PLC控制交流伺服电动机位置控制系.docx
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PLC控制交流伺服电动机位置控制系.docx
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PLC控制交流伺服电动机位置控制系
PLC控制交流伺服电动机位置控制系
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PLC控制交流伺服电动机的位置
控制系统
论文摘要:
本文以某厂铝电解电容器生产过程中的一道关键工序——电容器套管自动烫印裁切为例,从系统参数分析计算入手,设计了基于三菱FX2N系列的PLC控制交流伺服电动机的位置控制系统,给出了定长及速度控制的算法和软件程序。
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关键词:
PLC交流伺服电动机位置控制
一、引言
可编程控制器 它可靠性高,抗干扰能力强,编程直观、简单,适应性好,功能完善,接口功能强,通讯联网能力也越来越强。 随着微处理器和微计算机技术的发展,PLC不再仅有逻辑判断功能,同时还具有数据处理,PID调节和数据通讯功能,已广泛应用于机械、电子、纺织等各行各业。 p1EanqFDPw 某电容器制造厂有一道关键工序——电容器套管自动烫印裁切,该工序要求电容器套管间隙性定长送进,完成自动烫印及裁切。 图1为电容器套管定长控制与裁切示意图。 该系统中交流伺服放大器驱动伺服电动机,通过减速器带动一对滚轮旋转,从而实现电容器套管带料的定长送进。 下面将从系统参数分析计算入手,设计了基于三菱FX2N系列的PLC控制交流伺服电动机运动系统,并给出了定长及速度控制的算法和软件程序。 DXDiTa9E3d <图1)套管定长控制与裁切示意图 二、系统硬件设计及系统参数计算 1、硬件设计 位置控制系统中交流伺服放大器选用三菱公司的MR-J2S-40A,其属于通用交流伺服系统MELSERVO-J2-SUPER系列,具有位置控制、速度控制和转矩控制三种模式,本系统采用位置控制。 RTCrpUDGiT 交流伺服电动机选用三菱公司的HC-KFS-43,其编码器的分辨率Pt=131072脉冲/转,具有很高的控制精度。 5PCzVD7HxA 本系统中采用的PLC选用三菱公司的FX2N-48MR脉冲输出模块采用FX2N-1PG 对于FX2N系列PLC,本身不具备内置定位指令,但可以通过FROM/TO指令与扩展单元FX2N-1PG脉冲输出模块进行数据交换,向伺服放大器发送指定数量的脉冲串,从而完成对伺服电动机的简单定位控制,其最高波特率为100K,一台FX2N系列的可编程控制器可以连续多达8个FX2N-1PG脉冲输出模块,从而最多可实现8轴的运动控制。 下图2为一实际的FX2N系列PLC的交流伺服控制系统接线图,其中PLC的输入继电器X0用于控制电动机的停止,X1用于控制电动机的正向启动,,X2用于控制电动机的反向启动;脉冲输出模块的FP输出前向脉冲;伺服放大器I/o接口CNIA的PP/NP分别用于接收正反向脉冲串。 jLBHrnAILg 图2交流伺服控制系统硬件配置图 2、系统参数计算 电容器套管带料的送进长度L取决于伺服放大器接收的脉冲数n,而送进速度则L取决于伺服放大器接收的脉冲频率f,设定: xHAQX74J0X 旋转编码器的分辩率: PT=131072脉冲/转 伺服放大器的电子齿轮比: CMX/CDV=56 <电子齿轮比用来对伺服放大器接收脉冲串放大或缩小一定的倍数,从而改变发送给伺服电动机的脉冲串数量和频率)LDAYtRyKfE 机械减速器的传动比I=1/10,主动滚轮的直径D=50mm。 若设电容器套管带料的送进长度为L,对应的交流伺服放大器所需接收的脉冲数为n,则: L=[(n*CMX/CDV>*I..*3.14*D]/Pt(1>Zzz6ZB2Ltk 即: n=L*Pt/(3.14*D*I*CMX/CDV>(2> 若设电容器套管带料的送进速度为v,对应的交流伺服放大器所需接收的脉冲频率为f,则: L/V=n/f(3> 即: f=n*v/L(4> 如若设电容器套管带料的单位送进长度为1mm,则公式(2>可计算出向伺服放大器发送的脉冲数为149。 对于电容器套管带料的单位送进速度为1mm/S,则公式(2>可计算出向伺服放大器发送的脉冲频率为149赫兹。 套管带料的送进长度和速度可由发送的脉冲数和脉冲频率得到。 dvzfvkwMI1 三、控制系统的程序编制 系统控制如图3所示。 PLC扩展特殊单元时,依照扩展顺序将各特殊单元按NO.0,NO.1,NO.2,等顺序编号,PLC特殊功能单元通信时,必须指明特殊单元编号,特殊单元中的缓冲寄存器BFM用于存储有关数据。 FROM指令用于时特殊功能模块缓冲寄存器中的内容读入PLC,TO指令用于从PLC对特殊功能单元的缓冲寄存器写入数据。 rqyn14ZNXI 特殊功能模块的缓冲寄存器,同样需要进行编号,不同编号的缓冲寄存器存放不同的用途的数据。 表1所示为FX2N-1PG的BFM列表。 EmxvxOtOco 表1FX2N–1PG的BFM编号及含义 缓冲存储器BFM编号 含义 高16位 低16位 #0 脉冲速率 #2 #1 进给速率 #3 参数 #5 #4 最大速度 #6 基数 #8 #7 JOG速度 #10 #9 原地返回速度<高速) #11 原地返回速度<爬行) 续表 缓冲存储器BFM编号 含义 高16位 低16位 #12 用于原地返回的0点标志数目 #14 #13 原地位置 #15 加速/减速时间 #16 保留 #18 #17 设置位置<Ⅰ) #20 #19 运行速度<Ⅰ) #22 #21 设置位置<Ⅱ) #24 #23 运行速度<Ⅱ) #25 操作命令 #27 #26 当前位置 #28 状态信息 #29 错误代码 #30 样式代码 #31 保留 其中,设置位置值的范围为佳0–999999,即其最大输出脉冲数999999,运行速度值范围为10HZ-10KHZ,即输出脉冲的最高频率为10KHZ。 实际控制程序中FX2N–1PG输出脉冲的数量和频率必须在此范围内,如不能满足要求,可调整其定位倍率参数或同服放大器的电子齿轮比。 本程序中脉冲输出摸块的缓冲寄存器BFM#3参数设置为H0000,即其定位倍率为1.SixE2yXPq5 程序中数据寄存器D101用于存储电容器套管带料的送进长度L,本程序中取L=100mm数据寄存器D201用于存储电容器套管带料的送进速度V,本程序中取V=100mm/s,定时器T0用于设定电容器带料的送进间隙时间,本程序中取T0=2S。 6ewMyirQFL 图3FX2N系列PLC的交流伺服控制系统程序 四、结论 实践证明,由FX2N系列PLC控制的交流伺服电动机的位置控制系统完全符合生产工艺要求,控制精度高,参数调整方便,自动化程度高。 实际应用时套管的定长控制,送进速度等还可采用图形操作终端<人机界面或称触摸屏)进行设定和调整。 kavU42VRUs 五、参考文献 1.《可编程控制器原理及应用》<第四版)新版 作 者: 钟肇新等编著 出版社: 华南理工大学出版社 出版时间: 2008年02月 2.《三菱硬件手册》 广州旺达自动化工程有限公司 3.《现代永磁电动机交流伺服系统》 作 者: 郭庆鼎,孙宜标,王丽梅编著 出版社: 中国电力出版社 出版时间: 2006年08月
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- PLC 控制 交流 伺服 电动机 位置