更换主扇风机转子施工安全技术措施.docx
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更换主扇风机转子施工安全技术措施.docx
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更换主扇风机转子施工安全技术措施
矿西风井更换主扇风机转子施工安全技术措施
一、工程概况:
矿西风井主扇风机房安设2台上海鼓风机厂生产的GAF26.6-15-1型卧式动叶机械式停车可调主扇风机,配套电机为上海第一电机厂生产的TD118-6/70-6型1600KW同步电动机,一台运转,一台备用。
风机机壳直径2660mm,叶片数20片,单级,轴承箱型号H180N1-A,风机转子起吊重量4095Kg。
叶片与叶柄的连接螺钉为10.9级M16×1.5×50,拧紧力矩216N·m,刚挠性联轴器螺钉M30×100,拧紧力矩1400N·m。
叶片与机壳的径向间隙为2.8+0.9mm。
为保证主扇风机安全运转,2008年更换了2#风机转子,现需要更换1#风机转子。
二、施工地点:
矿西风井主扇风机房
三、施工时间:
按矿方要求,提前申请
四、施工准备:
1、组织好施工工器具,起吊用具在使用前要认真检查,确保安全可靠,详见附表。
2、将现场备用的一套转子临时存放支架,运至1#风机东侧。
3、检查5吨手动单梁行车各部分及轨道,各运转部位加油,保证完好。
4、准备3米梯子,在行车起吊环上挂1台10吨手拉葫芦、1台2吨手拉葫芦及3米长Φ12.5mm钢丝绳套。
5、在转子部分风筒连接螺栓上喷螺栓松动剂。
6、准备固定转子用M16内六角螺栓、联轴器连接用M30内六角螺栓各两只备用。
7、准备14#、22#内六角扳手各3只,配用800mm长加力杆各两根。
8、将1#风机起动柜手车开关拉出,1#风机控制屏电源断开,并挂停电作业牌。
9、将需拆除的围带等连接部分用信号笔做好标识。
10、在1#风机转子部分东西两侧用60mm厚木板搭设临时操作平台。
五、施工步骤:
一)、旧转子拆除
1、拆除振动传感器,放至一边。
2、拆除转子部分机壳两边连接的围带,放置一边。
3、拆除转子部位机壳上下部分定位螺栓和连接螺栓。
4、在转子部位风筒上部两只起吊孔上穿5吨卸扣,与手动行车上悬挂的10吨手拉葫芦用Φ12.5mm钢丝绳套相连。
5、起吊风筒上部,吊起后挪至1#风机西侧,地板上垫道木保护。
6、做好标识,拆除转子连接油管、轴承温度巡检探头,油管头用方便袋包扎。
7、将转子联轴器后空心传动轴用方木配木刹刹实。
8、拆除联轴器与空心轴连接螺栓,反装压缩联轴器间隙,使中间轴的
凸缘与联轴器法兰孔脱开,拆除转子固定螺栓。
9、用Φ18.5mm钢丝绳套双股兜住叶片后边转子外壳与10吨手拉葫芦相连,用Φ12.5mm钢丝绳套兜住联轴器后边轴与2吨手拉葫芦相连,起吊转子,利用2吨手拉葫芦调整平衡。
10、起吊高度足够后,移动行车,将吊起的转子放置在制作的支架上。
11、旧转子在支架上固定牢固后,松手拉葫芦,摘去钢丝绳套。
二)、新转子安装
1、将空心传动轴与联轴器连接盘清理干净,导风罩内除锈刷漆进行防腐。
2、同起吊旧转子一样,挂钢丝绳鼻,拉手拉葫芦起吊新转子。
3、移动行车,新转子吊至原转子位置正上方后,松手拉葫芦,缓慢将转子落至原位置。
4、穿转子前后固定螺栓并紧固。
5、由厂家技术人员现场指导,使用百分表找正联轴器与传动轴连接盘同轴度和径向圆跳动。
不符合要求时进行调整。
6、找正后,上联轴器连接螺栓并紧固。
7、松手拉葫芦,摘去钢丝绳鼻。
8、安装进油管、回油管、油位指示器管,并将另一侧不用的接头用闷头闷住。
9、安装轴承温度传感器。
10、控制屏送电,启动稀油站油泵,观察油位指示和各接头是否泄漏,否则重新处理。
11、将转子部分风筒上下部分接合面清理干净。
12、起吊转子部分风筒上部,按原拆除位置合上后紧固连接螺栓。
13、将转子部分风筒前后连接的围带处除锈刷漆,进行防腐处理。
14、在风筒连接处垫上密封胶带后,安装围带并紧固。
15、恢复拆除的振动传感器,整理轴承温度传感器接线。
16、将风筒内清理干净,人工盘车,应转动灵活。
17、调整风叶角度至原风机运行角度。
18、拆除搭设的操作平台,清理干净施工现场。
19、将旧转子吊运至新转子支架上,上紧固定螺栓,并包装好。
20、从行车上取下手拉葫芦和钢丝绳鼻。
21、将1#风机启动柜手车推至正常位置。
22、申请倒换风机时间,倒换风机试运转。
一切正常后继续使用。
三)、新叶片车削
1、新叶片安装如果间隙过小,需将自制的车刀架用螺栓固定在下盖上,将转子吊起,盘动叶片进行车削,保证间隙符合要求。
六、质量要求
1、主轴的水平度不应超过0.1/1000。
2、叶轮与机壳的间隙均匀分布,在2.8-3.7mm之间。
3、其它按《煤矿机电安装工程质量标准》执行。
七、安全措施:
1、参加施工人员,必须认真学习本措施,严格遵守各种安全操作规程,按章作业,严禁酒后上岗。
2、本措施施工前贯彻到所有参加施工人员并签名。
3、施工过程由施工负责人统一指挥,所有参加施工人员分工明确,听从指挥。
4、施工用的工器具及绳头等,由施工负责人检查其质量是否可靠,严禁以小带大。
5、2米以上登高作业一律佩带并拴挂好质量合格的保险带,高挂低用,生根牢固。
6、起吊重物下方及运行方向严禁站人,防止重物摆动和滑动伤人。
7、起吊重物前将锁具缓慢张紧,使物体微离进行试吊,如有异常及时停止进行处理。
8、使用手拉葫芦起吊重物时应均匀用力,不可过快过猛,不可戴手套。
9、手拉葫芦选用其额定起吊值大于实际起吊重量值,钢丝绳鼻选用安全系数大于6倍。
10、工作钢丝绳在与金属构件的锐角接触时,应加垫保护以防损伤。
11、起吊时,由专人观察指挥,严禁损伤叶片。
12、人工搬运物料时要轻抬轻放,严防挤手碰脚。
13、使用梯子时,要放置稳固,防止滑动。
14、施工操作平台必须搭设牢固,施工时工具、物件不得抛掷。
15、紧固螺栓时,不可用力过猛,防止挤手。
16、所有紧固件紧固后都需用扭力扳手测定扭力符合要求。
17、施工时,密切配合厂家技术人员,听从指导。
18、施工必须连续进行。
19、风机更换转子后试运转48小时方可正常使用。
试运转期间每20分钟记录一次风机运行情况,并各有一名机电维修工监护。
20、施工结束后倒换风机,按正常倒换风机措施执行。
21、试运转期间出现紧急情况,立即停车倒换风机。
八、强度校核:
最大起吊物为转子,重4743Kg;
Φ18.5mm钢丝绳破断拉力为219000N,采用两股,
其安全系数为:
M=2×21900/4743=9.2>6,故符合要求。
手拉葫芦采用10T,符合要求。
九、人员安排:
机修工:
6人起重:
2人电工:
4人电焊:
1人
施工材料工具表
序号
名称
规格型号
单位
数量
用途
1
钢丝绳鼻
Φ12.5×4、6(米)
根
6
起吊
2
钢丝绳鼻
Φ18.5×10(米)
根
3
起吊
3
手拉葫芦
2吨
只
2
起吊
4
手拉葫芦
10吨
只
1
起吊
5
卸扣
2T5T
只
各4
起吊
6
道木
根
10
垫上盖
7
木板
块
4
搭平台
8
木刹
块
10
固定中间轴
9
螺栓松动剂
瓶
2
拆卸螺栓
10
内六角扳手
14#、22#
把
各3
拆装螺栓
11
梅花扳手
36#
把
4
拆装螺栓
12
加力杆
根
4
拆装螺栓
13
扭力扳手
与螺栓扭矩配套
把
各1
拆装螺栓
14
百分表及表座
套
2
找正
15
框式水平仪
只
1
找正
16
塞尺
把
1
找正
17
转子支架
自制
套
1
存放旧转子
18
梯子
3米
架
1
挂手拉葫芦
19
刮刀
把
4
刮瓦
20
棉布
米
10
刮瓦
21
油石
块
1
刮瓦
22
磷铜皮
δ=0.3mm
Kg
0.5
调整
23
磷铜皮
δ=0.5mm
Kg
0.5
调整
24
红丹粉
Kg
0.2
刮瓦
25
面粉
Kg
5
清理油
26
密封胶
接合面密封
27
保鲜袋
油管接头防尘
28
橡皮筋
29
红丹漆
导流鼻内壁防腐
30
棉纱
清理转子下面积尘积油
31
重型套筒
36件
套
1
拆装螺栓
32
医用胶带
圈
1
油管、传感器标记
33
铲刀
除锈
34
钢丝刷
除锈
35
角向磨光机
除锈
36
油漆刷
防腐
37
滚筒
防腐
38
车刀架
自制
件
1
车削叶片
39
车刀
把
1
车削叶片
40
开口扳手
自制(根据螺母配制)
把
2
螺栓紧固
矿更换主扇风机转子施工进度表
序
号
施工内容
施工时间(小时)
施工用时
9:
00
10:
00
11:
00
12:
00
13:
00
14:
00
15:
00
16:
00
17:
00
18:
00
1
拆除转子部分围带及风筒上盖。
2
2
拆除油管、旧风机转子,吊出放至支架上。
2
3
起吊新转子安装到位。
1
4
新转子找正。
2
5
安装油管,合转子部分风筒上盖,安装围带。
2
6
调整风叶角度,清理施工现场。
1
合计
10
新集二矿更换主扇风机电动机刮瓦找正施工进度表
序
号
施工内容
施工时间(小时)
施工用时
19:
00
20:
00
21:
00
22:
00
23:
00
24:
00
1:
00
2:
00
3:
00
4:
00
1
制动闸、联轴器拆除
2
2
刮瓦(换新瓦42小时)
4(42)
3
重新安装
2
4
找正
2
合计
10(48)
新集二矿主扇风机自安装使用至今,单台风机运行时间超过5年,转子端盖部位螺栓锈蚀严重,电动机、风机基础下沉,电动机轴瓦有振动。
为此订购一套新转子,委托中煤三建机电安装处更换1#风机转子。
12月26日,进行施工准备。
1、直接在手动行车梁上挂10T手拉葫芦,将新转子连同支架一起运至1#风机西侧。
2、将空转子支架放至1#风机东侧。
3、需拆卸制动闸、机壳、围带螺栓喷松动剂,先松开后再紧好。
配齐拆卸工具。
4、将10T和5T手拉葫芦各一只都挂在行车的跑车上。
5、将新转子联轴器反拉压缩簧片。
12月27日8:
00开始施工。
拆卸制动闸、制动闸轮、电机对轮。
拆卸风机转子部分上下盖、围带螺栓。
放尽轴承箱和电机轴瓦座内液压油。
10:
00螺栓拆完,开始起吊转子部分上盖,同时测量电机联轴器间隙。
11:
00转子上盖吊下放在西侧,开始拆卸转子油管,量测转子侧联轴器间隙。
11:
30油管拆完,开始清理结合面,测量空心轴两端联轴器标高,转子侧高7.77mm。
13:
30螺栓拆完,开始起吊旧转子。
10T葫芦起吊,5T葫芦调整。
14:
30旧转子吊出落到位,开始清理油池,刷漆防腐。
15:
15清理完毕,开始起吊新转子。
16:
00新转子起吊就位,安装固定螺栓。
16:
30紧固油管接头,安装传感器。
17:
00测量联轴器标高。
转子侧联轴器固定,电机侧进行找正。
23:
30测量调整到位,拆除电动机轴承座上盖、电动机地脚螺栓。
同时开启稀油站进行试运转。
12月28日2:
50电动机地脚螺栓拆卸完毕,加工钢板准备加垫。
加工2mm和6mm垫板。
4:
30起吊电动机,找正加垫8mm后又加铜皮进行找平。
6:
00找正完成。
8:
30测量进行复测,联轴器标高差0.02mm。
开始准备刮瓦。
12:
00刮好瓦后开始安装电动机轴承座上盖、制动器和转子上盖。
17:
00全部完成。
12月29日上午9:
00倒换风机,发现制动闸有一处磨,停车处理。
12月30日上午9:
00倒换风机进行试运转,上部围带漏风,临时用保温棉封堵。
12月31日再次倒换风机处理围带。
先用胶在机壳连接处涂抹均匀,再剪200mm宽风筒布粘一层。
元月2日倒换至1#风机运行至今。
施工过程中的不足之处:
1、因为两联轴器偏差达8mm,让人置疑,经过多次测量,耽误了时间。
2、因为电动机上抬,制动器角度调整不够,造成有一侧间隙较小,开车时磨制动盘,后停车处理。
3、风机转子部分外壳直径较大,连接处围带压不实,漏风。
4、专用工具准备不足,耽误了时间。
5、用5T手拉葫芦起吊转子,勾头变形。
6、先没考虑到调整电动机,准备不充分。
施工过程中的经验:
1、用保鲜膜和医用包布扎油管接头和标识,效果很好。
2、三角刮刀除锈,很快。
3、风机外壳连接处先垫风筒布,用胶粘在外壳上,再压围带,效果很好。
其它方面与措施相同。
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