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松下电焊机维修指南
第一章KR系列CO2气体保护焊机典型故障及排除方法………1
第二章YM—500CL4焊机典型故障分析…………………………15
第三章YC—300TSP焊机典型故障及排除方法…………………18
第四章YC-300WP4焊机典型故障及排除方法…………………22
第五章YE-150TM工作原理简述及典型故障分析……………28
第六章直流弧焊机典型故障分析………………………………30
第七章YP-060PS切割机工作原理简述及典型故障分析………32
第八章YC-315TR5HGE逆变氩弧焊机故障排除方法…………41
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
一。
焊机故障原因
KR系列CO2气体保护焊机以其先进的控制技术、良好的焊接性能以及高可靠性得到了
众多用户的认可。
众所周知,电焊机不同于家电,大多都处在比较差的环境下工作,因此
从客观上讲,电焊机在使用过程中出现一些故障是在所难免的。
究其产生故障的原因,从
维修的角度看不外乎以下三种:
1。
内部原因
2.外部原因
3.人为原因
具体来说造成电焊机故障的内部原因主要是:
1.P板上的元器件损坏。
2。
晶闸管模块损坏。
3。
接触器、控变损坏。
4.主变、电抗器等器件损坏。
5.电流互感器损坏.
6。
输入组件损坏。
造成电焊机故障的外部原因主要是:
1.外电波动较大,其波动范围超过了焊机正常工作所允许电压范围380V±10%。
2.送丝机控制电缆损伤.
3。
输入、输出电缆连接不牢固。
4。
CO2气体不纯。
5。
环境条件恶劣(露天无防护措施使用,在粉尘、油烟较大或有腐蚀性气体场所使
用)。
6。
动物(蛇、老鼠等)进入机内.
7.其它金属异物进入机内。
造成电焊机故障的人为原因主要是:
1.运输中损坏(特别是流动作业的用户经常搬运电焊机)。
2。
使用、保养不当(如操作者或其他人用手拽电缆的方式移动送丝机,导电嘴没拧
紧等).
3.修理中P板上的电位器调乱,或将保险插错位置。
对维修人员来说,在着手检修电焊机时,首先应根据电焊机的故障现象判断故障的起
因是在焊机的内部还是外部,然后通过现场观察,向操作者了解和亲自动手检查以便迅速
准确地找到故障点。
1
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
二.故障检修的程序与注意事项
1.故障检修的程序:
第一步:
调整送丝机遥控盒上的两个电位器,观察焊机的空载电压和送丝机的转速,
根据焊机的空载电压和送丝机的转速是否受调确认故障现象.
第二步:
根据故障现象推断故障所在的范围.
第三步:
通过分析、检查、测试等手段找出故障点。
第四步:
用合格的部品更换损坏品或用其它手段排除故障。
2。
检修时的注意事项:
检修的目的是迅速准确地排除故障,尽快使焊机投入正常使用。
但在检修时若不谨
慎从事,很可能会造成二次故障,或使简单故障复杂化,所以在检修过程中应注意以下
事项:
(1)动手前先根据故障现象进行分析,确有把握时再给焊机加电.
(2)发现P板上的元器件有明显的损坏时,在未查出原因并排除之前,不能换上好
的P板或保险就立即通电试机.
(3)在通电检查时如发现焊机冒烟、打火、异味、异常过热等现象时应立即关机。
(4)P板上的电位器不要随便调整.
(5)更换接触器、SCR模块、控变时注意原接线位置不要接错。
(6)三种机型的P板不能互换。
3.焊机正常的简易判断标准:
按说明书要求安装好焊机使之具备试机条件.
(1)电源开关及指示灯正常.
(2)气体检查开关正常.
(3)无异常显示.
(4)加热器电源有100V电压输出。
(5)按焊枪开关调送丝机遥控盒上的2个电位器,焊机的空载电压和送丝机转速应
受调。
气阀应可靠动作,有CO2气体送出。
(6)手动送丝受调.
(7)试焊时,收弧“有”和“无”动作正常。
(8)风扇转动风向应向下。
(9)停焊时无冲丝现象。
通过上述9点检查可基本上确认焊机正常。
2
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
三.典型故障及排除方法:
1。
故障现象:
按焊枪开关,无空载电压,送丝机不转。
故障原因:
(1)外电不正常。
(2)焊枪开关断线或接触不良。
(3)控制变压器有故障.
(4)交流接触器未吸合。
(5)P板有故障。
排除方法:
(1)在焊机的后面板输入端子处,用万用表测量三相输入电压,确认三相电压是否正
常(正常值为380V±10%)。
(2)用万用表检查6芯控制电缆插头的3#和5#插孔,按下焊枪开关,观察其有无约
220Ω左右的电阻,若为∞,说明焊枪开关回路断路.此时可将焊枪开关插头从
送丝机插座上拔下,按下焊枪开关,测量该插头的两根插针,电阻值应近似为
零,若阻值很大或为∞,说明焊枪电缆内的控制线断或开关故障。
若近似为零Ω,
说明故障发生在6芯电缆,应继续查找故障点,检查出故障原因后,重新接线。
(3)用万用表检查控变输入、输出电压,确认是否正常,一次电压正常值为380V±
10%,二次电压分别为200V和20V(2组),若输入电压正常,输出电压不正常,
此时应断开控变的负载重新测量,若还不正常说明控变有故障,应予以更换。
(4)检查交流接触器线圈阻值,100Ω以下、500Ω以上为不正常,需要更换。
(5)用万用表电压档测量P板38—8点,按焊枪开关,此两点间的电压应为零,否则
P板有故障,可更换P板.
(6)电焊机面板上的5A保险烧损,更换。
2.故障现象:
焊接一会儿,异常指示灯亮。
故障原因:
(1)热继电器故障.
(2)超负载持续率使用。
(3)冷却风扇不转。
排除方法:
(1)用温度计测量平抗及晶闸管模块散热器的温度,正常时用万用表检查2个温度
继电器,确认故障时是哪个温度继电器动作,正常时继电器2根引线间的电阻
为零Ω。
若不是此值说明温度继电器有故障,应更换。
(2)在限定的负载持续率范围以内使用。
(3)检查风扇及电容,有故障及时更换。
3
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
3。
故障现象:
焊接电流失调。
故障原因:
(1)6芯控制电缆有故障.
(2)遥控盒电流调节电位器有故障。
(3)P板故障.
排除方法:
(1)用万用表检查6芯控制电缆插头4#~5#插孔,观察有无断线或短路。
(2)用万用表检查遥控盒电流调节电位器,阻值按指数规律变化。
(3)更换P板。
4.故障现象:
电流表显示的数值与实际电流不符。
故障原因:
(1)焊机两输出端子接线螺栓松动。
(2)输出地线与母材接触不好。
(3)焊机内的电流互感器CT损坏.
(4)P板有故障。
排除方法:
(1)紧固两输出端子接线螺栓。
(2)使输出地线与母材接触可靠。
(3)更换电流互感器CT。
(4)更换P板。
5。
故障现象:
焊接电压失调。
故障原因:
(1)6芯控制电缆有故障。
(2)遥控盒电压调整电位器有故障.
(3)P板有故障。
(4)SCR模块有故障。
排除方法:
(1)检查6芯控制电缆[同故障3
(1)].
(2)用万用表检查遥控盒电压调整电位器,阻值按线性规律变化。
(3)用万用表检查2组SCR模块阴阳极和阴控极,确认SCR模块有无故障.
(4)更换P板。
4
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
6.故障现象:
能送丝,并有空载电压,但不能引弧。
故障原因:
(1)焊机输出电缆断路或地线电缆没有和母材连接。
(2)焊道油污太多或锈蚀严重。
(3)P板“简易一元化/个别"切换开关SW10在“简易一元化”位置,而遥控盒电
压调整电位器规范电压设置不对。
排除方法:
(1)检查输出地线电缆有无断路及与母材的连接情况.
(2)清除焊道油污及铁锈。
(3)调整遥控盒电压调整电位器重新设置电压规范。
7.故障现象:
按焊枪开关立即烧8A保险.
故障原因:
(1)6芯控制电缆短路.
(2)P板故障。
(3)导电嘴与焊丝熔融在一起.
排除方法:
(1)用万用表检查6芯控制电缆6芯插头的插孔1和6,应有大于0.8~1.2Ω的电阻,
如果小于此值可判断电缆有短路故障。
(2)用万用表检查P板,Q10漏-源极、栅—源电阻和送丝回路的2只SCR,确认有无
击穿损坏.另外还需进一步检查确认P板上的连接器81对80和82对80点的
电压是否对称、相等,2组电压值均为27V。
(3)检查导电嘴,若导电嘴和焊丝熔在一起时,需更换导电嘴。
8。
故障现象:
无手动送丝,焊接时送丝正常。
故障原因:
(1)手动送丝开关损坏。
(2)P板故障。
排除方法:
(1)更换手动送丝开关。
(2)更换P板。
5
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
9。
故障现象:
送丝不稳定.
故障原因:
(1)导电嘴用的不合适
(2)SUS导套帽与送丝轮槽不同心。
(3)焊枪电缆弯曲半径小于300mm。
(4)送丝软管淤塞。
(5)送丝管用的不对.
(6)焊丝排列杂乱有硬弯。
(7)送丝轮磨损。
(8)P板或送丝电路有故障.
排除方法:
(1)检查焊丝和导电嘴,确认是否导电嘴用的不合适,若是应及时更换。
(2)调整SUS导套帽使之与送丝轮槽同心。
(3)将焊枪电缆拉直,使之弯曲半径大于300mm。
(4)用压缩空气清理送丝软管或更换送丝软管.
(5)送丝软管与焊枪应配套使用。
(6)剔除排列杂乱或有硬弯的焊丝。
(7)更换送丝轮。
(8)更换P板或检查送丝电路。
10。
故障现象:
未按焊枪开关就送丝。
故障原因:
(1)焊枪开关接线短路。
(2)6芯控制电缆短路。
(3)P板有故障。
(4)加长6芯控制电缆接头进水.
排除方法:
(1)不按焊枪开关,用万用表在焊枪开关插头处检查一线式电缆控制线及焊枪开关
是否短路,若控制线短路,更换焊枪,若开关短路时修理或更换开关。
(2)在断电的情况下,不按焊枪开关,在6芯控制电缆插头处,用万用表检查6芯
控制电缆的插孔3与插孔5、6之间以及插孔4与插孔5、6之间的绝缘电阻,
前者阻值为无穷大,后者阻值应大于2.4KΩ。
(3)使加长电缆的6芯中间插头脱离水源,打开插头插座,将水擦干,使连接插针
和插孔的6芯电缆线间阻值恢复正常,然后再将插头插上,并在接头处采取防
水处理,以防再次进水。
(4)更换P板.
6
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
11.故障现象:
气体加热器失灵。
故障原因:
(1)流量计加热器电源线断或插头与插座接触不良。
(2)加热芯电阻丝断。
(3)温控装置失灵。
(4)加热器保险断.
排除方法:
(1)在断电情况下从焊机上拔下流量计插头,用万用表检查插头上的插孔1和3之
间的电阻,正常情况阻值应在30~40Ω之间。
若为∞则说明加热回路有断线的地
方,此时应打开流量计加热器护罩,进一步检查以下部位:
①电源线有无断线;
②加热芯有无断路,双金属片触点是否闭合接通。
找到故障点排除之。
(2)更换加热芯。
(3)更换温控装置。
(4)查找引起保险断的故障点并排除,然后更换保险.
12.故障现象:
焊缝产生大量气孔。
故障原因:
(1)CO2气体不纯。
(2)气体流量不足。
(3)焊丝伸出导电嘴过长.
(4)焊道有油污。
(5)空气对流过大。
(6)喷嘴变形.
(7)CO2气路受阻或漏气。
(8)气阀不动作。
(9)气阀保险断.
排除方法:
(1)使用纯度高的CO2气体。
(2)调整流量。
(3)焊丝杆伸长控制在10倍的焊丝直径。
(4)清除焊道油污及铁锈。
(5)在工作场地采取防风措施。
(6)更换喷嘴。
(7)检查气路,疏通或堵漏。
(8)检查气阀线圈的阻值和供电电压,线圈阻值为100Ω左右,电压为24V。
(9)更换P板上的1A气阀保险.
7
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
13。
故障现象:
合上电源开关即烧5A保险。
故障原因:
(1)控变次级绕组短路.
(2)冷却风扇绕组短路.
(3)交流接触器线圈烧损.
排除方法:
(1)拆开焊机右侧板,目测控变有无烧痕。
(2)断开控变次级负载回路,使控变空载运行,接通电源开关看是否还烧5A保险,
若不烧,检查次级各绕组的输出电压,若数值正常,说明控变无故障。
断电,
继续下一步检查.
(3)检查冷却风扇有无损坏。
(4)检查交流接触器线圈直流电阻,500KR型为150~160Ω,350KR型为345Ω,
200KR型为483Ω.
做完上述检查后,更换损坏的部件。
14.故障现象:
空载电压低.
故障原因:
(1)电源缺相。
(2)SCR模块故障。
(3)交流接触器触点烧损.
(4)P板故障。
排除方法:
(1)在焊机后面板输入电源接线端子台处测量三相输入电压。
(2)切断电源,打开焊机两侧板检查两组SCR模块.
(3)检查交流接触器触点闭合情况.
(4)接通电源测量主变次级三相电压,正常值如下:
500KR350KR200KR
50±1V40。
7±1V28.2±1V
(5)更换P板。
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第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
15。
故障现象:
焊接时飞溅大。
故障原因:
(1)焊接规范不对。
(2)焊丝质量不好。
(3)丝径选择开关位置不对。
(4)焊接过程中电网电压波动过大。
(5)焊件及焊丝有油污或锈.
(6)晶闸管有故障.
(7)P板有故障。
(8)气体有问题。
(9)焊丝杆伸长度过长.
(10)导电嘴、送丝轮或焊丝直径配合不一致。
排除方法:
(1)重新调整焊接规范,方法如下:
A.根据焊接条件确定焊接电流。
B.根据焊接电流按下式确定焊接电压:
U=0.04I+16±1.5I≤300A
U=0.04I+20±2.0I>300A
(2)更换焊丝.
(3)重新确认丝径选择开关。
(4)焊接过程中电网电压波动不应超过标准供电电压的±10%。
(5)清除焊件或焊丝的油污或锈。
(6)检查SCR模块。
(7)更换P板。
(8)使用高纯度的CO2气体或混合气体。
(9)将丝杆伸长控制在10倍丝径范围内。
(10)导电嘴、送丝轮、焊丝配合一致。
16.故障现象:
收弧有状态,无工作送丝。
故障原因:
P板故障。
排除方法:
更换P板。
17。
故障现象:
“收弧无”状态工作正常,“收弧有”状态不自锁无收弧。
故障原因:
P板故障。
排除方法:
更换P板。
以上只是简单介绍了KR系列焊机在使用过程当中一些典型故障的排除方法.有些在
初次使用或稍有接触但不太了解气保焊机性能及操作方法的用户,在使用KR系列焊机过
程中还会出现各种各样的问题,这就需要我们从事技术服务工作的人员根据现场的具体情
况恰当地进行处理。
9
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
四.KR系列焊机重点故障分析及相关改进措施:
1.P板电源部分二极管D1~D5烧损故障
在KR系列焊机P板故障中,电源部分整流二极管D1~D5烧损的问题多次出现,并且
故障多见于6型P板(即ZUEP118□6)。
1。
1故障原因分析:
引起P板上二极管D1~D5烧损的原因主要有两方面:
一是由于将8A或1A保险插错
位置造成;二是当1A保险被换成大容量保险,而控制电缆发生短路所造成.其中第一个
问题出现较多。
图1-1P板上整流电源部分的电路原理图
图1—2保险FU2和FU3部分的电路原理图
10
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
(1)保险管插错位置:
6型P板上FU2和FU3保险座如图2—1排列。
电机用保险
(8A)
气阀用保险
(1A)
电机用保险
(8A)
气阀用保险
(1A)×禁止
①
①
②
②
FU2FU3FU2FU3
图2-1正确图2—2错误
此问题发生在送丝电机用保险FU2(8A)或气阀用保险FU3(1A)烧损时。
当操作者
更换8A或1A保险时,误将保险管插于FU2与FU3两保险座之间(如图2—2所示),或操
作者在焊机电源打开的情况下更换保险,不慎接触到两保险座之间造成短路,都会导致二
极管D1~D5烧损.这是因为两保险座短路使得+24V电源(FU3的①端)直接对地(FU2
的②端)短路,从而造成电源回路中电流激增,导致整流二极管D1~D5烧损.实际损坏哪
个二极管则不确定,过去曾发生过D5烧损或D1、D3、D5烧损。
1~5型P板保险座为竖向排列,两保险座之间间距较大,所以基本不会出现装错保险
的情况。
(2)控制电缆短路:
当6芯控制电缆中47号线(+24V气阀电源)与15号线(地)发生短路时,正常情
况下会使气阀保险FU3(1A)熔断,从而对电路起到保护作用。
但以往曾发现有些用户将
FU3换成8A或10A保险,这样在发生短路时保险就起不到保护作用,造成二极管D1~D5
烧损。
1。
2处理方法:
(1)当二极管D1~D5烧损时,应首先检查焊机的使用状况,分析损坏原因,然后向
操作者说明,指导其正确操作使用。
(2)对由于更换8A保险管造成二极管烧损的,同时要分析一下引起8A保险烧损的原
因。
正常工作时,送丝电机工作电流只有2~3A,如果8A保险烧损,则显然是送
丝电机负载过重造成,此时应对送丝回路进行检查,及时清理或更换部品,保持
送丝通畅。
11
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
(3)对于1A保险经常损坏的情况,应检查电缆是否有短路之处,不可随意更换大容
量保险。
(4)检查P板,如果焊盘、板条和过孔烧损不严重,则更换损坏的二极管即可排除故
障.但焊盘、板条、过孔烧损严重或P板还有其它故障时,需返回唐山松下进行
修理。
*注:
二极管型号为:
S5688GTPA3(或用国产1N4004代用)
1。
3改进措施:
针对上述故障原因,公司对P板实施了改进措施。
最新的7型P板将FU2和FU3两个
保险座重新排列,使其拉开一定距离,以避免将保险装错位置;对于6型P板则在两个保
险座之间加了隔离物.这样就可以避免在更换保险时造成P板损坏。
2。
P板上送丝制动管Q10(K851)烧损故障:
此故障也曾多次出现,故障现象为按焊枪开关立即烧8A送丝保险。
该故障多发生于6
型以前的P板。
2。
1故障原因分析:
引起P板上Q10烧损故障的原因主要有两方面:
一是由于加长控制电缆接头进水造成;
二是由于控制电缆67号线与15号线短路造成.Q10是一个场效应管,工作在开关状态,
其损坏机理是由于进水或电缆短路后造成P板逻辑控制紊乱,致使Q10以很高的频率不断
地导通-关断,直至发热烧损.
2。
2处理方法:
(1)当加长电缆接头进水后,应尽快将其擦净、晾干,使接头恢复正常的绝缘性能。
(2)对短路的控制电缆,查找出短路点,进行绝缘处理。
2.3改进措施:
针对上述故障,公司对P板进行了改进。
改进后,即使控制电缆发生短路或进水,Q10
也不再损坏,但焊机由于P板逻辑控制紊乱将不能正常工作。
待短路状态排除后,焊机即
可恢复正常。
2。
4P板改进方案:
(一)ZUEP118□5B、C(□为2、3、4)
1)将电容C124(ECA1EM221B)、二极管D116(S5688GTPA3)、电阻R361
(ERDS2TJ153T)、R362(ERDS2TJ103T)、R363(ERDS2T100T)按图4所示位置插
入P板。
2)用短路线将D116阳极与ZD20阴极短接,R361上、下两端分别与IC12①、IC12③
短接。
3)按图4所示,将打“×”的部位板条断开。
表示正面,表示反面。
12
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
(二)ZUEP118□5D(□为2、3、4)
1)将电阻R331(ERDS2TJ223T)换为电阻R361(ERDS2TJ153T)
2)将电容C134(ECEA1EKA470B)换为电容C124(ECA1EM221B)
(三)ZUEP118□6(□为2、3、4)
将R361、C124换为ERDS2TJ153T、ECA1EM221B即可.
(四)给Q10安装散热器。
图3电路原理图
图4焊点图
13
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
3。
P板上IC5(TC4572BP)和R245烧损故障
P板上IC5烧损时的故障现象为打开电源开关即有空载电压和送丝;而R245烧损时按
焊枪开关焊机焊机不工作。
3.1故障原因分析:
经过实验分析确认R245和IC5损坏的原因如下:
(1)控制电缆47、67、61号线同时短路造成IC5、R245损坏。
(2)控制电缆47、67号线短路,且焊枪开关频繁地开/关,造成IC5损坏。
(3)控制电缆47、61号线长时间短路造成R245损坏。
(4)焊机正、负输出电缆分别与控制电缆61和15号线发生短路时R245立即烧损.
3.2处理方法:
发现此故障后,首先要对焊机控制电缆和送丝机进行检查。
如检查到控制电缆有破损,
应及时将破损处用绝缘胶布包好,对于破损严重的需更换控制电缆。
另外要注意检查送丝
机上焊枪开关插座处的控制电缆是否与焊机输出电缆短路。
3.3改进措施:
针对以上故障原因,公司提出了相应的改进措施。
(1)去掉P板上二极管D84。
(2)将R245由ERDS2TJ101T(100Ω/0。
25W)更换为M03WSJ242FSJ(2.4K/3W).
经过以上的变更后,即使在异常状态下,IC5和R245也不会再发生损坏.
4.小结
从以上所介绍的内容可以看出,造成这些故障的原因都与控制电缆短路有关。
所以在
我公司提出相应的改进措施的同时,还需要加强对用户的指导,使其掌握正确的操作方法,
并且在使用过程中注意对焊机进行维护,以减少故障的发生。
14
第二章YM-500CL4HGE焊机典型故障分析
一。
YM-500CL4HGE焊机的主要特点:
该机型是专为远距离作业而设计的,在设备的适用范围方面与KR系列焊机形成了互
补,最适合于船舶、高层建筑、桥梁等大型构造物的焊接。
500CL4焊机的电源主回路结构与KR系列焊机相同,同样
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