华能火电厂机组C级检修总结报告.docx
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华能火电厂机组C级检修总结报告
华能XX电厂电厂
#X机组第一次C修总结
(范本)
编制:
审核:
批准:
年月
一、设备概况及检修前存在的主要问题:
华能XX电厂电厂#1机组汽轮机为东方汽轮机厂生产的NZK600-16.67/538/538型单轴三缸,四排汽、直接空冷、凝汽式汽轮发电机组。
锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-2070/17.5-YM9型锅炉。
发电机是东方电机股份有限公司生产的QFSN-600-22D型。
机组于XXXX年12月12日投产,到本次C修前已运行年。
上次大修结束时间
XXXX年12月12日
本次C修开始时间
XXXX年10月22日
其间主设备运行小时数
4870.5
其间主设备备用小时数
828
其间中修次数
0
其间小修次数
0
其间主设备非计划停运
0次
0小时
非停系数0
其间日历小时
6312
其间可用小时
5699.2
其间累计运行小时数
4870.58
其间可用系数
100
其间最长连续可用天数
106天(08年/4月/5日——08年/7月/15日)
检修前存在的主要问题有:
汽机专业:
锅炉专业:
电气专业:
热控专业:
脱硫专业
1.增压风机出口烟道导流板处烟道泄漏
2.吸收塔至GGH烟道泄漏
3.GGH烟道膨胀节泄漏
4.#2GGH主、副电机频繁跳闸
二、上次大修时间,上次大修后到本次检修前机组的检修情况及重大问题处理情况:
上次大修时间为:
大修后共经过0次小修,0次中修,如下表:
检修时间
检修级别
检修工期
检修序号
机组检修及重大问题处理情况如下:
汽机专业:
锅炉专业:
电气专业:
热控专业:
三、本次A修计划时间、实际完成时间
计划检修时间
XXXX年10月22日――XXXX年11月15日
实际检修时间
XXXX年10月22日――XXXX年11月15日
四、本体检修主要项目,检修目标及完成情况
本次主要检修项目:
1.GGH烟道膨胀节消漏,对损坏的防腐进行了修复,更换了膨胀节,启动后检查漏点消除;
2.挡板严密性检查,部分挡板关闭不严,经调整,进口、出口、旁路挡板可以关闭到位;
3.烟道导流板加固,按照施工三措对导流板加固并将损坏的防腐进行了修复。
Ø检修项目及完成情况:
本次C修标准项目13项,全部完成;技改项目1项,全部完成;非标项目1项,全部完成。
项目完成率100%。
五、特殊项目执行情况:
特殊项目序号
计划执行
实际执行
备注
1
#2GGH与吸收塔之间的疏水管道改造
完成
2
#2增压风机冷却水系统改造
完成
六、检修准备工作情况:
本次检修准备时间较充足,在停机前检修文件包、检修三措等技术文件均按照制度走完审批流程,并在现场使用;备件材料方面,部分检修过程中发现的缺陷处理补报了一部分备件,备件准备的充足性方面需进一步进行改善。
七、检修中发现的重大问题及采取的处理措施
汽机专业:
锅炉专业:
热控专业:
电气专业:
脱硫专业:
1.增压风机出口烟道导流板开裂,对开裂处进行补焊并进行了加固
2.防腐方面:
吸收塔至GGH烟道防腐有三处损坏,导致烟道钢板腐蚀穿透,对漏点进行了修补并重新进行防腐;吸收塔底部侧壁有部分防腐出现锈点,进行了修补;GGH处烟道、增压风机出口烟道、脱硫出口烟道防腐也出现少量损坏,进行了修补
3.氧化风管道支架在靠近氧化风喷嘴处损坏较严重,对支架了更换并重新进行防腐
4.GGH烟道膨胀节、增压风机出口膨胀节损坏,进行了更换
5.GGH换热元件表面积灰较轻,进行了人工冲洗(冲洗前可以透光),冲洗后表面有一薄层积垢无法冲洗干净。
八、检修前后额定工况下试验数据比较:
1、锅炉A/B级检修前后主要运行技术指标:
序号
指标项目
单位
检修前
检修后
1
蒸发量
t/h
1653.02
2
过热蒸汽压力
MPa(表压)
17.16
3
过热蒸汽温度
℃
541
4
再热蒸汽压力
MPa(表压)
3.677
5
再热蒸汽温度
℃
541
6
省煤器进口给水温度
℃
189.5
7
排烟温度
℃
111
8
过剩空气系数(炉膛出口)
%
3
9
飞灰可燃物
%
10
灰渣可燃物
%
11
锅炉效率
%
89.49
12
空预器出口一次风温
℃
279
13
空预器出口二次风温
℃
293
14
空预器漏风率
%
15
空气预热器烟气阻力
Pa
16
发电标准煤耗率
g/kWh
2、汽轮机A/B级检修前后主要运行技术指标
序号
指标项目
单位
检修前
检修后
1
出力
MW
637.12
2
主机各轴承(或轴)振动值
um
⊥
—
⊥
—
1号轴振
um
2号轴振
um
3号轴振
um
4号轴振
um
5号轴振
um
6号轴振
um
7号轴振
um
3
热耗值(kcal/kW·h)
600MW时
高压缸内效率%
600MW时
中压缸内效率%
600MW时
4
低压缸内效率%
320MW时
凝汽器特性
(1)凝结水流量
t/h
(2)循环水入口温度
℃
(3)排汽压力
kPa
5
(4)端差
℃
6
真空严密性
Pa/min
调速系统特性
(1)速度变动率
%
(2)迟缓率
%
3、发电机检修前后试验
1)发电机检修前后的电气试验项目按照预防性试验规程执行
序号
试验名称
试验工具
相别
备注
A
B
C
1
检修前绝缘电阻
2
修前交流耐压试验
3
检修后绝缘电阻
4
修后交流耐压试验
5
定子直流试验
10
20
30
40
50
50min
6
定子线圈直流电阻
AO1
BO1
CO1
AO2
BO2
CO2
阻值mΩ
7
转子绝缘电阻
8
转子直流电阻
2)检修前后其它试验数据比较:
项目
修前
修后
漏氢率
定子线圈进、出口水温差(最大值)
定子线棒层间最高温度
厂用电率
3)不能按预试规程进行试验的项目,其原因说明
4、RB试验情况
试验项目
试验单位
RB前后负荷
附加措施或人工干预情况
试验结果说明(含主要参数波动情况)
引风机RB
送风机RB
一次风机RB
给水泵RB
空预器RB
5.机组控制系统检修前后“三率”情况
内容
检修前
检修后
设计
投入
计划
实际
投入数量(套、块)
投入数量(套、块)
投入数量(套、块)
投入数量(套、块)
自动投入率
保护投入率
备注:
6、检修后调试、启动和运行情况
转机部分除因电气原因外,所有设备一次试运合格,一次试运合格率100%,设备参数由于修前值。
试运中暴露的问题及防止问题扩大的措施:
部分电机因绝缘低,导致设备不能及时恢复备用。
在以后检修中在转机具备试运条件的情况下应尽早由检修人员提试运申请单,尽早进行试运工作,以便尽早发现问题,有充裕的时间进行处理。
九、费用完成情况分析
1、C修费用执行情况表:
机务备件费用合计367162元,人工费用包含在日常维护合同中,未单独产生费用。
专业
项目类别
项目数
工日
人工费用(万元)
材料(备件)费
(万元)
合计费用(人工+材料)(万元)
外包
自干
外包
自干
外包
自干
自干比
汽机专业
标准项目
特殊项目
增加项目
锅炉专业
标准项目
特殊项目
增加项目
电气专业
标准项目
特殊项目
增加项目
热工专业
标准项目
特殊项目
增加项目
燃料专业
标准项目
特殊项目
增加项目
金属监督
特殊项目
除灰专业
标准项目
特殊项目
脱硫专业
标准项目
12
0
0(包含在日常维护合同中)
0
36.7162
特殊项目
2
0
0(包含在日常维护合同中)
0
0
总计
标准项目
特殊项目
增加项目
公司下达计划检修费用(万元)
实际总费用(不含本厂人工)
实际发生与计划费用比(%)
注:
除灰专业可以统计在锅炉专业中(因各厂情况而异)。
2、C修中安排的公司已批复及电厂自定更改项目执行情况表:
费用(万元)
项目名称
批准
费用
实际完成费用
施工单位
完成情况简述
公司批复重大更改项目
合计
3、费用完成情况分析及超计划情况说明:
3.1工程费增加原因
3.2材料费用增减原因:
十、本次检修效果评价:
1、施工单位及施工质量情况:
序号
项目名称
外包单位
评价
1
2
3
……
2、机组整体性能改善情况:
锅炉C修前后效果
1)、总体评价
2)、空预器漏风率
负荷(MW)
甲侧空预器漏风率(%)
乙侧空预器漏风率(%)
C修前
C修后
C修前
C修后
试验结果表明:
汽机C修前后效果如下表:
高压缸内效率
中压缸内效率
低压缸内效率
轴封加热器的漏汽量
供电煤耗
发电煤耗率
汽机效率试验小结与分析:
3、资金使用情况评价:
十一、修后尚存在的问题及准备采取的对策:
十二、检修外包项目合同明细
序号
合同乙方
合同项目
合同编号
合同金额(万元)
1
2
3
…..
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