工艺事故案例培训.ppt
- 文档编号:2739244
- 上传时间:2022-11-10
- 格式:PPT
- 页数:38
- 大小:38.50MB
工艺事故案例培训.ppt
《工艺事故案例培训.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工艺事故案例培训.ppt(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工艺事故案例培训工艺事故案例培训二二OO一四年九月一四年九月目录目录案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故案例二:
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故金陵河公司分解炉爆炸事故案例三:
案例三:
荻港海螺荻港海螺1#1#机组汽轮机房发生火灾事故机组汽轮机房发生火灾事故案例四:
案例四:
芜湖海螺六线煤磨热风管道垮落事故芜湖海螺六线煤磨热风管道垮落事故案例五:
案例五:
双峰海螺双峰海螺2#2#窑内耐火砖塌落事故窑内耐火砖塌落事故案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故5月17日18:
42分,平凉海螺1#窑窑头转子秤无应答跳停,中控复位后仍无法启动,中控操作员联系电气人员进行检查处理并汇报相关领导,18:
50分止料停窑处理。
现场电气人员检查窑头转子秤为过载跳停,复位后联系中控开机,中控开启窑头转子秤又过载跳停,切换到现场进行反转处理,正反转均过载跳停,随即机修人员进行转子秤间隙调整,调整后19:
33分现场开启窑头转子秤,开启瞬间发生“冲煤”现象,中控窑头喂煤量最高显示19.98t/h。
19:
36分窑尾电收尘因CO高高报联锁跳停(CO含量大于0.8%窑尾电收尘联锁跳停),预热器出口气体分析仪CO瞬间涨至满量程2.0%。
案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故为控制预热器出口温度,止料时1506挡板全关,19:
27分1506高温风机停机,出口负压控制着-300Pa左右,1618风机挡板开度在25%。
19:
44分中控调整1506挡板开度为50%,中控显示CO含量从2.0%降低至0.06%时(实际此时气体分析仪正在周期性反吹),19:
45中控对窑尾电收尘进行荷电,19:
46分窑尾电收尘发生爆炸事故。
平凉海螺公司领导立即对爆炸现场进行检查,并汇报区域、股份公司领导及相关部室。
案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故经检查,现场无人员伤亡,主要是窑尾电收尘进出风口风管及软连节炸裂、进风口及部分分布板脱落变形、出风口电收尘第五电场极板变形、电收尘侧墙部分立柱变形。
进风口及部分分布板脱落变形电收尘出风口管道及软连接炸裂案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故事故发生后,股份公司总事故发生后,股份公司总经理助理李群峰、李晓波、经理助理李群峰、李晓波、机电保全部、生产调度中心机电保全部、生产调度中心及陕甘区域领导第一时间赶及陕甘区域领导第一时间赶赴现场,查看事故情况,并赴现场,查看事故情况,并结合现场情况召开了恢复生结合现场情况召开了恢复生产及事故分析会议,对现场产及事故分析会议,对现场恢复方案及事故防范等工作恢复方案及事故防范等工作进行了布置进行了布置。
电收尘两侧面中间部位立柱及墙板变形案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故事故原因分析:
事故原因分析:
1、窑头转子秤发生过载跳停后,因转子秤气动闸板阀关闭不严,现场调整转子秤间隙和正反转开秤时,导致19:
33分至19:
46分大量煤粉持续喷入窑内(约3.5吨煤粉),导致系统产生过量CO气体,C0浓度达到2.0%以上(气体分析仪满量程),窑尾电收尘联锁跳停;案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故事故原因分析:
事故原因分析:
2、窑头喂煤秤空载时送煤罗茨风机压力为15Kpa左右,窑满负荷生产时,窑头喂煤量为12t/h左右,送煤罗茨风机压力为26Kpa左右,在窑头秤处理故障时窑头送煤罗茨风机压力持续为35Kpa左右,实际喂煤量高达18t/h左右,中控没有准确判断,也没有采取果断措施停止喂煤罗茨风机,导致煤粉大量喷入窑内;案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故3、由于大量煤粉喷入窑内产生不完全燃烧,已发现窑尾烟囱持续在冒黑烟,19:
44分中控显示CO含量从2.0%降低至0.06%时,实际此时气体分析仪正在周期性反吹,CO浓度仍然持续在2.0%以上,中控没有结合操作参数变化和现场情况,误判断为系统CO含量正常,19:
45中控对窑尾电收尘进行荷电,19:
46分窑尾电收尘发生爆炸事故。
罗茨风机空载压力为15-16Kpa,正常生产时26KPa19:
46分时,送煤风机压力为35KPa19:
49分窑头罗茨风机停机19:
33分窑头转子秤试机案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故19:
33分试机前O2含量是19.4%19:
44气体分析仪反吹19:
33分试机前CO含量是0%19:
36气体分析仪O2开始下降,CO开始上升19:
37分CO涨到2.0%案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故防范措施:
防范措施:
防范措施:
防范措施:
11、各单位要高度重视收尘设备的安全运行管理,尤其是在窑系统升温、各单位要高度重视收尘设备的安全运行管理,尤其是在窑系统升温、开停机及故障处理过程中,严格控制电收尘开停机及故障处理过程中,严格控制电收尘COCO浓度。
一是窑系统升温过程浓度。
一是窑系统升温过程中,要关注系统中,要关注系统COCO浓度变化,预防不完全燃烧产生大量浓度变化,预防不完全燃烧产生大量COCO,当,当COCO浓度超标浓度超标或窑尾烟囱冒黑烟时,窑尾电收尘严禁荷电,应采取减煤、增大喷油量或或窑尾烟囱冒黑烟时,窑尾电收尘严禁荷电,应采取减煤、增大喷油量或拉风等措施,保证煤粉充分燃烧,降低拉风等措施,保证煤粉充分燃烧,降低COCO浓度;二是在处理喂煤秤故障时,浓度;二是在处理喂煤秤故障时,中控与现场要保持密切联系,处理前要先关闭闸板阀,并做好确认,中控中控与现场要保持密切联系,处理前要先关闭闸板阀,并做好确认,中控若发现喂煤量失控时,应立即停止喂煤秤或停止罗茨风机,避免大量煤粉若发现喂煤量失控时,应立即停止喂煤秤或停止罗茨风机,避免大量煤粉喷人导致喷人导致COCO浓度超标;三是中控操作员要提高综合判断能力,通过喂煤量、浓度超标;三是中控操作员要提高综合判断能力,通过喂煤量、喂煤压力、系统温度、气体分析仪及现场烟囱冒烟情况,综合判断系统喂煤压力、系统温度、气体分析仪及现场烟囱冒烟情况,综合判断系统COCO浓度是否超标,做出正确判断和处理,杜绝因误判断导致事故的发生;四浓度是否超标,做出正确判断和处理,杜绝因误判断导致事故的发生;四是保证气体分析仪检测数据准确,是保证气体分析仪检测数据准确,COCO浓度与电收尘联锁保护运行可靠,确浓度与电收尘联锁保护运行可靠,确认认COCO浓度实际值降至安全区间后,电收尘方可荷电;浓度实际值降至安全区间后,电收尘方可荷电;案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故2、各子公司要组织对电收尘运行安全联锁和分解炉秤运行联锁进行检查梳理,并组织对气体分析仪检测数据进行核实,加强对气体分析仪的维护和保养,确保检测数据准确和联锁保护可靠;3、各子公司要组织对转子秤和气体分析仪进行专项培训,重点是工作原理和操作培训,提高对处理故障时的综合判断和处理能力,提高操作员对气体分析仪数据真实性的判断能力,尤其在判断CO浓度时,要关注气体分析仪在正常取样和在周期性反吹时的数据差异,避免误操作;案例一:
案例一:
平凉海螺平凉海螺1#1#窑窑尾电收尘爆炸事故窑窑尾电收尘爆炸事故4、要加强生产组织体系管理,在故障处理过程中,要统一指挥,中控与现场之间保持信息畅通,要综合判断和分析故障信息,正确指导现场故障处理,确保故障处理过程中人身和设备安全。
5、各区域及子公司要深刻吸取此次电收尘爆炸事故的教训,立即组织中控操作员、工艺技术及管理人员开展此次事故和煤磨安全操作规程的学习培训,杜绝类似事故发生。
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故2013年9月11日6:
13,金陵河公司高温风机跳停后,按正常联锁程序,窑将自动止料、停分解炉喂煤、减窑头喂煤,由于运行联锁被解除,操作员处理突发性事件经验不足,仅手动停止窑喂料,并于6:
15将窑头煤由9.5t/h减至5.5t/h,分解炉喂煤在12t/h,6:
16分左右由于分解炉内煤粉不完全燃烧,CO浓度较高发生爆炸,预热器出口压力达到最大量程(500Pa),窑尾CO含量暴涨至最大量程30000ppm,爆炸气流迅速从分解炉向两头冲击,窑头、篦冷机出现正压,预热器部分人孔门被冲开喷出火星,并于6:
20左右现场发现原料磨循环风机膨胀节爆裂并通知中控,6:
26操作员才停止窑头喂煤,6:
29停止分解炉喂煤。
事故发生后公司立即成立抢修小组,对膨胀节爆裂部位进行修补。
17:
30处理完毕,于22:
10窑投料生产。
此次事故共导致停机15:
57。
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故二、事故原因二、事故原因1、事后对稀油站油位限位开关解体检查,由于油位低,内部浮动限位在原油位置下部,油位滑动杆在油污的作用下,位于原油位和现实油位之间,限位感应片检测油位低,导致设备跳停,现场巡检人员责任心不足,没有及时发现设备异常,是导致事故发生的起因。
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故2、对联锁保护的日常管理不到位,随意性较大,3月份公司检修时对窑托轮瓦温度、506风机跳停与煤粉秤等联锁保护进行了梳理完善,但在检修开窑前,未履行任何报批手续,自行解除了506风机与分解炉秤运行联锁保护,DCS技术人员未能及时发现并恢复,主要联锁保护没有起到作用是导致本次爆炸事故发生的主要原因。
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故3、操作员操作经验及应急处理能力不足,在窑尾高温风机跳停后,仅采取手动止料措施,而没有及时停止分解炉喂煤,炉内不完全燃烧,CO含量急剧上升发生爆炸,高温气流瞬时释放,强烈冲击预热器及出口管道,造成原料磨循环风机入口膨胀节爆裂。
在设备失去联锁保护后,中控操作不当是导致事故发生的重要原因。
案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故案例二:
金陵河公司分解炉爆炸事故防范措施:
防范措施:
1、各公司窑高度重视设备保护联锁管理,严格执行海股办20124号电器保护管理指导书相关要求,设备解锁必须履行报批手续,经审批后由DCS系统管理员执行,绝不允许其他部门或个人私自解锁;同时,各公司对联锁保护程序进行再次全面梳理,完善联锁保护程序,保证设备联锁可靠,消除设备运行风险。
2、各公司要切实加强工艺技术人员和操作员培训管理,尤其是新收购和新建公司,新近人员较多,技能水平参差不齐,通过加强培训,进一步提高工艺技术水平和操作技能,提升处理异常问题的驾驭能力。
案例三:
荻港海螺案例三:
荻港海螺1#机组汽轮机房发生火灾事故机组汽轮机房发生火灾事故2014年5月11日上午11:
33分左右,巡检工发现1#机组2#高调门压力油管抖动,OPC、AST等压力表压力波动,通知保全处相关人员检查处理。
保全处处长刘宏伟、保全处处长助理杨黎明等4人对油系统进行全面检查,但未查找出原因,初步判断为DDV阀卡阻,计划停机对阀组进行清洗。
11:
27分,刘宏伟、杨黎明等到发电电力室查看负荷曲线,杨黎明通知中控降负荷。
案例三:
荻港海螺案例三:
荻港海螺1#机组汽轮机房发生火灾事故机组汽轮机房发生火灾事故11:
33分,正在电力室内查看报警记录的保全处电气主管宋延升发现汽轮机靠高调门侧冒烟,随即刘宏伟等四人拿灭火器到汽轮机旁灭火,但因烟气较大并且明火火势迅速扩大,无法靠近灭火,也无法按汽轮机急停按钮停机,而且火势迅速蔓延至整个汽轮机防护罩,四人随即往一楼转移并通知中控急停汽轮机,通知总降切断汽轮机房电源。
11:
34分报火警119,电话汇报股份公司领导及相关部室。
公司同时安排人员轮流利用灭火器、消防栓对一楼可见明火进行灭火施救。
12:
00左右繁昌县消防队赶到现场进行灭火处理,12:
30分左右火势得以控制。
案例三:
荻港海螺案例三:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工艺 事故 案例 培训