L1标涵洞台背回填首件工程施工总结.docx
- 文档编号:26818869
- 上传时间:2023-06-23
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:178.79KB
L1标涵洞台背回填首件工程施工总结.docx
《L1标涵洞台背回填首件工程施工总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《L1标涵洞台背回填首件工程施工总结.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
L1标涵洞台背回填首件工程施工总结
昌宁高速公路 L1 合同段项目经理部
涵洞台背回填首件工程
施工总结
编制:
复核:
江西省公路机械工程局
昌宁高速公路 L1 合同段项目经理部
二〇一四年九月十五日
一、工程概况 ............................................................ 1
二、施工准备 ............................................................ 1
1、人员准备 ........................................................ 1
2、施工机械准备 .................................................... 1
3、施工技术准备 .................................................... 2
4、管理准备 ........................................................ 2
三、施工过程及质量控制 .................................................. 2
1、测量放样 ........................................................ 2
2、基坑开挖 ........................................................ 2
3、台阶的开挖 ...................................................... 3
4、分层填筑 ........................................................ 3
5、含水量的检测 .................................................... 3
6、碾压工艺 ........................................................ 4
7、确定压实厚度及碾压遍数.......................................... 4
四、施工中存在的问题及整改措施 .......................................... 4
1、存在问题 ........................................................ 4
2、原因分析 ........................................................ 5
3、整改措施 ........................................................ 5
五、施工总结 ............................................................ 5
涵洞台背回填首件工程施工总结
为了确保我标段内的台背回填工程施工质量符合设计及规范要求,我部选择
LK0+960 盖板涵台背回填作为首件工程,按照经审批的台背回填施工方案组织施
工,使人员熟悉施工工艺流程和各自分工,确定填料的松铺系数和压实厚度,碾
压机械组合和碾压遍数,发现和解决施工中存在的问题,总结经验。
一、工程概况
本涵洞设计为钢筋混凝土盖板涵,中心里程桩号为 LK0+960,盖板涵中心线
与道路设计中心线夹角为 120°,结构形式为 1-2.0m×2.0m(孔数-孔径×净高),
涵洞长度 24.19m。
台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣。
施工时间为 2014 年
9 月 13 日至 2014 年 9 月 15 日。
二、施工准备
1、人员准备
序号
1
2
3
4
5
6
姓名
张祖辉
严敏
谌新
张文升
高学清
陈贵福
职位
项目经理
项目总工程师
项目副经理
试验室主任
安全部长
物资设备部长
备注
全面领导、管理
全面质量、技术管理
现场施工生产管理
负责试验工作
负责安全、环保、文明施工
负责材料保障供应
2、施工机械准备
名称
装载机
型号
ZL50C
单位
台
数量
1
名称
挖掘机
型号
卡特 320
单位
台
数量
1
第 1 页 共 6 页
振动压路机
小型冲击夯
Y20 台
台
2
2
自卸车
发电机
18t
50kVA
台
台
3
1
洒水车
台
1
3、施工技术准备
台背回填填料选用翠微峰一号隧道洞渣,经前期试验检测,此填料可以用于
台背回填,天然含水量为 14.3%,最佳含水量为 11.2%,最大干密度为 2.06g/cm。
台背压实度按 96%控制,每层压实厚度不大于 20cm。
4、管理准备
(1)、准备台背回填管理卡,注明桩号、时间、层数及施工责任人及监理责
任人。
(2)、建立台背回填管理台帐,填写各压实层厚度、宽度、材料、压实度及
各方签认的信息。
(3)、在两侧墙身上分别按左中右标注各层压实后位置。
压实厚度按照第一
层的试验成果确定。
三、施工过程及质量控制
1、测量放样
台背回填区域为:
基坑底部宽度距离台身 2.5m,在基坑顶上距离墙身宽度
为 2.5+2=4.5m,开挖深度至盖板涵基础顶面。
测量人员按以上回填区域要求进
行放样,确定开挖的范围。
2、基坑开挖
据回填范围进行开挖,开挖使用挖掘机配合人工进行,结构物 50cm 范围内
使用人工进行开挖,避免机械对结构物造成破坏。
开挖后对基坑底进行清理、整
平、并用小型冲击夯配合 Y20 震动压路机碾压密实,经过管理工程师、监理组长、
施工单位质检人员三方验槽,结果证明基底填土密实平整,压实度合格,可以进
第 2 页 共 6 页
行台背回填。
3、台阶的开挖
台阶按照高 100cm,宽 100cm,内倾 2~4%设置,即坡度 1:
1。
4、分层填筑
台阶开挖好后,并对坑底处理合格后,采用分层填筑法进行台背回填,每层
填土松铺厚度依经验定为 20cm,压实厚度按照第一层填筑的压实厚度确定。
压
实机械采用小型冲击夯配合 Y20 震动压路机。
振动压路机施工时,要保证压路机
离墙身距离不小于 30cm,以避免损伤墙身。
填筑范围较窄处,采用小型冲击夯
夯实。
填筑过程中,涵洞两侧对称填筑,两侧台后填土高差不大于 50cm。
5、含水量的检测
每层上料后,及时检测填料的含水量,当含水量达到最佳含水量±2%时开始
碾压,否则补水或翻晒后再进行含水量测试,合格后开始碾压。
第 3 页 共 6 页
6、碾压工艺
辗压时,采用 Y20 振动压路机先静压一遍,然后再弱振一遍,再进行强振,
压至压实度达到设计及规范要求止,最后静压收光。
辗压时先慢后快、先轻后重、
由两侧至中间、轮迹重叠 1/3、最大速度不超过 4km/h,辗压时应确保均匀,无
漏压、无死角、无明显轮迹,压路机盲区采用小型冲击夯夯实。
7、确定压实厚度及碾压遍数
碾压三遍后,进行压实度的检测,按每 50m2 检测 1 个点,每层不小于 4 点
的频率进行压实度的检测,压实度不足时继续复压,直至压实度都不小于 96%为
止。
根据现场检测结果,辗压三遍压实度不能满足设计要求。
辗压四遍后,检测
点的压实度基本都能满足设计要求。
碾压第五遍,经现场试验检测,压实度检测
结果均大于 96%,满足相关设计及文件要求。
压路机盲区在小型冲击夯夯实六至
八遍后方能到达设计要求。
压实后进行标高测量,整理测量数据,结论为松铺系数1.216,压实厚度
16.3cm,测量数据整理见附件。
四、施工中存在的问题及整改措施
1、存在问题
(1)回填过程中,机械与墙背有轻微碰撞的现象。
(2)在离盖板涵墙身 0.3m 范围内的个别角隅夯实不到位。
(3)试验检测的速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序耗费时间太长,
导致现场台背回填时间过长。
(4)横坡及平整度控制的不够好。
第 4 页 共 6 页
2、原因分析
(1)由于没有严格执行方案中机械与墙背远离距离,导致压路机与墙体部
分轻微碰撞。
(2)由于该处不能用压路机碾压压实,所以需用冲击夯和平板夯,在部分
角隅部位人工夯击不到位,需加强并多次夯击。
(3)试验检测的速度比较慢,机械手在卸料和摊铺整平工序上操作不熟练。
(4)松铺填料厚度不均匀和局部填料离析现象。
3、整改措施
(1)压路机碾压时离盖板涵墙身以距离不小于 0.3m,对于该 0.3m 范围内
和压路机碾压不到的部位采用冲击夯夯实,不可遗漏。
对于角隅部位增加夯击次
数,以达到要求压实度。
(2)每层摊铺前,均要按摊铺面积打方格,使填料松铺厚度均匀,大粒径
填料均匀分散。
对超粒径的填料要人工清除。
静压一遍后,对局部坑洼人工补平。
(3)增加试验检测人员,加快试验检测速度。
机械手通过实践提高狭窄场
地的操作技能,提高施工速度。
五、施工总结
1.台背回填采用隧道洞渣,压实度按 96%控制,最佳含水量为 11.2%,最大
干密度为 2.06g/cm,松铺厚度控制在 20cm 以内,松铺系数为 1.216,压实厚度
为 16.3cm。
2、压实机械采用小型冲击夯配合 Y20 震动压路机。
回填过程中主要使用压
路机进行碾压,压路机碾压时离墙身距离不小于 30cm,对压路机无法碾压到的
部位,由人工使用小型夯机进行夯实处理。
3、最佳经济压实遍数为光轮静压一遍后振压四遍,然后光轮静压一遍收面,
第 5 页 共 6 页
压路机盲区在小型冲击夯夯实六至八遍后方能到达设计要求。
4.回填时,必须两侧对称回填碾压,两侧台后填土高差不大于 50cm。
通过本次盖板涵台背回填首件施工,验证了我标段所确定的台背回填施工方
案能够满足施工要求,是合理可行的,可以用于后期全标段的涵洞台背回填施工。
通过首件施工,使全体施工人员加深了对台背回填施工工艺的理解,增强了大家
的质量意识。
同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对这些问题我们提
出了改进措施。
在后续施工中我们将发扬首件工程的优点,继续改进或优化施工
工艺,杜绝在首件工程中存在的问题再次发生,优质、安全的完成我标段所有的
台背回填施工。
第 6 页 共 6 页
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- L1 涵洞 回填 工程施工 总结