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常减压总结
2006年度常减压装置工艺技术管理总结
常减压装置在公司领导的关心、各处室的支持及兄弟单位的帮助配合下,围绕公司的利润目标和车间的生产方针目标积极开展了各项工作,取得了生产安全平稳、各项经济技术指标达到要求的成绩,现就全年装置在工艺技术管理方面的工作做一总结:
.围绕装置达标,做好车间生产工作
2006年常减压装置的工艺管理工作重点是围绕装置达标而展开的,在生产中我们遇到的困难主要有设备腐蚀状况加重(主要是常顶空冷器入口管束的腐蚀穿孔)、原油加工品种多样化且性质较差等困难(掺炼高酸值的杜里和奎都原油),常减压装置全体干部职工积极工作、迎接挑战,找出解决困难的办法,保证了全年的安全平稳生产,完成了公司下达的各项经济技术指标。
经济技术指标完成情况
序号项目单位方针指标2005年
2006.102006年1-10月累计
1加工天数天>304
2原油加工量万吨能耗公司Kg标油/吨<
9.9010.
219.709.71总公司<
10.80
4加工损失%<
0.150.
150.140.14
5馏出口合格%
9899..72
6脱盐合格%
9698.3196.
8198.17
7排污污水
合格率%
8非计划停工次/年00
9轻油收率%
47.547.
3246.2548.62
达标率100100
从今年经济技术指标完成情况来看,我们已较好地完成了公司下达的各项
生产指标,下面就装置生产指标作一分析:
1.加工原油
2006年1〜10月份,常减压装置累计加工原油
313.2356万吨,日平均103吨,负荷率为
85.86%。
期间处理量为9000〜10600吨/天,达到历年较佳装置负荷率。
常减压装置严格按照公司总调的指令,及时调整原油加工量,配合公司平衡全厂生产物料,努力实现最佳经济效益。
今年以来共加工原油18种(马西拉、阿曼、辛塔、西江、贝兰克、查蒂巴朗、阿朱纳、杜里、文昌、克盟克、萨里尔、维杜里、黑狮、爱斯克兰特、番禺、沙哈林、涠洲、尼罗河),其中马希拉和阿曼原油为常见品种;克盟克、萨里尔、沙哈林原油为今年首次加工品种。
2.轻油收率
2006年1〜10月份,常减压装置累计生产轻油吨,轻油收率为
48.62%,高于全年计划指标(
47.5%),同时也高于实际加工原油的理论轻收(350C含量),其中每个月的实际轻收均高于理论值的
1.5%左右。
2006年以来,常减压车间继续采用各种措施,努力提高装置轻油收率:
①减二线做封油,减一线作柴油或船用燃料油。
②常四线油进减压塔分
馏,再自减一线产出柴油。
③控制操作平稳,提高常压塔分馏效果,减少常渣(催化料)中350C含量。
④科学使用柴油抗乳化剂,消除或减轻油碱乳化,到达减少碱渣外排带油和因此带来的加工损失。
⑤优化产品结构,合理分配常
三线、减一线油品质。
今年大部分时间,常减压装置积极配合公司,将常三线生产质量较好的柴油,其365C含量控制在<95%;减一线生产重质柴油,其365C含量仍维持控制在<85%〜90%。
通过减一线深拔,既可优化常减压产品资源配置,又可保持整个装置能在一定程度上多拔柴油。
⑥常减压装置同时注
重日常工艺技术管理工作,技术人员深入中控室,认真指导操作人员优化操作调节,并根据常三线、减一线油365C含量指标的随时改变,实现卡边控制。
今年,常减压装置在克服实际加工原油性质较重和加工原油品种复杂带来的不利因素的条件下,较好地完成任务了公司的轻收指标。
3.能耗
2006年1〜10月份,装置综合能耗为
9.71万大卡/吨原油,低于公司达标要求。
装置在控制能耗方面做了以下工作:
根据原油性质及时调整操作,提高原油换热终温、适当调节加热炉的操作,降低燃料消耗;
调节好各冷却器冷却水用量,降低装置水的单耗;新鲜水增加量:
①常二、三线柴油电精制投用,用水量(进行水洗)为6〜7吨/时;②气分装置来的回用水不足量,电脱盐的注水需间断的补充新鲜水来保证注水量的稳定;循环水用量较高的原因:
①气温升高空冷效果变差,增加了冷却器的水消耗量;②9月份焦化停
工,减渣改走冷出料,17日—31投用减渣冷却器,多耗循环水。
8月份燃料气单耗较高的原因:
①本月加工量较低;②本月8日9:
10两炉改自然通风,停用加热炉空气预热器,工程公司对空气预热器进行检修,清理被堵塞的烟道,经过测算预热器被停后,燃料单耗增加
0.45Kg标油/吨原油左右。
21日检修完毕正常投用,两炉改为强制通风。
夏季电耗上升的主要原因:
①气温升高,增开空冷风机的电机;
在3月—8月份由于原油性质较好,及时对电脱盐系统操作做了调节,达到节电节水和节剂的目的,效果较为理想。
根据气温变化情况,及时对部分空冷风机进行停、运调节,节约电耗。
根据所加工原油酸值的高低,及时调节柴油精制操作,尽量不开或少开常二线柴油电精制,进一步节约装置的电耗和新鲜水的耗量。
加强对蒸汽的日常管理,减少浪费。
积极做好减渣、蜡油和常重外输热措施正常投用工作。
做好装置内计量仪表的准确性工作。
每月与生产处和计量站进行核对相关数据,经过努力使得装置统计的各项单耗指标和生产处报表基本上保持一致,准确的数据才能得出准确的分析结果,因此为我装置的节能降耗工作打下了必要的基础。
使装置06年能耗指标达标起到关键作用。
4•馏出口合格率:
1-10月份馏出口合格率为
99.72%,高于达标指标98%,同时高于去年全年的馏出口合格率
99.17%。
主要原因是要求常三线90%点馏出温度控制在5C范围内,进行卡边操作,在操作上有一定的难度。
车间针对操作人员对常三线90%馏出温度
5°的指标范围
控制在5C范围内有很大的心理压力这一情况,作了一些细致的工作,首先鼓励操作人员大胆搞好生产;经过不断的摸索,再则排除一些客观因素,由松至紧地对操作人员进行考核。
常三线90%点馏出温度基本能控制在内。
以及按照《直
保证常二、
3月份根据本月加工原油性质、常三线油的酸度较低等情况,馏煤、柴油精制优化运行方案》的要求,决定开、停柴油电精制,三线柴油加权酸度满足指标要求和公司出厂产品质量要求。
另外在重整、加氢装置8月份停工检修期间以及掺炼高酸值原油(9月份开始掺炼杜里原油、10月份掺炼奎都原油),常三线柴油电精制和常二线精制同时开工运行,由于精制前的柴油酸度比较高,给电精制罐的操作造成一定的影响,虽然柴油精制乳化较为严重(使用WTH-皿型柴油抗乳化剂效果不理想),但是经过车间的精心调整操作(并及时联系更换使用OA-4型柴油抗乳化剂,效果比较理想)能够保证柴油的产品质量合格。
5.电脱盐合格率:
1-10月份电脱盐合格率为
98.17%,高于达标指标96%,影响脱后原油含盐合格率的主要原因:
①加工贝莱纳克原油,盐的脱除难度较大;②气分装置过来的回用水供给不稳定,使得本装置不得不调整电脱盐罐的注水操作,回用水量偏低时,有时为了节约新鲜水而降低了电脱盐罐的注水量,而频繁补充新鲜水,也会造成电脱盐罐的注水温度比较低;同时由于同时掺炼杜里原油和阿曼原油,掺炼比例较高(10%)的杜里原油,这样对原油脱盐的效果影响也较大。
6.含油污水合格率:
1-10月份装置含油污水合格率为100%,高于达标指标
95%。
车间组织专人负责装置环保事宜,根据影响含油污水合格率的因素,及早作好工作,保证了装置含油污水合格率达标。
如做好采样口油品进行回收工作;维护好机泵,特别是加强重油泵的维护,减少机泵维修率,同时要求钳工提高机泵维修水平,一次性修彻底,尽量避免重复修泵。
;加强工艺技术管理,杜绝违章排放;在系统操作不稳的情况下,和总调取得联系,关闭初顶去催化轻烃线,减少系统反串轻油对装置生产造成的危害。
7.含盐污水合格率:
今年含盐污水合格率为
98.85%,高于达标指标95%。
车间在生产中一是控制好电脱盐界位,和仪表经常进行联系,二是加强电脱盐操作,及时调整操作参数,保持电脱盐罐内界位油水分离较好,防止脱水带油。
8.操作平稳率:
1-10月份操作平稳率为
99.50%,高于达标指标98%,影响车间操作平稳率的主要因素是两炉炉出口温度。
车间主要做了以下工作:
加强调节,平衡好炉进料各分支温度和流量;
联系相关部门和单位,稳定高压瓦斯压力,减少因高瓦波动造成的炉出口温度波动。
9.加工损失:
1-10月份加工损失为
0.14%,高于与达标指标
0.15%。
常减压装置的加工损失主要为原油含水所带来的损失”实际生产
中,三顶(初、常、减)瓦斯按要求正常回收(去催化或做燃料),无排火炬、排空等情况发生,设备无泄漏、无外排损失;开好柴油电精制,减少乳化液的产生量,达到减少柴油损失的目的。
10.上报事故和非计划停工:
今年在车间全体职工的共同努力下,未发生任何上报事故和非计划停工事件。
加强对班组巡检挂牌的督查,保证装置运行安全生产。
二?
加强工艺参数的控制,做好新油种的加工工作
根据统计今年装置共加工了18种原油,其中克盟克原油、萨里尔原油、沙哈林原油为首次掺炼加工,为此我们加强了工艺参数的控制,组织好新油种原油的加工工作。
克盟克原油:
3月27日13:
00首次加工克盟克原油,混合比例为克盟克
19.6%、xx26%、xx
54.5%。
4月份掺炼克盟克油的比例在5〜20%之间,共加工24000吨。
新油加工期间,生产情况正常,操作平稳,产品质量控制良好。
克盟克原油的基本性质为:
密度
0.8234g/cm3,<350C的馏分占原油重量的
52.90%凝点13C,硫含量
0.16%,盐含量
18.9mgNaCI/l,酸值
0.07mgK0H/g,重金属含量较低,属于低硫石蜡基原油,适合我公司加工。
萨里xx原油:
4月5日15:
40首次加工萨里尔原油,混合比例为萨里尔
24.6%、xx
40.8%、xx
34.6%。
4月份掺炼萨里尔油的比例在15〜25%之间,共加工62000吨。
新油加工期间,生产情况正常,操作平稳,产品质量控制良好。
萨里尔原油的基本性质为:
密度(暂缺)g/cm3,V350C的馏分占原油重量的
44.82%,蜡含量
19.28%,凝点23C,硫含量
0.14%,盐含量
4.0mgNaCI/l,酸值
0.05mgKOH/g,重金属含量较低,属于低硫石蜡基原油,适合我公司加工。
xx原油:
7月29日0:
15分,我厂首次加工沙哈林原油,掺炼比例15%。
本月1-15
日继续掺炼加工沙哈林原油,在加工沙哈林原油期间(沙哈林原油掺炼比例为
13.8-15%),主要与阿曼原油进行混炼,阿曼原油掺炼比例在
44.7-54%之间,由于沙哈林原油和阿曼原油酸值都比较高(酸值分别为
0.40mgKOH/g和
0.47mgKOH/g),造成精制前常三线柴油酸度高,为
23.48-
41.62mgKOH/100ml之间、减一线柴油酸度在28-54mgKOH/100mI之间,这样对常减压装置电精制罐的操作影响比较大,由于柴油精制前的柴油酸度较高,使用WTH-m型柴油抗乳化剂效果不理想,使得精制柴油乳化较为严重,外排碱渣量增多而且带油量大,造成柴油损失量大,影响经济效益。
三?
操作调整和问题处理
3.1元月3日12:
20发现常压炉第三路出口热偶漏油。
为保安全,立即对操作进行相应的调整:
炉一1出口温度降到340C,炼量降到9300t/d,改柴油方案。
当日17:
00完全处理好后,恢复正常操作,即炉—1出口温度提到365C,炼量提到10650t/d,改航煤方案。
3.2元月10
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