装置危险与可操作性分析HAZOP记录表.docx
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装置危险与可操作性分析HAZOP记录表.docx
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装置危险与可操作性分析HAZOP记录表
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
集尘系统分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
集尘器、集尘管道
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
高
温度
物料
堆积
物料分解
停工72小时
经济损失≥3万元
操作规程
联锁装置
声光报警
2
5
10
把每班检查敲击集尘管道四次、集尘器两次写入操作规程
物料
吸潮
物料分解
停工48小时
经济损失≥1万元
产品质量下降
联锁装置
4
5
20
对异常负压及时处理
管道密封严密,杜绝漏点
加强检查反吹电磁阀工作正常
仪表风的含水量要降低
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
集尘系统分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
集尘器、集尘
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
高
浓度
滤袋内在质量不好
滤袋破损
负压不好,干粉粉尘外溢,严重污染
物料损失
停工72小时
经济损失≥3万元
操作规程
4
4
16
注意滤袋选型
一年强制更换一次滤袋
滤袋安装出现异常
滤袋破损
环境污染
物料损失
停工72小时
经济损失≥3万元
3
5
15
安装注意质量,不能只抢时间,不顾安装质量
一年强制更换一次滤袋
反吹电磁阀不能正常工作
物料吸潮分解
负压不好,干粉粉尘外溢,装置环境恶劣
产品含粉多,产品质量不合格
经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
仪表人员每周检查一次电磁阀一年更换一次电磁阀
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
烟雾洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
烟雾洗涤塔、烟雾洗涤液管道、烟雾洗涤液罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
高
ORP
参数控制偏差
液碱消耗高,成本增加
污水含碱量,污染环境
操作规程
联锁装置
声光报警
4
3
12
加强技术学习,提高操作技术水平
自动调节阀故障
液碱消耗高,成本增加
污水含碱量,污染环境
操作规程
联锁装置
声光报警
2
5
10
仪表阀门定期检查、定期更换
ORP探头故障
液碱消耗高,成本增加
污水含碱量,污染环境
操作规程
联锁装置
声光报警
1
5
5
ORP探头每月检查一次
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
烟雾洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
烟雾洗涤塔、烟雾洗涤液管道、烟雾洗涤液罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
高
ORP
参数控制偏差
排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;主风机叶轮腐蚀严重
停工24小时;经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
加强技术学习,提高操作技术水平
自动调节阀故障
排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;污水含碱量,污染环境
主风机叶轮腐蚀严重
停工24小时;经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
2
4
8
仪表阀门定期检查、定期更换
干燥尾气粉尘含量大,系统产生废气量(氯气)大
排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;主风机叶轮腐蚀严重
停工24小时
经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
加强干燥工序的操作,避免巨大负压操作
控制系统温度,避免物料、浆料、母液分解
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
烟雾洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
烟雾洗涤塔、烟雾洗涤液管道、烟雾洗涤液罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
小
流量
泵损坏
排放尾气氯气含量超标,造成环境污染
主风机叶轮腐蚀严重:
捕雾器损坏
停工24小时;经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
4
12
加强设备巡回检查
安装备用泵
填料破损
排放尾气氯气含量超标,造成环境污染;捕雾器损坏;主风机叶轮腐蚀严重
停工24小时;经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
三个月检查一次填料
一年更换一次填料
每周记录两次各点负压值
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
粉尘洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
粉尘洗涤塔、粉尘洗涤液管道、烟雾洗涤塔
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
小
流量
泵损坏
粉尘吸收效率降低
系统负压大,填料、丝网结垢
捕雾器损坏;管道堵塞
停工24小时;经济损失≥3万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
加强设备巡回检查
安装备用泵
控制参数偏差
粉尘吸收效率降低
系统负压大,填料、丝网结垢
捕雾器损坏;管道堵塞
停工24小时;经济损失≥3万元
操作规程
联锁装置
声光报警
3
5
15
加强技术学习,提高操作技术水平
管道结垢
粉尘吸收效率降低
系统负压大,填料、丝网结垢
捕雾器损坏
停工24小时
经济损失≥3万元
3
5
15
每周记录两次各点负压值每周检查一次管道是否结垢
每月一次酸洗管道、粉尘洗涤塔
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
粉尘洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
粉尘洗涤塔、粉尘洗涤液管道、烟雾洗涤塔
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
小
压差
粉尘洗涤液流量低
产品产量损失,大量产品抽走
增加工艺水、液碱用量
填料、丝网结垢
捕雾器损坏
污水排放量增加
污水排放浓度增大
停工24小时
经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
现场仪表显示
3
5
15
危险与可操作性研究(HAZOP)记录表
区域/工艺过程:
粉尘洗涤系统
分析节点/管线/泵/反应器/洗涤塔:
粉尘洗涤塔、粉尘洗涤液管道、烟雾洗涤塔
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
大
压差
粉尘洗涤液流量高
干燥器负压小,粉尘外溢,操作环境恶劣
污水排放量增加
停工24小时
经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
现场仪表显示
3
5
15
文丘里罐喉部结垢
干燥器负压小,粉尘外溢,操作环境恶劣
污水排放量增加
停工24小时
经济损失≥1万元
操作规程
联锁装置
声光报警
现场仪表显示
3
5
15
三个月检查、清理一次
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
进槽盐水管
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
流量
过少
气动阀故障,泵故障,液位过低
槽温度上升,烧槽,设备着火;氯气量少,氯中含氧量增加,影响产品质量;损坏离子膜
流量显示计,自动控制,联锁保护,有备用泵自动切换
1
5
5
加强联锁试验,加强巡检和监控,加强泵的维护
空白
气动阀故障,泵故障,液位过低,突然停电
同上
2
5
10
增加备用电源
浓度
太高
化盐不充分
析出盐,管道结晶损坏离子膜
浓度化验
2
3
6
加强化盐、化验,浓度监测加强人工化验次数
太低
同上
同上
同上
2
3
6
同上
含量
钙镁离子超标
槽电压上升,温度上升,动行成本增加,长期运行损坏离子膜
人工化验
2
2
4
加强化验、巡检工艺
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
电解槽
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
压差
太高
阴极室比阳极室压力过高
阳极板损坏,离子膜损坏
压差报警,联锁
2
5
10
加强后继工艺的监控,加强报警联锁装置的样验,加强监控
低
负压差
离子膜损坏
同上
温度
高
进槽流量引起温度高
两室温度过高,使离子膜碳化损坏
温度显示仪
2
2
4
校验温度显示仪,加强监控
低
蒸气质量不好
过低使盐水流动性变慢,使槽电压上升
同上
同上
电流
低
振流输出小
碱中含盐上升,影响产品质量,长期低负荷运行,电解槽容易损坏,成本上升
联锁,
报警
3
2
6
高
振流输出大
电解槽损坏
联锁,
报警
2
2
4
中断
停直流电
损坏离子膜
联锁,
报警
3
2
6
加强联锁的检验
氯中含氢过高
爆炸
定期
化验
1
5
5
加强电解槽的维护,加强化验
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
氢气总管
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
压力
低
泵的出力太大,下游用氢量大
负压造成空气进入管道,爆炸
分三级报警、跳闸
2
5
10
加强后继工艺联锁灵敏度
高
氢气泵跳泵,处氯不足
电解槽压力高,损坏离子膜
分三级报警、跳闸,水封
2
2
4
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
阳极液罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
液位
高
输碱泵坏,下游流程不通
堵塞氢气通道,引起后段压力升高
联锁,报警
2
2
4
低
罐底泄漏,液位显示不准
电解槽断流量,损坏电解槽
报警
2
2
4
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
进槽碱管
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
流量
低
阴极液罐液位低,机泵故障
电解槽温度升高,离子膜损坏
流量联锁,报警
1
5
5
加强联锁的检验,加强巡检
浓度
高
加入纯水少
电解槽温升高,离子膜损坏
人工化验浓度
2
2
4
低
同上
人工化验浓度,加纯水自动控制
2
2
4
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
出槽盐水管
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
浓度
高
进槽盐水流量过大电流负荷低,没有充分电解
电解槽损坏,成本增加
化验
2
2
4
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
淡盐水罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
液位
高
脱氯系统有问题,泵有问题
阻塞氯气通道
报警,联锁
2
2
4
压力
高
氯气泵抽氯不足,跳泵,下游氯气处理有问题
电解槽负压差,损坏泄漏
先事故通道,再联锁,再水封
1
5
5
加强后续工艺和仪表联锁,保持事故处理通道的畅通
电解装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
氯气总管
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
泄漏
管线腐蚀穿孔
造成大量人员中毒
有堵漏措施,有防护用品
1
5
5
定期检验
氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
I钛、II钛冷却器
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
温度
高
冷冻水量小,冷却不足
不利于泵的压缩输送设备腐蚀后续设备硫酸消耗过大
2
2
4
低
氯气结晶,堵塞氯气通道,影响全厂生产
现场温度显示,加强巡检
2
2
4
压力
高
电解槽波动,管道存水,气动阀失灵,管道泄漏
影响电解槽阳极室
2
2
4
泄漏
冷冻水内漏进氯气管
损坏填料塔和泡罩塔,影响全系统安全生产
1
5
5
加强巡检,检修时加强对钛管的外壁进行检查
氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
干燥器
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
出口含水量
高
酸的浓度过低,酸温高,捕集器捕集效果差,酸流量不足
对后续工艺设备腐蚀增加
化验
2
3
6
加强化验和巡检
氯气处理装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
氯气泵
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
压力
高
负压系统泄漏进空气,后续工艺有堵塞
泄氯,管道超压泄
2
3
6
泵出口安装超压报警,压力联锁
停电
造成氯气总管压力升高
2
3
6
流量
硫酸中断或硫酸流量过小
烧泵
巡检
2
3
6
氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
冷凝器、分离器
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
含量
尾氯含氢量高
液化效率过高,原氯含氢量高
对后续工艺影响较大,盐酸装置可能发生爆炸事故
手动阀门控制,分析化验,通知上段工序
1
5
5
加强分析化验
温度
高
冷冻盐水温度影响
冷凝不够,压力升高,影响全厂生产系统
远传温度显示
1
3
3
液位
高
阀门未开、管道堵塞
系统压力升高,导致生产系统停车
分离器压力升高
结霜管显示,人工巡检
2
3
6
加强巡检监控
压力
高
盐水压力高于氯气压力
盐水漏入液氯管中,对设备腐蚀大,系统停车
压力表显示,人工巡检
1
3
3
氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
液氯贮罐
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
压力
高
输送的氯气压力高贮罐液位过高
容器破裂、泄漏
压力远传报警,液位计显示,人工巡检,安全阀
2
5
10
氯气液化装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
蒸发器
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
压力
高
热水温度高
蒸发器液位过高
容器破裂、泄漏
压力报警,液位计显示,人工巡检,热水罐上装有温度计,安全阀
1
5
5
热水罐安装远传温度计
含量
高
排污不及时
原氯含三氯化氮高
爆炸
根据原氯的三氯化氮含量确定排污次数,定期分析
2
5
10
加强分析和排污
合成盐酸装置危险与可操作性分析(HAZOP)记录表
单位:
****************有限公司分析节点名称:
合成炉
引导词
偏差
原因
主要后果
现有安全控制措施
可
能
性
L
严
重
性
S
风
险
度
R
建议改正
控制措施
氯氢比例
氯气含量高
氯气量的突然变化,误操作
形成混合性爆炸气体,发生爆炸
进民有氢气流量显示,压力表监测,操作工看炉火
2
3
加强操作工的技术培训
氯气含量低
同上
同上
氯气流量显示,压力表监测,操作工看炉火
2
3
同上
空白
循环水中断
阀门未开
炉烧环
进炉有压力显示
1
3
3
吸收水中断
硫化氢外逸,污染环境炉烧环
泵打水和自来水两条管线,可手动切换
1
3
3
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- 关 键 词:
- 装置 危险 可操作性 分析 HAZOP 记录