高突工作面过断层措施.docx
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高突工作面过断层措施.docx
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高突工作面过断层措施
高突条件下综采过7米断层技术
研究与应用
一、开题报告
++是一座年产300Mt的大型高瓦斯突出矿井,矿井相对瓦斯涌出量为17.36m3/t,绝对瓦斯涌出量89.1m3/min。
1991年7月和2002年5月经煤炭科学研究总院重庆分院、抚顺分院鉴定,被定为突出矿井。
矿井井田东西走向长4.5Km,南北倾斜宽7.0Km,含煤面积31.5Km2,地质储量2.5亿t。
矿井于1958年开工兴建,1964年2月移交生产,原设计生产能力为120Mt/a,经过两次改扩建,核定生产能力达300Mt/a以上。
随着开采年限的增加,采深不断加大,矿山压力、突出威胁、巷道失修、开拓条件越来越复杂,已严重影响到矿井的生产。
同时为了治理瓦斯,除工作面正常掘风、机两巷外,还要掘高位巷、偏Y巷等瓦斯治理工程,给正常的接替带来更为不利的因素。
特别采煤工作面在回采过程中,工作面出现断层:
一方面,断层落差较大,造成顶板破碎、压力大,直接威胁现场职工安全;另一方面,由于断层影响,煤与瓦斯突出几率增大,给安全管理带来很大困难。
根据平煤集团以往的回采经验,工作面出现落差大于6米以上断层时,一般采取跳眼,采用此方案最大的缺点是工序多,诸如掘切眼、工作面收尾、回收、安装等,工期长,工作面不能连续生产,还造成煤炭资源的损失。
同时,由于采煤工作面掘外切眼必须停采,造成煤炭自燃发火,是安全生产的不利因素。
在采掘接替非常紧张的情况下,为实现高产高效矿井建设,把如何安全的通过此类断层,作为我矿攻关项目,目前已成为一个必要性、主要性和紧迫性的课题。
二、研究报告
我矿近几年综采工作面在过断层时,根据断层的不同情况,分别制定了不同的过断层方案,积累了丰富的经验。
通常情况下现,过断层主要采取以下几种常用方案:
⑴、硬过。
当断层落差不超过1/3采高,断层附近顶板完整,可以适当降低断层影响段的回采高度方法硬过,这类断层遇见的比较多,对回采几乎不受影响。
当断层落差超过1/3采高且不超过2倍采高,顶板中等稳定,可以通过断层岩石段放震动炮,托煤段加强顶板管理的方法硬过。
⑵、预掘巷提前“消化”断层。
当断层落差小于2米,顶板中等稳定时,可以提前沿断层走向开掘巷道,将断层带的矸石提前采出,并对顶板进行支护。
采用此种方法是把矸石提前采出,确保了煤质,将采面硬过断层转化为过老巷。
但在掘进巷道时,回采与掘进不能同时进行,增加了工序,影响正常回采,同时也增加了掘进工作量,使采掘接替更加紧张。
⑶、跳眼。
提前在断层影响范围之外开掘出新切眼,当工作面推至断层影响区时,工作面收尾,将综采设备搬迁到新切眼内,而后工作面继续推进。
此种方法适用于过落差大、且断层岩石段同时在采面暴露长度大,走向影响较长。
采用这种方案最大的缺点是工序多,工期长,一般从开掘新切眼、工作面收尾和新切眼安好需要三个月,工作面不能连续生产,并容易造成工作面接替困难,且增加了采煤成本,不利于矿井的高产高效。
2006年6月,在++++工作面前方50米处,有一条F3正断层,落差7米。
为了安全顺利通过断层,矿有关部门制定多种方案进行论证、比较。
㈠、工作面概况
++++采煤工作面位于-320水平北翼东区下山第四阶段,采面西靠东区轨道、运输机、专回下山,东至++北风井保护煤柱,南为戊9、10—21170采空区,北未开采。
工作面有效走向长890米,切眼斜长249米。
所采煤层为戊9、戊10合层煤,煤层结构稳定,煤厚3.8~4.5米,一般4.2米。
其中戊9煤厚1.0~1.4米,一般1.3米;戊10煤厚2.6~3.5米,一般2.8米;戊9与戊10中间有0.1~0.3米的夹矸泥岩。
工作面地面相对位置为+++西北侧。
地面标高+200~+330米,工作面标高-415~-465米,埋深615~795米。
本采面+++伪顶为0.4~0.6米的砂质泥岩,直接顶为1.6~6.5米的砂质泥岩,向上为戊8煤层,厚度为0.8米~1.1米左右,戊8煤顶板为1.0~2.4米的砂质泥岩,其上基本顶为大于10米的细至中粒砂岩。
戊10煤底板为1.9~4.2米的砂质泥岩,其下为戊11煤层,厚度0.8米,其下为4米左右的泥岩及大于10米的砂质泥岩。
顶底板砂质泥岩为致密不透气。
该工作面地质构造较为复杂,其中对回采影响较大的断层有6条见表1。
其中,在机巷1918点附近的F3断层,走向为
表1采面断层情况
地
质
构
造
序号
断层性质
位置
产状
F1
正断层
风11点外10m
H4.5m
F2
正断层
风11点外5m
H1.8m
F3
正断层
机18点外5m
H7.0m
F4
正断层
机18点里1m
H1.5m
F5
正断层
风17点里25m
H2.7m
F6
正断层
机24点里15m
H3.5m
N50°E,落差±7.0米,如图1、图2所示。
该工作面为高瓦斯突出工作面,瓦斯绝对涌出量26m3/min,瓦斯压力为1.5MPa左右,瓦斯含量为15m3/t。
回采期,预计当采排从断层的下降盘向上升盘方向推进时,受外侧下降顶板的遮挡,里侧煤体的瓦斯释放将会受到阻碍,工作面在通过时瓦斯有增大甚至发生突出的可能,在采排过断层时,把受断层影响区段的浅孔抽放钻孔孔数至少增加1倍以上。
在工作面瓦斯治理方面,主要采取了高位尾巷排放并抽放、上隅角埋管抽放、采面浅孔抽放(采面浅孔深9米,孔径89厘米,孔间距1.5米,上、下两排布置,上、下两排每天交替施工)联合进行。
㈡、工作面设备配套
该工作面斜长250.5m,倾角为9.2°~11.1°,采用167组ZY4000-17/37型掩护式液压支架支护顶板。
采用MG-200/475W型双滚筒采煤机落煤,运输机型号为SGZ-764/750,机巷选用SZZ—764/200型转载机将煤转运至皮带输送机中。
采用两套GRB-315/31.5A型乳化液泵轮换供液。
㈢、工作面瓦斯综合治理及施工措施
瓦斯防治的一般要求:
①严格执行集团公司及矿制定的各项瓦斯管理制度,认真落实各项瓦斯管理措施。
②工作面必须安装瓦斯自动监测断电报警装置,甲烷传感器悬挂位置必须符合通风部门要求。
非专业人员不经允许,严禁乱动电器设备的保护装置和瓦斯断电仪,瓦斯断电仪要保证准确、灵敏可靠。
③入井人员必须佩戴隔离式自救器,并熟练掌握使用方法。
④班组长以上干部下井必须带便携仪,随时随地检查瓦斯。
⑤当工作面回风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止一切工作,当达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
⑴高位尾巷排放和抽放瓦斯
++++采面高位尾巷使用,设计采用高位尾巷排放和高位尾巷抽放瓦斯,本煤层抽放、浅孔抽放等综全治理如图3所示。
图3工作面瓦斯综合治理示意图
①采面初期采用高位尾巷自然排放瓦斯方法,辅助采面浅孔抽、上隅角抽,高位尾巷辅助抽、本煤层抽放措施,通过巷道第三小川调节风量,使高位尾巷瓦斯浓度控制在2.5%以下。
②回采过程中视其瓦斯治理效果,一是继续采用自然排放瓦斯;二是在高位尾巷第三小川和高位尾巷外口构建密闭,封闭高位巷抽放瓦斯。
在外口密闭预埋12寸抽放管进行抽放,辅助采面浅孔抽、上隅角抽、本煤层抽放综合治理瓦斯。
方案1:
采取绕过落差较大的地段(如下图)
a、在采排中部位置开掘巷道,并与机巷贯通,安设两部SGD-40T溜子运煤。
b、采排推进到距断层15米时开始上网、炮采,并将前86架回收安入改造的切眼内,待采排位置推到该处时对接。
c、绕过断层需开掘巷道250米左右,且新切眼具备支架安装条件。
d、采面需停采时间长。
方案2:
采取新开切眼跳采
a、采排推进到距断层15米时开始上网、炮采,并将支架、采煤机、运输机回收安入改造的新切眼内。
b、在距机巷断层外100米处做新切眼。
方案3:
采面硬过断层
方案比较:
方案1、采用绕过断层。
采面回收一半支架,再安入新切眼,联络小川安小溜子,机巷收皮带,外移转载机等工作。
按保守估计至少需要2个月时间,仅按施工单位工资计算至少需要60万元;同时绕过断层煤炭损失50×130×1.389×3.5×0.95=30019万吨。
另一方面,该断层在风巷未暴露,地测部门推测中部断层落差到4米,对生产还存在一定影响。
方案2、采用跳眼。
在断层外新开一切眼,采排推至断层处搬家到新切眼,回收、安装、拆皮带、外移转载机等工作,至少需要3个月时间,仅按施工单位工资计算至少需要90万元,煤炭损失为100×249×1.389×3.5×0.95=11.5万吨。
方案3、采取硬过。
采排继续向前推进,断层落差较大,对安全生产影响较大。
经过以上三个方案比较,从经济上硬过的方案最优。
为了安全顺利通过断层,++党政领导非常重视,召开工程技术人员和采煤战线领导参加的专题会。
与会人员一致认为,在目前矿接替紧张的情况下,硬过是最好方案。
大家集思广义,制定详细的过断层措施。
3)硬过断层可行性分析
3.1技术分析
a、F3断层为正断层,根据机巷掘进时期地质情况分析,该断层随着采面向外推进,预计该断层向采面机尾方向发展,在采面消失。
该断层对回采沿走向100米,预计在采面同时暴露的长度可达38米,全岩段预计会达30米,预计该断层对回采将会有重大影响。
但由于该断层与采面交角较大,每个一刀煤断层在采暴露的长度较小,便于劳动组织管理和实现正规循环作业。
b、从已回采该面的情况看,戊9、戊10煤层较硬,利于断层的下盘托煤,同时戊10与戊11夹矸、戊11底板为泥岩,全岩地段放震动炮后,采煤机可以割动。
c、通过该面矿压观测顶板压力为41MPa,周期来压为50MPa,而支架初撑力3090KN,工作阻力4000KN,支护强度65~69MPa。
完全能够满足支护需要。
三、工业性试验
一、主要技术管理措施
1、工程质量管理
1.1调整采面伪倾斜,使机头尽可能超前,加大工作面煤壁与断层走向方向的夹角,减少断层在工作面同时暴露的架数。
1.2当机头段受F3断层影响开始托煤回采时,机头做超前时,必须人工用手镐做超前,防止出现顶板事故。
若必须放炮时,先人工掏出梁窝,架上临时支护后,再装底眼放小炮进行作业。
1.3当断层随采排向外推进采面开始托煤回采时,要加强托煤地段的顶板管理,支架要提前“带压”移架,支架护帮板要及时护帮,采煤机割煤时只割底刀,防止所托煤层掉落。
若断层地段顶板破碎,必须在此段人工提前做出超前控制顶板。
1.4采面运输机受断层影响地段要尽可能把坡度衬平,确保运输机平稳过渡。
1.5采面需抬溜或落溜时,要控制抬刀或落刀幅度,把幅度控制在100mm/刀左右,严禁幅度过大,造成推溜困难,增加支架工体力劳动。
1.6采面受断层影响地段要保证过采煤机的情况下降低采高,把采高控制在2.4米左右。
1.7在采面过断层期间,要加强采面支架和液压系统管理,保证支架完好,无窜、漏液现象。
1.8在过断层期间,要要严格采面工程质量考核,保证支架正、直接顶严密,断层处每组支架要有数据,防止歪架、倒架。
1.9当采煤机在断层附近割煤时,要放慢割煤速度,采煤机司机要注意观察顶板情况,若出现顶板事故时必须先处理好顶板后再割煤。
1.10在处理顶板事故时,要将运输机、采煤机停电闭锁,采煤机滚筒摘刀。
1.11人员进入煤墙侧作业时,要严格执行敲帮问顶制度,并派专人观山,保证退路畅通,关闭作业地段支架护帮板截止阀,确保安全施工。
1.12在处理顶板事故时,要采取“自上而下”的原则逐架进行,并及时疏通通风断面,防止回风流瓦斯超限。
1.13在过断层期间,各班要在断层段备足物料,出现顶板事故时能及时处理。
2、防止煤炭自燃管理
2.1在过断层期间,由于采面推进度慢,为防止煤层自燃,要洒好阻化剂,施洒量400Kg/刀。
2.2增加采空区遗煤地段阻化剂施洒量的同时,加强机头段封堵,减少采空区漏风。
3、放炮安全管理
3.1采面在过断层期间,放炮时要严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。
放炮警戒的设置为风巷撤到风门以外,机巷撤到机巷压风自救处。
3.2为确保煤质和保护采煤机,需对岩石段进行放震动炮。
放震动炮时要坚持少装药和拉小炮的原则,防止因放炮不当而造成顶板事故。
3.3放炮前必须停止支架供液,放炮后检查支架手柄是否归零后,方可供液。
3.4放炮前必须对放炮地点的设备加以保护,防止蹦坏设备。
3.5放炮后,必须先检查有无瞎炮后方可进行采煤机割煤。
瞎炮不处理严禁进行其他作业,更不能交给下班处理。
4、防突管理
4.1在采面过断层期间要加强防突管理,风、机巷压风自救装置必须完好,无风时严禁生产。
4.2在采面过断层期间要加强防突测试工作,若出现测试超标时,要通过补打采面浅孔抽放钻孔后继续测试,直至不超为止。
4.3在采面过断层期间采面浅孔钻孔施工时出现喷孔时,必须在两侧补打钻孔,直至不喷孔为止。
4.4根据煤层突出规律,当采排从断层的下降盘向上升盘方向推进时,受外侧下降顶板的遮挡,里侧煤体的瓦斯释放将会受到阻碍,工作面在通过时瓦斯有增大甚至发生突出的可能,故在采面过断层期间,要把受断层影响区段的浅孔抽放钻孔孔数增加一倍。
4.5在采面过断层期间,受断层影响地段在打采面浅孔具体操作时,要根据断层上、下盘的煤层发展趋势,及时调整打眼的角度,尽可能把浅孔施工到煤层中,提前释放断层处煤体中瓦斯。
在采面过断层期间,队管理人员要经常深入井下,发现、协调、处理过断层期间的各类问题。
二、劳动组织管理
1、采用“四、六”之作业方式,即三班采煤,一班检修和打采面浅孔释放眼。
早八点检修和打采面浅孔释放眼,其余三班生产,每班一刀煤,断层处过一次,实行正规循环。
2、早八点打采面浅孔释放眼时派专人配合防突队搞好采面测试,确保过断层期间不突出。
3、其他三个生产班过断层放炮期间,及时通知调度室,采取分采分运措施,保证煤质。
四、经济效益和社会效益
1、经济效益
A、7月1日—10月8日,生产原煤11.5万t,净获经济效益1066.2万元。
表1戊9-10—21190采面过断层期间产量
月份
7
8
9
产量(万t)
4.0
3.5
4.0
合计(万t)
11.5
W=走向×采长×容重×采高×回采率
=100×249×1.389×3.5×0.95=11.5万t
A=115000×(301.04-208.33)=1066.2万元
B、节省因跳眼而需投入的工资费用101.1万元
C、减少掘巷道、回收上网、打木垛工程,少投入材料费(锚杆10元/根,坑木900元/米3,金属网99元/卷)。
C=1067×10+60×900+300×99=9.4万元
共获经济效益:
M=A+B+C=1066.2+101.1+9.4=1176.7万元
2、社会效益
2012年7月3日,该面正式进入断层,我们严格按照措施组织施工,在全矿相关单位的协调和支持下,到2012年10月8日,断层全面安全过完,生产走入正常。
此次硬过断层具有明显的经济效益和社会效益,并为今后安全硬过此类断层积累了丰富的成功经验,缓解了矿井采掘接替。
a、因为硬过断层,减少了一个掘进队2个月的工作量,减少了支架安装队1个月的工作量从而保证了其他工程的正常施工,缓解了矿井采掘接替的紧张局面,有利于矿井的高产高效建设。
b、为今后安全硬过此类断层积累了丰富的成功经验。
即在综采工作面出现落差较大的断层时,如果断层的上升盘在回采时易托,下降盘岩石不太坚硬采煤机能割动,断层走向与工作面煤壁夹角较大,断层在工作面同时暴露长度不超过50米时,可以采取上述措施,经过合理组织,是完全可以硬过此类断层,探索出一套安全硬过此类断层的成功经验。
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