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如加工平台加工一车间将牛同伦班树为“创新典型班组”,在车间内进行了全面推广,有效激发了其他班组的“学典型、争(创)典型”的积极性,创新热情高涨,车间职工均纷纷争相学习、借鉴典型班组的创新项目,像两名职工模仿制作了牛同伦班创新的“车床尾座自动钻孔装置”,钻孔工作效率比原来提高了40%,劳动强度比原来降低了80%,同时内孔质量合格率也提高了0.5%,此举在加工一车间收到了良好的效果,今年1-6月份,该车间完成创新项目114项,是去年同期的3倍。
再如,加工平台二车间入库班将班长高玉泉作为典型推广,带动了班组成员的工作积极性,不仅使工件周转效率提高了20%,而且使从不创新的入库工也开始有了创新,他们班组5人每月都能提报3条以上合理化建议,车间又及时将入库班树为典型进行推广,有效带动了车间二三线创新的积极性,其中设备维修班每月人均创新超过了2条。
安装一车间董言军班在减员1人的情况下,将过去20多天才能完成的Q6925清理机装配任务,通过加班加只用了7天就保质保量的完成;
安装二车间刘永刚班在人员不变的情况下,由过去一个月装配4台双模硫化机到现在一个月装配10台,这两个班组分别被各自的车间树立为红旗班组,起到了很好的典型带动作用。
如,现在安装一车间每个班组的战斗力都非常强,均能完成各项重大任务,在总人数不变的情况下,今年1-6月份完成产值7740.8万元,比去年增长了7.3%;
安装二车间1-6月份,完成产值7190万元。
去年产值4336万元,同比增长高达65%。
硬管理:
创新班组管理增活力
机械总公司在加强班组文化建设的同时,将班组管理作为基础管理的最终落脚点,以“强化制度管理”、“班组合同化考核”、“后勤班组化管理”等手段作为班组管理的切入点,实行制度化、合同化的硬管理,让班组事事有人管,班组人人都管事,将班组建设融进内部市场化,促进市场化承包卖断的不断发展。
如,为提高公司的整体管理水平,机械总公司对车间二三线人员实行了班组化管理,出台了《二三线人员班组管理工作量化考核制度》,将车间的二三线人员按职责划分为生产、创新、质量、成本小组,并通过竞聘选拔一名小组长,将其收入与管理绩效挂钩,增加了其责任心,提高了其自主管理意识。
如,钣金车间为降低资金占用,将资金占用情况与成本小组的收入挂钩,每超出限额10万元就考核成本小组长50元,每低于限额10万元奖励30元,有效调动了成本组的积极性,6月份,钣金车间比规定降低了30万元的资金占用。
再如,安装一车间工艺小组在把好工艺关的同时,还积极通过创新提高产品质量,工艺小组长薛湘波改进了S2512树脂砂混砂机不锈钢桶的工艺,提高了抗腐蚀性,杜绝了质量隐患。
安装二车间计划小组组员王伟在下达胶片冷却线的计划时,他提高工作质量,发现滚筒轴端的档盘与滚筒轴的尺寸不符,当即联系技术人员修改了图纸,挽回了近400元的损失。
另一计划员孙立刚主动与技术、销售人员,对积压多年的两个炼胶机的冷轧辊进行创新改造,盘活积压物资3万余元。
为促进诚信质量管理,安装平台安装二车间制定了“产品诚信承包一揽子工程规定”,班组夺标后安装调试一条龙服务,产量质量一条龙承包。
为了从产品源头上抓好质量,安装平台两个安装车间制定了《产品安装过程记录档案》,对上道工序工件的工期、过程出现的质量问题、解决措施及完成时间作详细记录,并严格执行总公司质量索赔制度。
安装二车间还制订出产品“自检、互检、专检制度”,对完工产品以质论价,实行打分制,按照百分比“提成”,如,以前孙培成组装配的大平板硫化机因存在质量隐患,受到用户的投诉,实行“自检、互检、专检”管理方式后,该班组在装配大平板硫化机中,自查自纠出油缸和框板间隙过大等问题10多项,杜绝了质量隐患,用户反馈质量很好并赠送一面锦旗。
另外,“日工作量化考核”、“产品一单清管理法”、“班长工作质量责任制”“生产计划承包管理法”、“生产、质量1+1捆绑承包管理法”“产、质量1+1捆绑承包管理法”等管理创新对市场化承包均起到了很好的推动作用。
□陈照芹
刀具“租赁”租出好效益
机械总公司实行利润考核后,加工平台一车间提高了创新管理降成本的积极性,为降低刀具消耗费用,该车间打破了大型刀具借用的管理方法,采取了“大刀具租赁”管理新举措,不仅提高了刀具的利用率,而且降低了大型刀具的消耗。
以前,该车间只考核中小型刀具进行费用,而大型刀具由于价格昂贵,个人购买负担太重,所以车间只是实行“借用”管理方法。
由于车间不考核费用,致使部分员工不爱护刀具,经常出现野蛮操作损坏刀具的现象;
还有个别员工用完刀具后不及时归还,造成大型刀具利用率不高和刀具库存量增大,因为借用刀具的员工如果不及时归还刀具,其他员工又急用这一刀具,车间为保证生产就不得不重新购买刀具,这直接导致了车间刀具资金占用不断增大。
针对这些问题,该车间承包人孙元国创新管理方法,推出了“大刀具租赁”管理法,即车间各工序使用的所有大型刀具一律实行租赁管理,租赁刀具按0.3元/小时进行收费,对于损坏刀具的按损坏程度进行赔偿。
此管理法实施后,有效增强了员工节约意识,现在,租赁刀具的员工改变了过去野蛮使用刀具的坏习气,都把车间的公用刀具都当成了自己刀具那样精心磨制,细心使用,用后都及时归还,这不但提高了刀具的使用寿命和使用率,而且还大大降低了刀具费用,6月份该车间的刀具费用降到了6752元,比5月份下降了6.1%。
同时,车间大刀具库存量比年初下降了10%,资金占用降低了15%,取得了较好的经济效益。
□杨顺安
安装平台二车间
质量不好=“踏雷”
前不久,机械总公司安装平台二车间质量督查小组在检查质量时,发现孙连峰班将两台防护罩变形的电机安装到了成型机上,对此,该车间督查小组当即下达整改通知书,并让该班组买单500元,在全间引起了强烈震撼。
安装二车间缘何对这么小的质量问题作出如此大的反应呢?
该车间承包人崔元海说:
“为落实好集团党委质量年的各项工作部署,总公司领导要求各车间不断加强对员工的质量意识教育,让员工用人品和道德干好产品质量,推动橡机产品质量再上一个新台阶。
为此,我们车间推行了质量‘踏雷’管理法,对不诚信的员工加大考核力度,以此来调动员工提高质量的积极性。
”
原来,机械总公司推行市场化承包卖断后,尤其是承包利润后,该车间承包人意识到,如果产品质量不好,不仅影响车间利润,而且还损害企业的市场形象。
在这种市场条件下,为增强员工的诚信意识,杜绝部分员工单纯追求多竞标、多赚钱,而放松对产品质量要求的问题,安装平台二车间利用现场会、曝光台等形式加强对员工的质量教育的同时,制定完善了《质量索赔管理规定》、《质量考核制度》等规章制度,要求班组把好产品质量入口关和出口关。
为保证制度的有效性,车间加大了质量检查的密度和深度,对检查出不诚信和违反质量规定“踏雷”的员工加大考核力度,给质量意识不强的员工及时敲响了警钟。
孙连峰班就因为没有把好外购质量关,所以踏了“雷”。
实行此管理法以来,孙连峰班、毕德会班等4个班组踏了“雷”,很好的教育了员工,这真正让员工认识到了“质量不好,一切等于零”的道理,从而提高了员工用诚信干好产品质量的积极性。
如:
刘永刚班为进一步提高双模硫化机安装质量,他们申请了专用的检测工具,对工件按ABC分类标准进行选配安装,大大提高了装配精度。
同时,为解决双模硫化机开模时横梁抖动的质量问题,他们还提出了成对加工墙板的建议,解决了设备开模时横梁抖动的质量问题,使公司的双模硫化机产品又上了一个新档次;
毕德会班负责装配内胎硫化机在试车完毕准备装车发货时,毕德会突然发现设备滑道和滑轨之间有细小间隙,虽然试车时验证这一问题对产品质量没有影响,但毕德会还是不放心,他跟客户讲明情况后,利用晚上加班讲质量问题进行了整改,客户被他们这种严谨的质量态度所感动,后来该客户又追加定购了4台设备。
崔元海主任感慨地说:
“只有将诚信承包与检查考核结合起来抓,质量管理才能见到效果,我们推行质量‘踏雷’管理方法,就有效提高了员工诚信意识。
”
□王立品
质检员“捆绑”班组提质量
“我这个创新项目的顺利完成,多亏了我们班质检员吕江平的帮助指导!
“要不是我们班质检员高科兴及时提醒,我加工的QH6930轴头就成次品了!
质检员何以得到员工如此高的评价呢?
原来,借集团在机械总公司召开班组建设动员交流现场会的东风,机械总公司积极发动各车间掀起了加强班组建设推动创新、质量、成本、现场等各项工作上台阶的热潮。
加工平台加工一车间为进一步提高产品质量,推行了“质检员捆绑班组”管理新举措,让质检员和班组长一起承包班组的质量,此举促使各质检员主动参与班组管理、严格过程控制、主动帮助员工创新,对车间各项工作的提高起到了极大地推动作用。
只有全面了解生产过程,才能抓好质量过程控制。
以前,加工一车间的质检员基本不参与班组管理,质检员工作,只是按照工艺要求检验产品是否合格,对于其他工作从不过问。
针对此种状况,加工一车间将质检员与生产班组进行“捆绑”管理,制定了十几条制度明确质检员的责任,让其帮助班组抓好质量过程管理,减少质量损失,并将其收入与班组的产品质量挂钩,此举有效激发了质检员的工作积极性。
现在,质检员都不再像以前一样不过问生产,而是直接参与班组管理,每当班组接下新的竞标任务,质检员总是先帮助班组成员分析图纸、工件的加工精度,并合理选择加工设备和操作工,对加工难度大的工件提前改进工艺、制作工装,通过创新提高质量降低成本。
如,质检员高科兴“捆绑”班组后,他主动参与班组管理,协助班长加强班组质量管理,为解决Q034Z罩壳底板不能互换的问题,高科兴主动帮助员工创新制作了一套“钻孔定位工装”,不仅解决了互换性问题,还省却了划线工序,提高生产效率2倍。
再如,混砂机S1118的齿轮锥度要求非常严格,质检员吕江平发现此工件在精度不高的CA6410车床上加工难以保证质量,他立即向班长提出转到精度较高的另一台车床上加工,保证了齿轮的加工精度。
通过质检员捆绑班组管理,充分发挥了质检员的作用,有效促进了车间整体质量管理水平的提高,加工一车间承包人孙元国感慨地说:
“实行‘质检员捆绑班组’管理后,充分发挥了质检员的作用,是我们车间的产品质量又上了一个档次,我管理起来也省心多了!
这也充分证明,只要按照总裁要求,扎扎实实抓好班组建设,肯定没错!
□陈照芹
王建赅面对巨款不动心
7月3日下午,到机械总公司办理业务的孟广云揣着一封感谢信,来到机械总公司办公室,激动地说:
“你们一定要为我谢谢你们公司的好员工王建赅,感谢他为我找回了22万多元的巨款,也感谢双星培养了这样的好员工。
这是怎么回事?
原来,7月3日上午,孟广云到机械总公司竞标购买废旧物资,在经过钣金车间时,不慎将两张总额22万多元的存折丢在了钣金车间,但他却浑然不觉。
恰巧,被正在车间工作的王建赅捡到了,看到存折有如此多的存款,王建赅立刻急了,他一路小跑到了钣金车间办公室,将存折交给了车间承包人王义勤,当即打印出招领启示在全公司范围内寻找失主。
后来,看到无人来认领存折,钣金车间将存折交给了公司安保设备部,经过安保设备部多方打听,并通过银行与孟广云取得了联系。
当孟广云接到失而复得的存折时,他简直不相信这是真的。
感动之余,孟广云立刻带了感谢信来到机械总公司要求转达对王建赅的谢意。
于是,就有了开头的一幕。
这件事在机械总公司很快传播开来,胶南电视台得知这一情况后,对他拾金不昧的精神进行了报道。
面对记者的采访,王建赅说:
“是双星理论培养教育了我,我只是做了我应该做的,换做双星机械总公司的任何一个职工,都会这么做的。
□王立品
“讲诚信就要讲良心”
记特铁车间诚信员工——邓丽
邓丽是机械总公司加工平台特铁车间唯一的一名女造型工,虽然铸造工种非常沉重劳累,但她毫无怨言。
工作中,她始终按照汪总裁“诚信做人,诚信做事”的要求,用人品干产品,今年上半年,她连续6个月被评为了车间的“诚信员工”。
前些日子发生的一幕更是让人敬佩与感动。
当时,她感冒已经持续了一个星期,在造型时不断眩晕与呕吐,车间领导劝她回去休息,但她只说一句话没什么!
之后就默默地工作了。
造型工作大部分时间是蹲着操作,由于蹲的时间太长,她在合箱时一阵眩晕,她赶紧合上箱,坐到地上休息了一会。
下班后,她躺在床上休息时,突然想起上午晕倒时,把修型的一个压勺落在砂型里。
如果不取出来,此箱件就会变为废品。
她爱人说:
“你还发着高烧,不就是那么一箱件吗,废就废了吧,没什么了不起!
”但邓丽就是放心不下,在她的强烈要求下,爱人把她送到车间,此时已是晚上9点多。
到了车间后邓丽又犯了难,她只记得压勺放在第三排,具体哪一箱记不清了。
爱人说算了吧,别人又不知道你废了件,干嘛那么较真。
可邓丽说;
“咱不能不讲良心,要对得起每月的诚信员工荣誉啊!
随后,她把第三排砂箱全部扒开,终于找到了那把压勺。
接着又拿出造型工具重新造型补上第三排。
这一补可是一天造型量的三分之一啊。
等补齐后已到了晚上12点多了。
但她却高兴地对爱人说:
“咱们虽然累点,可我们为公司避免了质量损失,咱对得起自己的良心,心里不愧!
□吕文正
创新专业户——毕明义
在加工平台二车间,说起毕明义来,那可是人人都竖大拇指的。
毕明义是该车间锯床班班长,上半年,锯床班在他的带领下,各项工作都取得了新突破。
毕明义个人也完成创新25项,提出合理化建议14条,消化不利因素7万多元,成为了该车间的“创新专业户”。
机械总公司推行内部市场化承包新体制后,他承包了锯床。
承包后,为减少锯床资金占用,降低下料成本,他不断创新下料方法,尽量减小加工余量,为公司节省了大量原材料和加工费用。
如胶片冷却线辊筒改变下料尺寸后,每件可节约材料和加工费用400多元。
同时,针对锯床下料区料头占用资金的实际情况,毕明义喊出了“让料头都下岗”的口号。
他利用两块小锰板,制作了一个“抱板”工装,通过这个小工装,加长了锯床钳口长度,可以把原来无法裁断的料头再裁短。
现在,锯床处成堆的料头已经不见了,不仅盘活了资金,现场管理也提高了。
“大的敢想,小的敢改”,总裁的创新理论给毕明义增添了无穷的创新勇气。
以前,在切割直径比较大的圆钢时,通常使用行车配合喂料,需要2个人以上合伙作业,不但劳动强度大,效率低,而且还容易把料放偏,轻则浪费原材料,重则使下料尺寸发生偏差,造成加工余量不足,出现废品。
为解决这一问题,毕明义利用废旧方管、废支架等材料,创新制作了一套半自动喂料装置。
使用该喂料装置后,不仅减轻了操作工的劳动强度,保证了下料尺寸,而且还使锯床上料效率提高了50%。
毕明义不仅自己参与创新,还帮助带动锯床班员工一起创新,像锯床班的候可新、王本全,以前从来不创新,现在在毕明义的帮组下,也创新了宽面成型机3种隔套的下料工艺,节约资金120元。
在锯床班员工在毕明义的带动下,锯床的创新渐渐多了起来,毕明义也评为了加工平台二车间的“创新明星”,成为全车间学习的榜样。
□丁月升
安装平台一车间的“猛虎突击队”
在机械总公司安装平台一车间,有一个敢打硬仗,善打硬仗的班组,今年上半年,该班组保质保量完成了8项车间重点突击任务,完成创新项目30多项,并多次被车间评为车间的“优秀青年突击队”、“诚信班组”,他们就是被称为“猛虎突击队”的董言军班。
敢打“硬仗”
“猛虎突击队”有20名员工,在班长董言军的带领下,该班组把用户的需求当成最高命令,越是难干的活他们越是冲在前面,多次完成了车间的重点突击任务。
前段时间,公司接到了一台QH6925T清理机订单,用户对工期要求非常紧。
虽然各工序都加班加点突击这一任务,但到安装车间时工期只剩下15天了,可平常安装一台这样的设备至少需要20天,在这种情况下,董言军班积极参与竞标并夺得了该任务。
接到任务后,该班组员工主动提前半小时上班,每天晚上都加班到十一、二点。
班长董言军更是每天早来晚走,事事干在大伙的前头。
在焊接抛丸器时,飞溅的焊花把他的眼睛烫伤了,由于缺乏休息引起了感染,但他仍然坚持工作,在班组员工的多次催促下才到卫生室打消炎针,一拔下针头他立即跑回到生产现场,在他的带动下,突击队员更是全力投入到了工作中。
组员王坤江腰痛的老毛病犯了,每活动一下都疼痛难忍,大家都劝他回家休息一下,可他却对大伙说:
“我们现在就是一个大家庭,必须全家人拧成一股绳,才能完成任务,我是这个家的一分子,重活干不动可以干轻活”。
电焊工刘月荣肩负着抛丸室护板的焊装任务,他干起活来最拼命,有时钻到室体里面一干就是半天,由于室体密不透风再加上高温烘烤,他的衣服都能拧出水来。
班长“心疼”地让他出来稍作休息,但叫了三遍他都没出来。
“猛虎突击队”的“猛虎们”就是用这种钢铸的精神、铁打的意志克服了种种困难,仅仅用7天就顺利完成了任务,最难能可贵的是设备一次性交检成功。
在突击QH3720清理机时,他们通过创新提高效率,保质保量提前4天完成任务,在突击Q378清理机任务时,提前2天完成任务……
质量面前无小事
“工作质量用心干、产品质量用心量。
”猛虎突击队一直用实际行动诠释着这句话的内涵。
前不久,他们夺标了一台QH6930清理机安装任务,在自检时,董言军发现前密封室橡胶帘过长,工件通过时会覆盖在工件上面,影响清理效果,他与设计部门进行沟通后,当即要求组员进行整改,有位新员工表示不理解,认为班长是自找麻烦,图纸要求就是这样的,再说对产品整体质量也没有多大影响,睁只眼闭只眼放过去算了。
但董言军却说:
“质量面前无小事,一丁点的质量问题都会影响公司的市场形象,我们不能让质量问题砸了我们的饭碗。
”在他的带动下,大家共同对质量问题进行了整改。
董言军不但对产品质量要求严,他还经常用总裁的“三个质量”理论教育员工,有一次,一位员工安装的提升机皮带轮偏了5毫米,他发现后找到该员工并对他说:
“总裁对差一点、偏一点无所谓的错误思想已经提出了批评,我们可不能再犯这样的错误了。
”在他教育下,该员工认识到了自己错误,逐渐成长起来,并成了猛虎突击队的技术骨干。
正是因为猛虎突击队视质量如生命,他们班才连续3个月实现了质量零损失,并多次因过硬的护板装配质量受到车间的奖励。
创新解难题
“创新就是最大的节约、创新就是最大的效益”在机械总公司全员参与创新的热潮中,猛虎突击队也不甘落后。
前不久,该班组在安装S206混砂机时,用户提前来公司提设备,但供应部门却买不到合适的分气箱,设备无法交货,大家都犯了愁。
为让用户提前用上设备,董言军在总裁创新理论的鼓舞下,用钢板创新自制了分气箱,代替了外购的分气箱,为公司节约外购资金近4000元。
还有一次在安装QH3720时,不知什么原因抛丸器电机无法调节,眼看着电机座就要被废掉,该班组的一名员工积极动脑,提出了在调节座两头加顶丝座建议,不仅保证了产品质量,还节约费用1000元。
上半年来,猛虎突击队先后完成创新项目30项,创造经济效益4万多元,成为了车间的创新排头兵。
□王炎飞
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