安全阀维修工作总结.docx
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安全阀维修工作总结.docx
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安全阀维修工作总结
安全阀维修工作总结
篇一:
安全阀培训学习总结
安全阀培训总结
2012年5月21日至6月4日,我在江苏苏州参加了由中国特种设备检验协会组织的安全阀培训,并参加了。
在此次培训和考试期间,我系统地学习了安全阀的工作原理、结构形式、故障维修、安全阀在线和离线校验。
此次培训,使得我的工作技能和能力得到了很大提高。
1、安全阀工作原理
安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。
安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
2、安全阀的分类
安全阀结构主要有两大类:
弹簧式和杠杆式。
弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。
杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。
随着大容量的需要,又有一种脉冲式安全阀,也称为先导式安全阀,由主安全阀和辅助阀组成。
当管道内介质压力超过规定压力值时,辅助阀先开启,介质沿着导管进入主安全阀,并将主安全阀打开,使增高的介质压力降低。
安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度,也可分为两种:
微启式开启高度是阀座内径的(1/15)~(1/20),全启式是(1/3)~(1/4)。
此外,随着使用要求的不同,有封闭式和不封闭式。
封闭式即排出的介质不外泄,全部沿着规定的出口排出,一般用于有毒和有腐蚀性的介质。
不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。
3、安全阀开启压力的整定
安全阀开启压力的整定包括以下步骤:
(1)安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。
若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。
(2)使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求。
(3)在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
(4)在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开
启压力的90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。
(5)为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。
介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。
工作温度升高时,开启压力一般有所降低。
故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力
值。
高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系,应以制造厂的说明为根据。
(6)常规安全阀用于固定附加背压的场合,当在检验后调整开启压力时(此时背压为大气压),其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。
4、安全阀常见故障及其维修方法
(1)排放后阀瓣不回座。
这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。
应重新装配。
(2)泄漏在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。
其原因有:
阀瓣与阀座密封面之间有脏物。
可使用提升扳手将阀开启几次,把脏物冲去;密封面损伤。
应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复;阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。
应重新装配或更换;弹簧弹性降低或失去弹性。
应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。
(3)到规定压力时不开启。
造成这种情况的原因是定压不准。
应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置;阀瓣与阀座粘住。
应定期对安全阀作手动放气或放水试验;杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。
应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。
(4)排气后压力继续上升。
这主要是因为选用的安全阀排量小于设备的安全泄放量,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截有不够,应采取符合安全排放面积的排气管。
(5)阀瓣频跳或振动。
主要是由于弹簧刚度太大。
应改用刚度适当的弹簧;调节圈调整不当,使回座压力过高。
应重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,造成过大的排放背压。
应减小排放管道阻力。
(6)不到规定压力开启。
主要是定压不准;弹簧老化弹力下降。
应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。
通过此次学习,我掌握了安全阀在线和离线校验的操作方法,具备了安全阀校验的实际工作能力和资质。
此次学习使我受益良多。
希望今后能够有更多这样的学习机会。
篇二:
2016年检修工作总结
从2016年初到现在,我们检修队共计进行2360多项的机械检修项目,其中主要的活动包括接收站及管线可视化标牌安装、安全阀效验、2台海水泵、2台高压泵、E/C风机管道及罐维修以及1台BOG等设备的自主维修项目。
截至目前,共进行11次自主安全管理培训,培训累计达460人次,进行总计230多天的全员安全早班会议。
目前,检修队共有特殊工种人员作业资格32人次,具备PTW资格人员30人,涉及接收站、分输站以及阀室的焊接、起重、脚手架搭建以及低压用电维修等多项特种作业。
一、主要的检修项目
1、接收站及管线可视化标牌安装
2016年1月至8月,接收站及南区分输站、各阀室陆续进行可视化标牌的安装作业。
标牌多、分布范围广、作业空间有限,很多在工艺区安装;有些标牌个体比较大,涉及长距离运输和吊装。
在分输站、阀室安装标牌,有些需要预埋混凝土基础,标牌底板支撑定位难度增大。
安装后,站厂的各功能区的划分更加系统、清晰、美观。
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接收站可视化标牌的安装
2、BOG400小时中修
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3月3日—3月21日BOG/C-1101C4000小时中修
气缸盖、活塞等部件拆卸,气阀部件拆解,部件清洁、更换和回装。
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BOG气缸盖解除后检查内部部件的使
用情况。
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BOG部件数据采集
3、安全阀效验
3月29日至5月11日,接收站、管线开始了安全阀的效验作业,安全阀共计400多台,安全阀散布区域较多,多数都处在位置较高的地方,且校验方式为拆卸离线校验。
拆卸安全阀涉及防高空坠落、能源隔离、电气隔离等安全保障措施,并且由于LNG超低温特性以及NG气体的可燃性,拆卸过程还必须防冻伤、阻燃、防爆。
本年度安全阀效验过程中拆卸和回装的效率较往年有很大提高。
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安全阀拆卸后,在维修间进行压力效验
4、海水泵大修
5月16日—6月21日P-8101B泵膨胀节拆除、吊移,部件拆卸、数据采集、清洁、组装,
整泵回装。
10月31日—11月18日P-8101D泵膨胀节拆除、吊移,部件拆卸、数据采集、清洁、组装,
整泵回装。
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海水泵吊移维修车间进行大修
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海水泵电机吊移
5、E/C风机管道及罐维修
7月20日至8月29日,检修部对E/C风机的管道和罐体玻璃钢表面进行大修,工艺要求不能进行动火打磨处理,而采用清洁、表面贴膜、刷漆的作业方式进行维修,大修过程涉及防火、防爆、防雨、防危化品腐蚀等安全高风险,整个维修活动持续1个多月。
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E/C风机罐体表面贴膜刷漆
6、高压泵自主大修
9月12日—10月28日P-1105D泵吊装、拆卸解体、数据采集,部件清洁、加工、组装,泵回装;
12月2日—P-1105G泵吊装、拆卸解体、数据采集,部件清洁作业已完成,部件的加工,
组装及泵回装作业还未进行。
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高压泵吊移车间进行部件拆除、数
据采集、部件清洁等大修活动。
二、人员管理
1、自主安全培训
每月底组织员工进行月度自主安全培训教育,认真学习站厂的安全技术知识,内容包括作业许可证、安全带使用、设备安全防护、个人防护用品、电厂事故的学习以及站厂安全问题等,以提升安全防范意识和个人技能。
截至目前,培训学习人员共计460人次,出现的安全问题较2015年减少41.7%,也未发生较大的安全问题(如零容忍)。
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2016年,每月底进行自主安全培训,累
计培训学习人员达460人次。
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2016年安全管理控制整体较上一年平
稳,累计问题49个,比上一年(84个)减少41.7%,也未发生较大的安全问题,如零容忍。
2、人员资格管理
维修项目部具有特殊工种作业资格的人员共计32人次,具备PTW资格人员30人,并建立人员资格资质档案,能及时跟踪人员证件的使用情况以及证件有效期到期延审情况。
篇三:
2012年大检修工作1
2012年夏季检修
2012年在公司领导的正确领导及直接决策和带领下,紧紧依靠全体员工,充分发扬团队精神,实现了年初制定的运行目标。
即:
不发生严重缺水事故。
不发生人为责任的受热面爆管事故。
不发生人为责任的严重结焦导致停炉事故。
不发生尾部烟道再燃烧事故。
不发生炉墙破裂倒塌事故。
不发生因人为责任的厂用电中断事故,圆满地完成了去年冬季的供热任务。
“两节”刚过,人们还沉浸在节日的欢乐中。
公司及车间领导就夏季的检修工作做出了部署。
工作重点是:
设备治理达标:
彻底消除“五漏”即:
漏水、漏灰、漏煤、漏油、漏风:
技改项目:
局部标识完善:
锅炉化学清洗:
进水系统阀门大修:
浇注料及保温修补:
除氧水系统改造:
二期出渣机及提升机改造:
输煤破碎机改型:
水化验室及一期锅炉七米地面改造:
Ⅰ期DCS系统增装冷渣机调控画面及出渣机、冷渣机连锁装置等项目。
在公司领导和全体员工及外来施工单位的共同努力下,圆满完成了今年夏季各项检修预定任务,达到了检修工作预期目标。
在检修过程中,始终执行“该修必修、修必修好”的原则,实行“谁检修、谁负责”工作制度,真正做到了检修工作“不漏项、不凑合、不减少工艺程序”。
始终坚持“安全第
一、质量优先”的检修制度,对重点检修项目设专人进行全过程跟踪,严把安全、质量关。
为总结经验,找出不足,现将夏季检修如下:
一、建立、健全组织机构,实行项目负责制。
供暖工作还在如火如荼的进行中,公司及车间领导就今年夏季的检修工作早部署,多次召开专题会议,根据工作实际进行了专项研究,对技改项目邀请相关专家进行了详细的论证与研讨,并制定出切实可行的施工报告与实
施方案。
制定出《2012年设备检修》,内容涵盖:
锅炉本体、锅炉辅机、循环水系统、空压机系统、除尘系统、输灰系统、脱硫系统、输煤系统。
明确车间主任负责制。
召开了公司及车间检修工作动员大会,多次召开了班、组长以上人员参加的专项会议,会上就大检修中的物资、进度、要求以及安全措施、技术措施、标准及重点和难点,有针对性的提出了切实可行的解决,为检修工作安全顺利完成奠定了基础。
为保证检修工作按质、按量、按时完成,班组就各项检修任务进行了具体分工,做到任务落实、责任到人、层层把关、各尽其责。
充分调动每个参检人员的工作积极性和创造性,明确检修项目、类别、内容、方案、人员、起止日期和验收人员。
为全面完成检修目标、推动和促进检修及技改任务的顺利完成做好准备。
二、抓好安全管理,确保检修工作万无一失。
检修工作一开始,公司领导就明确指出:
“检修工期宁可延误,也不能在检修期间发生任何事故”。
按照公司领导指示,在检修期间我们始终把安全工作放到首位,在检修工作中严格贯彻“四个工作法”,即:
周密、准备充分、方案详实、部位准确。
在检修过程中,始终做到“步步有确认、事事有人管、日日有记录”。
使检修工作的全过程均处于在控和可控的良性状态。
今年的检修工作特点是“点多、面广、检修区域分散、交叉作业多”。
参检人员的特点是“新人多、师傅少”。
根据这些实际情况,我们明确规定在检修工作过程中,设备检修专责人和师傅是安全措施执行人同时也是安全工作监护人,真正的把安全管理工作渗透到检修的全过程。
另一个特点是外来施工单位多、施工人员多而且结构复杂,相互间的工作协调频繁,给安全管理工作带来了一定的难度。
根据这一特点,车间内部管理人员明确责任与分工。
对重点项目、易发生事故区域设置专人进行督查。
使得在这次检修过程中没有发生一起较大的人身伤害事故,确保整个检修工作顺利进行。
三、加强监管,狠抓落实,确保检修项目有序进行。
本次检修共计进行项目140项,补充项目18项,实际完成检修项目158项。
其中,外委检修项目10项,包括锅炉化学清洗、循环水母管法兰垫更换、40t、80t锅炉进水门、逆止门大修、炉膛搭脚手架割管检查恢复,烟道及返料器浇注料修复烘炉、40t、80t灰浆池抓斗机大修、软化器及除氧设施检修更换树脂、安全阀校验、压力表校验。
临时增加1项,返料器中心筒支撑拉筋补焊加固。
厂家改造项目有7项:
一期脱硫塔及烟道、输煤碎煤机安装调试。
二期除渣机、提升机、给煤机、药剂房设施、脱硫塔喷淋系统装置。
外委改造项目有3项:
锅炉房七米地面、水化验室(标准化)。
技改项目有6项:
一期脱硫塔烟风系统、循环水泵高压变频柜系统、冷渣机操作系统、40t锅炉出渣系统、除氧水箱进水管、进水系统未端加装放水排空门。
其中列入重点监测的项目有8项。
未能进行的检修项目2项。
完成率达99%。
在今年的大修中显著特点第一个是,重点项目设专人全过程跟踪、全方位验收。
从而保证了项目的检修质量与期限,为冬季的安全运行夯实了基础。
第二个是参检的新人多。
他们前期担负着垂直烟道竖井内钢管省煤器的
烟垢清除工作和空气预热器的疏通工作,后期主要负责锅炉本体钢梁、管道以及设备、零米地面的废弃物清理外运工作。
工作环境差、粉尘大、高空作业面广,工作强度大,他们在师傅的带领下,不怕脏,不怕累,不计个人得失。
在工作实践中得到了历练,圆满的完成了领导交付的各项任务。
第三个特点是所有检修项目实行专责人负责制度。
为保证检修进度,车间要求检修期间实行“早安排、晚汇报、月汇总”的工作方法。
由于自身工作失误造成的工期延误,提出严肃的批评并督促整改。
从而保证了检修进度按照预期顺利完成。
第四个特点是加大了对外委项目的监管力度,此次检修外委项目较多,除了正常的工作协调之外,检修质量和工期是我们监督的重点工作,它直接关系着今冬的供暖工作能否如期进行。
为此公司及车间领导多次召开会议,设置专项机构及抽调专人进行检查落实,联合进行质量验收,有效的保证了施工签证的准确和施工质量的合格,使今年的供暖工作有了保证。
第五个特点是专责人员的负责精神得到了验证。
在此次检修中共发现较大的设备隐患三项,返料器中心筒支撑拉筋焊口开裂:
二期#1、2锅炉燃烧室西侧下渣管入口部位严重变形:
40t#1炉、80t#2炉进水管路逆止门、进水主阀门门芯脱落。
及时进行了修复处理,为安全、经济运行奠定了基础。
第六个特点是进行局部墙面粉刷及水箱、管道、栏杆刷漆,为明年的达标做好准备。
四、人员管理能力、技术水平普遍得到提高。
这次大检修中,管理人员的管理能力和员工的专业技术、检修能力、个人素质等方面都得到了很好的检验,有了明显的提高。
对每个人来说,大修
工作是学习和实践的最好机会。
过去帮师傅修,现在自己修,过去学理论,现在多实践。
大修为管理人员和每个员工提供了展示平台,人人都有机会一展身手,各显其能,将自己的维修技能进一步得到提高。
这次大检修中,我们看到了希望,每位员工得到了收获,从他们的言谈讨论中,可以深刻的感受到他们的进步与提高,我们深深的感觉到:
只有大家不断的努力进步,才有希望长足发展和状大。
历时半年的检修工作结束了。
我们得出结论:
未来的主人是你们的,企业的未来在依靠和等待着你们,只要我们共同努力,没有办不成和做不到事,虽然我们经验不足,身心有些疲惫,但这些都是值得的,我们无怨无悔。
同志们:
随着城市建设以及东部热源计划和公司发展的需要,今年我公司供暖面积将进一步增加,为解决热源不足的现状。
已经上马的三期主体工程已封顶,其它各项工作在有条不紊的进行着。
Ⅰ、Ⅱ期设备系统将分网独立运行,员工的经验和能力对企业的发展起着至关重要的作用。
一个自身具备能力、认同企业价值观和的人才,是我们企业迫切需要的。
因此,一支有思想、有能力、有抱负的年轻员工队伍、一支充满智慧、勇于创新、团结实干、追求卓越的领导团队,是企业最宝贵的财富。
一个全新的格局已经形成,一个展现自我的平台已经搭建。
我们全体员工决心在公司的正确领导下,以饱满的热情投入到工作中,开拓创新、锐意进取,用更加扎实的工作去迎接新的挑战。
祝贺大修圆满成功!
预祝供暖工作如期进行,圆满结束!
谢谢大家!
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