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自来水厂实习报告范文.docx
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自来水厂实习报告范文
自来水厂实习报告范文
自来水厂实习报告范文篇1
水是关系国民生计的一种重要资源,水厂担负着城区市政经济建设和人民群
众的生活用水供应工作,能来水厂实习是一件值得自豪的事情。
我本着学习的态度来到这里,现在我将这十四天的实习所得做一总结。
一、实习时间与地点:
7月20日8月2日杭州市余杭区鸬鸟镇自来水厂
二、实习内容:
根据学校实习要求和自来水厂的实际情况,本次实习活动选在水厂。
参观水厂,熟悉净水工艺流程,和工作人员交流并请教向他们,使自身所学知识得以巩固和提升。
进入生技股,实地勘察,身临施工现场,学习管道施工,拓宽知识面。
三、实习意义:
通过这次实习,我了解到自己专业知识的不足和书面化,不具有实际操作性。
实地学习我对净水的个工艺有了更深刻的认识。
实地的管道施工现场,让我从中学到了书上没有的知识,达到了理论联系实践,为以后走上工作岗位积累了一定的知识与经验。
四、实习报告:
(1).水厂1.水厂规模
1.1水处理构筑物的生产能力:
水厂现有三套净水构筑物,0.5万m3/d(已废弃,等待拆除)、2万m3/d、3万m3/d。
水厂实际日处理水量为5万m3/d,远期总规模为9万m3/d。
1.2出厂水水质要求:
出水达到国家生活饮用水卫生标准。
1.3净水工艺流程:
水厂水以地表水作为水源,工艺流程如图所示
旧系统
新系统
(2).各构筑物及其设备2.1加药间:
2.1.1溶药池、配药池:
溶药池、配药池位于加药间二楼,两池用于配置矾液,即聚合氯化铝,絮凝溶剂。
溶药池高1.7m,配药池高1.2米。
采用水力溶解,人工搅拌。
池旁即是储藏区,便于就近投加。
聚合氯化铝浓度必须控制在6%的水溶液。
2.1.2混合设备和发生器设备:
①氯酸钠的药剂库:
位于一楼设备间旁的药剂库有两个,还有一个工业盐酸(32%)的药剂库。
这一药剂库有氯酸钠搅拌器,氯酸钠与水的质量比为2:
1。
搅拌器旁即是储藏区,便于就近投加。
②二氧化氯发生器:
投药设备采用泵投加的方式,这里采用计量泵。
2.1.3消毒方法:
采用二氧化氯消毒。
其在常温下是一种黄绿色气体,极不稳定,气态和液态ClO2均易爆炸。
故必须以水溶液的形式现场制取。
其作用机理ClO2既是消毒剂又是氧化能力很强的氧化剂,对细菌的细胞具有较强的吸附和穿透能力,能有效地破坏细菌内含巯基的酶;消毒能力比氯强。
出水厂余氯标准必须达到0.2mg/L.优点:
不会生成三卤甲烷、氯酚;在管网中保持很长的时间;作为氧化剂,能去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质。
2.2质检中心:
2.2.1水源:
水源国家要求检验109项;水质国家要求检验106项。
水厂与疾控中心水源检测了25项,出厂水检测了27项。
源水的检测常规检测项目:
浑浊度、臭物味、pH值、肉眼可见物。
每小时检测一次。
2.2.2出厂水:
出厂水的常规检测项目:
浑浊度、臭物味、pH值、肉眼可见物、余氯、色度、细菌总数、大肠杆菌。
每小时检测一次。
2.3絮凝构筑物:
旧系统采用网格絮凝池。
网格絮凝池设计成多格竖井回流式,各个竖井安装
若干层网格,各个竖井间隔墙上、下交错开孔,每个竖井网格数自进水端至出水端逐渐减少,水流通过竖井之间空洞流速及过网流速逐渐减少,大大延长了反应时间。
新系统采用旋流絮凝池。
穿孔旋流絮凝池由若干个方型池子组成,水厂两组絮凝池,一组十个,每组分两排。
各格之间的隔墙上沿池壁开孔,孔口上下交替布置,水流沿池壁切线方向进入后形成涡流,停留时间为15min。
其结构简单,施工方便,造价低,适用于中小型水厂。
但容积小,水头损失小,池身较大,絮凝效果一般。
采用喇叭口小斗式排泥。
废弃的系统采用的是往复式隔板絮凝池。
2.4沉淀构筑物:
新旧系统都采用平流沉淀池。
旧系统进水口采用穿孔墙将水流均匀分布在沉淀池的整个断面上;新系统采用出水口去三角堰式指型集水槽。
旧系统两个沉淀池,新系统四个沉淀池。
在新系统的有效水深为3.2m,停留时间为1.8h。
平流沉淀池具有处理水质稳定,适应性强,操作管理方便等。
采用水力排泥方式,节约投资,切合原水浊度低的特点。
水厂对此工艺有成功的运行经验。
2.5过滤构筑物:
新旧系统都采用虹吸滤池。
滤池采用双排布置,中间为管廊。
新系统共十个滤池,一边五个,旧系统共六个滤池,一边三个,单个滤池面积为18m3。
采用石英砂单层滤料,砂滤厚度为700mm,承托层200mm,双层滤砖430mm。
采用气水反冲洗。
虹吸滤池使用广泛,技术成熟,其优点是没有控制阀,不会发生负水头现象,造价非常低,完全采用水力控制,对此工艺有成功的运行管理经验。
但池深较大,出水水质不如其他滤池,反冲洗时耗水量较大,反冲洗效果较差。
2.6清水池:
由送水泵房将清水池中成品水出厂城市管网系统。
2.7泵房:
2.7.1一泵房:
取水区设在厂区西北宜水河边,距离400m。
新系统为长形取水泵房,取水口管径为DN800mm,设置格栅。
泵房地下地上式,水泵(24SA-10J),桁架式LD-A型电动单梁起重机(LD-A-5t-9m-20m)。
旧系统采用圆形取水泵房,电机N=220KW。
其它数据不详。
值班人员每一个小时记录数据为电压,电流,及管压值。
2.7.2二泵房:
新建,为长形泵房,有超声波流量计,机组采用一用一备。
为水厂扩建,泵房有预留场地。
值班人员每一个小时记录数据为电压,电流,及管压值。
以及流量计的显示数据:
流量和净积值。
五、实习总结:
在这短短的两周实习时间里,我通过到水厂实地参观学习,及跟班学习中,首先对水厂近期的工作情况,工作任务,水源问题,生产工艺有了更进一步的了解,尤其是对水源的突变问题,提出的解决方案有了初步的了解。
我学到了很多书本上无法学到的知识,持着谦虚的态度,抱着求学的思想,尽可能地抓住一切学习的机会,做到了勤于思,勤于学,勤于问。
经过这次实地实习,我将在课堂上所学的知识与实际应用联系起来,从理论认识到感性认识,更加深入地理解了有关给水厂的工艺流程,通过工作人员的讲解,我了解了一些新技术和新工艺,还懂得一些工作时的技巧,这在我以后的学习和工作中有很大的帮助。
正所谓:
理论必须结合实际,理论来自于实践。
在实习的这段时间里,感谢工作人员的指导与帮助。
通过这次实习,我学习了很多课本以外的知识,我更加深刻的了解到专业知识,专业能力有所加强。
在今后的学习道路上,我会应该努力学习专业知识,为国家献出自己的一份力。
自来水厂实习报告范文篇2
一.实习目的
本次实习主要目的是要让我们初步接触专业知识的实际应用,对将要学习的专业知识有一些感性认知。
通过对自来水厂、污水处理厂的参观,建立全面和系统的感性认识,熟悉自来水厂工艺流程。
这也是将书本理论和实际联系相结合,进一步培养观察和分析问题的能力。
二.实习内容
本次实习为期三天,周一在本校参观水泵房、小型污水处理站以及排涝站。
了解校园水运营方式。
周三是参观福州西区自来水厂,实习主要内容是自来水处理工艺。
周五参观福州市祥坂污水处理厂,见习污水处理工艺。
以下就各个实习单位进行介绍和总结。
2.1福建工程学院水泵房、污水处理站、排涝站
水泵房内有电源箱、消防供水设备和生活供水设备。
主要有消防控制柜,消防泵,喷林泵。
消防稳压控制柜,稳压泵。
供水控制柜,供水泵(如果有高层,还有高层专用供水设备)
泵房排污控制柜,排污泵。
以及消防水箱,生活水箱、稳压罐。
平时一般只要开动一台供水泵,稳压罐内气囊和水,通过充放气达到控制水压的作用。
污水处理站设有格栅机、曝气池、控制柜。
格栅机用来捞取杂物,污水处理站临近宿舍楼,所以格栅机密闭用一个大管道排气,以免影响周围空气质量。
曝气池采用活性污泥法用含有微生物的污泥来分解有机物。
排涝站设在河岸旁,排涝站有三台抽水机,根据水位高低自动调节开动台数,抽出的水通过水渠排到河里。
2.2福州西区自来水厂
2.2.1福州西区水厂概况:
西区自来水厂福州鼓楼区洋桥西路260号,金牛山公园正门以西150米。
水厂占地100亩,一期有16有滤池,二、三期总共有14个滤池,处理量各为30万吨每天,过滤面积分别为108平方米和121平方米,是福州最早的水厂,也是自来水总公司的前身,建于1956年。
一期扩建于1991年,92年底投产,处理水量为30万吨,2018年和2018年进行了2次扩建,每次扩建15万吨,预计每天处理总水量60万吨,而实际日流量35—50万吨,每天供水量占福州市总供水量的一半以上。
另外,全厂每天产生废水1万多吨,排放废水浊度1~2度。
2.2.2水处理工艺
采用常规处理方式,处理的工艺流程:
混凝→沉淀→过滤→消毒
(1)从闽江上游取水,经一级泵把水提升通过两条管径为1.6米的管道输送,并在管道里添加混凝剂(聚合氯化铝)进行混合,怪过程须迅速,一般30秒内。
(2)输送到折板式反应池,水与药进一步进行物理化学反应,大致停留18分钟左右形成絮体(俗称黄花)的沉淀,再通过平流式沉淀池沉淀渣物、集水井收集上澄清液。
(3)把澄清液再次送到滤池(法国德利马工司设计的V型滤池),滤池中采用直径为0.95毫米、厚度为1.2米的单层石英砂过滤(滤池中还设有蓄水反冲洗,隔一定时间对石英砂进行冲洗,既保证了过滤速度也保证了出水的浊度,滤后浊度为小于0.1度)。
工作原理为:
原水经浑水渠进入滤池,自上而下流经颗粒滤料层时,水中杂质被截留,清水由配水系统汇集流出滤池,进入清水池。
随着滤层中杂质截留量的逐渐增加,当出水要求不满足时,滤池需停止过滤进行反冲洗。
反冲洗时,冲洗水经配水系统自下而上穿过滤料层使其处于悬浮状态,冲洗废水流入冲洗排水槽,再经浑水渠排走。
为提高反冲洗效果在水冲洗前先用气冲洗。
(4)加氯消毒分三次。
把氯气经过加氯机后往水中加氯,加氯点为沉淀池出水渠、清水池出水管、过滤后的水。
沉淀池出水渠加氯为了防止后续的滤池的滤膜增厚。
清水池出水管加氯目的消毒,过滤后的水加氯是防止自来水管道的二次污染。
一般是过滤前加得比过滤后多,加氯机可设定为手动和自动,但是、指示器上out(开度)升高时,说明加的氯气越多,反之越少。
加氯系统分为滤前中间加氯和滤后消毒加氯。
滤前中间加氯采用原水流量比例控制,最大加氯量为1.5ppm,采用增压泵和水射器联合方式投加在高密度澄清池后混凝池内。
滤后加氯采用原水流量和余氯反馈复合环路控制,最大加氯量为3ppm,采用强力扩散器投加在滤池出水管入口处,强力扩散器是一种化学药品真空投加器,集合了真空输送、投加、快速搅拌等多种功能,直接安装在所投加的水体中,达到快速溶解混合效果。
(5)通过上述处理后水即可达标,就可经二级泵房输送到市供水管网。
二级泵房有6台泵,从国外进口,水泵扬程45m,流量350L/s,转数1488r/min,配套电机Amotor水泵基础周围留有排水水沟收集水泵滴水后排到泵房墙边集水沟最后排出泵房。
泵房内还有真空泵一台,架空设置,3t型吊车。
水泵进水管DN600进水管上设置手动阀门,压水管DN500,压水管上设置蝶阀和微阻缓闭止回阀,中间设压力表。
2.2.3存在问题
(1)由于闽江原水长期浊度较低,造成泥量的减少,原设计按高密度澄清池中预沉/浓缩池泥位控制排泥,由于污泥层不够密实,而泥位计得到的是虚污泥层泥位高度,造成排泥量太多,而进水污泥又需要较长时间补充,影响了反应池的悬浮污泥层浓度及处理效果。
目前拟考虑在控制程序中增加泥位计反馈排泥的滞后时间,使污泥层的实际泥位达到设计高度后再排泥。
(2)原设计滤池反冲洗前先停止进水继续过滤,以降低砂面上水位,减少排水量,但由于反冲洗前滤砂层阻力较大,水位下降较慢,原设计仅按设定液位来启动反冲洗程序,造成单格滤池反冲洗时间较长(主要是反冲洗前排水时间较长),其他格滤池处于超负荷运行,影响出水水质及反冲洗排序堵塞。
目前拟考虑在控制程序中增加反冲洗前继续过滤的时间控制予以解决。
(3)原设计中间加氯投加点设在高密度澄清池后混凝池中,而后混凝搅拌机材质为不锈钢304L,理论上可耐受5mg/l的加氯水,但考虑加氯水在池内浓度分别不均匀,搅拌机仍有潜在的腐蚀可能,为了安全及设备的稳定运行,建议与氯水接触的金属件应采用SS316不锈钢。
2.3福州祥坂污水处理厂
2.3.1福州祥坂污水处理厂概况
福州祥坂污水处理厂是福州市规划建设的第一个污水厂,是市区内河综合整治系统工程的主体项目。
工程于1992年筹建,2018年底建成运行。
污水厂主要处理福州市西湖截污管、白马河以西及其支流大庆河两岸汇集来的污水,服务面积约560hm2,设计污水处理能力5х104m3/d,全厂主要设备和自控、仪表均利用芬兰政府贷款从芬兰YIT公司引进,工程投资约8000万元。
此工程在国内是一个较早采用具有脱氮除磷A/O工艺和利用国外政府贷款的污水处理厂,也是国内较早采用盘式微空曝气和潜污泵技术的项目。
污水厂具有工艺设计先进、适用,总体布置合理紧凑,占地指标较小(0.68m2/m3污水)特点。
2.3.2污水处理工艺
(1)格栅
格栅是由一组平行的金属栅条组成,栅条斜放在污水流经的渠道内,可以截留污水中较大的漂浮固体。
(2)水提升泵房自控
控制装置是由水位与流量传感器、调节仪表和操作设备等组成,采用重力提升法,以污水泵站集水池的水位和流量为控制指标,并根据由此发出的信号,自动运转污水泵。
(3)沉砂池
去除污水中的沙粒、煤渣等无机物,防止易沉固体进入后续处理构筑物。
沉砂池的出水由底部进入配水井,分配水后与回流污泥一起进入氧化沟,通过刮沙机将沉降在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水,并将池面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。
4)曝气设备自控
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