电气二次设备查评小结+电气二次专业评分表.docx
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电气二次设备查评小结+电气二次专业评分表
发电厂电气二次设备查评小结
1.查评概况
本次安全性评价按《火力发电厂安全性评价》第二版进行。
电气二次部分包括发电机励磁系统、继电保护及安全自动装置、直流系统和通信设备四个部分。
同时按照《发电厂并网运行安全性评价》标准对并网自查提出了咨询意见。
经过与该厂专业人员座谈,查阅资料和现场检查,查评标准项目77项,其中1.4.2.8、1.4.3.3(4)不参评,故本次实际查评项目75项。
发现问题扣分项目38项,占查评项目的50.7%。
其中管理问题30项,占扣分项目78.9%;重点问题8项,占扣分项目21.0%;设备问题9项,占扣分项目23.7%。
本次查评应得分980分,查评扣分343分,实得分637分,得分率65.0%。
查评统计表如下:
序号
系统名称
应得分
实得分
得分率%
查评项数
扣分项数
重点问题
设备问题
管理问题
1.4
电气二次设备
980
637
65.0
75
38
8
9
30
1.4.1
励磁系统
105
73
69.5
11
7
2
4
4
1.4.2
继电保护及自动装置
440
330
75.0
30
11
3
3
8
1.4.3
直流系统
280
163
58.2
19
10
2
2
8
1.4.4
通信设备
155
71
45.8
15
10
1
0
0
2.存在主要问题(其余见查评表)
2.1继电保护配置不全,在装保护的部分装置不能满足安全稳定运行要求。
330KV开关站为五角形接线,调度要求的运行方式:
即使一条线路停电或一台主变退出运行,仍应五角形闭环运行。
有3个角未装设短引线(角差)保护。
若一条线路的两套保护均退出运行或#4主变退出运行,将出现330KV短引线无快速保护运行的情况,不符合国电调【2002】138号文件《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》3.1条“220KV及以上电压等级的变电所、发电厂的联络线,不允许无快速保护运行”的要求。
#1、2发电机、发变组开关未装设非全相保护,110KV系统未装设断路器失灵保护,若110KV系统故障而断路器失灵,将同时影响110KV和330KV两个系统的安全。
#3、4发变组微机保护未实现双重化配置,不符合国电调【2002】138号文件6.3条“100MW及以上容量的发电机变压器组微机保护应按双重化配置(非电气量除外)”的要求。
#2主变虽有两套保护但未全部达到双重化配置的要求。
陕电安【2002】29号文件“陕西电力公司关于印发《陕西省输电网安全性评价报告》的通知”中,整改内容涉及本厂有:
330KV线路保护:
①FCX-21D操作箱。
②JCCH-21D重合闸装置。
③JCSB-21D型失灵保护装置。
④WXB-11A微机保护;110KV母差保护等等。
这些保护均属《发电厂并网安全性评价》(国家电网生【2003】237号)评价项目3.2.2条所列的“并网继电保护”之列。
2.2直流系统管理不到位,蓄电池存在容量不足的隐患
通信用蓄电池从未进行过核对性放电试验
2003年7月6日#Ⅰ蓄电池组核对性放电,只放出容量的40%,就充电投运,未考核容量是否大于80%的额定容量。
2004年4月7日#Ⅱ蓄电池组核对性放电,只放10分钟就有18只单瓶电压降到1.8V以下,其中#22瓶为0.33V,#48瓶为0.17V,停半小时后又放10分钟,#111瓶也降到0.34V,未对落后单瓶进行任何检查处理,充电后投运。
不符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)第6.3.3条的要求。
蓄电池存在容量不足的隐患,若发生失去交流电源的事故,将影响直流油泵的正常启动和运行。
330KV线路配置2套保护,直流电源均取自#Ⅱ蓄电池101K支路,不符合“两套相互独立的电气量保护装置的电源应取自由不同直流电源系统供电的保护直流母线段”的要求。
2.3厂区通讯机房地网和山上微波站地网接地电阻严重不合格。
两处避雷针均接在各自地网上。
若遭雷击,将威胁人身和设备安全。
生产调度台性能劣化,不能满足生产调度要求。
2004年4月1-5日测厂区通讯机房地网接地电阻为180欧(2003年4月为0.7欧),山上微波站西端29欧、东端100欧(2003年4月为1.6欧),对照DL/T548-94《电力系统通讯站防雷运行管理规程》附录A1.1表1,即使按高土壤电阻率,地网电阻应<10欧要求,目前两地网电阻均严重不合格。
现场可见两个避雷针与地网连接扁钢宽度不超过30mm一条,且多处锈蚀严重。
找不到通讯机房建筑物防雷接地系统隐蔽工程设计、施工资料。
生产指挥调度台是1995年投运的模拟程控机,现经常死机,影响生产调度工作。
2.4励磁系统限制保护定值管理和检验工作有待规范
除低励限制定值是进相试验后向原西北电管局报批之外,其余参数均为调节器厂家推荐值。
过励限制、过励磁(V/f)未与发电机、主变制造厂给定的允许值核对,未按本厂保护定值审批程序审批。
2002年9月#4机HWKT-08C型微机调节器新安装检验报告中调节器最终整定表第18.19项低励限制整定值(Q=0,P=145MW;Q=-12MVAR,P=0MW)与发电机并网后试验得出的整定值(P=125MW,Q=-20MVAR;P=80MW,Q=-50MVAR)相差甚远。
至少看出对整定值不理解或不认真。
试验报告中应使用数据表达的不用数据,如输出波形观察,“用示波器观察K+K-与之间的波形,可以明显看出方波随占空比的增加而变宽,减小而变窄”。
手、自动切换试验,不用录波器录波,只观察指针式仪表,记录为“切换中发电机电压无突变现象”。
规程要求无明显波动。
阶跃试验只观察仪表读数计算超调量,两个调节器-10%阶跃时,超调量各为15%、10%;而正阶跃时各为5%、2%,很可能是指针上下运动惯性造成的读数偏差。
规程要求的其它三个指标:
振荡次数、调整时间、电压上升时间均无法得出。
3.整改建议
3.1建议完善330KV开关站短引线(角差)保护,由于盘位所限和现有的2个角差保护现状,整体设计与现有2个角差保护的改造一并考虑。
目前330KV线路保护检验时,尽量做到一套检验、一套运行,务必做好安全措施,减少双套保护退出的时间。
建议110KV系统配置断路器失灵保护。
由于#2、3主变联络110KV、330KV两个系统,请设计部门统筹考虑。
建议把“#3、4发变组微机保护实现双重化配置”列入本厂反措长期规划。
结合保护盘位置、各侧CT数量和布置,开关改为双跳闸线圈等因素,得出方案。
根据“并网评价”必备条件之2.14条内容,建议按陕电安【2002】29号文件要求整改内容执行。
说明:
新110KV母差保护盘已到货;330KV开关失灵保护及重合闸装置改造已委托西北电力设计院做方案。
3.2建议按DL/T724-2000规定的要求做好蓄电池的维护工作。
配合机组检修,安排蓄电池组核对性放电试验,落后单瓶经个别处理仍达不到要求的应更换。
330KV线路2套保护的直流电源要取自不同直流电源的母线。
本厂承担330KV与110KV系统联络的作用。
按“当发电厂升压站同时为系统枢纽变电站时,为防止升压站全停事故造成的系统事故,应严格执行有关防止枢纽变电站全停事故的措施”的原则,建议考虑330KV系统增设专用蓄电池组和直流充电电源,按“25项重点要求”的20.1.3.1条要求执行。
由于厂内通讯机房只有一套高频开关电源,一组蓄电池放电后用此电源充电,运行中的另一组蓄电池将不能浮充。
加上山上微波站、竹青小区、竹韵小区均有蓄电池,建议购置一套便携式蓄电池恒流放电仪和充电设备,以解决通讯核对性放电、充电问题。
3.3建议尽快找到通讯机房建筑物接地系统图纸。
根据“厂区主地网接地电阻合格”这一事实,查找通讯地网电阻不合格原因,比如,是否符
合DL/T548-94附录A1.3条“位于发电厂、变电站的通讯站的接地网应至少用两根不小于40mm×4mm的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压连接”的要求。
建议考虑在向设计部门咨询后,厂内通讯机房、山上微波站接地网重做,通讯机房注意满足笼式接地系统的要求,同时改善避雷针与接地网的连接。
注意留有足够的裕度。
建议生产指挥调度台更换新的性能良好的程控机,以利生产指挥调度畅通
3.4建议对现行励磁调节器厂家推荐定值与发电机、主变制造厂给定的允许值进行核算,经审批程序后,出正式定值通知单,纳入定值管理。
厂里有录波器,励磁试验各种变化过程要录波,使过程描述更具体。
其它记录尽量用数据表示。
本厂输出波形既然用示波器观察方波,就要用示波器时标刻度表示宽度或折算成角度范围。
例如DL/843-20036.4.5条“……移相角范围应不小于15~140度”。
建议通过培训,培养科学严谨的工作作风。
3.5关于“并网运行安全性评价”
①、建议认真学习国家电网公司编《发电厂并网安全性评价查评依据》。
逐条与本厂对照,特别是必备项目第21条要求执行的反措,按照附录1、附录2内容,将这些文件搜集齐,理解反措要求的内容,结合本次安评的问题,再次检查本厂执行情况。
②、自查报告中已确定的问题,如按《陕西电网2003年度运行方式》要求,330KV线路CT一次额定电流由600A升高1200A。
330KV开关爬电比距达不到Ⅲ级污秽区要求。
结合保护双重化要求开关配置2个跳闸线圈。
计量关口表应使用0.2S级CT。
故障录波器装置的电流输入应接入电流互感器的保护级线圈等等。
综合起来写出对330KV开关的要求。
又如发电机安装负序电流表,#3、4主变安装自动灭火装置。
#1—4高压厂变开启式油枕改造,潜油泵改1000r.p.m以下低速油泵等。
建议把自查报告按评价标准条文检索转换成按设备系统检索的整改项目台帐,便于说明问题,也便于安排工作。
项目编号
主要问题
应得分
应扣分
实得分
整改建议
是否重点(√)
设备问题(√)
管理问题(√)
1.4
电气二次设备及其他
980
343
637
1.4.1
励磁系统状况
105
32
73
1.4.1
(1)
#6发电机自动励磁调节装置为许昌继电器厂生产的WLC-2000型。
运行中无功摆动大,空载升压至>7380V时机端电压、励磁电压、励磁电流都有大幅度摆动,并过压保护动作跳MK,不能保证发电机稳定运行(已做好更换的准备工作).
25
5
20
更换为性能稳定的自动励磁调节器装置。
√
1.4.1
(2)
#5、6发电机自动励磁调节装置功能配置只有单通道,励磁系统无备用手段;#6发电机有功摆动时,无功、电压随之摆动。
15
3
12
#5机励磁系统增设备用励磁手段(能否与其它机组公用一台备用励磁机或用蓄电池主充电机做为备用,进行研究。
)#6机换调节器
√
1.4.1
(3)
自动励磁调节装置内保护限制定值是按设备生产厂家提供的数字整定的,未与发电机、主变制造厂给定的允许值和发电机、主变继电保护定值核对配合整定,定值也未经审批程序就执行。
15
6
9
根据发电机和主变生产厂家提供的允许值和发电机、主变继电保护定值,制定自动励磁调节装置的过励和过激磁保护限制方案,经审批后执行,杜绝定值管理的随意性。
√
√
1.4.1
(4)
当工作电源电压偏差+10%~-15%、频率偏差+4%~-6%,直流电压偏差+10%~-20%时,励磁控制系统及继电器、开关等操作系统的工作性能试验未做。
10
10
0
建议向设备生产厂家索取型式试验报告,如厂家没有,借停机再起机时补做。
注意事先要制定好试验方案和安全、技术措施,协调好相关专业间的配合工作,保证试验安全。
√
√
1.4.1
(5)
#5、6发电机无备用励磁装置。
10
3
7
#6机更换调节器时增加备用通道。
#5机研究能否与其它机组公用一台备用励磁机或用蓄电池主充电机做为备用励磁机。
√
1.4.1
(7)
#6机励磁变电压波形中有尖峰。
5
3
2
分析#6机励磁变电压波形出现尖峰的原因,如容量不足更换变压器;吊芯检查变压器内部有无异常,消除尖峰,保证励磁系统稳定
√
√
1.4.1
(11)
执行反措不力:
如励磁控制系统(操作系统)工作性能可靠性试验未做等
5
2
3
认真学习反措文件,核对本厂未执行反措项目设备底数,制定计划落实。
√
1.4.2
继电保护及安全自动装置
440
110
330
1.4.2.1
(1)
A.330KV为五角形接线,运行方式:
即使一条线路停电或#4主变退出运行,仍要求五角形闭环运行。
有三个角未装设短引线(角差)保护。
若一条线路的两套保护均退出运行或#4主变退出运行,将出现330KV短引线无快速保护运行的情况,不符合国电调【2002】138号文件《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》3.1条“220KV及以上电压等级的变电所、发电厂的联络线,不允许无快速保护运行”的要求。
B.#1、2发电机、发变组开关未装设非全相保护,110KV系统未装设断路器失灵保护,若110KV系统故障而断路器失灵,将同时影响110KV系统和330KV系统的安全。
C.#3、4发变组微机保护未实现微机保护双重化配置,不符合国电调【2002】138号文件6.3条“100MW及以上容量的发电机变压器组微机保护应按双重化配置(非电气量除外)”
现装330KV开关只有一组跳闸线圈,不符合双重化的要求
20
20
0
A.建议尽量做到330KV线路保护检验时,一套检验、一套运行。
建议三个未装设短引线保护的角配置角差保护,并与现有2套角差保护的改造同时进行。
B.建议110KV系统配置断路器失灵保护。
由于#2、3主变联络110KV、330KV两个系统,建议请设计部门统筹考虑。
C.建议把#3、4发变组微机保护实现双重化配置列入本厂反措长期规划。
目前做好保护装置调研工作,结合保护盘位置大小和330KV开关改造后应为双跳闸线圈及足够数量的CT,得出方案,然后实施。
√
√
1.4.2.1
(1)
D.现有部分保护装置不满足电网部门的要求。
陕电安【2002】29号文件“陕西电力公司关于印发《陕西省输电网安全性评价报告》的通知”中,整改内容涉及本厂有:
330KV线路保护:
①FCX-21D操作箱为分立元件式,元器件质量不良。
②JCCH-21D重合闸装置,抗干扰能力差,经常误发“装置故障”信号,运行中因故断电再恢复电源,装置电源不能正常工作。
③JCSB-21D集成电路型失灵保护装置属非定型产品,经常误发“三相不一致”信号,曾出现过插件接触不良逆变电源消失。
④本厂330KV系统韩金、韩高线各配置一套WXB-11A微机保护⑤110KV母差保护为BCH-2电磁型。
均要求更换为经国家鉴定的合格产品
上述保护均属《发电厂并网安全性评价》(国家电网生【2003】237号)评价项目3.2.2条所列的“并网继电保护”之列。
E.110KV母联开关无充电保护,不符合国电调【2002】138号文件4.4条要求
D.根据“并网评价”必备条件之2.14条内容,建议按省网文件要求进行改造。
其中:
330KV开关失灵保护及重合闸装置改造已委托西北电力设计院做方案。
110KV母差保护盘已到货,待更换。
E.新的110KV母差保护盘已到货,具有充电保护功能。
1.4.2.1(6)
110KV未配置断路器失灵保护,330KV断路器失灵保护为非定型产品,
10
10
0
建议同1.4.2.1
(1)
√
1.4.2.2
(1)
有反措项目管理台帐,但反措项目的设备底数不够清楚,例如台帐中“二次电缆一项写已完,实际#1机组微机保护用二次电缆尚未改为屏蔽电缆。
15
10
5
建议认真逐条学习反措,对全厂设备进行一次普查,摸清反措项目的设备底数。
√
1.4.2.2
(2)
贯彻落实反措的长期规划不完善。
10
5
5
建议在摸清反措项目的设备底数之后,完善长期规划。
√
1.4.2.3
电缆室100平方毫米铜排待完善。
20
15
5
建议尽快按反措要求完善。
做好在控制室电缆竖井与地网的连接。
√
1.4.2.4(3)
330KV线路保护PSL-601A于2002年投入运行,未见检验规程。
不符合“25项重点要求“13.3条”积极编写新装置的检验规程的要求。
10
2
8
建议根据部颁规程和厂家说明书,编制规程。
√
1.4.2.4(4)
2003年11月3301开关操作箱、重合闸定期检验报告中,整组试验未带模拟断路器。
不符合《继电保护及电网安全自动装置检验条例》(水电生字108号文)12.4条“相互动作检验应接到模拟跳、合闸回路中进行”的要求。
2004年3月韩龙线CSL-162B改定值,带开关传动采用短接端子的方法。
不符合电力部94年反措要点13.5条的要求。
15
10
5
厂内已购置模拟断路器装置,建议尽快熟悉使用。
建议按反措要求采用由端子排通入模拟故障量的方法进行带开关传动。
√
1.4.2.5
发电机差动保护中性线电流未测。
10
10
0
建议在负荷电流下对全厂星形接线差动用CT二次侧中性线回路电流进行测量,检验可靠性。
√
√
1.4.2.7
330KV故障录波器与计费用电度表(关口表)共用一组0.5级CT,近端故障时若CT饱和,其二次电流无法正确反映故障量。
根据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》要求,关口表计量CT准确度等级为0.2S级;计量专用电压、电流互感器,专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
2003年10月21日6:
40分#2发电机出口短路录波报告中,未见与#2主变有关的开关跳闸记录,未见#2主变各侧故障电压、电流的记录。
10
10
0
建议对近端故障时CT是否饱和进行核算。
在更换330KV开关时考虑按DL/T5136-2001之8.7条要求“故障录波器电流输入应接入CT的保护级线圈;计量关口表采用0.2S级专用CT。
建议对故障录波器输入的模拟量、开关量进行核对。
建议加强对录波报告的分析工作,对各侧故障量和开关动作情况要有准确的记录并妥善保存。
√
√
1.4.2.9
本厂负责高压备用变、高压厂用变及厂用负荷的保护定值计算,未按系统变化进行过核对。
20
8
12
建议根据系统阻抗变化,对整定方案进行校核。
√
1.4.2.13
开关站室外端子箱有的门不关严,有的门变形关不严,防雨、防尘不完善。
有的封堵防小动物不完善。
3301开关A相CT套管底部小接线箱内有电容、刀闸等元件,底部已锈蚀形成一个10CM见方的大洞,内有干草。
15
10
5
建议雨季之前对室外端子箱防雨进行一次普查,并尽快整改。
建议查明该接线箱用途,进行处理,防止小动物侵入造成故障。
√
1.4.3
直流系统
280
117
163
1.4.3.2
(2)
#Ⅱ蓄电池现场检查极柱有腐蚀现象
20
4
16
清除腐蚀物,连接部分涂防腐剂,连接板镀锡
处理。
√
1.4.3.2(3)
补助电池未见补充充电记录,不符合DL/T724-2000-6.3.4
的要求。
10
6
4
补助电池今后要3个月进行一次补充充电,并
做好记录。
√
1.4.3.2
(4)
查阅#Ⅱ蓄电池组04年4月7日放电记录,只放10分钟就有18只单瓶端电压降到1.8V以下,其中#22瓶为0.33V,#48瓶为0.17V,停半小时后再放10分钟,#111瓶也降到0.34V,停止放电,开始充电,认为充满后运行至今,未做任何处理。
#Ⅰ蓄电池组03年7月6日2时开始以80A电流放电,到6时结束,只放了4小时,未达到额定容量的80%。
20
20
0
①应立即检查#Ⅱ蓄电池组电瓶的液面高度,是
否因失液造成无容量,液面低的加蒸馏水,无液的加电解液,再充放电三次,如容量仍达不到额定的80%,更换个别电瓶或整组电池
②#Ⅰ蓄电池也应再安排一次核对性放电试验
③按规程要求加强对蓄电池的维护工作
√
√
1.4.3.2
(5)
蓄电池未加防震措施。
10
3
7
摸清本地区的地震烈度,若≥7级应采取抗震加固措施。
√
1.4.3.3
(6)
充电装置(高频开关电源)~380V电源为单路,装置内部功能配置不能满足直流系统运行方式的要求,不符合DL/T724-2000-7的要求。
20
12
6
1充电装置~380V电源采用双路供电,两路
取自不同机组厂用电低压段。
2根据本厂直流系统运行方式的要求,增加充
电装置的功能,优化装置的组合(按厂家说明书,开发功能)。
√
1.4.3.3
(7)
高压厂用变保护、330KV线路保护,6KV厂用电保护未按“继
电保护反措要点“将保护、控制、信号回路直流电源分开。
10
10
0
结合保护的换型改进将控制、信号、保护回路
直流电源分开。
√
1.4.3.4
全厂直流系统各级熔断器和空气开关的动作整定值未定期核对。
20
20
0
每年对直流系统各级熔断器和空气小开关动作值进行核对。
(先摸清直流系统设备、负荷参数,根据负荷选配熔断器和空气小开关。
)
√
√
1.4.3.5
直流屏上的设备标志不够完整清晰和规范。
15
7
8
直流屏上的设备标志要与图纸一致,熔断器的标志要规范统一。
√
1.4.3.8
直流系统反措项目设备底数不清,上级下发的直流系统反事故措施贯彻落实有差距
25
25
0
认真学习上级下发的直流系统反事故措施,摸清反措项目设备底数,制定直流系统反事故措施实施计划
√
1.4.3.10
直流系统的检修规程和运行规程内容不够完善。
针对性不强,操作有随意性。
如:
检修规程中规定,直流设备每年大修一次、半年小修一次,但未见大修记录;蓄电池大修周期根据使用情况确定等。
①与上级规程有矛盾。
②#Ⅱ蓄电池已无容量,也未见检修处理的记录。
充电装置等部分直流系统设备规程中也无检修的内容。
运行规程,蓄电池在-30℃~+45℃的环境温度下正常运行,与电力行业标准“蓄电池室的温度应经常保持在5℃~35℃之间有矛盾。
浮充运行方式直流母线电压保持在230V,电瓶个数保持在104只,可操作性不强。
20
10
10
①依据国标、行标的要求,参考生产厂家说明书,修编直流系统检修规程和运行规程,做到内容完善、有操作性和针对性,杜绝在操作过程中的随意性。
②运行人员要加强对直流系统运行参数的监视,发现异常及时分析调整。
√
1.4.4
通讯设备
155
84
71
1.4.4.1
本厂微波天线在通讯机房楼顶,避雷针、天线构架、波导管
馈线桥均利用建筑物主体钢筋,避雷针扁钢(宽30mm)锈蚀
严重。
没有建筑物接地系统笼式结构图。
山上微波站避雷针与建筑物接地扁钢相连接的扁钢等多处
锈蚀严重。
2004年4月1-5日测接地电阻不合格:
(对
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