高产磨技术在Φ24.docx
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高产磨技术在Φ24
高产磨技术在Φ2.4m×13m水泥磨上的应用
司家年 安徽省宁国水泥厂(242313)
我分厂现有Φ3.1m/2.5m×78m湿法回转窑三台,Φ2.2m×13m及Φ2.4m×13m水泥磨各一台,年产普通525水泥24万t。
由于熟料粉磨采用开流磨,水泥过粉磨现象严重,造成主机电耗高;同时细度在指标上限波动,造成质量控制难度大。
为降低粉磨电耗和严格质量控制,在对国内有关厂家进行调研的基础上,选择了由合肥水泥工业设计研究院研制的高产磨技术对Φ2.4m×13m(下称2号磨)三仓开流磨进行改造。
现将改造情况介绍如下,供同类厂家参考。
粉磨流程示意图
1.磨头仓;2.转盘;3.磨机;4.螺旋输送机;5.斗式提升机;6.螺旋输送机;7.回转筛;8.搅灰器;9.双仓泵;10.风罩;11.电除尘器;12.风机;13.电子秤;14.窑灰库
1 2号磨工艺流程及改造前的工艺条件
粉磨流程如图所示。
磨头仓1的熟料、煤渣(混合材)、石膏经转盘2进入磨内,经过约27min后水泥出磨并进入螺旋输送机4。
同时窑灰经电子秤13及送灰螺旋输送机进入螺旋输送机4;出磨气体经除尘器11除尘后由风机12排出,收下的细粉也入螺旋输送机4。
进入螺旋输送机4的水泥与窑灰混合后,与1号磨出磨水泥共同进入斗式提升机5。
经提升后,由位于+7.00m平面上的螺旋输送机6送至回转筛7。
筛析后的水泥由搅拌器8松动,进入双仓泵9,送往水泥库。
1.1 物料性质
熟料:
粒度:
<25mm占80%以上;
温度:
30~110℃;
相对易磨性系数:
0.91。
煤渣:
粒度:
<25mm占95%以上;
水分:
8%~12%。
石膏:
粒度:
<25mm占75%以上;
天然二水石膏:
SO3>35%。
物料配比:
熟料∶混合材∶石膏=86∶9∶5。
1.2 主机参数
(1)磨机Φ2.4m×13m三仓开流。
筒体淋水冷却;
电机YR118/44-8,800kW,740r/min;
减速器1100×2(Ⅰ),i=38.589;
磨机工作转速ng=19.40r/min。
(2)改造前磨内主要工艺参数见表1。
表1 改造前磨内工艺参数
仓别
有效仓长(mm)
装载量(t)
填充率(%)
平均球径(mm)
Ⅰ
Ⅲ
Ⅲ
3750
3430
5480
19
17
22
27.10
26.51
19.72
84.73
47.65
25
(3)三仓衬板及隔仓板布置情况:
Ⅰ仓:
前部(进端)为阶梯衬板;后部为大波纹衬板。
Ⅱ仓:
阶梯衬板。
Ⅲ仓:
白口铸铁、无螺栓小波纹衬板。
第一道隔仓板:
放射形,有效通风面积占11.5%。
第二道隔仓板:
放射形,有效通风面积占10.2%。
第三道隔仓板:
放射形,有效通风面积为8.4%。
进料方式:
不带强制进料螺旋叶片。
1.3 通风情况
采用SZD1600×3组合式电除尘器收尘。
风机全压2177.1~3667.7Pa;风量10600~19350m3/h;实测风量8000m3/h。
2 开、闭路管磨的缺点和高产磨的技术特点
物料粉磨电耗占水泥生产中总电耗的60%~70%。
传统粉磨理论认为:
在粉磨过程中,转化为有效粉碎功的能量只有磨机消耗总能量的2%~20%。
普通三仓开流管磨的Ⅰ仓排料粒度约有30%达80μm以下;Ⅱ仓排料中约有54%物料粒度达80μm以下。
根据GB175-92规定,出磨产品细度必须达10%以下,于是54%的合格品在出Ⅱ仓后滞留在Ⅲ仓内而不能及时排出。
一方面粗颗粒(占46%)物料因与细料(占54%)混合一起,在小尺寸研磨介质作用下,将粗颗粒磨细的效果甚微。
另一方面已合格(占54%)的物料在小尺寸研磨介质的研磨作用下而过细,造成过粉磨。
由于上述原因致使:
(1)出磨产品粒径分布范围广,粗细极不均匀。
改造前我厂出磨水泥的颗粒分析结果为:
10μm以下占30%;10~30μm占16%;30~60μm占29%;60~80μm占20%;80μm以上占5%。
水泥水化硬化理论认为:
3~30μm颗粒是水泥的主要活性物质;60~90μm颗粒水化缓慢,不利于早强;90μm颗粒只起微集料作用。
因此这种颗粒组成对加快水泥水化硬化,充分发挥水泥强度并非有利。
(2)合格物料在磨内停留时间过长,即磨内物料综合流速过慢,造成磨机台时产量低,主机电耗高。
(3)三仓开流磨一般采用单层隔仓板,单位时间内出磨物料量受磨内料位影响大。
料位高时(喂料量大),物料在磨内停留时间过短(尚未磨到要求细度即排出)。
这虽能在短时间内使磨机台时产量稍有增加,但会使出磨产品细度过粗,时间稍长会饱磨。
相反,当喂料量较小时,磨内料位低,造成磨内物料流速慢,这虽能使产品细度降低,但磨机台时产量会大幅度下降,时间稍长会“空磨”。
闭路管磨系统虽能通过选粉机调节产品粒度的范围,避免开流管磨经常发生那种过细粒度的粉磨工作,消除过粉磨现象,便于细度控制,但由于较开流系统相比新增了风机、选粉机及斗式提升机等辅机设备,使工序电耗增加量相当于磨机所需能量的10%~20%,因此节电困难。
同时还增加了维修工作量。
综上分析,普通开流管磨具有工艺简单,设备少及投资省等优点,但产品质量不均齐,工序质量控制能力差,台时产量低,电耗高;闭路管磨系统的产品细度控制方便,但设备多,投资大,节电也甚微。
因此在改造开流管磨时,应既要考虑优质高产,又要兼顾节能降耗。
开流高产磨技术是在新型高细磨技术的基础上再深层次研究的结果。
它不仅解决了普通开流管磨产品粒度粗细不均匀的矛盾,而且通过磨内分室、合理分离粗细物料,并针对不同仓位上粒径采用不同研磨体级配,达到消除磨内过粉磨现象;同时在不增加其它设备的条件下,将磨内合格物料及时排出,从而大幅度提高磨机台时产量,降低电耗。
3 Φ2.4m×13m高产磨改造的方案
(1)将现有三仓重新分室,形成四仓;
(2)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ道隔仓板采用由45号钢经热处理后的双层隔仓板(内有扬料板),Ⅱ道采用带分离器的双层隔仓板;
(3)设计Ⅰ仓和Ⅱ仓为球仓,Ⅲ仓和Ⅳ仓为段仓;
(4)重新设计各仓的研磨体级配,保证各仓之间能力平衡;
(5)磨机进口增设强制进料螺旋叶片;
(6)为改善喂料控制水平,增设MFK-Ⅱ磨音仪一台;同时新增皮带秤三套,以便于计量和产量标定。
2号磨改造的主要技术参数见表2、3。
表2 改造后磨内工艺参数
仓别
有效仓长(mm)
有效容积(m3)
装载量(t)
填充率(%)
平均球径(mm)
Ⅰ
2880
11.97
16.0
29.70
85.00
Ⅱ
1970
8.19
8.0
21.70
51.25
Ⅲ
3540
14.71
16.0
22.19
25.00
Ⅳ
3750
15.58
19.0
24.39
15.89
表3 改造后研磨体级配
介质尺寸(mm)
各级配量(t)
备注
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Φ100
3.0
正常后追加1t
Φ90
5.0
正常后追加1t
Φ80
5.0
Φ70
3.0
Φ60
3.0
Φ50
3.0
Φ40
2.0
Φ25×30
16.0
本厂段
Φ20
3.0
微段
Φ18
4.0
微段
Φ16
5.0
微段
Φ14
4.0
微段
Φ12
2.0
微段
Φ10
1.0
微段
注:
表中微段长度为15~20mm之间不规则。
4 安装调试情况
工程于1993年11月1日正试开工,11月7日完成,8日投料试车。
为便于调试,在装球时将后三仓研磨体一次装足,Ⅰ仓初装12t。
启动时喂料量由少逐步增加;同时注意观察磨音和MFK-Ⅱ分贝值。
开磨约18min时Ⅱ仓开始沉闷;3min后Ⅰ、Ⅲ仓饱磨。
于是开始减料。
运转70min后水泥开始从磨尾排出(与磨温低和新加球段内混有泥土和其它杂物有关),细度只有3%~5%。
经过5个班操作的观察、分析,判断Ⅰ仓破碎能力不足。
于是经磨头补加Φ100mm球1t。
运行2个班后,效果仍不明显。
随后陆续加入Φ90mm球2t。
至此,在喂料总量达6.7kg/s(皮带秤)情况下,Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ仓磨清晰,Ⅱ仓稍弱,但Ⅰ仓前二圈衬板处磨音微弱。
出磨水泥细度在7%~9%之间波动,质量稳定。
从四仓能力来看基本平衡。
此时磨音值稳定在110~114dB之间。
在调试阶段,由于当时皮带秤运行不稳定,为初步掌握磨机实际产质量情况,于1993年11月12日在皮带秤下料口处进行抽磅标定。
有关数据见表4、5。
表4 对混合材、石膏的测试情况
名称
抽磅时间(s)
重量(kg)
台时产量(t/h)
混合材
31.26
10.9
1.2
石膏
36.44
13.7
1.3
注:
1.表中数据为8次平均值(下表同);2.混合材抽磅量中未扣除11%水分。
表5 对熟料的测试情况
名称
时间(s)
重量(kg)
细度(%)
比表面积(cm2/g)
秤转速(r/min)
磨音(dB)
台时产量(t/h)
熟料
9.05
54.8
7.9
3603
585
111.6
22.17
调试期间,在总装载量与改造前相同的条件下,由于磨内球少段多,主机电流由改造前的71~72A下降到56~58A。
经过约6个月试运行,产质量基本稳定。
6月2日对三台皮带秤分别进行挂码和实物标定(误差均在1%以内)。
6月10日至12日再次组织产质量标定。
标定表明,水泥细度达8%时,磨机时产可达23~24t/h。
有关数据见表6。
表6 1994年6月10~12日产质量标定数据
日期
运行时间(h:
min)
产量(t)
分料小时产量(t/h)
台时产量(t/h)
细度(%)
熟料
石膏
混合材
10
8:
00
189.9
20.88
1.33
1.53
23.74
6.4
11
7:
30
183.6
21.75
0.96
1.77
24.48
7.2
12
8:
00
195.2
21.31
1.39
1.69
24.39
6.0
5 经济效益
1号磨和2号磨出磨水泥物检指标对比见表7。
由表7可知,在粉磨同期熟料条件下,采用高产磨粉磨的水泥与同期1号磨的水泥在强度上无明显差异。
2号磨改造后主要技术经济指标见表8。
表7 1994年11月同期1号磨与2号磨出磨水泥物检指标对比
磨别
细度
比表面积
抗折强度(MPa)
抗压强度(MPa)
(%)
(cm2/g)
3d
28d
3d
28d
1号
7.1
3463
5.7
8.0
30.4
60.5
2号
7.4
3512
5.6
8.1
30.4
61.6
注:
表中数据均为多次测量平均值。
表8 Φ2.4m×13m高产磨改造前后主要指标完成情况
年月
运转时间(h:
min)
水泥产量(t)
平均台时产量(t/h)
细度合格率(%)
细度(0.08筛筛余%)
比表面积(cm2/g)
主机电耗(kWh/t)
备注
1993.5~10
3545:
15
67080
18.92
61
7.7
-
42.42
改造前
1993.11~12
1029:
00
21411
20.80
60
7.2
3497
39.32
调试阶段
1994.1~3
1682:
50
34361
20.31
65.7
6.1
3400
38.24
调试阶段
1994.4
516:
00
12205
23.65
96.1
5.9
3319
34.69
正常运行
1994.5
573:
50
13463
23.46
97.4
6.2
3314
34.17
正常运行
1994.6
556:
27
12789
22.98
93.3
6.2
3289
32.28
正常运行
1994.7
508:
27
11449
22.52
94.0
6.6
3228
35.50
正常运行
1994.8
506:
30
11416
22.54
97.2
5.8
3235
38.03
正常运行
1994.9
578:
20
13115
22.68
90.6
6.3
3223
37.50
正常运行
从1993年11月投产至1994年9月,2号磨共节电748701.75kWh,以0.28元/kWh计,节约电费20.96万元。
该项目总投资为60.90万元。
其中:
材料费部件:
15.0万元微段:
15.4万元磨音仪:
0.7万元
设备(电子秤、电控柜)费6.8万元
安装费:
3.0万元
技术转让费:
20万元
由于部件(主要是隔仓板)、微段为生产必用材料,因此实际总投资只有30.5万元。
在正常运行条件下,磨机年运转率以75%,时产为22.97t/h,则一年可生产水泥约15万t。
水泥节电以7.11kWh/t计,则一年可节约电费29.86万元,故一年内可基本收回投资。
6 结束语
我国采用开流管磨生产水泥的厂家很多,其电耗高,产品质量控制难度大。
采用高产磨技术改造不仅工艺简单,投资少,而且管理方便,经过近11个月的运行,笔者认为在采用该技术进行改造和运行管理中要注意以下几个问题:
(1)适宜硬度的隔仓板是保证高产磨稳定高水准运行的关键。
由于该隔仓板是在45号钢板上用等离子切割机切成,然后入炉回火、淬火。
因热处理难度大,造成板表面硬度很难均齐并达到预期硬度值。
若硬度过高,则板脆易碎。
若硬度过低,Ⅰ、Ⅱ仓板上篦缝在冲击负荷和高温作用下因溜边、变形而缩缝,造成排料不畅,喂料量稍高就会出现闷磨。
从我厂使用情况看,HRC为55~65时较为适宜。
(2)喂料量要均匀稳定,防止大起大落。
(3)看磨工要勤听磨音,并与磨音仪(Ⅰ仓处)数值比较,确定每班最适宜控制值。
(4)磨机时产受混合材水分、物料温度影响大。
一般粉磨热料比冷料产量高;混合材水分高,磨机产量大幅下降(我厂没有混合材烘干系统)。
(5)每班要清扫皮带秤一次(包括滑差电机吹灰),半个月要打开电机罩壳清灰一次,防止电机“飞车”。
(6)熟料皮带寿命短。
由于熟料硬度大,我厂入磨头仓熟料温度高,且物料中混有少量杂物,造成皮带损坏严重。
寿命最短的为4h。
因此入磨熟料温度高的厂家不宜采用皮带秤喂料。
(7)我厂Φ2.4m×13m磨机的实际工作转速要求达到ng=20.77r/min。
但目前只有19.40r/min,比要求转速低1.37r/min。
因此对提高磨机时产有一定的影响。
参考文献
1 沃尔特·H·杜达.华新水泥厂编译组译,国际水泥工艺资料集.北京:
中国建筑工业出版社,1981.
2 蒋玉灿等.新型高细磨技术.合肥水泥设计研究院院刊,1986,(7).
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