造和电气改造。
机械改造部分主要包括气缸,电气元件的选型和调试等。
电气改造部分包括PMC程序设计和报警提示制作等,也是本次改造的核心部分。
经过本次改造后机床将实现自动化控制,减轻操作人员的劳动强度,提高生产效率。
增加互锁装置和报警提示。
提高机床操作人员的安全系数。
关键词:
机床防护门数控改造立式铣床自动门
1
目录
前言 1
第一章XK715D铣床的概述 2
1.1数控铣床的简述 2
1.1.1数控系统 2
1.1.2立式数控铣床 2
1.1.3XK715D简介 2
1.2立式数控机床的防护装置 2
1.2.1数控机床防护罩的作用 2
1.2.2数控机床防护装置的分类 3
第二章XK715D铣床防护门的自动化改造 4
2.1XK715D铣床防护门的改造背景 4
2.1.1XK715D机床防护门现状 4
2.1.2机床防护门改造后的优势 4
2.2XK715D铣床防护门的改造要求 4
2.2.1机械部分的改造要求 4
2.2.2电气部分的控制要求 4
2.3设计方案 4
2.3.1机床自动门常见控制方法及方案采纳 4
2.3.2设计方案简述 5
第三章XK715D铣床防护门的机械及气路设计 6
3.1气压传动及特点 6
3.1.1气压传动 6
3.1.2气压传动的特点 6
3.2气缸及控制元件的选型 6
3.2.1气缸的分类 6
3.2.2磁偶无杆气缸 7
3.2.3磁偶无杆气缸的特点 7
3.3.4元器件清单 7
3.3气路控制原理 8
3.3.1电磁阀换向控制原理 8
3.3.2气缸减速控制 8
3.4安装步骤 10
3.4.1防护门传动原理 10
3.4.2安装前准备 10
3.4.3定位孔的确定 10
3.4.4气缸的安装 10
第四章XK715D铣床防护门的电气部分设计 11
4.1主电源及控制电路设计 11
4.1.1电路设计 11
4.1.2电气元件选型 11
4.2外部连线设计 13
4.2.1手动方式控制原理 13
4.2.2PMC输入信号原理图 13
4.2.3自动控制原理 13
4.2.4PMC输出信号原理图 13
4.3PMC程序设计 14
4.3.3确定剩余I/O地址 14
4.3.4PMC流程图 16
4.3.5I/O地址分配表 17
4.3.6PMC程序 17
4.4报警信息设计 19
4.4.1报警信息的分类 19
4.4.2强制开门报警信息的设置 19
致谢 21
参考文献 22
前言
数控机床是现代机械工业的重要设备,也是先进制造技术的基础装备,随着微电子技术、计算机技术、自动化技术的发展,数控机床也得到了飞速的发展。
在工业领域中起到了非常重要的作用,数控机床的应用因此十分的广泛应用。
机床操作工也成为了一个新兴热门的职业,机床操作时存在很大的安全隐患,机床在工作时工件或刀具高速旋转,数控机床的运动轨迹是由编程人员控制的,一旦出现错误则会出现撞机等安全事故,在机床防护门未关闭严实的情况下,工件或刀具很容易飞出机床工作区域发生安全事故,严重则会危及到机床附近人员的生命安全。
数控机床防护门是对机床操作者的安全防护装置,在数控机床的辅助装置中是一个不可或缺的配置。
目前国内很大部分机床厂家生产的机床是手动拉门,这种结构的机床安全们对操作人员来说是一个很大的负担,长时间工作易产生疲劳,降低工作效率。
同时也有很多潜在的安全隐患,手动防护门关门时没有锁紧安全装置,当机床发生事故时工件有撞开防护门的危险。
本毕业设计针对XK715D立式数控铣床防护门进行自动化改造,改造后机床防护门可通过程序实现自动控制,使用操作面板按钮进行手动控制,从而降低操作人员的劳动强度,提高生产效率。
并对关门后一直处于锁紧状态,并对强制开门的情况设置报警。
大大提高了机床的安全性,避免工伤事故的发生。
在机床自动门改造中有一定参考价值。
22
第一章XK715D铣床的概述
1.1数控铣床的简述
1.1.1数控系统
“CNC”是英文ComputerizedNumericalControl的缩写。
数控机床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。
我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。
1.1.2立式数控铣床
立式数控铣床是数控铣床重数量最多的一种,主体部分主要由底座、立柱、鞍座、工作台、主轴箱等部件组成,其中主体的五大件均采用高强度优质铸件且树脂砂造型,组织稳定,确保整机有良好的刚性和精度的保持性。
三轴导轨副均采用高频淬火及贴塑导轨组合,保证机床运行精度、降低磨擦阻力及损耗,三轴传动系统由精密滚珠丝杆及伺服系统电机构成,并配有自动润滑装置。
1.1.3XK715D简介
XK715D立式数控铣床主要用于中小型零件模具等多品种加工,工件一次装夹后,可自动高效、高精度的连续完成铣、钻、镗、铰等工序。
该机床主要构件刚度高,主轴转速恒功率范围宽,低转速扭矩大,可进行强力切削。
主轴轴承采用进口轴承,主轴运转时精度高、噪声低、震动小、热变形小。
如图1-1
图1-1XK715D机床
技术参数见表1-1。
型号
工作台尺寸mm
工作台X向行程mm
工作台Y向行程mm
工作台Z向行程mm
工作台最大承重kg
主轴最高转速r/min
数控系统
电源额定电压
XK75D
1200*520
880
500
610
1000
8000
FANUC0iMate-MODELC
AC380V
表1-1XK715D数控铣床技术参数
1.2立式数控机床的防护装置
1.2.1数控机床防护罩的作用
数控机床防护装置按防护的对象可分为外防护和内防护。
外防护的作用是从人机工程学的角度出发,以操作者的人身安全为本,对数控机床设置安全防护装置。
如防护罩、防护屏、封闭式装置等都是通过物体障碍方式防止人或人体部分进入危险区,或阻止机床加工过程中的飞溅物,将人隔离在危险区之外的装置,不同的数控机床的外防护的形式也是千差万别的。
内防护的作用是针对数控机床内部的零部件进行防水、防腐蚀、防振动及防磨损而设置的装置,以此,保证数控机床所需的高精度、高可靠性的要求。
1.2.2数控机床防护装置的分类
(1)全封闭防护是指防护罩在空间上对机床主体进行全方位包络以较好地实现防护罩的功能。
由于数控机床的效率高,一般都采用大流量与高压力的冷却和排屑措施,机床的运动部件也采用自动润滑装置,为了防止切屑与冷却液飞溅,避免润滑油外泄,将机床做成全封闭结构,只在工作区处留有可以自动开闭的门窗,用于观察和装卸工件,这样就实现了机、电、液一体化结构,从而减少机床占地面积,又便于操作管理,全封闭防护一般应用在对中小型数控机床的防护中。
(1)半封闭防护是指防护罩在空间上为机床的某些运动部件留出其运动空间,或者考虑到工件尺寸、有利于观察以及防护罩生产经济性等因素,对机床主体或部件作部分的包络。
也即将机床的主机进行相应的外防护,以防切屑与冷却液飞溅及不安全因素的发生,而对数控机床辅助设备没有设置任何防护的措施,半封闭的数控机床占地面积小,其优势是生产成本经济,所以经济类型的数控机床常采用此种防护类型。
第二章XK715D铣床防护门的自动化改造
2.1XK715D铣床防护门的改造背景
2.1.1XK715D机床防护门现状
XK715D铣床的防护门体积大比较笨重,这种结构的机床安全们对操作人员来说是一个很大的负担,长时间工作劳动强度大,工作效率。
长时间疲劳工作存在很多潜在的安全隐患,该防护门关门时没有锁紧安全装置,当机床发生事故时工件有撞开防护门的危险。
2.1.2机床防护门改造后的优势
改造后机床防护门通过程序或按钮控制,能减轻操作人员的劳动强度,在加工程序中插入开关门指令,节省了加工时间,不在机床附近时也可通过观察防护门的装泰判断零件是否加工完成,提高了生产效率。
机床安全门是用气缸推动开启和关闭,在使用过程中运行稳定高效,关门时气缸推动防护门关闭并自锁,安全可靠,降低了安全事故发生的概率。
机床安全门自动化改造是符合机床加工要求和安全生产要求的装置,成本底,经久耐用,安全性良好。
2.2XK715D铣床防护门的改造要求
2.2.1机械部分的改造要求
XK715D铣床的防护门为侧滑式,体积大比较笨重,门宽度为1150mm,关门时右侧是CNC装置。
门在移动的过程中惯性大,开关门时速度不宜过快,以防与机床防护罩和CNC装置发生碰撞,影响机床运行的稳定性。
机械方面设计要求如下:
(1)在运行过程中平稳,无爬行现象。
(2)开关门接近到位时减速缓慢关门。
(3)开关门运行平稳,节能。
2.2.2电气部分的控制要求
电气部分是机床防护门动作控制的核心部分,使用信号和PMC控制,机床动作必须符合机械部分涉及的要求。
当机床在运行状态且关门时应添加互锁结构,设置相应的报警提示,确保安全第一的原则。
具体要求如下:
(1)当机床防护门关闭和打开的过程中,控制节流阀接通时间合理,达到减速开关门的效果。
(2)机床在自动方式下关门两秒后强制打开防护门时产生机床报警。
(3)自动方式下使用M11和M10代码控制开关门。
(4)手动方式使用单键交替控制,按一次自动门按钮关门,再按一次开门。
2.3设计方案
2.3.1机床自动门常见控制方法及方案采纳
1.齿轮传动控制通过交流接触器的吸合和断开控制电动机的正反转带动齿轮旋转,齿轮带动齿条移动,将旋转运动转换成为直线运动,将齿条来回移动的力传递到防护门,实现开关门功能。
齿轮传动动作平稳,但机械结构较复杂,故障率较高,润滑保养成本高。
所以不采纳此方案。
2.皮带传动皮带传动能够生产连续的旋转运动,将力从一个传动轮传导到另外一个上面。
通过电机正反转带动皮带旋转,皮带将力传递到防护门来回移动。
机床在工作过程中振动幅度大、油污等杂质较多,易发生皮带打滑和出轨的现象,故障率偏高。
同时电机转速较高,减速控制复杂、成本高。
所以不采纳此方案。
3.螺杆传动螺旋传动是靠螺旋与螺纹牙面旋合实现回转运动与直线运动转换的机械传动。
将螺杆正反转产生的径向力传递到防护门,控制防护门的来回移动。
螺旋传动时传递速度慢,但扭矩力大,容易发生夹伤等安全事故,效率低,能耗大。
所以不采纳此方案。
4.单作用弹簧复位气缸传动通过气缸的伸出和缩回控制防护门的来回移动,气缸一端由压缩空气驱动,另一端与大气连通,复位靠弹簧驱动。
单作用气缸使用弹簧复位,在气缸伸出的同时会被弹簧抵消一部分推力,这种气缸前进时的驱动力会被弹簧抵消一部分,一般单作用弹簧复位气缸行程不能太长。
所以不采纳此方案。
5.双作用气缸传动通过气缸两端的进气和出气控制活塞的来回移动,带动自动门进行开门或关门。
双作用气缸在作迅速、反应快、结构简单、管路不易堵塞,维修保养方便,成本低,在工业控制中应用十分广泛。
所以采纳此方案。
2.3.2设计方案简述
使用电磁阀控制气缸伸出和缩回,气缸推动防护门的打开和关闭。
操作面板按钮发送输入信号到PMC经过程序运算后输出24V接通中间继电器。
中间继电器常开触头接通电磁阀线圈,机床门关闭,中间继电器失电时防护门打开。
开关门减速利用进气节流减速,气缸伸出到减速点和开关门极限位置使用霍尔磁感应器判断。
当快速开关门触发限速信号时关闭快速进气电磁阀接通单向节流阀达到减速效果。
如图2-1
图2-1方案设计效果
第三章XK715D铣床防护门的机械及气路设计
3.1气压传动及特点
3.1.1气压传动
气压传动是以压缩空气为介质来进行能量与信号的传递,利用空气压缩机将电动机或其他原动机输出的机械能转变为空气的压力能,然后在控制元件的控制和辅助元件的配合下,通过执行元件把空气压力能转换为机械能,从而完成直线或回转运动并对外作功。
3.1.2气压传动的特点
相对液压和液力系统相比较,启动系统有如下优点:
(1)以空气为工作介质,来源方便,用后排气处理简单,不污染环境
(2)由于空气流动损失小,压缩空气可集中供气,适宜远距离输送。
(3)与液压传动相比,气压传动动作迅速、反应快、结构简单、管路不易堵塞,且存放不存在变质、补充和更换等问题。
(4)空气具有可压缩性,启动系统能够实现过载保护,使用安全。
(5)工作环境适应能力强,可使用与易燃易爆等危险场合。
气压传动系统的主要缺点如下:
(1)因工作压力一般为0.4-0.8MPa,气动输出力较小。
(2)因工作介质自身不具有润滑性,使用时需进行润滑保养。
(3)气动系统排气噪声大。
3.2气缸及控制元件的选型
3.2.1气缸的分类
气缸的种类很多,分类的方法也不同,一般可按压缩空气作用在活塞端面上的方向、结构特征和安装形式来分类。
也可按照尺寸来分类,通常将缸径为2.5-6mm的气缸称为微型气缸,8-25mm分为小型气缸,32-320mm为中型气缸,大于320mm的为大型气缸。
安安装方式分可分为对那个时气缸和摆动式气缸。
按润滑方式分类可分为给油气缸和不给油气缸两种按驱动方式分为单作用气缸和双作用气缸两种。
3.2.4气缸规格的选择
气缸压力计算公式:
F=P*A-f;F为气缸输出力;P为工作气压;A为气缸活塞截面积。
忽略摩擦系数,那么气缸的活塞输出力只要大于等于该物体的重力即可。
推动防护门的力为70N(实测数值)。
无感气缸的有效输出力F1为85%,即输出力F=F1/85%。
现场工作压力最低为0.45MP即P=4.5Kg/CM2。
根据公式计算出A≈1.82CM2。
根据圆的面积计算公式计算出缸径D等于1.6CM。
为保险起见,通常选择比理论值大的气缸,故选择25MM缸径气缸。
3.2.2磁偶无杆气缸
在气动系统中为执行元件。
可用于汽车、地铁及数控机床的开闭门,机械手坐标的移动定位,无心磨床的零件传送、组合机床进给装置以及自动线送料等。
活塞通过永磁环带动缸体外部的移动滑块做同步运动。
其工作原理是在活塞上安装一组高强磁性的永磁环,磁力线通过薄壁缸筒与套在外面的另一组磁环作用,使两组磁环磁性相反,有很强大的吸力。
当活塞在缸筒内被气压推动时,则在磁力作用下,带动缸筒外的磁环一起移动。
如图3-1
导向杆
永磁环
底座
气缸
底座
滑块
图3-1磁偶无杆气缸结构
3.2.3磁偶无杆气缸的特点
(1)安装尺寸小,轴向作业空间大,比标准气缸更节省空间。
(2)磁偶无杆气缸没有活塞杆,活塞完全与外部隔离,不易吸入吸入灰尘杂质。
发生漏气的情况。
(3)磁耦无杆气缸可生产超长行程规格,满足长行程使用场合需要。
(4)磁耦型外形较小,两头带有安装螺纹和螺母,安装方便。
3.3.4元器件清单
见表3-1。
表3-1元器件选型清单
名称
详细信息
名称
详细信息
磁偶无杆气缸
品牌:
广方
型号:
QGCW-SA-25*1200
理论作用力:
340N
工作压力:
6-6.3Kg
使用温度范围:
-10至80度
最大行程:
2000mm
二位五通电磁阀
品牌:
神驰气动
型号:
SNS210-08
额定电压:
AC220V
额定电流:
3.5A
使用压力范围:
0.15~0.8Mpa
接管口径:
进气=出气=PT1/4
二位二通电磁阀
品牌:
神驰气动
型号:
3V1-06
额定电压:
AC220V
额定电流:
3.5A
使用压力范围:
0.15~0.8Mpa
接管口径:
进气=出气=PT1/8
节流阀
品牌:
神驰气动
型号:
JSC8-02
种类:
快速接头
耐压:
1.0MPa
使用压力范围:
0.15~0.8Mpa
材质:
铜
3.3气路控制原理
3.3.1电磁阀换向控制原理
气缸往返运动通过二位五通电磁阀切换,电磁阀线圈得电后工作口14接通,气缸开始充气,排气孔23接通,防护门关闭。
当电磁阀失电时,阀芯复位,工作口12接通,排气孔45接通,机床防护门打开。
二位五通电磁阀原理图如图3-2
图3-2二位五通电磁阀原理图
3.3.2气缸减速控制
气缸减速可通过进气节流和排气节流控制。
如图3-3是用过排气节流的方法进行调节气缸的速度原理图。
活塞伸出减速原理:
当气压通过电磁阀5再通过电磁阀1进入气缸A端,B端空气通过电磁阀4排出,气缸快速伸出,当气缸感应到减速信号后断开电磁阀4,气体经单向过节流阀3,气缸开始减速,活塞到达B端,感应到到位信号时复位。
气缸缩回时的减速控制:
当电磁阀5得电时,气体通过电磁阀4进入气缸B端,A端气体通过电磁阀1排出,气缸快速缩回,感应到缩回减速信号时,断开电磁阀1,气体从单向节流阀2排出,气缸缩回时开始减速。
1开门减速电磁阀2开门单向节流阀3关门单向节流阀4关门减速电磁阀5快速开关门电磁阀A气缸缩回B气缸伸出
图3-3气缸减速控制原理图
3.4安装步骤
3.4.1防护门传动原理
将磁偶气缸的底座与机床罩子相连接,滑块与防护门侧面相连,当磁偶无杆气缸一端进气时推动滑块向另一端移动,防护门同步移动。
3.4.2安装前准备
安装之前首先应将机床断电,机床罩子打扫干净,确保各安装面无异物,做好安装过程中的防护措施。
安装时需准备工具:
M6内六角、十字起、手电钻等。
3.4.3定位孔的确定
正确的定位决定自动防护门的运行效果,安装错位可能导致防护门在关闭或开启时出现缝隙或超行程,机床罩子受力过大可能会导致变形。
安装时将气缸滑块移至左端极限位置,并留有调节余量。
机床门保持关闭状态,气缸底座放置在机床罩子顶端,滑块与防护门的侧面贴合,做好气缸底座和滑块的螺栓孔位置标记,根据标记位置钻好安装定位孔。
3.4.4气缸的安装
气缸部分和机床部分用M6螺栓连接。
安装时需确定各安装面无异物,有异物会发生影响防护门与气缸的平行度。
磁性接近开关支架用螺钉固定在气缸两端,在移动过程中检查磁性接近开关与气缸滑块是否发生干涉,发生干涉时应调节磁性开关感应距离。
安装完成后在气缸及导向杆表面涂上润滑脂,保证运行时的润滑和防锈。
手动开关门,检查是否开关门到位,有无卡顿或移动阻力过大的现象,如有此类现象发生,检查气缸与防护门水平方向和垂直方向的平行度,适当调节气缸的安装角度进行解决。
安装效果图3-4
3-4安装示意图
第四章XK715D铣床防护门的电气部分设计
4.1主电源及控制电路设计
4.1.1电路设计
原XK715D铣床控制电源包含空开、变压器、开关电源等元件。
L1/L2号输入两相380V交流电源,经过变压器后输出220A/220B号为220V交流电。
220V交流电为机床防护门改造主电源,为电磁阀线圈和直流控制回路供电。
220V交流电进入开关电源后输出10/11号为24V直流电源,24V直流电源为PMC中间继电器等提供电源。
如图4-1在原有电路基础上进行增加中间继电器,电磁阀等原件。
主电路220V交流电来自控制变压器,经过中间继电器常开触头为电磁阀线圈提供额定电压。
经过PMC运算后输出Y信号到I/O单元,I/O单元输出24V中间继电器线圈得电,中间继电器常开触头闭合,电磁阀线圈得电后使气路接通,推动机床防护门做开关门和减速的动作。
图4-1主电源电路
4.1.2电气元件选型
1.中间继电器如图4-2
品牌:
欧姆龙
型号:
MY4N-CR-J
类型:
内置CR元件
额定电压:
DC24V
额定电流:
36.9mA
触点最大开关电压:
AC250V
最大开关电流:
5A
最小容许负载:
1mA,DC5V
图4-2中间继电器
2.导线如图4-3
品牌:
远东电缆
型号:
RV0.75平方
额定电压:
AC300V~500V
额定电流:
4-8A
长度:
2m(机床实际测量)
功率计算电流公式:
功率除以电压=电流:
即:
P/U=I;电磁阀率为3W,额定电压为220V。
即0.003/220=1.36。
而每平方毫米铜线承载电流范围4-8A,所以选用0.75平方的铜线即可。
图4-3导线
4.2外部连线设计
4.2.1手动方式控制原理
(1)按钮输入控制按下自动门按钮时,X11.0信号经过扁平电缆线传输到操作面板I/O模块,I/O单元从I/OLINK线缆传输到I/O单元,经过I/OLINK线缆输入到PMC,经过PMC处理后通过I/OLINK线缆将Y7.0信号输送到I/O单元,I/O单元分别将Y信号输送到操作面板I/O模块和分线盘,点亮自动门指示灯,吸合中间继电器,使相应的电磁阀线圈得电。
(2)电磁接近开关输入信号电磁接近开关感应到信号被触发时,X信号通过CB107输入到I/O单元,I/O单元通过I/OLINK线缆将信号传送给PMC,PMC经过处理后发生相应的动作。
4.2.2PMC输入信号原理图
如图4-4。
图4-4PMC输入信号原理图
4.2.3自动控制原理
在自动或MDI或自动方式下,在CNC输入M11/M10指令,按下循环启动按钮时,F7.0接通,对M指令进行译码,译码后通过R地址将信号传送到PMC,PMC处理后输出Y地址,传输方式与手动方式输出相同。
4.2.4PMC输出信号原理图
如图4-5。
图4-5PMC输出信号原理图
4.3PMC程序设计
4.3.1控制要求
按下自动门按钮或执行M11指令时,接通关门电磁阀防护门快速关闭,触发到减速关门信号时,接通减速电磁阀低速关门,触发关门到位信号2秒后断开减速关门电磁阀,此时机床防护门处于关闭状态,强制开门产生2011号报警,松开防护门时,报警解除。
再次按下自动门按钮或执行M10指令时,接通开门电磁阀机床快速开门,触发开门减速信号时,接通减速开门电磁阀,机床低速关门,关门到位2秒后断开减速开门电磁阀,机床防护门处于关闭状态。
4.3.3确定剩余I/O地址
剩余I/O地址可以通过查看PMC地址分配表如图4-6、图4-7。
结合根据机床厂家提供的电气原理图和配电柜分线盘空位进行确定。
自动门按钮可通过PMC状态表结合机床操作面板剩余备用按键查找,找到备用按键地址后在进入PMC编辑界面查找剩余地址,图4-8为机床操作面板剩余按钮。
M指令通过SUB25译码指令进行确定。
外部报警通过报警地址设置画面确定剩余地址如图4-9。
图4-6X地址分配
图4-7Y地址分配
图4-8剩余按钮
图4-9报警剩余地址
4.3.4PMC流程图
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