3号机组雷击跳闸事故演习修改版.docx
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3号机组雷击跳闸事故演习修改版
黔西电厂3号机雷击跳闸事故演习
一、演习的必要性:
黔西电厂处于雷暴活动频繁地区,雷雨季节雷电活动频繁,存在机组或线路因雷击跳闸的极大可能,同时黔西电厂启动备用电源可靠性差,存在机组跳闸而备用电源同时消失的可能,为避免在发生上述恶劣工况时,因处理不当造成锅炉汽包严重缺水、汽轮机轴瓦损坏、汽轮机大轴弯曲、空预器停转抱死、认为误操作造成设备损坏或人身伤害等重特大事故,必须针对性加强现场运行人员判断、处理事故的能力,将事故损失降至最低,特安排此次事故演习。
二、组织措施:
本次演习以大值为单位进行,值长是本次演习的指挥者,成立指挥组,参演人员包括部门主任(副主任),机、炉、电专业专工,大值所有值班员。
为真实模拟事故处理情况,大值抽选机、炉、电主、巡操各一人,其他人员做机动备用观摩演习,具体分工情况如下:
主任:
观摩本次演习,对改进演习方案提出要求;
值长:
演习总指挥,负责组织本次演习各项工作;
单元长:
负责编写演习方案、配合值长工作;
专工:
对演习方案进行技术指导,根据演习情况进行点评和评分;
主操:
对本次事故本专业设备操作处理;
巡操:
对本次事故本专业外围情况检查汇报。
三、运行方式:
4号机组停运检修(5041、5042开关在检修状态);1、2、3号机组正常运行,单机负荷190MW,110kV系统运行正常(事故触发后110kV母线同时失压),02号起备变带4号机组厂用电运行;大黔Ⅱ回线路雷击跳闸重合闸未成功,5021、5022开关在跳闸位置。
室外雷电暴雨。
四、事故时主要现象:
2号集控室灯光暗,室外有主汽门关闭的巨响,3号炉OP51操作员站电脑重启,电气盘上NCS电脑重启,3号机操作员站OP54从操作员级别退出到监视员级别,DCS上发变组第一套/第二套主保护、第一套/第二套后备保护动作,3号发电机跳闸,首出"主变差动"。
汽机、锅炉联跳正常,汽机跳闸首出"发变组故障"锅炉首出"发变组故障"。
厂用电未自动切换,柴油发电机联锁启动正常。
机侧所有直流油泵联锁启动正常。
演习内容
序号
(共100分)
评分
得分
1
组织与指挥情况:
10
2
组织得力、指挥得当、操作熟练。
2
3
主次分明,重要危险电预控到位。
3
4
主线清晰、语言简洁,叙述清楚、完整。
3
5
参演人员配合默契,严肃认真。
2
6
事故现象
20
7
锅炉主操:
锅炉熄火,首出“发变组故障”,锅炉画面运行辅机全部跳闸,跳闸设备黄闪。
各减温水门自动关闭,锅炉主再热汽温瞬时超温后稳定下降。
空预器跳闸,排烟温度大幅度上升后稳定下降。
汽包水位下降。
5
8
锅炉巡操:
室外发现机组突然声音变小,所有风机、磨机跳闸,照明中断后恢复正常。
2
9
汽机主操:
各主汽门、调门、各段抽汽逆止门关闭,机侧跳闸,首出“发变组故障”,汽轮机转速下降,主机直流润滑油泵联锁启动正常汽机画面所有运行辅机跳闸,各段危急疏水门自动联锁开启。
6
10
汽机巡操:
机组声音异常变小,机组转速惰走,汽机零米各危急疏水管道振动和声音较大,汽机所有运行辅机跳闸,相关直流油泵全部联锁启动正常。
2
11
电气专业:
DCS上5031、5032开关跳闸,灭磁开关跳闸,DCS上发变组第一套/第二套主保护、第一套/第二套后备保护动作,厂用电未发生切换,柴油发电机联锁启动正常,6kV3A、6kV3B工作段失压,110KV母线失压,3号柴油发电机联锁启动正常,3号机组保安段电压正常。
5
12
处理步骤
70
13
值长:
10
14
令:
①电气专业检查厂用电切换情况,检查3号机柴油发电机启动正常,确保3号机组保安段带电正常后,拉开01、02号启备变高压侧开关,检查机组跳闸原因,密切注意110kV母线电压恢复情况,及时汇报;②锅炉按紧急停炉处理,闷炉保压,复置各跳闸辅机,检查燃油系统、减温水系统可靠隔断,关闭过热蒸汽关断门,严密检查空预器运行情况;③汽机按紧急停机处理,检查各直流油泵是否启动正常,保证机组安全停运;④令单元长做好现场指挥工作,及时关注电气人员检查机组跳闸原因及110kV母线电压恢复情况,及时向值长汇报情况,以便决定是否重新启动跳闸机组;⑤及时联系地调,请求及时恢复本厂备用电源;⑥汇报中调,3号机组跳闸,甩负荷190MW,同时本厂备用电源消失,调整机组暂时不能启动,本地打雷闪电下暴雨,目前正事故处理中,具体原因正在检查;⑥及时跟踪事故处理进度,做出及时合理的事故处理安排;⑦交待正常运行机组值班员检查机组运行监视,做好机组调整事故预想。
10
15
单元长:
10
16
确认3号机组跳闸,立即启动事故音响报警,检查厂用电未切换,因电气发变组故障,令锅炉主操手动MFT,汽机手动打闸一次。
令汽机主操检查主机直流油泵是否联锁启动正常,检查主机润滑油压在0.12MPa以上,检查主机转速下降。
通知机、炉主操,厂用电消失,复置各跳闸辅机,检查空预器情况。
厂用电恢复后,试启动A、B空预器运行,启动各磨煤机低压润滑油泵对磨煤机大瓦进行冷却,关闭锅炉系统各风门挡板,锅炉闷炉保压。
关闭各汽水取样装置取样手动门,对过热蒸汽关断门送电后将其关闭后停电。
汽机转速到零,安排人员配合汽机巡操断轴封汽,投运主机盘车,令汽机主操加强缸温检查,记录相关参数,抄缸温表。
发现参数异常要及时分析原因汇报。
提醒汽机主操,凝汽器不允许进水,提醒锅炉主操,厂用电恢复后禁止向汽包上水。
10
17
锅炉主操:
10
18
1、汇报单元长,3号炉锅炉MFT动作,跳闸首出“发变组故障”锅炉检查MFT动作后联锁正常,联锁不正常的人为干预。
室内操不动的安排巡操在室外操作。
2
19
2、汇报单元长,锅炉MFT动作后联锁正常,炉侧所有辅机均已跳闸,电泵抢启不成功,锅炉已缺水。
告知锅炉巡操,3号炉暂时不能恢复,需要闷炉保压,检查拱上和室外系统无异常回话。
2
20
3、锅炉操作闷炉保压,检查炉侧所有烟气挡板全部关闭到位,锅炉连续排污已收关到零,检查定期排污关闭状态。
2
21
4、令锅炉巡操将拱上油枪各油角阀、3号炉拱上燃油系统进油总门关闭,将各种汽水取样关闭到位。
1
22
5、请示单元长,锅炉闷炉保压操作结束,过热蒸汽关断门已关闭停电。
锅炉操作结束。
1
23
6、空预器运行情况正常,全面检查系统未见异常
0.5
24
7、恢复各磨机油站、风机油站油泵运行,对磨机大瓦和各轴承通油降温。
投入相关油泵联锁正常。
1
25
8、全面巡检各画面,汇报单元长,锅炉专业专工,锅炉已安全停运。
0.5
26
锅炉巡操:
5
27
1、汇报主操,就地检查各减温水门全部关闭到位,管道无水流声音
1
28
2、汇报主操,拱上各油枪手动门已全部关闭,3号炉燃油系统进油总门已关闭,拱上未发现其他异常。
1.
29
3、汇报主操,3号炉各汽水取样已经关闭,检查室外无明显的异常、无明显的汽水损失(详细叙述关闭的取样有哪些)。
2
30
4、3号炉全面检查未见明显异常。
1
31
汽机主操:
14
32
1、汇报单元长,3号机ETS动作,跳闸首出“发变组故障”汽机检查ETS动作后联锁正常,汽机转速堕走,未见转速飞升,检查3号机交流润滑油泵联锁启动正常,ETS动作后不正常的人为干预。
室内操不动的安排巡操在室外操作。
2
33
2、解除3号机电泵联锁,检查辅助油泵黄闪,电泵润滑油压为零,电泵不具备启动条件,汇报单元长,电泵暂不能启动,将电泵暂时设置禁操防止误启动。
2
34
3、检查A、B小机直流润滑油泵,空、氢侧直流密封油泵联锁启动运行正常。
小机和给泵各轴承温度无明显上升趋势,发电机氢气压力无快速下降趋势。
做好直流油泵跳闸,发电机氢气外泄引起氢爆炸的事故预想。
2
35
4、检查机侧辅机全部跳闸,均为黄闪状态,复置各跳闸辅机开关,循环水泵设禁操,防止误启动,使循环水系统相对冷的循环水和此时相对高的凝结水温度对凝汽器造成较大热应力损伤凝汽器钢管及胀口,保护凝汽器。
1
36
5、检查2号空压机房全部空压机及对应的压缩空气净化装置全部跳闸,汇报单元长,立即电话通知1号机汽机主操,2号集控室仪用空压机全部跳闸,注意仪用压缩空气的压力。
要求曾启备用空压机参与运行。
必要时将2号机、3号机的仪用压缩空气联络门关闭。
1
37
6、因循环水中断、真空泵跳闸、凝汽器排气口温度较快上升,将汽机除汽机本体疏水之外各类疏水气动门关闭,控制凝汽器温度上升。
1
38
7、将各段抽汽逆止门前后疏水气动门关闭,将各高压加热器、低压加热器的危及疏水气动门手动关闭。
1
39
8、开启3号机凝汽器真空破坏门,3号机按破坏真空停机处理。
1
40
9、视真空下降情况启动一台顶轴油泵运行,投入顶轴油泵联锁,启顶轴油泵原则上转速不低于600r/min,确保真空与转速同时到零,记录堕走时间,和正常惰走时间比对,掌握破坏真空停机和不破坏真空停机的差异。
1
41
10、汇报单元长,厂用电已恢复,将A、B小机直流润滑油泵,空、氢侧直流密封油泵切为A、B小机直的交流油泵,空、氢侧交流密封油泵运行。
1
42
11、汽机转速到零,断主机和小机轴封汽,投入盘车,记录盘车电流,和上次盘车电流比对,存在较大偏差的要及时分析原因,汇报单元长和汽机专业专工。
1
43
12、因所有汽机侧大部分辅机跳闸,给泵及前置泵机封失去密封及冷却水,将各前置泵入口电动门手动关闭,防止大量热水从密封间隙大量漏出。
厂用电恢复后,试恢复闭式水系统,开式水系统运行,凝结水系统打再循环,靠自然散热缓慢降低凝汽器汽侧水温。
1
44
汽机巡操:
6
45
1、巡检中发现机组声音异常,及时回集控室待令,确认机组已跳闸。
1
46
2、到汽机房详细检查各系统情况,重点检查抗燃油系统管道是否有冲漏情况。
润滑油系统有无泄漏情况。
1
47
3、检查因厂用电丢失后联锁启动的A、B小机直流润滑油泵,空、氢侧直流密封油泵运行情况,将检查情况汇报单元长。
1
48
4、检查汽机各高、低压加热器的危急疏水管道振动情况,振动大的技术汇报主操。
1
49
5、现场检查完后,回集控室,准备好工具,待机组惰走到零,停运轴封汽,投运盘车。
1
50
6、盘车投运完毕,汇报主操,到现场详细检查系统一遍,将检查情况汇报主操。
1
51
电气主操:
12
52
1、确认3号发电机跳闸,检查5032、5033开关跳闸,检查灭磁开关跳闸,汇报单元长,通知热机主操,3号机已跳闸,厂用电未切换,厂用电丢失,3、4号柴油发电机联锁启动正常接带各自保安段运行。
2
53
2、检查柴油发电机运行状况良好,加强3号机组直流系统,UPS等的监视,积极联系单元长,询问110kV母线电压恢复的进度,
2
54
3、令巡操加强对柴油发电机柴油油位的检查,必要时对柴油发电机油箱补油,保证柴油发电机运行稳定。
2
55
4、确认110kV失压,手动拉开02号起备变104开关,将3号高厂变6kVA、B分支开关拉至仓外。
1
56
5、30分钟后,得值长通知,110kV母线电压恢复,可以对厂用电恢复带电。
合上02号起备变104开关,检查02号起备变充电正常。
1
57
6、手动合上02号起备变6kV3A、3B分支603A,603B恢复3号机厂用电正常。
1
58
7、检查各PC,MCC母线均已带电正常,通知热机主操,厂用电已有起备变接带正常,但雷雨未停,110kV系统不稳定,随时有再跳闸的可能。
1
59
8、到发变组保护小室检查保护动作情况,打印故障录波,分析跳闸原因,将分析结果汇报单元长、值长。
1
60
9、对保护动作范围内的一次设备详细检查。
1
61
电气巡操:
3
62
1、到3、4号柴油发电机小室检查柴油发电机运行情况,将检查情况汇报主操。
1
63
2、到3号机直流小室检查直流系统、UPS系统运行正常,汇报主操。
1
64
3、加强3、4号柴油发电机柴油油箱油位的监视,油位低时及时汇报主操,并将油位补到正常油位。
1
演习说明:
1、本次演习,值长单元长和各专业主、巡操按照处理中必须进行操作或检查,按一定的比例在岗位上赋予一定的分值对演习情况进行量化,演习成绩为所有岗位得分情况加权值。
其中组织与指挥环节10分;事故情况下各专业对现象情况描述20分;事故处理环节70分。
2、值长、单元长在本次演习中占比各10%,机、炉、电主操占比分别为14%、10%、12%,机、炉、电巡操占比分别为5%、6%、3%。
3、事故演习分两部分进行,一部分是为保证演习效果,要求各岗位叙述各岗位在事故情况下的现象,对现象清楚,处理才能流畅。
另一部分是实际的演习,值长下令事故触发后开始操作。
演习评价:
1、
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