水电站大坝安全工作总结.docx
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水电站大坝安全工作总结
水电站大坝安全工作总结报告
(示例)
大坝名称:
柏香林大坝
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编制单位:
1.工程概况
1、工程基本情况
柏香林水电站地处滇东北高原昭通地区永善县墨翰乡,永善县和大关县交界处,位于金沙江一级支流横江上游的洒渔河上,地理坐标为东经103°45′,北纬27°47′,上游距已建成的渔洞水库114km,距昭通市79km,距高桥电站12公里,是一座具备可与渔洞水库实现联合调度运行的中型骨干水电站工程。
柏香林水电站的开发任务是单一发电,满足昭通地区工农业建设用电的需要。
柏香林水电站是五个梯级开发的第二座水电站,坝址控制流域面积2536km2,多年平均流量为24m3/s,年径流量7.57亿m3,电站装机容量50MW,安装两台单机容量为25MW的主轴混流式发电机组,多年平均发电量2.4316X108kw.h,年利用小时数4902h,为三等中型工程。
1.1电站总体布置
大坝枢纽位于高桥电站下游约500米的洒渔河河槽收缩端处;坝体设有表孔、溢流孔及冲砂底孔。
取水口位于大坝左坝肩上游,距坝轴线约10m处。
取水口后接引水隧洞,引水隧洞后接圆筒试调压井,调压井以下为高压钢管。
高压钢管对厂房采用一管两机方式供水。
厂房位于柏林村左岸洒渔河河滩,距柏林村与洒渔河交汇口约600米。
柏香林水电站工程开发方式为低坝引水式。
柏香林水电站主要由拦河坝(最大坝高28.0米,总库容28.9万m3)、压力引水隧洞(总长8022m)、调压井、压力管道以及装机50MW的发电厂房等建筑物组成。
柏香林水电站水库总库容28.9X104m3,调节库容17X104m3,死库容2X104m3。
校核洪水位(P=0.5%)1218m,正常蓄水位1217.60m,死水位1210.00m。
大坝为混凝土重力坝,坝顶高程1219.50m,坝顶宽7.0m,坝长128.50m,分6个坝段,最大坝高28.0m。
大坝由挡水坝、取水口、溢流堰、底孔冲沙孔及两个泄洪表孔组成:
布置有一孔5×1.65m宽的溢流堰,布置5×1.6m的平板闸门,由布置在顶部排架上的电动葫芦操作、溢流堰堰顶高程为1216.00m。
两孔4×4m的泄洪冲沙底孔、两孔宽10×7m的泄洪表孔。
泄洪表孔底槛高程为1210.60m;取水口采用侧向取水,布置于大坝上游左岸,为塔式进水口,塔高28m,取水口底板高程为1202.50m,孔口尺寸4×4m、流速1.9m/s,由拦沙墙、导流墙、进口段、闸室段、拦污栅(配套清污机)及等水工建筑物组成。
引水隧洞为圆形有压洞,长8114m,设计流量30.3m3/s,为圆形断面,由洞深、渐弯段,进口地板高程1202.5m,末端底板高程1169.11m,底坡i=4.0‰,根据围岩地质、地形条件,及工程总进度要求,引水隧洞共设置了5个施工支洞,其中1#和4#施工支洞为永久检修洞。
最大内水压力48.89m。
调压井为带上室的圆筒式,上室为长条形露天水池,容积4759m3,调压井由升井、上室、快速事故闸门室及其启闭室组成,底板高程1169.11m。
井筒高49m,升井为半圆形断面,内径7.2m。
井顶高程1218.00m。
下游为快速事故闸门井,半圆形断面,井璧衬砌厚0.6-0.8m。
调压井后半部份为闸门室,孔口尺寸2.8×2.8m,调压井后接压力管道。
上室为梯形断面,底宽10m、长100m、高5.85m,池底板高程1218.00m。
压力管道为全线地下埋管布置,上接调压井,下连电站厂房主阀自南向北布置,根据地质条件,本段选用全线地下埋管的布置形式。
压力钢管采用一管双机的供水方式,上游进水口中心高程1170.51,最下端平管段中心线与机组安装高程同高,高程为992.20m,管道由主管、内加强月牙岔管、支管及附件构成,主管管路包括三段平管、两段斜管,总长度628m,主管内径为两级变径2.8m和2.6m。
支管内径1.80m。
主管流速为4.92-5.71m/s,支管流速7.53m/s,相应取水口正常水位1217.60m时,压力钢管最大静水头为224.85m。
岔管为"Y"型内加强月牙肋岔管。
斜管与水平线的夹角选定为500。
主厂房发电机层高程为1001.10m,水轮机安装高程992.20m,水轮机层高程994.2m。
尾水底板高程987.31m,主厂房总高29.69m,主厂房主要为钢筋混凝土结构,主厂房尺寸长40.26m,宽16.3m,分主机段和安装间段,主机段27m,机组间距12m,主要布置水轮发电机、调速器及机旁屏;调速器油压装置,安装2台立轴式水轮发电机组。
副厂房设计于主厂房的右侧,长12m,宽22.32m,副厂房按三层设计,室内地面高程同发电机层,地下一层的地面高程998.10m,层高3m。
两台机组尾水通过尾水管、尾水闸门两道、尾水渠进入洒渔河河槽,尾水设尾水闸门,孔口尺寸3.514X2.245m,尾水平台高程1000.8m,设两台卷扬机。
站内布置副厂房的东侧,有三台油浸式变压器,开关站长54m,宽34m.110kV为户外试、35kV为户内式开关站。
厂区对外交通:
厂房顺洒渔河下游布置回车场,地面高程1000.80m,平面尺寸30X20m,距厂房下游侧50m处修建一座永久跨河大桥。
2、流域概况
洒渔河是金沙江水横江的上游河段,发源于滇东北鲁甸县境内海拔3110m的臭水井梁子架马山,洒渔河全长175km,河道坡陡12.6‰,河流沿北东和北向穿越洒渔坝,经高桥水电站后在大关县岔河与洛泽河相汇,河流全长175km,河道平均坡降12.6‰,取水口流域面积2536km3,天然情况下坝址断面多年平均流量22.3m3/s,多年平均径流总量7.03亿m3,多年平均含沙1.24kg/m3,,多年平均输沙量73.6万t,河床呈不对称的“U”型谷(整体上左岸地形比右岸陡),流域地势西南高、东北低,西南面分水岭高程一般在2500-3000m,下游与洛泽河交汇口的海拔高程仅500m,洒渔河上段地势平缓,中、下段为高山峡谷,特别是高桥峡谷后,河道比降聚增,山势陡峻。
柏香林水电站水库上游为高桥电站、渔洞水库,下游为已投运电站依次为悦乐水电站、油房沟水电站。
3、气象、水文特征
昭通坝区属温带半湿润严寒季风气候区。
气候特点是:
四季分明,干湿季节明显。
冬季寒潮频繁、天气阴冷,常伴有雨夹雪。
柏香林水电站水库所处流域年平均气温11.6℃,相对湿度74.4%,平均降雨量为700.0mm,每年5月至10月为雨季,降水量占年降水量的89%左右,其中6至8月降雨最为集中,占全年降水量的57%左右,本流域洪水由暴雨形成,年最大暴雨出现在6月-9月,洪水以复峰型居多,一次洪水历时多为7-10天。
2月至次年4月为旱季,降水量很少,仅占年降水量的11%左右。
大坝多年平均最大风速为24m/s。
XXXX集团有限公司XX大坝安全管理组织机构
集团公司总经理
集团公司分管生产副总经理兼总工程师
集团公司副总经理兼运营公司总经理
集团公司副总经理兼检修公司总经理
集团公司
水工副总师
集团办公室(档案)
集团公司物资部
集团公司生产技术部
运营公司
分管生产副总经理
检修公司副总师
运营公司副总师
检修公司技术处
检修公司
运营安生处
运营水工处
运营发电处
运营航管处
观测班
维护班
水调班
闸门班
坝顶机械班
坝顶电气班
2.2大坝安全制度与规程
XX公司按照国家的相关法规、规范的规定,结合流域化大坝安全管理需要,制定了公司的相应大坝安全管理制度,并严格按规章制度开展工作。
20XX年,公司对相关管理制度进行了修订,并出版了《多项目管理规范化框架性制度汇编》(第三版)。
与大坝安全管理相关的《水电站大坝安全管理制度》和《水电站大坝安全监测工作管理制度》也进行了修订。
20XX年,对管理制度和应急预案进行了自查,并于20XX年12月完成了全部制度和应急预案的修订和完善。
主要的大坝安全管理制度、规程和应急预案包括:
《大坝运行安全管理制度》、《大坝安全管理岗位责任制》、《大坝安全监测工作管理制度》、《大坝安全检查工作管理制度》、《水工维护工作管理制度》、《防汛管理制度》、《防汛管理岗位责任制》、《水工观测规程》、《水工建筑物维护管理规程》、《水工安全作业规程》、《机电设备检修规程》(闸门及金属结构)、《泄洪系统运行规程》、《保安电源系统运行规程》、《XX水电站水库防洪抢险应急预案》、《洪水漫坝事故现场处置方案》、《地震灾害应急处置预案》等。
2.3大坝安全管理人员情况
20XX年人员无变动情况。
根据年初制定的员工培训计划,通过内部培训、外请专家等方式开展了大坝安全管理法律法规、XX水电站大坝监测技术、大地测量、监测数据管理等方面的培训。
同时,积极参加大坝中心和业务单位组织的技术培训,目前水工部已有11人参加了大坝中心与河海大学联合举办的大坝安全监测人员上岗培训班并取得上岗证书。
依据公司的绩效考核制度对大坝安全管理人员进行上岗考核、定期考核和晋级考核。
3.大坝运行情况
3.1工程防汛
3.1.1防汛工作
集团公司坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”防汛工作方针,认真贯彻有关防汛法律法规,按照上级公司防汛工作十项重点工作要求,制定年度防汛工作目标,汛前根据公司机构的调整及人员的变动情况,及时调整公司防汛组织机构,明确防汛工作行政首长负责制和各部门的防汛职责,严格落实防汛岗位责任制;运营公司、集团公司、上级公司分别组织开展了多层次的防汛安全大检查,对大坝、厂房、泄洪设施、开关站、防汛仓库等重点防汛部位进行了全面检查和整改;落实防汛应急物资的储备管理和后勤保障工作;组织员工到沿河乡镇、村庄分发和张贴防汛宣传单,尽可能让群众了解和支持公司的防汛管理工作。
加强与上下游各级政府及有关部门的联系与沟通,汛前召开防汛协调会,以取得各级政府及相关部门的支持,确保安全度汛。
3.1.2汛前、汛后检查
1、汛前检查
20XX年汛前安全大检查工作于3月25日~3月28日进行,检查期间库水位为1170m左右。
检查内容包括水工建筑物的工作情况,安全隐患治理情况。
检查范围涵盖了大坝、上游坝面、地下厂房洞室群、泄洪消能建筑物、下游护岸、近坝区高边坡、封闭管理区建构筑物及右干线公路等部位。
上游坝面进行了4次检查,水库检查在库水位下降至1155m左右时进行。
20XX年汛前安全大检查未发现影响大坝等水工建筑物及设施安全运行的重大缺陷和隐患,各水工建筑物及设施运行正常,近坝库岸、工程边坡、金龙山和霸王山谷坡稳定,大坝、厂房、近坝区高边坡等部位的安全监测仪器及设施绝大部分工作正常,能够满足20XX年防洪度汛工作的要求。
本次检查主要发现的问题有:
(1)XXXXXXXXXX
整改落实情况:
XXXXXXXXXXXX
…………
2、汛后检查
照汛前检查的方式叙述。
3.1.3《水库汛期运用调度计划》、《防洪抢险应急预案》修编和报批情况
公司根据国家防总《关于明确水库水电站防汛管理有关问题的通知》(国汛[2005]13号)和《水库防汛抢险应急预案编制大纲》(办海[2006]9号)的要求,结合公司实际情况编制了20XX年《水库汛期运用调度计划》,并对《防洪抢险应急预案》进行了修编。
两个文件均于3月底前正式行文报XX省防汛抗旱指挥部,XX省防汛抗旱指挥部于4月给予批复。
整个汛期,公司均按照批复的《水库汛期运用调度计划》严格控制水位。
3.1.4应急预案演练情况
20XX年公司根据年初制定的应急预案演练计划,分期分批对《防洪抢险应急预案》、《洪水漫坝事故现场处置方案》、《地震灾害应急处置预案》等预案进行了现场演练和桌面演练,通过演练提高了针对突发事件的应急处置能力。
在演练过程中,发现了XXXXX等问题,具体如下:
(1)XXXXXXXXXX
整改落实情况:
XXXXXXXXXXXX
…………
3.1.5水库运行情况
20XX年度大坝上游最高水位63.86m,最低56.79m,下游(壅水堰壅水形成的尾水水位)最高水位8.47m,最低4.19m,河床最高水位6.52m,最低水位1.39m;流域平均降雨量1432.8mm,比多年平均偏少18.5%。
年流域入库径流量440.04亿m3,比多年平均偏少12.4%,水库总出库水量439.98亿m3,其中XX电站发电用水量429.12亿m3,XX电站发电用水量10.66亿m3,航运用水量0.19亿m3,无弃水,水量利用率100%。
20XX年日平均最大入库流量为6月13日的5273m3/s,日平均最小入库流量为11月20日的342m3/s。
XX水库共发生入库洪峰超5000m3/s的洪水5场次,5月份3场,6月份3场,累计入库洪水总量约46.49亿m3,仅占径流总量的10.6%;最大入库洪水为“20140612”洪水,洪峰流量仅6620m3/s,峰现时间6月12日21:
00~24:
00,一天洪量4.97亿m3,过程洪量约11.02亿m3。
表孔和中孔运行良好。
20XX年表孔和中孔累计运行时间分别为1192h和451h,比20XX年运行时间短,但启闭次数比20XX年多,结束时间也比20XX年晚,最大下泄流量3253m3/s。
汛后检查结果表明,表孔溢流面、导墙等整体状况良好,各表孔闸墩与表孔大梁间二期混凝土分界下方均有1条~4条裂缝,裂缝无明显析出物,20XX年每月对重点裂缝进行了缝宽测量,测量结果表明,裂缝缝宽无明显变化。
3.2监测和巡查
3.2.1发现的问题
20XX年,公司按要求开展大坝的日常监测和巡视检查工作,主要发现以下问题:
(1)内部观测IDA系统备品缺乏。
大坝内部观测IDA系统采集模块因厂家停产已无备品,部分内观仪器面临停测,建议继续技改、纳入南瑞自动化系统测量。
(2)厂坝区边坡风化掉块。
20XX年和20XX年已对220kV开关站内、右岸升船机高边坡及左岸进厂公路边坡等部分区域采取了加固措施,左岸进厂公路边坡仍有部分危石,建议继续采取清除、加固等适当的支护措施。
(3)挑流鼻坎施工缝渗水及析钙。
在XX大坝第二轮定期检查中,发现溢流表孔直线段及反弧段均有两道纵向裂缝,个别孔在直线段中部伸缩缝处有渗水,鼻坎下游立面高程24m与26m水平施工缝常年有渗水和析钙。
查阅资料溢流表孔纵向裂缝曾于1996至1997年期间进行防渗处理,经20XX年渗水试验、2012~20XX年现场检查,初步分析水平施工缝渗水是反弧段积水通过坝段间伸缩缝渗水引起,未发现结构损坏、异常渗漏等现象,20XX年已申报大修项目以实施适当的防渗措施。
(4)扬压异常坝段。
大坝5、6、13、26、38号扬压超标坝段加钻测压孔于20XX年实现自动化测量,监测成果表明新增测点扬压与原测点变化趋势一致,但测值仍为异常,建议立专项专题进行数据分析,并确定是否与坝基结构异常相关。
3.2.2大坝运行形态
综合20XX年的大坝监测资料初步分析结果和巡查结果,大坝变形符合变形规律,无异常渗流,大坝处于正常工作状况。
(1)环境量
20XX年XX大坝经历了完整的加卸载过程,年初库水位为1198.42m,随后库水位继续下降,4月21日达到20XX年最低水位1156.61m,基本消落至死水位;经卸载过程后,库水位开始逐步上升,6月份受上游锦屏电厂蓄水的影响,入库流量急剧减小,库水位也出现了一个回落过程,直至7月20日水位达到1190.73m,之后基本保持(除7月1天、9月5天外)在1190m以上运行,9月22日上升至1199.86m正常蓄水位,完成加载过程。
10月~12月库水位基本维持在1200m附近运行,年末库水位为1198.10m。
库水位最大年变幅为43.25m。
库水位变化过程见图1。
XX坝址区20XX年年平均气温为20.14℃,低于20XX年的20.82℃;年最高气温为37.3℃(5月31日),低于20XX年的38.3℃(5月21日);年最低气温为1.1℃(12月16日),低于20XX年的4.7℃(12月31日);最高月均温为20XX年6月份的26.38℃,低于20XX年的28.12℃(20XX年5月份);最低月均温为11.78℃(20XX年12月份),低于20XX年的13.26℃(20XX年12月份)。
气温特征值见图2。
20XX年坝址区年降雨量871mm,比20XX年的763mm有所增加。
(2)大坝变形情况
根据大坝垂线监测成果,截止20XX年底,拱冠#21坝段坝顶水平径向累计位移为130.57mm,与20XX年同期相比,20XX年底库水位低0.39m,拱冠#21坝段坝顶水平径向累计位移增加了1.25mm。
年内最大水平径向累计位移为130.97mm(12月29日,库水位1198.29m),超过历史最大值129.83mm(20XX年10月23日,库水位1200m)。
年内最小水平径向累计位移为72.91mm(4月29日,对应库水位为1157.29m),比20XX年最小水平径向累计位移68.08mm(5月28日,对应库水位为1162.06m)有所增大。
见图3。
20XX年最低水位工况(4月21日,1156.61m)时的拱冠坝顶水平径向累计位移为74.05mm,至20XX年年底,大坝在高水位工况(1190m以上)运行天数为159天,拱冠坝顶水平径向累计位移增加了56.52mm。
20XX年最低水位工况(20XX年6月2日,1160.79m)时的拱冠坝顶水平径向累计位移为68.66mm,至20XX年年末,高水位工况(1190m以上)运行天数为190天,拱冠坝顶水平径向累计位移增加了60.66mm。
初步分析认为,时效变形和高水位持续作用是水平径向累计位移增大的主要原因。
大坝水平径向累计位移虽超过历史极值,但大坝变形仍符合变形规律,未出现突变现象,大坝工作正常。
从2000年3月(对应平均库水位为1185m)首期观测开始,截至20XX年12月共进行了105期水准测量。
20XX年12月垂直位移观测成果与20XX年11月成果相比:
EL.1169m上检查廊道、EL.1091m下检查廊道、EL.1040m交通廊道、EL.980m基础廊道、EL.右岸1040m排水平洞月内均呈上抬变化趋势,最大上抬量分别为0.4mm、0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.5mm;EL.1205m坝顶月内呈下沉变化趋势,最大下沉量为1.3mm。
对比20XX年历次观测成果,20XX年坝体垂直位移受水位和气温影响呈周期性变化,无突变或异常测点。
根据基岩测缝计和多点位移计监测成果,接缝变化微小,坝体和基岩基本仍处于受压状态,表明坝体和基岩结合良好;坝基岩体总体表现为压缩变形且逐步收敛,并随着水位的周期性消涨过程逐渐趋于稳定周期性压缩回弹变化过程,但仍存在微小的残余变形。
(3)渗流渗压情况
20XX年大坝左右坝肩及坝体渗流无异常发生,渗流量受库水位及温度变化的影响,与库水位相关性明显,总渗流量呈逐年减少趋势,20XX年底总渗流量为3.57L/s,低于20XX年同期的3.68L/s。
自20XX年2月19日检查发现EL.1169.25m高程水平廊道#6坝段上游边墙和地板分别有1条长2m和2.75m的裂缝渗水,并在地面形成积水,局部总渗流量达0.017L/s。
随后随着库水位下降,渗流量逐步减少,至3月19日(库水位1173.1m)渗水基本停止。
随着库水位的上升,6月14日(库水位1184.32m)该部位渗水重新出现,至8月底,渗流量基本维持在7ml/min左右波动,11月以来,随着水位上升,渗流量逐渐增大,截至20XX年12月,渗流量上升至月末的500mL/min,墙面裂缝有两处细小的喷射水流,墙面渗水面积未见明显变化,墙面、地面渗水量及地面积水面积有所增大,裂缝未见明显变化。
XX大坝基础渗压计采用三排布设的方式。
第一排测点布置在防水帷幕后,第二排测点布置在坝基排水区,第三排测点布置在排水管之后。
监测成果表明,第一排测点与库水位具有较好的相关性,无明显滞后性,20XX年渗压折减系数最大值为PZ01的0.36,小于历史最大值0.39,远小于0.5的设计假定值,说明坝基帷幕防渗效果显著。
第二排测点测值相对稳定,与库水位不具有相关性,20XX年最大渗压折减系数为0.18,小于历史最大值0.236,小于0.25的设计假定值,说明坝基排水对削减渗压作用明显。
第三排测点20XX年最大渗压折减系数为0.05,小于历史最大值0.14,远小于0.25的设计假定值,且与上游水位不具有相关性,说明坝基、坝后及水垫塘排水对坝基渗压削减作用明显。
绕坝渗流孔孔内水位变化与降雨量相关,与库水位无明显相关性。
水垫塘及岸坡排水平洞内量水堰流量与降雨量、中表孔泄洪相关。
20XX年汛期,水垫塘底部廊道最大渗流量为9月12日的25.73L/s(#3~#5表孔100%开度,#2、6表孔50%开度),与20XX年汛期的最大渗流量26.04L/s(#2、#3、#4、#5表孔全开)基本一致。
水垫塘及坝身泄洪振动观测结果也表明水垫塘底板工作正常。
自20XX年以来,每年年初的1~3月,水垫塘底部渗流量出现明显增大后又逐步恢复正常的现象(水垫塘抽水检查除外)。
20XX年11月8日开始,受温度下降影响,水垫塘底部廊道渗流量出现增大现象,2月16日达到最大值29.23L/s,之后开始逐步下降,至5月初恢复到4.09L/s左右。
除抽水检查年份外,该现象在历年均会出现。
20XX年12月初,水垫塘底部廊道渗流量也开始出现增大现象,截至20XX年年底,渗流量增大至18.60L/s。
从20XX年12月开始,已对水垫塘水温进行观测,从而查明该现象与水垫塘水温的初步关系。
(4)右岸坝后裂缝检查及监测成果
20XX年1月和4月,在搭设脚手架和坝面清洗基础上,对右岸坝后裂缝进行了2次检查。
根据XX大坝安全第二次定检工作的要求,为全面查清下游坝面的裂缝分布情况,左右岸裂缝检查范围比往年有所扩大。
检查范围包括#29坝段~#36坝段的坝后贴角至1150m高程(各坝段因坝体体型不同高度有所差异)和#37坝段~#39坝段的坝后贴角区域。
20XX年1月共检查裂缝207条,与20XX年3月检查结果相比,新发现裂缝46条,其中历年检查区域新发现裂缝28条,新增检查区域发现裂缝18条。
原有161条裂缝中,有6条有所延长,其余未见明显变化。
裂缝、坝段接缝和修补块等部位共有渗水点13处,与往年同期基本一致。
20XX年4月进行了复查,未发现新增裂缝。
该部位监测仪器监测成果表明,裂缝缝宽随气温变化呈年周期变化,年最大缝宽和年变幅仍逐年增加,但增幅呈收敛趋势。
裂缝所在区域坝基渗压稳定,渗流量正常变化,基础深部仍存在一定的时效变形,总体表现为压缩下沉。
该区域处于基本稳定状态。
总体而言,大坝性态良好,变形、渗漏、扬压力等变化规律正常,近坝库岸稳定,运行正常。
3.3信息报送情况
根据大坝安全信息报送管理办法的相关要求,20XX年8月建立满足现行大坝监测规范的大坝安全监测信息管理系统,20XX年7月建立大坝安全信息报送系统,采用“网络直接报送”方式每天定时向大坝中心报送大坝运行安全信息,与大坝中心共同加强大坝运行安全的日常监测、管理和信息报送工作,及时掌握大坝安全运行状况。
20XX年全年报送正常,年中因系统调试的缘故间断了一段时间。
建议能及时将系统升级,在升级阶段做好新老系统数据的衔接和转换,以避免数据中断的情况。
3.4自然灾害及处置措施
20XX年总计遇到三次大洪水,其中最大的一次发生在6月25日,最大入库流量6523m3/s,相当于20年一遇的洪水。
公司及时启动了应急预案,进行XXXXXX,开展了XXXXXX,最终XXXXXX。
3.5大坝运行异常及处置
(1)20XX年由于泄洪流量大导致下游河道左岸边坡冲刷严重,冲坑面积达XXX,最深处为XX,对边坡的稳定造成了一定的影响,边坡上的进厂公路出现有明显的裂缝。
为此,公司对边坡进行了治理,治理方案如下:
XXXX
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