3机组大修轴振消除报告.docx
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3机组大修轴振消除报告
#3机组大修汽轮机振动检修报告
批准:
审核:
编写:
检 修 部
2005年11月18日
#3机组大修汽轮机振动检修报告
一、#3机组大修前汽轮机振动存在的主要问题
我公司#3机组自03年11月21日汽轮机组首次冲转,#2、#3、#4瓦振动水平便较差,在冲转中因3X轴振达到184um手动跳闸,后经过数次启停,振动有所改善,#1瓦、#5-#8瓦轴系振动水平较好,基本在55um以下,但#2、#3、#4瓦振动水平仍较差,2X/2Y振动为111/92um,3X/3Y为16/95um,4X/4Y为132/112um,12月6日#3机组结束168小时试运。
04年1月和4月份#3机组进行临修,对轴系进行调整检查,启动后轴系振动有所好转,2X/2Y振动为79/85um,3X/3Y为46/92um,4X/4Y为101/62um,随着机组运行,轴系振动基本稳定,除4X振动最高至112um,其它各瓦振动未有大的变化。
从04年9月中旬起,#1-#4瓦振动开始出现间歇性振动,最频繁时约3小时出现1次振动变化,每次振动从上升到恢复正常值约30分钟左右,在振动最高幅值点约停留3-5分钟,其中#1、#2、#3瓦均呈增大趋势,特别是#2瓦,振动增幅约在30um左右,2X/2Y由86/92增大至117/126um,#4瓦振动呈现下降趋势,下降幅度约在25um左右。
在出现间歇性振动时,运行人员无任何操作的情况下,机组主汽压力、温度、负荷、进汽方式、润滑油压、油温、真空等参数也未发现有明显变化,对此我公司做了许多消除振动试验,如改变进汽方向、进汽量、开启顶轴油泵等措施,其中在出现振动增大时启动顶轴油泵,对轴振的增大有一定的缓解扰动作用。
04年11月中旬间歇性振动振幅逐渐增大,启动顶轴油泵已无法控制,最终因振动超过165um打闸停机。
进行小修消除振动,此次小修检查发现:
①#2瓦处轴颈1/3面积磨损严重,高压后汽封碰磨较严重,汽封挡处已发兰,此磨损由于#2瓦下瓦枕与轴承箱紧力不足造成;②推力盘油档碰磨较严重,推力盘外园有1/2处磨出约1mm左右的沟槽;③轴系所有对轮复查都有问题,晃度、中心都大大地超过安装标准。
按照安装要求值对全部轴瓦进行检修;由于在#2瓦处和推力轴承油挡处发现明显的碰磨点,于是取消原定的揭缸计划,进行推力轴承油挡改造;根据轴系中心复查情况,对轴系中心进行重新调整工作。
12月14日再次启动#3机组运行,但振动问题仍未根本解决,#3机组在满负荷运行中汽轮机轴系振动仍超标,其中2X/2Y振动幅值为142/151um,3X/3Y振动幅值为118/89um,4X/4Y振动幅值为117/78um,#3、#4瓦振动基本稳定,#2振动仍然存在间歇性振动情况,只能采用启动一台顶轴油泵运行,缓解和扰动轴振。
05年1月14日#3机计划停机处理2瓦振动大缺陷,按照检修计划,首先检查了高中、中低对轮螺栓紧力,并检查#2瓦瓦枕紧力等,未发现异常。
根据西安热工院对振动原因分析认为:
高中压转子存在部分一阶不平衡量。
决定在高中、中低对轮上进行配重,在西安热工院寇胜利的指导下,在高中对轮#6螺栓孔处加配重941g,中低对轮在#5螺栓孔配重752g。
24日机组启动后振动#2-#4瓦的振动值均有不同程度的下降,达到了预期的目的,基本可以长期运行,轴瓦振动及相位见下表:
3000rpm
负荷20mw
负荷100mw
负荷330mw
振动um
相位∠
振动um
相位∠
振动um
相位∠
振动um
相位∠
1瓦
74/47
13/16
61/28
31/178
41/18
58/218
47/21
56/226
2瓦
54/80
224/33
72/98
68/92
56/69
270/8
89/100
269/27
3瓦
127/98
41/175
102/98
55/181
106/71
42/173
93/62
52/184
4瓦
130/92
200/316
119/84
194/297
113/76
204/318
102/67
224/346
5瓦
31/34
11/98
19/29
358/99
36/35
9/106
47/46
33/124
6瓦
46/29
274/33
49/29
304/58
47/24
285/43
56/28
290/44
7瓦
30/12
312/31
21/12
30/166
28/12
318/29
14/10
341/15
8瓦
17/6
207/27
7/6
131/17
11/10
229/84
7/11
213/134
配重前后振动对照表
330MW
#1瓦
#2瓦
#3瓦
#4瓦
#5瓦
#6瓦
#7瓦
#8瓦
配重前
43/17
138/137
103/84
113/67
30/38
44/25
23/7
16/15
配重后
47/20
89/100
93/62
102/67
47/46
56/26
14/10
7/11
大修前,#3机组#2、#3、#4瓦振动值偏高,已超过优良值标准值76m。
为使#3机组振动趋势趋于稳定,机组能够稳定运行,仍然采用启动一台顶轴油泵运行来缓解和扰动轴振,为彻底消除#3机组振动大的问题,国电电力与我公司决定利用大修机会进行消振工作。
二、#3机组汽轮机振动原因分析:
通过#3机组历次检修情况及我公司聘请的各位专家现场分析,判断#3机组振动主要有以下几点原因造成:
1、汽缸、或轴承座内部可能存在动静碰磨;
2、高中压转子存在部分一阶不平衡量;
3、转子轴系可能存在中心不正;
4、对轮螺栓铰孔可能存在偏差;
三、#3机组大修轴振消除情况
根据修前#3机组汽轮机振动原因及制定的检修方案,在大修中过程中按照此方案对轴系振动进行消除。
一)消除汽缸、轴承座内部动静碰磨
1)、为检测由于汽缸或轴承座在运行过程中是否膨胀不畅,而造成的动静碰磨,在停机前在高压缸、中压缸前后轴向、径向位置各架1块百分表(共计16块),用于检测高中压缸在停机过程中,机组在各工况时汽缸收缩情况;同时在停机前在轴承中箱、4号轴承箱的轴向、径向位置各架1块百分表(共计12块),用于检测在停机过程中,机组在各工况时轴承座收缩、膨胀情况,通过所测得的数据,分析判断滑销系统及轴承座不存在膨胀不畅部位,停机后解体检查轴承箱体及滑销系统,未发现异常,更一步证实了滑销系统及轴承座在运行过程中是膨胀顺畅的。
2)、揭缸全面检查汽缸内部的动静间隙,宏观检查汽缸内部未发现动静痕迹,具体检查情况如下:
A)汽缸分解后,将高中低压转子推到工作位置,即推力盘靠在工作瓦上,将转子定位。
B)测量三缸通流间隙,从测量结果分析,高、中压级前、级后最小间隙均在标准范围内。
低压通流正向级前小1.5mm左右,级后大1.5mm左右。
反向级前大1.5mm左右,级后小1.5mm左右。
从安全上考虑,经与厂方协商,不作调整,可满足运行。
C)将中压缸前No1轴封套向机头侧移1.0mm,以满足汽封轴向间隙。
其余各汽封套轴向间隙全部在范围内,不做调整。
D)隔板、转子清理除锈后,复测通流间隙,与修前差别不大。
二)消除高中压转子存在的部分一阶不平衡量
高中压转子于2005年6月13日返回北重厂,北重厂分别对高、中压转子的前、后轴颈、推力盘、前、后靠背轮、转子弯曲度进行检测,均达到设计要求。
1、中压转子高速动平衡试验情况:
6月15日8:
50分开始中压转子动平衡试验,于14:
30分动平衡试验合格。
试验具体情况如下:
表一:
动平衡前中压转子振动情况:
单位:
um
振值
转速
轴承振动单峰值
轴振动峰-峰值
3瓦水平振动值
4瓦水平振动值
3X
3Y
4X
4Y
临界转速
2060rpm
2.4
5
48.3∠254°
55.2∠175°
32∠228°
13∠190°
工作转速
3000rpm
1.0∠172°
4.4∠95°
23∠271°
13∠158°
5∠226°
7∠78°
1.1倍工作转速
3300rpm
1.3∠317°
12.8∠141°
23∠277°
22∠156°
4∠165°
12∠67°
平衡配重情况:
P4P3P2P1
3瓦4瓦
拖动端
平衡面编号
配重重量(g)
配重相位(∠°)
P1
75
205
P2
64
46
P3
75
168
P4
54
67
P1点即为第23级叶轮,配重半径457mm;P2点即为第19级叶轮,配重半径452mm;P3点即为第15级叶轮,配重半径340mm;P4点即为第12级叶轮,配重半径322mm。
0相位在中低对轮1、8螺栓孔中间。
表二:
动平衡后中压转子振动情况:
单位:
um
振值
转速
轴承振动单峰值
轴振动峰-峰值
3瓦水平振动值
4瓦水平振动值
3X
3Y
4X
4Y
临界转速
2060rpm
1.7∠268°
4.2∠250°
37.5∠245°
45∠156°
27∠209°
16∠164°
工作转速
3000rpm
1.1∠141°
1.0∠213°
19∠265°
12∠141°
14∠208°
11∠124°
1.1倍工作转速
3300rpm
1.7∠145°
2.8∠180°
15∠259°
12∠112°
13∠198°
12∠120°
根据法国ALSTHOM公司VBVRG0003标准规定,中压转子高速动平衡试验合格。
2、高压转子高速动平衡试验情况:
6月16日16时开始高压转子动平衡试验,于17日16:
40分动平衡试验结束。
试验具体情况如下:
表一:
动平衡前中压转子振动情况:
单位:
um
振值
转速
轴承振动单峰值
轴振动峰-峰值
1瓦水平振动值
2瓦水平振动值
1X
1Y
2X
2Y
临界转速
2200rpm
4.5∠133°
7.1∠189°
75∠66°
52∠13°
77∠107°
135∠60°
工作转速
3000rpm
1.0∠233°
4.2∠181°
15∠153°
16∠55°
64∠70°
107∠106°
1.1倍工作转速
3300rpm
9.4∠258°
5.5∠206°
25∠166°
21∠27°
50∠182°
72∠142°
平衡配重情况:
P3P2P1对轮盘
1瓦2瓦
拖动端
平衡面编号
配重重量(g)
配重相位(∠°)
P1
65
43
P2
582
246
P3
560
122
对轮盘(去重)
52
134
P1点即为第1级叶轮,配重半径330mm;P2点即为第5级叶轮,配重半径315mm;P3点即为第11级叶轮,配重半径235mm;联轴器取重打孔,φ20孔:
深10mm27g∠171°;深20mm43g∠146°。
0°相位在中低对轮6、7螺栓孔中间。
表二:
动平衡后中压转子振动情况:
单位:
um
振值
转速
轴承振动单峰值
轴振动峰-峰值
1瓦水平振动值
2瓦水平振动值
1X
1Y
2X
2Y
临界转速
2200rpm
2.6∠283°
1.8∠248°
51.8∠261°
35∠261°
27∠281°
36∠246°
工作转速
3000rpm
1.2∠328°
1.8∠99°
22∠276°
23∠195°
18∠53°
32∠341°
1.1倍工作转速
3300rpm
0.3∠223°
0.9∠127°
17∠297°
16∠192°
18∠53°
24∠347°
高压转子动平衡试验共进行16次,由于跨内配重面在制造时已经配重,此次试验已无地方可以再加重,北重厂不同意拆除原配重,重新进行动平衡试验,只同意在对轮上去重,而在对轮去重对振动的影响非常敏感,与北重厂多次交涉未果,由于工期原因,因此同意在对轮上去重,高压转子的动平衡试验结果并不理想。
三)消除转子轴系可能存在中心不正
修前测量值:
高中对轮:
面:
上张口0.0325mm;左右张口0.0mm。
园:
中压转子偏低0.015mm,偏北0.015mm。
中低对轮:
面:
上张口0.03mm;南张口0.0375mm。
园:
中压转子高0.05mm,中压转子偏北0.05mm.
低发对轮:
面:
上张口0.0475mm;南张口0.03mm。
园:
发电机转子偏高0.15mm,偏南0.15mm。
修后通过调整至:
高中对轮:
面:
下张口0.02mm;左右张口0.0mm。
园:
中压转子偏高0.01mm,偏南0.01mm。
中低对轮:
面:
下张口0.0125mm;北张口0.0175mm。
园:
0对0
低发对轮:
面:
下张口0.0175mm;南张口0.0025。
园:
发电机转子偏高0.03mm,左右0对0。
通过对轴系中心的调整使轴系中心达到了安装要求,消除了由于轴系中心不正引起的振动。
四)消除对轮螺栓铰孔存在偏差
大修解体后检查对轮凹涡端面的垂直度进行检查,对轮凹涡端面的垂直度宏观检查未检查出问题,检查对轮螺栓接触情况,对轮螺栓与对轮孔的接触及螺栓胀套与螺栓的接触良好。
通过对轮晃度检查发现,中低对轮修前存在错口现象,但在自由状态和修后调整后,晃度值达到安装要求,具体测量数值见下:
#3汽轮机对轮修前晃度(拆螺栓前,紧固状态)
高中对轮
中低对轮
低发对轮
高压对轮
中压对轮
中压对轮
低压对轮
低压对轮
发电机对轮
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
1
50
50
1
62
45
1
55
51
2
48
51
2
64
42
2
56
51
3
45
53
3
63
41
3
56
52
4
43
52
4
59
44
4
45
52
5
42
51
5
54
48
5
53
51
6
44
47
6
50
50
6
50
50
7
46
47
7
52
51
7
49
49
8
48
46
8
58
48
8
49
50
9
52
50
10
53
49.5
差值计算
1--5
8
-1
1--5
8
-3
1——6
5
1
2--6
4
4
2--6
14
-8
2——7
7
2
3--7
-1
6
3--7
11
-10
3——8
7
2
4--8
-5
6
4--8
1
-4
4——9
3
2
5-----10
0
1.5
对轮修后晃度(拆螺栓后,自由状态)
高中对轮
中低对轮
低发对轮
高压对轮
中压对轮
中压对轮
低压对轮
低压对轮
发电机对轮
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
1
50
50
50
1
55
1
52
2
50
50
50
2
55
2
52
3
50
50
51
3
55
3
52
4
48
50
52
4
55
4
51
5
49
50
51
5
54
5
51
6
49
50
51
6
54
6
51
7
48
49
50
7
55
7
51
8
49
50
50
8
55
8
51
9
55
9
51
10
55
10
52
差值计算
1--5
1
0
1--5
-1
1
1--6
1
2--6
1
0
2--6
-1
0
2--7
1
3--7
2
1
3--7
1
0
3--8
1
4--8
-1
0
4--8
2
0
4--9
0
-1
5--10
0
对轮修后晃度(紧固螺栓后)
高中对轮
中低对轮
低发对轮
高压对轮
中压对轮
中压对轮
低压对轮
低压对轮
发电机对轮
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
测量位置
测量数据
1
47
54
54
50
1
50.5
49
2
48
53.5
54
49
2
52
50
3
49
53
52
49
3
51
50
4
50
50
50
50
4
51
50
5
52
51
50
52
5
50
50
6
51
52
50
53
6
49
50
7
49
53
50
52
7
48
48.5
8
47
54
50
51
8
47
47
9
48
47
10
50
48
差值计算
1--5
-5
3
1--5
4
-2
1--6
1.5
-1
2--6
-3
1.5
2--6
4
-4
2--7
4
1.5
3--7
0
0
3--7
2
-3
3--8
4
3
4--8
3
-4
4--8
-2
-1
4--9
3
3
5--10
0
2
通过以上数据可以看出,#3汽轮机在安装时,对轮铰孔基本达到安装要求。
但我公司#1-4汽轮机对轮晃度均存在安装、检修后,对轮晃度能够达到安装要求,但运行一段时间后,晃度值会发生变化,特别是#3机组自投运至今,每次检修检查对轮晃度中低对轮2-6、3-7点的晃度值都严重超标,通过重新调整至安装要求值,运行一段时间后再次检查,2-6、3-7点的晃度值仍然超标,恢复到上次调整值。
对轮结构如图所示:
A中压转子B低压转子D特制螺栓E特制螺母F伸长螺栓用锥形孔
G堵板H识别孔I螺栓
通过对轮结构分析认为:
两个联轴器通过使用锥形衬套,把螺栓孔咬合住。
对轮扭力的传递主要依靠对轮与衬套、衬套与螺栓之间的摩擦力来传递。
中压侧对轮与衬套的接触面积较低压侧对轮与衬套接触面积小的多,因此在机组启动带负荷或突然甩负荷过程中,由于低压转子比中压转子重量大许多,难免会由于力距变化而造成对轮错口。
因此,要彻底解决对轮容易错口问题,必须在对轮结构上进行改造。
由于此次检修对此问题准备不充分,另外由于检修工期原因,故未对对轮进行处理。
五)启动过程中振动消除情况:
1、第一次冲转情况:
7月8日12:
35启动盘车,12:
18汽机冲转;12:
23汽机转速500rpm;汽机就地打闸,就地复置后再次升速至500rpm,听音检查汽机前箱处有异音,汽机打闸,锅炉灭火,进行前箱检查(异音确定为主油泵内存有空气未排尽)。
13:
33冲转参数满足,汽机再次冲转。
14:
38升速至3000rpm。
16:
09#3发电机首次并网成功,16:
29因机组#5、#6瓦处振动偏大,5x:
128um,6x:
121um,就地测端盖振动大,5x:
119um,6x:
120um,机组手动打闸,汽机打闸后2X振动最大升至156um。
17:
19大机转速到54rpm,盘车投入正常,期间转子惰走57min。
经分析,判断为低缸轴封改后由于疏水不畅,造成接触式汽封碰磨大轴引起。
第一次冲转振动情况:
盘车状态
1000rpm
2000rpm
3000rpm
振动um
相位∠
振动um
相位∠
振动um
相位∠
振动um
相位∠
1瓦
21/17
8/6
96/234
29/29
13/110
40/34
103/192
2瓦
34/12
49/57
117/281
74/71
203/355
81/85
317/70
3瓦
67/84
119/113
35/183
77/42
126/249
77/41
331/76
4瓦
70/56
107/60
322/113
45/24
155/357
47/82
291/23
5瓦
12/17
30/8
248/108
19/16
69/140
110/49
72/176
6瓦
36/43
58/28
193/344
28/18
48/135
107/44
246/313
7瓦
20/16
26/10
79/209
45/17
45/17
14/1
227/319
8瓦
2726
57/31
85/267
33/13
33/13
49/14
284/106
对此进行低压缸轴封用汽疏水管改造并在高中对轮上加配重。
高中对轮配重情况:
0相位在7、8螺栓孔之间,偏8号螺栓孔。
配重741g∠147°,在2瓦侧1、2、3、4号螺栓上各加260g,在3瓦侧2、3号螺栓上各加260g。
2、第二次冲转情况:
10日12:
30低压缸轴封系统检修工作结束,锅炉点
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