发电厂电气检检总结.docx
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发电厂电气检检总结
电气专业检修总结
一、概况
(一)停用日数
计划工期:
2012年4月6日至2012年5月7日,进行第4次C级检修,共计32日。
实际工期:
2012年4月6日至2012年5月3日,进行第4次C级检修,共计28日。
(二)人工
计划:
4903工时,实际:
4876工时。
(三)检修费用
计划:
万元,实际:
万元。
(四)运行情况
上次检修结束至本次检修开始运行小时数 小时,备用小时数 小时。
(五)检修项目完成情况
内容
合计
试验项目
标准
项目
非标项目
金属监督项目
增加项目
减少项目
备注
技改
安评专项检查
消缺
防磨防爆
轮检
其他
计划数
152
47
104
2
1
43
1
-
-
实际数
152
47
104
2
1
43
1
(六)质量验收情况
1.检修总体质量统计表:
内容
H点
W点
不符合项通知单
零星三级验收
分段验收
合计
合格
不合格
合计
合格
不合格
合计
计划数
43
43
0
235
235
0
0
75
0
实际数
43
43
0
235
235
0
0
75
0
说明:
H、W点、零星三级验收数量从质量验收卡及作业指导书中汇总得出。
2.不符合情况说明:
无
(七)检修前、后主要运行技术指标
2.电气专业指标:
(1)发电机指标:
序号
指标项目
单位
检修前
检修后
1
转子温度
℃
55
55
2
定子线圈温度
℃
56
56
3
定子铁心温度
℃
53
53
4
励磁滑环小间温度
℃
36
36
5
热氢气温度
℃
25
25
6
冷氢气温度
℃
18
18
7
氢气压力
MPa
8
氢气纯度
%
9
密封油压/压差
MPa
10
氢气湿度
℃
11
补氢量
N/d
7
7
(2)变压器指标:
序号
指标项目
单位
检修前
检修后
1
主变线圈温度
℃
46
46
2
主变上层油温
℃
44
44
3
220kV出线电压/电流
V/A
238000/728
238000/728
4
#1高压厂用变压器油温
℃
45
45
5
#2高压厂用变压器油温
℃
45
45
(八)检修工作评语
本次C检计划项目153项,完成152项。
电气专业电气3班、电气6班、继电保护班均独立完成了检修工作。
在检修工作中电气专业各班组严格执行检修规程及安全规程,未发生违章违纪行为及安全事故。
二、简要文字总结
1、施工组织与安全情况。
本次检修电气专业共有三个班组参加,具体组织如下。
电气3班:
共14人,分为2个专业组,电机组8人,负责人;配电组6人,负责人。
电气5班:
共11人,分为2个专业组,电气试验组6人,负责人由工作经验相对丰富的班员参与工作。
继电保护班:
共8人,分为3个专业组:
继电保护组3人,负责人直流专业3人,负责人;仪表专业2人,负责人
本次检修各班组要求全体人员检修前明确工作内容,做好安全措施、危险点分析及防控措施,检修中杜绝习惯性违章,检修结束后做好工作总结及试验报告。
并因严格遵守公司及部门的各项安全、文明生产规定,其中电气5班得到部门两次嘉奖。
2、检修文件包及工序卡应用情况。
本次检修共计使用55本作业指导书,质量验收卡144项明细如下:
(1)作业指导书完成明细:
序号
项目名称
最高验收等级
备注
1.
#2#3#5#6送风机电机大修
零星三级
电一
2.
调#7#8#9#11#12送风机电机大修
零星三级
电一
3.
#空泵密封水泵电机大修
零星三级
电一
4.
真空泵密封水泵电机大修
零星三级
电一
5.
风机电机大修
零星三级
电一
6.
A风机电机大修
零星三级
电一
7.
循环泵电机小修
零星二级
电一
8.
循环泵电机小修
零星二级
电一
9.
凝结水泵电机小修
零星二级
电一
10.
凝结水泵电机小修
零星二级
电一
11.
#1轴加风机电机大修
零星三级
电一
12.
#2轴加风机电机大修
零星三级
电一
13.
密封油箱抽油烟机电机大修
零星三级
电一
14.
发电机T检
零星三级
15.
#155励磁系统
零星一级
16.
发电机励磁变检修
零星一级
17.
#155#1高压厂变小修
零星二级
18.
#155一次系统小修
零星一级
19.
#155#1主变小修
零星二级
20.
#155#2高压厂变小修
零星二级
21.
#15520KV避雷器检修
零星一级
22.
#15520KV电流、电压互感器检修
零星一级
23.
#1552201开关小修
零星二级
24.
#1552201-2刀闸小修
零星一级
25.
#155220KV电流互感器
零星一级
26.
#155220KV避雷器检修
零星一级
27.
零星二级
28.
厂区6kV配电室E段真空断路器小修
零星二级
29.
厂区6kV配电室F段真空断路器小修
零星二级
30.
666kV配电室A段真空断路器小修
零星二级
31.
666kV配电室B段真空断路器小修
零星二级
32.
零星二级
33.
电容式电压互感器电气试验作业指导书
零星三级
34.
#1主变压器电气试验作业指导书
零星三级
35.
#2高压厂用变压器电气试验作业指导书
零星三级
36.
电流互感器电气试验作业指导书
零星三级
37.
2201断路器电气试验作业指导书
零星三级
38.
干式变压器电气试验作业指导书(启励变、SFC隔离变、主励磁变)
零星三级
39.
#1高压厂用变压器电气试验作业指导书
零星三级
40.
#1发电机电气试验作业指导书
零星三级
41.
真空断路器电气试验作业指导书
零星三级
42.
#2高厂变保护检验作业指导书
零星三级
43.
#155机组厂用电快切装置全部校验作业指导书
零星三级
44.
故障录波器校验作业指导书
零星二级
45.
WDZ-5211线路保护测控装置全部校验作业指导书
零星三级
46.
WDZ-5215短线路综合保护测控装置全部校验作业指导书
零星三级
47.
WDZ-5241变压器差动保护装置全部校验作业指导书
零星三级
48.
WDZ-5242变压器保护测控装置全部校验作业指导书
零星三级
49.
WDZ-5271变压器保护测控装置全部校验作业指导书
零星三级
(2)质量验收卡完成明细:
序号
项目名称
最高验收等级
备注
1.
2201CT清扫预试
零星三级
2.
#1高压给水泵开关清扫检查
零星一级
3.
#2高压给水泵开关清扫检查
零星一级
4.
#1高压给水泵变频器检修
零星一级
5.
#2高压给水泵变频器检修
零星一级
6.
T清扫
零星二级
7.
1清扫
零星二级
8.
#155中性点接地变清扫检查
零星二级
9.
零星三级
10.
开关清扫检查
零星一级
11.
封闭母线及微正压清扫检查
零星一级
12.
#1、#2凝结泵电机试验
零星三级
13.
#2定池排污泵电机预防性试验
零星三级
14.
220kV变电站设备憎水性试验
零星三级
15.
220kV变电站绝缘子预防性试验
零星三级
16.
2201避雷器试验
零星三级
17.
#1、#2轴封加热器风机电机试验
零星三级
18.
SFC谐波过滤器试验
零星三级
19.
密封油抽油烟风机电机预防性试验
零星三级
20.
杂用空压机风机电机预防性试验
零星三级
21.
#1、#2真空密封水泵电机试验
零星三级
22.
66防爆防腐轴流风机电机试验(#2、#3、#5、#6、#7、#8、#9、#11、#12)
零星三级
23.
01开关预防性试验
零星三级
24.
压缩机电机预防性试验
零星三级
25.
#155#2凝结水泵电动机保护装置校验和保护传动
零星三级
继保
26.
#155#2低压厂变1646和416开关二次回路检查和保护传动
零星三级
继保
27.
#155#2低压公用变1644和414开关二次回路检查和保护传动
零星三级
继保
28.
主厂房110V直流一段母线、二段母线分电屏及#3充电机回路检查清扫
零星一级
继保
29.
厂区6kV直流充电机蓄电池回路检查
零星一级
继保
30.
主厂房220V直流#1、#2充电机及母线回路检查清扫
零星一级
继保
31.
#2循环水泵1664开关保护装置二次回路检查和传动
零星三级
继保
32.
#1循环水泵1663开关保护装置二次回路检查和传动
零星三级
继保
33.
#1凝结水泵1611开关保护校验和传动
零星三级
继保
34.
芦东一线RCS931保护部分校验
零星二级
继保
35.
芦东一线RCS921保护部分校验
零星二级
继保
36.
芦东一线2201线路CVT部分校验
零星二级
继保
37.
芦东一线2201安全自动装置部分校验
零星二级
继保
38.
芦东一线2201故障录波器全校验
零星二级
继保
3、检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。
(1)#1主变铁芯对地绝缘为0,联系厂家进行处理,首先对绕组进行冲击,经过冲击后发现绝缘依然为0。
后
(2)主厂房#2工作变压器中性点CT有裂纹,更换新CT
(3)线路CTA相SF6气体取样阀堵塞,无法取样检测。
联系厂家到厂指导检修,将CT内SF6气体排入大气,更换新逆止阀,充入新SF6气体至后停止充气,现可以正常进行取气检测。
(4)#2高厂变手孔门有微量渗漏,紧固螺栓观察2天后,未发现渗漏。
4、设备的重大改进的内容和效果。
(1)关于#155GE保护装置更换改造的异动
近年来,GE保护出现过采样模块(DSP)故障导致保护误动的现象,另外GE保护装置电源模块在多个电厂存在运行不稳定现象。
GE公司针对这种现象,研制了新型号的保护装置,新装置带有DSP模块故障闭锁保护动作的功能,避免了保护装置因DSP模块故障导致保护误动的风险。
现根据集团统一要求申请将55所有GE保护改造更换为新型号的保护装置,以保证机组的安全稳定运行,满足安全生产需要。
完成情况:
开机后新保护装置运行情况良好,异动已完成。
(2)#155主厂房UPS改造异动
2012年1月5日,主厂房UPS输出隔离变压器发生匝间短路故障,导致变压器烧坏。
由于进口设备变压器备件订货周期比较长,暂时将UPS原3台输出隔离变变为1台输出隔离变维持运行。
由于55主厂房UPS所带热工负荷比较重要,单台输出隔离变运行安全系数降低,不利于长期运行,因此申请对现有主厂房UPS进行改造,尽快恢复UPS的正常运行方式,保证设备和机组安全稳定运行的需求。
完成情况:
UPS改造后试运后能够满足现场运行,无异常现象发生,异动已完成。
(3)66固特UPS加装逆止二极管异动
#155天然气66固特UPS于2005年投运,系统为双机冗余运行模式,但2台UPS的直流系统直接并联在一起,中间没有任何开关器件做隔离保护,一旦其中一台UPS因故障需检修或定期清除灰尘保养时,其无法被完全隔离,其内部始终带有220V的直流电压。
同时因2台UPS的直流系统直接并联在一起,使其中一台UPS整流器承担着双倍的负担,而另外一台UPS整流器非但不是空载运行,还要产生环流损耗,给设备的检修带来一定的安全隐患。
因此申请在每台UPS直流输入端加装一个直流开关和一只逆止二极管。
完成情况:
UPS改造后试运后满足两台能够隔离的要求,无异常现象发生,工作已完成。
(4)备用密封油真空泵电机取正式电源
备用密封油真空泵电机电源取自保安MCC段备用开关(01BFJ00E2),电缆为3*,长度约为220米,电缆从55保安MCC段进入机房电缆隧道,电缆沿隧道电缆桥架向西敷设,至凝汽器真空泵密封水泵B处穿出。
将原电缆抽出,从密封油就地控制箱处穿出。
电机控制方式为远方控制。
5、人工和费用分析(包括重大特殊项目人工及费用)。
(1)人工分析
此次检修电气专业共分为高压配电检修、电机检修、试验、照明检修、继电保护检修、直流检修、仪表检修7部分,其中继电保护班人员较少,工作时间为早8:
00到晚20:
00,具体人员配置如下:
序号
工作人员分类
高压配电检修
电机检修
试验
照明
继电保护
直流
仪表
1
技工
6
8
6
6
4
2
2
2
外协技工
3
临时工
4
技术指导/TA(分工种列)
3
5
合计
8
8
6
6
4
2
2
计划发生工时:
高压配电:
6人209工日*8小时=1672工时
电机:
8人120工日*8小时=960工时
电气试验:
6人6人*30天*8小时=1440工时
照明检修:
6人6人*30天*8小时=1440工时
继电保护:
8人236工日*8小时=2128工时
合计:
7640工时
实际发生工时:
高压配电:
5人6人*22天*8小时=1056工时
电机:
8人8人*22天*8小时=1408工时
电气试验6人6人*27天*8小时=1296工时
照明检修5人5人*27天*8小时=1080工时
继电保护班8人8人*26天*11小时=2288工时
合计:
7128工时
在本次检修中,电班实际工时较计划工时分别减少672工时、504工时的原因是机组提前停机、检修工作提前有序进行,检修工作提前完成。
继电保护班实际工时较计划增加160工时的原因是班组人员较少,延长工作时间。
6、检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策。
开关A相机构有微量渗油,准备下次检修时由厂家技术人员到厂指导检修。
(电气班)
7、试验结果的简要分析。
(1)电气班:
序号
设备名称
试验时间
试验
性质
试验项目
试验
结论
1
#1乙变压器
预试
绕组直流电阻、绝缘油击穿电压
合格
2
221开关
预试
导电回路电阻、低电压动作
合格
41
#1主变
预试
绝缘电阻及吸收比、直流电阻、铁芯绝缘、绕组泄露电流、绝缘油击穿电压
合格
42
GC662开关
预试
绝缘电阻、导电回路电阻、耐压、低电压
合格
43
GC644开关
预试
绝缘电阻、导电回路电阻、耐压、低电压
合格
44
220kV变电站悬式绝缘子
预试
绝缘电阻试验
合格
45
#155发电机
试验
气密性试验
合格
46
666kV备自投装置
试验
备自投试验
合格
47
66380V母联备自投装置
试验
备自投试验
合格
48
主厂房、厂区6kV厂用快切装置
试验
快切试验
合格
8、检修情况:
(1)标准项目:
本次检修标准项目完全按照计划执行,全部完成。
(2)非标项目:
序号
项目名称
质量标准
检修情况
1
2201A相CT更换充气阀门
更换后逆止阀正确动作,无气体泄漏,SF6气体湿度检测合格
完成
2
GE保护改造(#1高厂变保护T35、发电机保护G60、励磁变保护T60)
满足国标、行标设计及试验要求:
1、装置外观应良好;2、装置调试合格;3、二次回路接线满足相关国标、行标要求;4、CT回路无开路、PT回路无短路现象;5、CT回路直阻测试合格;6、二次回路绝缘良好;7、定值整定及核对无误;8、装置上电试运正常、无异常报警、差流为零。
完成
3
主厂房UPS改造
改造后UPS运行正常,无异常报警信号,输出电压正常;各项功能正确,切换时间满足要求(小于等于4ms)。
完成
4
固特UPS加装逆止二极管
改造后UPS运行正常,无异常报警信号,输出电压正常
完成
2)安评、专项检查项目:
2011年电气安全检查项目中:
第33项1#高压厂变、0#乙备用变压器为有载调压,无备用分接位置的绕组直阻试验报告;
第34项220kV避雷器无计数器放电测试记录。
第38项220kV变电站悬式绝缘子未开展绝缘测试工作。
以上三项已利用此次机组C检全部完成。
3)消缺项目
无。
4)防磨防爆检查情况:
(汽机、锅炉专业分别按项目编写)
6)其他项目:
无
(3)金属监督项目:
由金属专业编写,随锅炉专业总结一同提交。
内容按照策划书中的内容编写
9、其他。
(1)下次检修应重点检查的项目
结合#1主变运行情况,对#1主变的铁芯接地绝缘,高低压绕组直阻等参数需加强检查与分析。
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- 关 键 词:
- 发电厂 电气 总结