钻井液实习技术员.docx
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钻井液实习技术员.docx
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钻井液实习技术员
广X斜Y-1顶岗纪实
序言:
本文旨在真实反映一个实习技术员的第一次顶岗的真实经历。
事情的起因是由于师傅很久都没有休息,再加上给我一个真实的磨练环境。
在这里,我并没有表现出游刃有余,相反有点笨手笨脚,但是通过顶岗让自己清楚自己还有哪些需要学习和改进的。
有个海归的钻工对我说了这么句话,”不要以为你们技术员的事我们不能做,你们也就是排排钻具,写写报表,安排活给小班干。
这个我们也会。
”
正文:
6月2号:
旧井场搬家准备,来了吊车后,开始进行拆卸作业。
上口井一个有问题的钻头被江钻的人带走了。
今天总结了一下还没有到寿命的钻头的使用时间,为下口井通井用做准备。
由于报废钻头和未使用完的钻头从钻台上吊下时混在一起,时间太长怕交错钻头,所以用黄色油漆将可以再次使用的钻头标识出来。
6月3号:
早上开始搬家。
6月4号:
底座未装好,井架未接。
当天也是在搬家过程中。
6月5号:
拼装井架。
布置井场,估计6月6号可以开钻。
接自己的摄像机和指重表,泵压表的管线。
接好管线要打压排尽空气,待排出的液体流的很顺畅则关闭排气阀,再次打压(在后期的使用中,我遇到了泵压表不回零,指针在5MPA的位置,最后从排气阀放出的液压油里混有泥浆,这就是大段空气没有排尽,泥浆进入了泵压表的管线中)。
6月6号:
准备起架子,安装钻台上的悬吊未一开做准备。
晚上17点管子站开始送钻具,表层套管,技术套管(含联顶节)。
于是开始核对清单,量接头内,外径和长度。
长度量取尽量准确,精确到厘米。
多了就多一厘米取整。
同时量取表层套管接箍长度,吊卡长度,预算出套余。
对所有数据进行总结后记录。
6月7号:
8:
00钟开始一开整改,日报及IADC,记录仪卡片同时启动。
由于本队新刮刀钻头借给友队使用,冲大小鼠洞没有尖刮刀,所以要么光钻杆冲或者带个护丝冲。
摄像头在安装时,要保证镜头干净,同时视角要放置合适,不然后期调整很吃亏。
填写一开申请单,待领导审核签字。
在开钻前,需要检查井口是否有螺杆和铁丝之类的硬物。
确定一开钻头的水眼是否通畅,并把一开钻具的配合接头找全。
15点钻头接触土壤,真正意义上的一开钻进开始了。
参数给的是3到5吨,双泵打钻。
而在实际的操作的过程中,是以2到3吨打钻,并且前2根是单泵钻进,泵压只有1.5Mpa。
这是由于前两根地层软,双泵易冲垮地层。
而在每一根划眼时用双泵(先开稳一个泵后再开另一个泵)。
后面3根用双泵钻进,地层变硬,保排量,泵压最高到了6Mpa。
转盘转速65r/min。
表层打完后,起钻,通知后勤来固井。
这时要井口找正,同时观察井口水泥是否返出。
按设计要求,表层套管固井水泥返至地面。
井队需要准备的数据是:
预留塞面多少,同时计算顶替量(井深减去预留塞面高乘以套管内径产生的体积)。
清水罐中的水至少在25方以上,至于水泥多少是有固井队自己带上来的。
6月8号:
工程部领导送本口井的设计,同时进行工程交底。
要求8英寸钻铤要下,防止井眼漂移(不下扶正器)。
当天工况是候凝同时坐简易井口。
设计好二开钻具进行探塞及钻塞。
在接第4根时,指重表有2吨的钻压,说明探到塞面,肉眼估算方入,计算出塞面高度及厚度。
开始钻塞:
2到3吨,单泵,泵压1MPA。
转速一档高速。
6月9号:
正常打钻,已经打到第4根6寸2钻铤了。
双泵保排量,泵压6.5MPA。
钻压3到4吨,双筛运转。
由于开泵过猛出现了憋泵,疑似堵水眼,决定起钻弄清楚原因。
卸去钻头端接头后取出托盘。
里面有很多小砾石。
清理干净后不放入托盘下钻,开1号泵5MPA,开稳后开2号泵双泵8MPA。
由于钻具下入的浅,且6寸2钻铤未出套管,所以二档高速打简易井口,决定在下完加重钻杆后才用二档高速。
期间出现了简易井口向上反喷泥浆,高架槽导流负荷大。
泥浆提粘后,症状消失。
6月10号:
今天是一个月一度的技术员列会,队长为了不让我丢人。
决定不派我去。
整天钻进。
定向服务中心早上过来交底,是我的岳师傅和武队长。
他们要求起钻时投测多点,而且要及时送到,读取数据后才能下套管。
如果没有得到数据,就要及时补投。
钻台上开1号泵为5MPA,再开2号泵为15MPA。
二档高速。
如果使用一档高速,则双泵14MPA。
抽了点时间把技术套管联顶节的接箍和吊卡量了。
6月11号:
井深842,悬重45吨。
由于未按编号挂单根,出现了6.2寸的无磁跑到第2柱的第一根,那么9根6.2寸的钻铤编号乱套了。
今天要注意广华寺段,均匀的控制速度的划2遍眼。
宋哥说:
在打深井时,遇到泵压逐个下降。
而地面设备没有问题的情况下,应该上下活动钻具来查找原因,如果再动转盘,可能造成钻具断掉。
因为泵压下降的情况也包含钻具刺漏。
另外就是单吊环的处理,在发生单吊环之后,应使用钻杆卡瓦卡住钻杆,下放游车,将另外脱离的吊环扣上。
倘若不这样处理,而直接采用下面下放钻具,由于刹把的点刹产生游车停顿,易造成另一边吊环蹦出,坐入井口,使本身已弯曲的钻杆瞬时绷直,造成断钻具的可能。
中午时,从振动筛返回的岩屑中判断广华寺是否已打穿。
在广华寺穿前,会有一段砾石层,越往下打,会出现绿色泥岩。
所以决定起钻,由于广华寺长时间未起过钻,所以这趟钻非常重要,井底可能已经缩径,井壁靠泥浆密度撑住的。
应长起下使钻头进入套管内,再放入井中循环一下。
将井壁拉均匀。
若直接起出,套管可能很难下。
邓部长来做过指示。
循环完后,正式起钻,投入多点,并让司钻记录号对应的时间。
起钻完后准备下套管,装好浮箍,浮鞋。
这两个里面有个橡皮球,是起防止泥浆倒返的作用。
在浮箍,浮鞋中间是两根打孔的技套,在井口要用螺杆将它拧死,这是防止打附件时,把套管打掉。
6月12号:
早上开始下套管固井。
浮鞋+两根打孔套管+浮箍+套管串。
井口吊卡下垫8厘米的活塞总成,为了好卸开吊卡。
固井前,先用方钻杆顶通套管中的环空。
卸掉方钻杆,同时卸去技套上面的大小头(固井自带了与技术套管配套的水泥头)。
开1号泵顶通,泵压3Mpa。
关于替浆量,其实就是套管从井口到浮箍的长度乘以技套的内径产生的体积。
固井完填写固井施工单,固井工程师会教你填写,固井总共用了2个小时。
剩下的时间是候凝,整改井口坐防喷器。
6月13号:
昨天挖好方井。
从队长那里得知,家里的表套称为导管,而技套相当于一开,所以钻穿水泥塞接触土壤叫二开,时间要记录下来。
中午防喷管线接好,试压,填试压验收单。
下钻探塞钻塞,本段的塞面正好在浮箍上面2米左右。
二开复合钻进准备使用戴比特的4刀翼PDC钻头。
钻穿水泥塞后,正式二开,如果此时三牙轮钢齿钻头能以20分钟一根就多打几根,如果不行,一定要打三根。
一档高速,3到4吨,泵压14Mpa。
6月14号:
早上九点振动筛上出现绿色泥岩,之前2小时才能勉强打完一根。
现在已经进入荆河镇组了。
决定起钻换钻具,同时把挡泥伞装起来。
开始下钻,原来要把螺杆吊上钻台,使用的使411*4A10的定向直接头。
井口试螺杆,用水枪冲旁通阀,是否通畅。
下压旁通阀内开关,看是否能够活动。
接方钻杆不带钻头井口试螺杆,泵压4.5Mpa。
下钻到底开泵14Mpa,先用1到2吨跑合半米的PDC,使它塑性。
实际上就直接开钻了。
打的特别快,十分钟不到一根,这里就对三牙轮和PDC在荆河镇上的表现引起了思考。
6月15号:
3到4吨打钻,3.5吨居多,泵压16Mpa,螺杆工作压差1Mpa。
井斜1.26度,方位306.19。
今天开始单点测斜,首投发现工作灯不亮,回去重新设置预定时间后,再次打开单点,工作灯发绿光,说明开始工作了。
第二次测斜,井深1328米,井斜2.25度,方位331.18
6月16号:
由于井口方位不正,滚子方补心放入钻盘中较困难,短起下后,开始校正钻盘面。
泵压表不回零,打开放气阀,喷出的都是泥浆混油的液体。
1540米处,测斜井斜2.71方位326.30。
当班司钻反映特别难起,挂卡厉害,超过7吨,几乎每一柱都要反复拉上一遍。
所以在钻进200米以上,短起是十分必要的。
柴油机转速1100转时,泵压17Mpa,当柴油机转速略微下降,泵压也相应下降(降低柴油机运行是违章行为所以要保持柴油机转速在1000转以上)。
6月17号:
早上巡检,泵压表17Mpa。
今天送剩下的钻杆,井场已经只有20根钻杆了。
中午测斜,更换航空引绳。
这条绳子上有断丝。
井深1810米,井斜2.61,方位329.55。
根据测斜数据,没有达到增斜的效果,队长改变参数,要求钻压在5吨以上。
泵压偏高,下午打钻泵压最高到18Mpa。
很可能是我的PDC喷嘴装小了,再就是170的缸套没有换成160的。
6月18号:
早上巡检泵压17Mpa。
由于加5吨,泵压快上20Mpa。
调整柴油机转速配合打钻,用4吨打钻。
测斜,井斜2.62方位322.75。
按照定向岳师傅的要求,在下个点测斜如果不增的话,则在2400米起钻,准备好1.25度螺杆。
下午在2300米,测斜,井斜2.23方位299.30。
6月19号:
早上打15根后,测斜,井斜1.66,方位302.07。
如果继续钻进,则需要搞一次短起下,毕竟打了1000米都没有短起下过。
就在上次的短起下位置,进行短起下。
如果要求起钻,则需要投掷多点。
在8点过后,邓部长和定向中心的基主任,在本队联合办公。
领导们最后决定在2500米处起钻。
于是气测上井,1.25度螺杆送到,且定向的工作房子也上井了。
材料员领回了2只钻头。
本人要求短起33柱,据当班司钻反映,在倒数15柱到最后,都有很大程度的挂卡现象。
需要拉下井壁。
定向仪器的接头4A11*4A10是接在210STB和无磁6寸2钻铤之间的。
期待它的良好表现。
晚上21:
40投测多点成功。
今天好累,主要是悬重两次突然下降,在短时间内找不出原因,井口又在起下钻耽误不得,手上的45号液压油也不够,领导们催的紧,不允许太长时间等待。
自己心里其实很急,毕竟第一次出现这样的问题,自己在屋里坐了会,等安静了下来,好好想了下。
于是提起油壶到指重表的管线两头的接头处仔细观察,终于被我发现是在死绳固定器处,打油口由于老化,往外渗油。
于是把手压泵接入此处,打一管子油,不拔出手压泵,待明天气测把仪器装入此位置。
更让人心酸的是,队上有几个大班认为没有必要搞短起,纯粹浪费井队的时间。
我对我的指令也产生了怀疑。
是不是下错了?
6月20号:
下钻,取多点仪器,由于起钻速度特别慢,起钻过程中挂卡严重,所以一整晚起钻未完。
测斜杆冷却,用双管钳卸扣,很难卸开。
同时气测要求装测量悬重的仪器,要在死绳固定器处装他们的仪器,由于接头不配伍,大家共同解决。
这只气测小队并不给井队配置他们的参数显示终端(也就是不给装他们的显示器来显示参数)。
气死我了,以后看钻时还要去地质班。
忙完后,找机长用火烤开测斜杆送走多点数据。
在接完一柱加重钻杆后,接方钻杆做浅层测试,立管压力9MPA。
中途出套管又一次开泵,估计在1000米处,泵压13到14MPA。
在下到最后一柱时遇阻,散开这一柱划眼下去,开泵17mpa, 最高到18MPA。
螺杆压差1MPA。
跑合牙轮后定向钻进。
总结:
下钻期间开泵,泵压其实不准,由于泥浆长时间静止,温度降低。
造成没有混合均匀,未达到实际效果,造成泵压偏高。
在泥浆达到效果后,泵压才会稳定。
其中有大班又一次认为我喷嘴装小了,造成高泵压,其实就算我装小了,地面的设备要全力为井下快速钻进服务,而不是井下牺牲钻时来让泵压降低(愤怒与郁闷)。
另外PDC在加压后,泵压也会相应增长。
而牙轮在加到12吨后,泵压增值很小。
在本口井这个阶段,钻进泵压只有17MPA。
所以钻头选型和喷嘴大小的配对非常重要,同时要地面设备来满足井下快速钻进。
6月21号:
今天三基检查,检查出工程方面很多问题。
都是平时疏忽的,也是自己应该加强关注的,比如法兰之间的连接和井口是否正,都是自己操心的。
由于自己是实习生,没有学习过井控,自然不会搞防喷演习,所以在井控这块事实求实,不去做假。
领导很赞同这样。
三基及格了。
关于定向这趟钻,我用的是19和16两个喷嘴,在使用170的缸套,立管压力在打钻时很高,时常能过20MPA。
于是与大班干部协商,决定把2号泵的缸套换成160的。
由这个班执行更换。
下午定向中心的新的定向仪器送到我们井场,重新量取他们的无磁接头,据说是第二次试用,又拿我们开刀。
由于反映钻时太慢,本人仔细的观察了前天的记录卡片,定向钻进前三根在75到105分钟之间一根,而复合钻在115分钟一根左右。
让我很费解。
为什么定向钻进比复合钻快,于是我把钻盘从1档高速改为2档低速,结果发现钻时偏高。
于是又改回1档高速,也就是在80-90r/min之间。
此时2号160缸套的泵立管压力在17MPA左右。
今天多了个疑问,在螺杆带牙轮的情况下,怎么去理解”牙轮钻头的低钻速高钻压”这个概念呢?
6月22日:
井深2640。
今天钻时有点慢,几乎十几分钟一米。
于是突发奇想,向找气测考钻时。
一开始那个值班的胖子不会操作,不知道钻时生成在什么地方。
于是叫我等等,等他们队长来。
接班那个人虽然找到了钻时,但是要对我进行资料保密,想删去生成文件中的一些内容。
我理解,我只要钻时,可以吗。
等我再去考时,他们小队长出现了。
第一句话就是不对我们提供服务,我说上口井别人气测都可以提供任何资料给我们,凭什么这口井终端不给装就算了,钻时也不给考。
你们是不是本油田的?
那个队长马上答道,我们是这个油田的,但是不对井队提供资料。
我当时愤怒了,我一个电话给队长,队长也愤怒了,叫我找书记摆平这件事,果然,我们书记还是很厉害的。
气测乖乖的把终端给我们装上了。
何苦呢?
大家合作多好,偏偏分彼此。
正在开视频会议时,邓部长带陈姐来检查指导资料的填写。
真的又学到了不少关于电子IADC的知识,原来在钻头那一栏可以分别输入2只钻头的资料。
邓部长指示如果泵压高就换150的缸套搞。
6月23日:
井深2761。
快接近2800了,从这个井段开始录井。
有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。
哈哈。
在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。
现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。
情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。
下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。
恩,我考虑了下,是应该起了。
换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。
小白鼠啊。
这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。
哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。
当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。
起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。
太妙了!
(在实习技术员的基本功7中将会介绍)。
1度螺杆的百米造斜率在18到22之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在27到28之间。
也要看地层。
起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。
明天师傅归队,也许可以轻松了。
6月23日:
井深2761。
快接近2800了,从这个井段开始录井。
有了气测终端太方便了,比自己的八参仪好多了,又先进,又有人装,还是液晶屏幕。
哈哈。
在定向钻进时,钻时普遍过20多分钟一米,甚至有30分钟的情况。
现在钻头已经使用过了50小时,同时螺杆也接近180小时。
情况危急啊,进入风险阶段,要时刻关注钻时,如果连续出现不对的状况,就要考虑起钻了。
下午时分,定向的岳师傅告诉我造斜率不够,打完这根起了算了。
恩,我考虑了下,是应该起了。
换根1.25度的螺杆下去搞,同时定向拿我做新定向仪器的试验。
小白鼠啊。
这里要说下,上午机动科的检查我们八参仪的设备,认为保养和未装。
哎,自己的装备和气测的相比,简直是步枪和大炮的区别。
当1号泵换成150的缸套后,试钻,立管泵压14MPA。
起钻后,与岳师傅去量定向接头,想不到,这位高手有更简单的方法。
太妙了!
(在实习技术员的基本功7中将会介绍)。
1度螺杆的百米造斜率在18到22之间,还是要看地层,而1.25度螺杆百米造斜率在27到28之间。
也要看地层。
起钻摩阻很小,也没有什么挂卡。
明天师傅归队,也许可以轻松了。
6月24日:
由于这趟定向仪器要接到6.2寸无磁钻铤后面,所以应该单根或者双根起,这样方钻杆直接可以试螺杆。
如果整立柱起的,安装定向仪器和试螺杆都不方便。
新钻头采用12+16+19。
由于19的直径大如果进入比12大的砂砾容易把12的喷嘴堵住,所以一般最大最小之间尽量在3个以内。
150的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3Mpa,160的缸套不带钻头试螺杆(1.25)的立管压力3.5MPA。
不带钻头试螺杆,停泵后,旁通阀没有泥浆返出。
接好钻头,在接一柱加重钻杆做浅层测试,2号泵(150)缸套试螺杆6Mpa。
中午下钻剩30多柱时接方钻试仪器(1号泵150)的缸套立管压力12MPA。
备用2柱。
1号泵(150)循环立管压力14MPA。
开不起泵:
由于钻具内带有定向仪器。
下入接近2800米,有沉沙,易堵水眼。
下钻快到底时,应用单凡尔缓慢冲开,待返出泥浆稳定后,再用三凡尔循环。
2号泵(160)的缸套单凡尔先顶时,看泵压表回零的快慢来判断水眼的通畅情况。
回零快说明水眼通畅。
现场单凡尔从7MPA缓慢降至5MPA。
指重表打油处泄油。
将指重表管线与打油处相连,悬重一般都快90吨了,此时未开泄油阀的手压泵打油管线承受很高的泵压。
此处要整改。
下午15点真身回来了,我这个替身也该退居幕后了。
6月25日:
早上起来就是定向。
由于潜三段有盐层所以钻速很快,几乎都是3-7分钟一米。
上午10点按要求召开技术交底会。
会上要求45度之后再混油,要不然没有好效果,又浪费。
当前泥浆的盐含量30W,氯根含量184569.18。
离子矿化度:
10658.56mol/L.根据研究院两位女专家研究交底,改变了A,B两靶点的位置。
工程部的蔡哥说,用原浆打盲板在别的队的效果很好,而用活性水打盲板效果不理想。
会后,老邓对我们做了指示:
轨迹越复杂后期就越拖压。
动力钻具,反扭角越小,钻压低。
反扭角越大,钻压大。
滑动钻进在13到14吨,而复合钻进在12吨。
定向打快了可以避免很多事情(在仪器没有信号之前把该打的井段打完)。
定向工作的前瞻性不够。
严格按甲方设计来,不把大斜度井打成水平井。
同时要据理力争。
跑合钻头属于辅助时间,而在现场的定向操作中,应该把定向辅助时间(什么上提测斜,摆工具面等)扣出来,不要占用纯钻时间。
后期混油的时间要把握好,同时防后期的盐卡。
定向仪器在井下,要慢加药品,千万别干加,可以搅拌慢加。
傍晚时分,整改了指重表和八参仪器的线路。
6月26日:
工况时定向。
整改指重表成功,其实就是换了个顶针,更换后就要油顶住了。
司钻台泵压表无显示,估计是没有油了。
稍后整改,待接单根后,打油。
螺杆172指的是它的直径(63/4寸)。
潜三段钻时偏高。
可能是打入潜四交界处了。
6月27日:
地质预告已钻达盐层,振动筛与离心机排屑处有大量发白的物质。
估计就是所指的盐层。
岩层上部定向钻时非常高。
有接近10米的深灰色泥岩。
定向的岳师傅认为,钻进快的地层尽量用来定向,而钻时高的地层尽量用复合钻。
同时,他告诉我特俗井轨迹设计软件中的K井斜/K方位可以来用来判断是否某根单根进行复合钻还是定向(增降斜与方位)。
工具面的稳定与扶钻人的手法有关系。
稍微降低点钻压来稳工具面。
本趟钻起钻原因:
首先钻头已经过了使用寿命50小时(带螺杆)。
加压在钻头上的12吨钻压,居然在指重表上显示不回零。
上提钻具显示无摩阻,判断钻头已经在此时打不动了,决定起钻。
其次,单根或者双根起,整立柱起,建议甩一根:
有量角差方便;错开一下接头,防止钻杆接头处疲劳或者有损伤;方便更换定向仪器或者不带钻头试螺杆;在下到最后可以提前冲划,有利于井底安全。
在零点时刻,取出钻头观察,1号钻头脱轴严重,如果再打几小时,可能就要捞牙掌。
同时有掉尺的现象。
6月28日:
悬重100吨,摩阻10吨。
下钻到底开泵(单凡尔3MPA,2号泵,160缸套),循环划眼1号泵16.5MPA(150缸套)。
牙轮钻头过50个小时后,要加强判断,不能以钻时为主要判断依据。
还要根据司钻的扶钻的指重表的状况来判断井下的状况。
16:
00确定井底有少量的溢流,密度基本不变,而粘度下降。
停泵观察3分钟。
看高架槽上是否有泥浆返出,量的情况。
灌区液面有上涨的迹象。
据调查,起钻前掏过1号罐,液面反而上涨。
对照泥浆资料估计在2926米处时,就可能出现了出盐水。
可以通过加药品出粘度。
而在后期混油后密度要下降。
注水区的盐水层的压力在几天内很难降下来。
6月29日:
方位270,井斜32度。
有拖压的情况。
预计今天要混油。
昨晚上钻时快,估计是盐层,需要地质确认。
早上钻时偏高,当前的这根剩下的半米用复合钻的形式钻掉。
悬重达到了114吨。
定向钻进中,摩阻反映特别大。
加压加不上,现象是加到6吨,指针不回。
那么实际在钻头上的压力可能只有两吨左右,这根本就不能提高破岩的效率。
实际上,如果司钻水平高的话,在这种情况下,他会加压多送点钻压,加到8到10吨,看钻压回不回,当然不能加的太大,如果太大。
钻压突然全部作用在钻头上就会压坏轴承。
要小范围的加压试。
加压主要是让躺着的钻柱动起来,打破平衡。
保证钻头上得到适合的钻压,就会提加快钻进。
由于定向工程师将工具面给的太小,造成钻压太小,如果操纵者加压太大容易跑工具面。
如果在拖压严重,而钻压又给的太小的情况下,可以找定向工程师商量,是否调整下工具面来加大钻压的范围达到加压的效果。
在我们一开始定向时,给定的工具面不会一直不变。
随地层变化,扭矩的变化。
工具面会变小,所以要调整工具面来适当增加钻压。
6月30日:
早上定向钻进中。
昨天混油15方。
原油1方=0.83吨。
由于混油造成泥浆体积变大,这样就造成密度降低。
只有1.24。
工程部领导指示:
前期多定向,后期多复合;注意防盐卡(打入清水憋泡,在强提,后期找眼);防粘卡(主要是砂岩的粘卡);密度维持不变,主要是提高粘度,把岩屑带出来。
7月1日:
早上定向钻进,钻时稍微偏高,钻头使用时间已达43个小时。
通过井上各参数的观察与判断而决定是否需要起钻。
当前井斜已经达到60度。
起钻后更换倒装钻具,下一根6寸2的无磁钻铤,倒装15柱斜坡钻杆后面加10柱加重。
一班司钻认为最后一米钻时偏高可能是因为粘卡,他试提了3次,悬重都超过120吨。
起钻时,前两排的钻柱用一档起。
晚上1点左右钻头出井口,除一只牙轮不能活动外,其外有几颗掉齿。
下钻时进行了探伤工作。
7月2日:
接班还没有下钻完。
泥浆大班要求在2800左右接放钻杆排污水。
又可以顶下水眼,试下仪器。
被否定,下钻至最后2柱遇阻。
由于井底高达60多度,有沉砂。
所以接单根冲划下。
排污方式是一只振动筛过正常的泥浆,另一只振动筛用塑料布盖住塞面,等到处盐水时倒换振动筛,排出盐水。
使它不入罐内。
盐水比泥浆的密度低,粘度手感不一样(小心烫)。
计量方式可以采用泵当前排量乘以排污时间。
或者是计量当前泵抽罐的液面下降的差值。
同时要记录排污前和排污后的泥浆,盐水的密度,粘度。
排污15方。
7月3日:
定向工程师在上趟钻测得方位角度减少了20度,认为有磁干扰,要求在本趟钻中,在定向接头的上面加根无磁加重钻杆。
加强反干扰的能力。
如果再次测得方位角少20度,则投入多点后起钻。
用多点测得数据进行校正。
今天悬重突然为零,反复拆接头打油。
大勾接方钻杆的一起的悬重有5吨左右。
在下钻1000米左右,监督中心唐总要求下LWD进行测井找油。
起钻等仪器来,更换仪器再次入井。
7月4日:
早上4点下钻完,因为上趟钻井底方位出现错误,所以要求补录80米的数据。
补录数据完,开始定向钻进。
7月5日:
定向仪器没有信号,主要是工具面出不来,怀疑是电池连接处出现问题。
要求起钻。
今天进行了技术交底会。
休整了靶点坐标。
唐总要求均匀送钻。
井口下钻时,注意钻头不要卡在防喷器法兰接箍处,防止挂卡,应旋转钻柱下入井内。
7月6日:
早上下钻完,由于井底沉砂过多。
由备用3柱。
立柱有了9柱了。
接场地上的单根划眼到底。
由于单根数不够,需要甩7柱。
二开钻头被其他队借去打附件。
7月7日:
正常定向钻进。
再次召开技术协调会,调整靶点。
7月8日:
定向,复合钻井。
进入油层准备穿油层。
A靶点已过,已经着陆。
今天唐总现场办公。
即将进入完井阶段。
7月9日:
早上复合钻进。
钻头已经使用到尾期。
固井组的来开完井会议。
要求:
备足泥
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