石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档.docx
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石钢#1发电机组电气调试报告MicrosoftWord文档
石家庄钢铁有限责任公司动力厂热电联产
#1发电机组电气专业调试报告
编写:
审核:
批准:
邯郸市科达电力
安装有限责任公司调试项目部
2008年6月13日
石家庄钢铁有限责任公司动力厂热电联产#1发电机组电气专业调试报告
一、概述
二、编制目的及依据
三、主要设备参数
四、GDER---2032微机微机励磁调节器装置
五、电气调试整套启动应具备的条件
六、整启动调试人员的组织分工
七、发电机分部调试项目
八、电气整套启动调试项目
九、发电机并网
一十、发电机带负荷试验及72小时试运行
一十一、结论
附表11#发电机72小时试运行评价表
附表272小时电气一次设备温度实测表
一、概述
石家庄钢铁有限责任公司动力厂热电联产1#汽轮发电机组的发电机型号为:
QF—J7—2汽轮发电机组,发电机由杭州发电设备厂出品。
本发电机为隐极式三相同步发电机,它与汽轮机直接耦合转动。
发电机采用封闭循环通风系统,并装有空气冷却器来冷却空气,发电机的旋转方向从汽轮机端看为顺时针方向。
励磁系统为它式静止可控硅微机励磁,型号为:
GDER—2032微机励磁调节器,由杭州发电设备厂出品。
汽轮机是由杭州汽轮机股份有限公司生产制造,型号为:
C6-3.43/1.275型,中温中压抽气凝汽式汽轮机组。
1#汽轮发电机组由北方设计院负责全部设计、河北省裕华建设监理公司进行监理,河北省安装公司承建安装任务。
二、编制目的及依据
2.1编制目的
整套启动运行中,电气部分调试是整套启动试运工作的重要组成部分。
对于全面考核前期调试质量,检验主要电气设备的性能、设计和安装情况,都具有重要的意义。
整套启动中一些重要设备是首次带负荷,有一些在前期调试工作中未能发现的缺陷可能会暴露出来,如果事先没有充分的准备,工作不细致,就有可能酿成事故,危及人身及设备安全。
为了确保调试过程中人身及设备的安全,保证调试质量,规范调试项目,做到分工明确,组织严密,使调试工作有条不紊地进行,也为了完成石家庄钢铁有限责任公司动力厂热电联产1#汽轮发电机组的整套启动调试工作任务,明确启动调试工作范围,确保机组安全、可靠、经济、文明地投入运行,尽早的形成生产能力,发挥经济效益,特编修本方案。
经批准后方可执行。
2.2编制依据
《火电工程调整试运质量检验及评定标准》、《电力系统自动装置检验条例》、《火电工程启动调试工作规定》、《电气设备安装工程交接试验标准》及有关《规程》、厂家技术标准和要求,设计院图纸和厂家产品说明书。
三、主要设备参数
3.1发电机型号:
QF—J7—2
序号
名称
参数
序号
名称
参数
1
视在功率
7
功率
2
额定电压
8
额定电流
3
额定转速
9
额定频率
4
空载励磁电压
10
空载励磁电流
5
额定励磁电压
11
额定励磁电流
6
短路电流为额定电流值时的励磁电流
12
转子绕组电阻
3.2励磁为静止可控硅微机励磁:
GDER—2032微机励磁调节器
序号
名称
参数
序号
名称
参数
1
输出电压
3
接线
星形
2
输出电流
4
3.3发电机空气冷却器
序号
名称
参数
序号
名称
参数
1
冷却后气体温度
≦40℃
3
容量
260KW
2
最大压力
0.25
4
进水温度
≦33℃
5
冷却空气量
9.8㎡/s
6
冷却水PH值
7
四、GDER—2032微机励磁调节器装置由制造厂家调试。
五、电气调试整套启动应具备的条件
5.1所有电气设备名称、编号齐全,书写醒目、正确。
带电部分标示清楚无误,隔离措施完备。
5.2试运现场应清理干净,脚手架全部拆除,现场沟道、孔洞盖板齐全,道路畅通,平台、栏杆、护板齐全。
5.3现场照明充足,主要楼梯、表盘、控制室、配电室等重要场所应有事故照明。
5.4通讯设备齐备,厂房内应有足够的消防器材,消防道路畅通,消防水应能投入使用。
5.5全部被试的一、二次设备已按正常工作连接。
5.6发电机出口开关、灭磁开关、保护模拟动作、试验正常。
5.7测量发电机一次、二次、主、副励磁机回路绝缘合格。
5.8机组启动在试运指挥部指挥长的指挥下进行。
参加试车的人员分工明确,在启动中及时向指挥长汇报所监督部位的工作情况,发现危害人身和设备安全的情况时,立即终止启动程序。
5.9并网方案已报请主管调度部门批准。
六、整套启动调试人员的组织分工
6.1参加整套启动调试人员应有下列人员组成:
6.1.1甲方的机组运行人员
6.1.2安装单位的设备调试人员
6.1.3设备厂家的技术服务人员
6.1.4专业监督人员
6.1.5整套启动调试人员
七、电气分部调试项目
7.1审核发电机、高压厂用电源、大型高压电动机、继电保护方案及分系统试运。
7.2审核发电机直流耐压、交流耐压试验报告及电气设备的试验数据。
7.3审核电气设备控制、保护、信号、自动、联锁回路。
7.4审核大型高压电动机、给水泵、循环水泵、风机等绝缘及保护记录。
7.5审核高压厂用系统供电方式是否可靠。
7.6审核发电机同期系统的模拟试验方案及措施。
7.7审核整套启动发电机并网时励磁方式。
7.8审核电气温控系统各功能是否正常。
7.8.1发电机回路、电动机、辅机等绝缘电阻的测量
日期
名称
摇表等级V
实测值(MΩ)
天气(℃)
结论:
合格
7.8.21#发电机综合保护试验
7.8.2.1发电机保护装置厂家:
许昌电气公司保护控制系统有限公司
7.8.2.2发电机保护定值已由甲方提供,为保证发电机保护动作的可靠性。
2008年5月6日将发电机微机保护定值进行了定值输入校验。
7.8.2.31#发电机比率制动式差动保护校验:
保护采用三取二出口方式。
型号:
WFB-821微机发电机保护装置。
7.8.2.3.1比率制动式差动保护值:
0.53A
机端:
A相:
A相=0.53AB相=1A保护动作
B相:
A相=1AB相=0.53A保护动作
C相:
A相=1AB相=0.53A保护动作
中心点采用相同方法:
A、B、C三相均为0.53A保护动作
1.比率制动拐点电流:
IdA=2.5A
2.比率制动系数:
0.5
A相:
A:
2.8AB:
2.6AA:
2.8A
生A相电流3.61A保护动作。
A:
3.5AB:
2.6AA:
3.5A
升A相电流4.67A保护动作。
B相:
A:
2.6AB:
2.8AB:
2.8A
升B相电流3.6A保护动作。
A:
2.6AB:
3.5AB:
3.5A
升B相电流4.73A保护动作。
C相:
A:
2.6AC:
3.5AC:
2.8A
升C相电流3.61A保护动作。
3.横差保护定值0.5A通电流0.502A保护动作正常。
4.CT断线闭锁电流:
IdA:
3.20A
7.8.2.3.1复合电压闭锁过电流保护值:
型号:
WFB-822微机保护发电装置
V=55V负序电压:
VdE=60v
复合电压闭锁电流整定值:
3.76A时间:
0.50S
A相:
IA=4AVa=17.5V升VA=17.94v保护动作
Va=30vIA=3.5A升IA=3.7A时间:
0.5S
保护动作
降压至31.55V动作即残压:
31.55×√3=54.8V
B、C相采用相同方式:
B相:
低电压:
54.85v负序电压:
5.985v
闭锁电流:
3.74A时间:
0.5S
7.8.2.3.3过负荷:
定值:
3.3A
A相3.3A保护动作
B相3.3A保护动作
C相3.3A保护动作
7.8.2.3.4负序过流保护:
I=0.52At=1.0S
A相:
1.59AB相:
1.59AC相:
1.59A保护动作
7.8.2.3.5转子一点接地:
R=12t=5.0s
转子二点接地:
接地位置变化△0=10%t=1.0s
7.8.2.3.6零序过电流:
定值:
一次电流4.4At=5.0s
7.8.2.3.7低电压:
80v低电压启动电流:
0.2A
I=0.2A降压至45.85v动作即7.9.6v动作
7.8.2.3.8过电压保护:
V=120Vt=1.0s
三相动作电压:
119.8vt=1.0s动作
7.8.2.3.9低频率保护定值:
f=49Hzt=0.5s
7.8.2.3.10逆功率保护定值:
10Wt=5.0s
三相均10Wt=5.0s保护动作
7.8.2.3.11失磁保护:
X=2Xd=3.45
Xd=2Xd=80.34t=0.8s
灵敏角:
269.5
结论:
动作正确
7.8.3自动准同期装置校验
7.8.3.1微机准同期装置厂家:
江苏国瑞自动化工程有限公司
7.8.3.2型号:
WX-98微机自动同期装置
7.8.3.3待幷设备名称:
1#发电机
7.8.3.4自动同期装置定值校验结果
序号
项目
整定值范围
动作值
备注
1
合闸脉冲导前时间
10-999mS
80Ms
2
允许合闸相位差定值
0-40
2
3
压差定值
0v-3v
3.5v
4
频差定值
0-0.2Hz
0.2Hz
5
系统电压平衡系统
1v-1.7321v
1v
6
待并电压平衡系统
1v-1.7321v
1V
7
调速同期
1-20S
1S
8
调速PID参数
1-200S
10实验获得
9
调压同期
1-20S
2S
10
调PID参数
1-200
10实验获得
结论正确
7.8.4发电机保护开关传动试验
7.8.8.1试验时间:
2008年5月13日;天气:
晴。
7.8.8.1.11#发电机主开关进行操作实验合闸良好
7.8.4.1.21#发电机励磁开关进行操作实验合闸良好
7.8.4.1.31#发电机励磁开关联跳主开关动作正确。
7.8.4.1.41#发电机保护掉开关试验,开关、信号动作正确。
7.8.4.1.51#发电机复合电压闭锁过流保护掉开关试验,开关、信号动作正确。
7.8.4.1.61#发电机定子接地保护掉开关试验,开关、信号动作正确。
7.8.4.1.71#发电机转子接地保护掉开关试验,开关、信号动作正确。
7.8.4.1.81#发电机失磁保护掉开关试验,开关、信号动作正确。
7.8.4.1.91#发电机定子过负荷试验信号动作正确。
7.8.4.1.101#发电机机、电大联锁试验
7.8.4.1.10.1汽机就地、DCS、控制、组合件、危急保安器紧急停机试验:
上述地点打闸停机,主汽门、调速汽门关闭,发电机主开关、励磁开关掉闸,开关、信号指示正确。
7.8.4.1.10.2汽机低真空保护模拟动作掉闸试验:
强制发给低真空安信号后,汽轮机主汽门、调速汽门关闭,发电机主开关、励磁开关掉闸,动作正确,保护信号指示正确。
7.8.4.1.10.31#发电机差动保护模拟动作掉闸试验:
发电机主开关、励磁开关掉闸,汽轮机主汽门、调速汽门关闭,保护信号指示正确。
7.8.5调试发现的问题
7.9.1#发电机返电源定相
7.9.1试验时间:
2008年5月13日;天气:
晴
7.9.2发电机返电源定相应具备的条件
7.9.2.1发电机一次回路、保护二次回路、控制及仪表回路全部工作结束,设备处于冷备用状态。
设备清洁,绝缘合格。
7.9.2.2发电机开关传动良好、保护动作正确且能全部投运,现场清理干净,设备标志清晰准确。
7.9.2.3试验人员到位、组织分工明确,设备安全护网、遮栏、警示牌齐全并设置到位。
7.9.2.4试验设备、表计、用具齐全,通讯设备安装到位,试验技术及安全措施已报有关人员审批。
定相时间经试运指挥部批准。
7.9.2.5发电机出口引线断开并符合安全要求,距离不小于300mm。
由试运指挥部组织人员验收后放专人看守。
7.9.31#发电机返电源定相措施
7.9.3.1合上1#发电机出口PT一次保险、刀闸、PT二次保险。
7.9.3.2合上1#发电机励磁PT一次保险、刀闸、及励磁变保险刀闸。
7.9.3.3合上1#发电机出线刀闸。
7.9.3.4将发电机手车开关摇入运行位置。
7.9.3.5合上发电机主开关操作电源。
7.9.3.6检查发电机差动、过流保护全部投入。
7.9.3.7投发电机同期开关TQK“手动”位置。
7.9.3.8投同步检查开关BTK“闭锁”位置。
7.9.3.9投发电机同期切换开关1ZK“就地”位置。
7.9.3.10投1#发电机同期选择开关1ZK“投入”位置。
7.9.3.11合上1#发电机9601主开关。
7.9.3.12检查1#发电机回路无异常,表计指示正确。
7.9.3.14在发电机出口PT二次测量电压、相序是否正确。
7.9.3.15在6.3KV母线PT和发电机出口PT二次侧测量定相:
7.9.3.15试验全部结束后.将上述措施及各手柄恢复到原状。
7.9.41#发电机机端PT保护屏电压量与6.3KV系统电压量定相:
1#发电机机端PT二次侧电压
6.3KV母线PT二次侧电压
测量数据
(单位:
V)
备注
A
A
0
A
B
104
A
C
104
B
A
104
B
B
0
B
C
104
C
A
104
C
B
104
C
C
0
结论:
相序为正相序,正确。
7.9.5同期装置及回路检查方案
7.9.5.1试验时间:
2008年5月13日;天气:
晴
7.9.5.1.1投发电机同期开关TQK“手动”位置。
7.9.5.1.2投同步检查开关BTK“闭锁”位置。
7.9.5.1.3投发电机同期切换开关1ZK“就地”位置。
7.9.5.1.4投1#发电机同期选择开关1ZK“投入”位置。
7.9.5.1.5合上1#发电机9601主开关。
7.9.5.1.6检查同期表指针应在同期点,同期检查继电器接点应闭合。
7.9.5.1.7试验全部正确各手柄恢复到原状。
7.9.5.1.8合上励磁PT、保险、刀闸,测量相序是否正确。
7.9.5.1.9断开1#发电机9601主开关,
7.9.5.1.10将发电机手车摇出箱外,并采取好安全措施。
7.9.5.1.11接发电机出口引线,发电机一次回路恢复正常。
7.9.61#发电机同期屏电压量定相:
1#发电机侧电压量相别
6.3KV系统侧电压量相别
测量数据
(单位:
V)
备注
A
A
0
A
B
104
B
A
104
B
B
0
结论:
相序为正相序,正确。
7.9.6.1取下1#发电机机端PT的B、C相一次保险,测量二次侧电压:
UAN﹦59.4VUBN﹦0VUCN﹦0V
7.9.6.2试验结论:
经返电源定相试验证明:
1#发电机机端一次电压与二次电压相位一致。
待开机后正电源定相后,方可进行1#发电机并网。
八、电气整套启动调试项目
8.1发电机转子不同转速下的绝缘电阻、交流阻抗试验
8.1.1试验时间:
2008年5月16日;天气:
晴
8.1.2试验目的
为了检查发电机转子绕组在升压过程中有无不稳定的匝间短路现象,并留下转子绕组有关交流阻抗和功率损耗的原始记录。
8.1.3试验的条件
8.1.3.1将发电机转子绕组同励磁回路完全断开,并采取安全措施保证给转子加入的试验电源不会影响到励磁回路其它设备。
8.1.3.2如果励磁回路没有明显的断开点,可将发电机转子滑环上的碳刷全部取下,试验电源利用带有绝缘手柄的铜刷或碳刷做成接触棒与滑环相接,带实验完毕后,再将碳刷恢复原有位置。
8.1.3.3汽轮机转速要平稳缓慢上升。
8.1.4试验条件
8.1.4.1在升速过程中,分别在盘车、500、1000、1500、2000、2500、3000r/min下进行测试,超速试验完毕后,应在额定转速下再次进行测量。
8.1.4.2测量发电机转子绕组绝缘电阻值:
用500V或1000V兆欧表进行测量,绝缘电阻≧0.5MΩ.
8.1.4.3测量发电机转子绕组交流阻抗及功率损耗:
试验时试验电压的峰值不超过转子绕组的额定励磁电压,如果发现再升速过程中而转子绕组交流值突然减少很多,功率损耗明显增加,应马上重复试验进行核实,在确认无误后及时向试运指挥部汇报,研究对策。
8.1.4.4发电机不同转速下的交流阻抗实测值
绝缘电阻MΩ
转速min
电压V
电流A
功率损耗Ω
150
0
141
10
14.1
200
1000
138
10
13.8
200
1500
138
10
13.8
200
2000
136.5
10
13.65
200
2500
133
10
13.3
200
3000
131
10
13.1
结论:
合格
8.21#发电机空载试验方案及措施
8.2.1、试验目的
8.2.1.1检查发电机电压、继电保护回路安装接线的正确性,测量有关数据。
8.2.1.2整定励磁调节器参数以得到合格的调节品质。
(1)检查发电机的匝间绝缘是否合格。
(2)测定发电机定子空载状态下的灭磁时间常数。
8.2.2试验条件
(1)、励磁调节器整组试验和模拟试验完成。
(2)、发电机交、直流耐压试验合格,发电机线圈极化试验合格,发电机一次回路、励磁回路绝缘合格。
(3)、将发电机小车开关在试验位置,发电机保护全部投入。
(4)、试验时汽轮发电机保持3000转/分。
(5)、外接发电机三相静子电压、转子电流、电压标准表。
(6)、整个试验过程中,读表人员和监护人应密切注意表计指示并做好记录,各处设监护人员应注意设备有无放电声和异常现象,若出现紧急情况应立即报告总指挥,停止试验。
(7)、试验时经试运指挥部批准。
8.2.3安全措施
(1)、发电机开关合跳机构灵活,动作可靠。
(2)、发电机PT间、中心点室、高压室放专人看守。
8.2.4试验方法
8.2.4.1合上发电机出口PT一次保险、刀闸、PT二次保险。
8.2.4.2合上1#发电机励磁PT一次保险、刀闸、及励磁变保险刀闸。
8.2.4.3合上发电机励磁变低压侧刀闸。
8.2.4.4将励磁屏切换手柄且投入位置、
8.2.4.5按发电机灭磁开关合闸按钮
8.2.4.6按励磁屏起励按钮
8.2.4.7按励磁屏置位按钮
8.2.4.8操作增磁手柄
8.2.4.9操作“增磁”、“减磁”按扭,此时发电机的静子电压应随之升高或降低。
8.2.4.10如果无“增磁”、“减磁”操作,发电机电压异常上升,应立即断开励磁开关,由励磁厂家对励磁装置进行检查。
8.2.4.11、发电机静子电压升至100%、6300V,检查发电机及励磁回路各处无异常,发电机励磁空载电流、发电机励磁空载电压与额定值相同。
记录各PT的二次电压值及开口三角上的电压。
发电机电压在上升、下降过程中,注意记录电压继电器的动作值、返回值,并符合要求。
8.2.4.12录制发电机空载特性和匝间耐压试验:
手动缓慢调节发电机静子电压升至1.3倍、13650V,稳定时间3分钟。
然后逐渐将发电机电压降至“0”。
8.2.4.13在发电机电压逐渐上升和下降过程中,分7点读取各标准表电压、电流及表盘的数值,作出发电机空载特性的上升和下降曲线。
8.2.4.14发电机空载特性的上升和下降曲线作出后与发电机出厂。
试验进行比较,误差应在应系范围内,否则应查明原因。
8.2.4.15在调整发电机电压逐渐上升和下降时,应沿一个方向调整,不得反复上升、下降调整。
8.2.4.16发电机定子空载状态下的灭磁时间常数测定:
发电机电压在额定值,断开灭磁开关到发电机电压降至0。
368倍额定电压所需要的时间,即为发电机定子载来磁时常数。
8.2.4.17测量发电机残压及相序:
励磁开关断开后,先发电机PT二次侧测量,然后在发电机一次侧测量。
测量时要注意安全,做好安全措施。
一次侧线间电压小300V时直接在一次测量发电机的相序,应与待并网相序一致。
8.2.2.4.18试验时间:
2008年5月17日;天气:
晴
8.2.51#发电机空载特生试验实测值
点数
静子电压
励磁电流
升
V
A
1
4350
59.27
2
5000
68.6
3
5600
79.59
4
6300
95.24
5
6800
111.56
6
7450
140.5
降
V
A
1
7450
141.5
2
6800
109.56
3
6300
91.91
4
5600
76.92
5
5000
66.93.
6
4300
56.61
做发电机空载特性试验时,由于:
GDER—2032微机励磁调节器,装置所限,发电压静子电压只能升到7450V。
应GDER—2032微机励磁调节器厂家要求在7450V停留1分钟。
结论:
1#发电机空载试验检查,发电机匝间绝缘合格,回路接线正确,符合技术要求。
8.2.61#发电机空载状态下的业磁时间常数测定
6.2.6.1测试条件及及方法
8.2.6.1.1维持实测静子电压为额定电压,手动掉开MK开关。
8.2.6.1.21#发电机用录波器录制发电机静子电压的衰减过程。
8.2.6.1.3测量发电机定子电压降至3864V[额定电压的0、368倍]。
8.2.6.2实测1#发电机空载状态下的来磁时间常数10秒
结论:
发电机空载壮态下的来磁时间常数合格
8.2.7测量发电机残压及相序:
励磁开关断开后,先在发电机PT地次侧测量,然后在发电机一次侧测量。
测量时要注意安全,做好安全措施。
一次侧线间电压小于300V时,直接在一次测量发电机的相序,应与待并网相序一致。
实测1#发电机残压300V
8.11#发电机短路特性试验:
8.3.1试验目的
发电机短路试验的目的是录取发电机的短路特性曲线,与制造厂出厂数据相比较以断杨组是否正常,录取短路灭磁时间常数,检查灭磁开关的工作性能。
同时用一次电流检查电流回路的完整性、正确性及相关保护回路的确性。
8.3.2试验条件
8.3.2.1发电机短路试验的短路点选择合理便于操作
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