海化甲醇合成操作规程文档格式.docx
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甲醇合成塔壳侧出来的汽液混合物经六根汽液上升管进入汽包(F40004)进行汽液分离,分离下的水由一根降液管返回合成塔,形成一自然循环锅炉,副产2.1~3.9MPa中压蒸汽,经减压后送入0.7MPa蒸汽管网。
汽包用的锅炉水来自转化工段,温度为200℃,压力为4.1MPa。
为了保证锅炉水质量,在F40004下部设有连续排污,在F40004下部和D40001壳程下部均设间断排污,连续排污去除氧站,间断排污排入排污膨胀器(F40006)。
同时向汽包内加入少量磷酸盐溶液以改善锅炉水的水质。
催化剂经还原后才有活性。
因此合成催化剂在使用前,需用纯H2(或转化气)进行还原,还原方程式为:
CuO+H2=Cu+H2O
还原压力为0.8MPa,最高还原温度为230℃,还原气为纯H2(或转化气),稀释气体为N2,要严格按照催化剂的升温还原程序进行操作。
合成塔内催化剂的升温加热,用蒸汽喷射器(J40003)来完成。
加入压力为3.5MPa的中压蒸汽,通过开工蒸汽喷射器(J40003)带动炉水循环,使催化剂层温度均匀逐渐上升。
在合成气入工段管线上还接有三根管线。
一根N2管线,来自N2总管,供开车前置换系统和催化剂升温还原补N2用;
一根还原用H2管线(N2管线上留有接口,现场临时连接),供催化剂升温还原时提供H2;
一根仪表空气管线,来自仪表空气总管,供催化剂钝化时提供O2。
为防止D40001烧干造成催化剂超温,F40004设有低液位联锁,当液位达到10%时,切断原料气。
为防止F40003液位过高而严重带液,损坏合成气压缩机,情况严重时带入合成塔,影响催化剂使用寿命,所以F40003设有高液位联锁,当液位高于90%时自动切断原料气。
四、正常生产时的操作控制要点
合成甲醇生产的好坏,主要是以粗甲醇的产量高低来平衡,而产量高低,除客观因素外,与合成塔操作好坏关系很大,操作的好坏,又是以触媒使用寿命长短及是否能维持在最适宜温度下进行操作等来衡量的。
因此,合成塔的操作应以稳定操作、维护触媒、夺取高产为原则。
根据这些原则,在正常操作条件下,进行以高产低耗为主的操作控制,在不正常情况或开停车过程中,进行以维护触媒和设备,尽量缩小温度、压力的波动幅度为主的操作控制。
1.气体成分的控制
在其它条件一定的情况下,原料气的气体成分对合成甲醇产量的影响很大,因此,合成塔操作人员应很好地注意入塔新鲜原料气及循环气的气体成分,通过联系转化工段和调节驰放气量来控制。
1.1新鲜合成气
组成:
组份
CO
CO2
H2
CH4
N2+Ar
含量mol%
19..91
7.76
70.69
0.69
0.95
新鲜气的组成,往往受上游流程的制约,但在可能情况下,尽量提供满足要求的组成。
根据化学计量要求新鲜气中氢碳比为:
(H2-CO2)/(CO+CO2)=2.05~2.15
正常生产时应在所定数值范围内操作,当遇到大减量等不正常情况时,可根据入塔气成分及时进行调整新鲜气组成,来满足生产的需要。
在新鲜气组成中要严格控制总硫含量:
H2S+COS≤0.1ppm
当生产中发现系统压力逐渐上升,而其它工况比较正常时,要首先考虑到新鲜气中的硫含量,应及时对照分析,如果硫含量超标要采取相应减量、停车或紧急停车的措施。
1.2入塔合成气组成:
组份
CH3OH
H2O
9.36
5.02
77.03
3.29
4.72
0.47
0.11
根据有关化学计量和实际的生产经验得出,入塔气中氢碳比为:
(H2-CO2)/(CO+CO2)=5~6
一般而言,氢碳比控制太低,副反应增加,催化剂活性衰退加快,还引起积炭反应;
氢碳比控制太高,影响产量并引起能耗等消耗定额增加。
1.3惰性气体
合成系统中惰性气体有:
CH4、N2、Ar。
其组分在合成塔中不参与反应,且影响反应速率。
惰性气体含量太高,降低反应速率,生产单位产品的动力消耗增加;
维持低惰性气体含量,则放空量增大(放空量用PV-40024或HV-40001调节),有效气体损失多。
一般来说,适宜的惰性气含量,要根据具体情况而定,而且也是调节工况手段之一。
触媒使用初期,活性较高,可允许较高的惰性气含量,使用后期,一般应维持较低的惰性气含量。
目标若是高产,则可维持惰性气体含量低些。
目标若是低耗,则可维持惰性气体含量高些。
2.压力的控制
合成系统在生产负荷一定的情况下,合成塔触媒层温度、气体成分、空速、冷凝温度等变化均能引起合成系统压力的变化,操作时应准确判断、及时调整,确保工艺指标在范围内。
当合成条件恶化、系统压力升高时,可适当降低生产负荷,提高汽包压力必要时打开放空阀,控制系统压力在指标范围内,不得超压,以维持系统正常生产。
系统减量要及时提高汽包压力,调整循环量,控制温度在指标范围之内。
调节压力时,必须缓慢进行,确保合成塔温度正常。
如果压力急剧上升会使设备和管道的法兰接头及压缩机填料密封遭到破坏。
一般压力升降速度可控制在≤0.4MPa/min。
升温还原时升降压速率<0.5MPa/h
3.催化剂层温度的控制
合成塔壳侧的锅炉水,吸收管程内甲醇合成的反应热后变成沸腾水,沸腾水上升进入汽包后在汽包上部形成与沸腾水温度相对应的饱和蒸汽压,即为汽包所控制的蒸汽压力,合成塔触媒的温度就是靠调节此汽包蒸汽压力得以实现。
因此通过调节汽包压力就可相应地调节催化剂床层温度。
一般汽包压力每改变0.1MPa,床层温度就相应改变1.5℃。
因此调节汽包压力一定要勤调、细调,根据生产情况决定调节幅度。
另外生产负荷、循环量、气体成分、冷凝温度等的改变都能引起催化剂床层温度的改变,必要时应及时调节汽包压力,维持其正常操作温度,避免大幅度波动。
4.液位的控制
4.1汽包液位
为了保证合成反应热能够及时顺利移出,汽包必须保证有一定的液位,同时为了确保汽包蒸汽的及时排放,防止蒸汽出口管中带水,汽包液位又不能超过一定的高限。
在正常生产中汽包液位一般控制在汽包容积的1/3~1/2之间。
锅炉水上水压力和上水阀门的开度都能直接影响到汽包的液位,当液位处于不正常时,要立即检查,及时恢复正常,防止合成气压缩机因汽包液位过低而联锁停车。
同时汽包排污大小也可以对其压力和液位进行微调,必要时可加大排污量来迅速降低汽包液位和压力,以调节合成塔触媒层温度。
操作指标:
正常值:
30~60%;
高限报警值:
90%;
低限报警值:
15%;
联锁跳车值:
10%
4.2甲醇分离器液位
分离器分离出液态粗甲醇的多少,随着生产负荷的大小、水冷器出口温度(TI-40007)高低、塔内反应的好坏而变化,液面控制的过高或过低都会影响合成塔的正常操作,甚至造成事故。
因此操作者要经常检查,早发现,早调节,将液位严格控制在指标之内。
如果分离器液位过高,会使液态甲醇随气体带入合成气压缩机循环段,产生液击损坏压缩机;
而且入塔气中甲醇含量增高,恶化了合成塔内的反应,加剧了合成副反应的进行,使粗甲醇质量下降。
如果液位过低则易发生窜气,高压气窜入低压设备系统(甲醇闪蒸槽),造成超压或爆炸等其它事故。
30~50%;
高限值:
85%;
低限值:
联锁停车值:
90%
由于分离器液位达90%造成联锁停车,因此当液位>
50%时应及时调节,如果液位在控制室无法控制时,应联系现场采取开副线等措施加以配合调整,避免跳车以及其它事故的发生。
5.循环量的控制
入塔气量是指每小时进入合成塔的总气量(FI-40001)。
提高入塔气量可以提高合成塔催化剂的生产能力,但系统阻力增加,催化剂床层温度下降。
正常生产操作中,在合成气压缩机新鲜气量一定的情况下,可以通过调节循环量来控制入塔气量,既而调节催化剂床层的温度。
循环量的大小主要是靠合成气压缩机循环段出口阀控制的,加减循环量应缓慢进行,不得过快。
6.合成岗位工艺操作指标
6.1温度指标:
序号
位号
控制点
指标
1
TI-40001
气气换热器前
~60℃
2
TR-40003
入合成塔温度
210~225℃
3
TI-40004
出合成塔温度
225~255℃
4
TI-40006
入水冷器
~100℃
5
TI-40007
出水冷器
≤40℃
6
TI-40012
汽包给水
~200℃
7
TI-40011
循环水回水
~40℃
6.2压力指标:
PI-40001
预热器前
≤5.9MPa
PI-40002
塔前
<
5.9MPa
PDI-40003
合成塔压差
0.2MPa
PICA-40019
汽包蒸汽
4.0MPa
PI-40020
预热蒸汽
~3.5MPa
PI-40018
汽包上水
≥4.1MPa
PI-40022
闪蒸槽
0.5MPa
8
PI-40006
循环气
~5.45MPa
9
PICA-40007
弛放气一次减压
~0.45MPa
10
PICA-40008
弛放气二次减压
~0.2MPa
11
PI-40014
甲醇废液
6.3液位指标:
LICSA-40004
汽包液位
30~60%
LICA-40003
分离器液位
30~50%
LICA-40002
闪蒸槽液位
LICA-40006
洗醇塔液位
LIA-40001
稀醇水槽液位
50~70%
LIA-40005
磷酸盐槽液位
6.4分析指标:
AIR-40001
循环气有效气体成份
入塔气中CO%
9~12%
入塔气中CO2%
2~4%
入塔气中H2%
75~85%
新鲜气氢碳比
H2-CO2
CO+CO2
2.05~2.15
入塔气氢碳比
5~6
五、合成系统正常开车
1、甲醇合成原始试车
1.1试车前的准备工作:
(1)检查系统中所有设备、管道已安装完毕,各衔接管均已接通。
(2)检查各设备、管道的安装质量达到设计要求。
(3)符合化工部安全投料试车的规定,电气、仪表经调试灵敏、准确、好用,具备投用条件。
(4)检查试车的技术文件,包括操作规程,原始试车规程,图表等应齐全。
(5)微机自控系统安装调试完毕,灵敏好用,处于备用状态。
(6)培训现场操作人员,学习操作要领及试车方案。
(7)电源、照明线路工作正常。
(8)整理现场,无影响操作人员的杂物,设备、地面等达到清洁文明要求。
(9)试车领导机构健全。
1.2系统吹除
(1)吹除原则:
吹除放空的气体、污物不得过设备、阀门。
(2)吹除的标准和检查:
设备、管道内无灰尘、固体颗粒焊渣等污物,气流畅通。
经过一段时间的吹扫后,将靶上涂以铅油或用白布涂白漆在气体出口处检查,无污物、颗粒为合格。
(3)吹除方法:
用空压设备打空气进行合成系统的吹除,按由塔前至塔后,由主线到支线的顺序,逐段进行吹除,吹除压力要求控制在0.3~0.5MPa。
(4)吹除前的准备工作:
①画出吹除流程图,连同吹除方案一同张贴在现场。
②拆除系统中所有仪表、安全阀、调节阀、止回阀、流量计孔板等,吹除合格后再将各阀门、仪表复位,进行下一阶段吹除。
③准备好憋压用的盲板及吹除用的挡板等。
④拆开气气换热器B入塔气进口法兰,撬开缝隙,抽下垫子在设备侧加挡板。
(5)吹除步骤:
①根据实际情况确定吹除气源,送合成进行吹除,吹除至气气换热器B冷气进口。
②当气气换热器B冷气进口管线吹除合格后,抽掉挡板回装入口法兰,依次对后面的设备、管道进行吹除。
③外送甲醇管线及甲醇闪蒸槽随气系统进行吹除;
蒸汽系统先用空气再用蒸汽吹除;
水系统用水冲洗。
④打开仪表根部阀及分析取样阀,对仪表管线及分析管线吹除。
(6)吹除注意事项:
①吹除前现场应进行清扫,防止吹起异物伤人。
②吹除过程中,人始终不能站在气体出口周围,更不能面对气体出口处。
③参加吹除工作的人员应穿戴好劳保用品,并不断用木锤敲打设备、管道、震下附着在设备管道上的污物,尤其注意将死角吹净。
(7)合成塔和汽包的清洗、试压试漏:
在催化剂装填之前,应对合成塔及汽包进行清洗,并试压试漏。
①将脱盐水慢慢充满汽包及合成塔壳程,加压至汽包正常操作压力,检查合成塔上、下管板与壳体及触媒管与管板焊接处是否渗漏。
为减少压差,水压试漏时,管内可循环充压,防止设备损坏。
②将汽包液位降至正常液位,开启开工用中压蒸汽,通过开工喷射器J40003带动锅炉水循环,以20℃/h的速度将锅炉水升温,直至汽包压力几乎与中压蒸汽压力相等为止,检查有无漏点,然后使汽包缓慢减压,将全部水排尽,让反应器自然冷却到室温后,再加入脱盐水并将系统充压至汽包正常操作压力,检查合成塔上、下管板处的焊缝。
③重复上述充水、升温、冷却、充压、检查过程三次。
1.3一次气密试验:
(1)准备工作:
①合成系统的设备、管道吹除完毕,回装合格。
②系统中的仪表、阀门安装到位,调试灵敏好用。
(2)试验方法:
用空分氮压机打氮气,经合成气压缩机压缩后用出口阀控制缓慢送入系统,分段充压至3.0MPa、6.0MPa,采用耳听、手摸和涂肥皂水的方法检查漏点。
(3)试验步骤:
①应开、关的阀门:
应开阀:
甲醇分离器液位计汽液相切断阀,洗醇塔液位计汽液相切断阀,甲醇闪蒸槽液位计汽液相切断阀。
应关阀:
PV-40024、HV-40002、LV-40003、LV-40006、LV-40002、PV-40007、PV-40008前后切断阀及其旁路阀,各放空阀、导淋阀。
②联系调度室,依次启动空分氮压机、合成气压缩机,向系统中打氮气。
③当合成系统压力升到3.0MPa时停止供气,采用耳听、手摸和涂肥皂水的方法检查漏点。
轻微泄露的做好标记,降压后统一处理,泄露严重时要立即降压处理。
④再次升压到6.0MPa全面检查漏点。
全面检查不漏,且保压18小时,压力不降即认为气密试验合格。
⑤F40002的气密试验也要同时进行,注意控制压力。
(4)气密试验注意事项:
①系统充压前,必须把与低压系统连接的阀门关死,严防高压气体窜入低压系统。
②升压速度不得大于0.4MPa/min。
③消除漏点时要卸掉压力,严禁带压紧固。
1.4催化剂的装填:
此项工作将根据《甲醇合成催化剂装填方案》并依据实际情况进行。
1.5系统置换:
(1)置换方法:
开合成系统N2充压阀,充压后开放空阀卸压。
反复充压、卸压直至系统内气体中氧含量在0.2%以下时为合格。
(2)置换前的准备工作:
F40003、F40002、E40001液位计汽液相切断阀,各压力表根部阀。
PV-40024、HV-40002、LV-40003、LV-40006前后切断阀及旁路阀,各放空阀,导淋阀。
②联系调度送N2,准备置换。
(3)置换步骤:
①开合成系统N2充压阀向系统中充加N2。
②待系统充压至0.8MPa时,关N2充压阀,开放空阀卸压。
③反复充压、卸压直至系统内气体中氧含量在0.2%以下时为合格。
④F40002的置换视情况而定。
(4)置换注意事项:
①注意死角的置换,以达到置换的彻底。
②加压置换时的压力不宜太高,一般小于2.0MPa。
1.6二次气密试验:
(1)试验方法:
系统置换合格,即可进行二次气密试验,用压缩机送氮气,分3.0MPa、6.0MPa两个阶段提升,采用耳听、手摸和涂肥皂水的方法检验漏点。
(2)试验步骤:
①应开关阀门同一次气密试验中1.3.(3).①。
②联系调度室依次启动空分氮压机、合成气压缩机,向系统中打氮气。
③当缓慢升压至3.0MPa时,停止升压,采用耳听、手摸和涂肥皂水的方法进行检验漏点。
轻微泄漏的作好标记,降压后统一处理,泄漏严重者立即降压处理。
④再次升压至6.0MPa,全面检查漏点,且保压18小时,压力表上读数不下降,即认为二次气密试验合格。
最终系统保持0.5MPa氮气,以备触媒升温还原。
(3)二次气密试验注意事项同一次气密试验。
1.7催化剂的升温还原:
此项工作将根据《甲醇合成催化剂升温还原方案》及《甲醇合成催化剂使用说明书》并依据实际情况进行。
2、短期停车后的开车
2.1开车前的准备工作
(1)联系或接调度通知合成系统准备开车。
(2)通知合压气缩机岗位做好开车准备。
(3)打开甲醇水冷器C40002进出口冷却水阀门,循环水高点放空阀打开,当无不凝气体,关闭放空阀。
(4)继续控制好汽包F40004的液位及蒸汽压力。
(5)所有调节阀:
FV-40009、LV-40002、LV-40003、LV-40006、PV-40007、PV-40008、PV-40019、PV-40024处于手动位置,打开各调节阀前后切断阀,关闭调节阀及旁路阀。
(6)精馏工段具备接受粗甲醇的条件。
2.2具体步骤
(1)用合成系统放空阀(PV-40024)将合成系统压力卸至2.0MPa后关闭该阀门。
(2)启动合气压缩机J63001,循环段并入系统,用较小循环量打循环(注意J63001防喘振),及时调整蒸汽喷射器的蒸汽量维持合成塔出口温度≥210℃;
同时稍开汽包连续排污1~2扣。
(3)当塔出口温度在210℃至230℃时可增加循环量。
(4)压缩段并气连续向合成系统送新鲜气,送气过程要平稳,不可太快。
(5)新鲜气加量过程中,随时注意合成塔出口温度,通过调节开工蒸汽喷射器及汽包排污,维持合成塔出口温度在210℃至230℃,汽包液位维持在50%。
(6)一旦发现出口温度低于210℃,应停止加入新鲜气,关闭新鲜气入口阀,并注意防止J63001发生喘振。
根据新鲜气入口压力开新鲜气放空阀,减少循环量,调整J40003的蒸汽量,重新升温后再并入新鲜气。
(7)系统压力达到5.0MPa时,开吹除气保持入塔气成分的稳定,系统压力继续慢慢上升,接近5.8MPa时,用PV-40024控制吹除气量调整系统压力不再增加。
(8)逐渐增大循环量,出现降温趋势时,停止加大循环量,新鲜气量要逐渐增加,不可太快,直至出口温度回升。
(9)重复加量,间隙稳定直至加满。
(10)分离器液位正常后,给定30%投自控。
(11)汽包副产蒸汽压力达≥0.8MPa后,并入管网。
(12)甲醇闪蒸槽液位正常后,给定30%投自控外送,联系精馏系统接粗甲醇。
(13)洗醇塔E40001的开车视具体情况而定。
(14)逐渐调整各指标,进入正常运行状态。
3、长期停车后的开车(大修)
3.1准备工作
(1)检查检修所加的盲板拆除后回装完毕,所有连接处连接好。
(2)联系仪表工检查所有仪表、联锁信号等具备开车条件。
(3)检查阀门开关情况:
应开阀门:
C40002上回水阀(注意排气),FV-40009、LV-40002、LV-40003、LV-40006、PV-40007、PV-40008、PV-40019、PV-40024各调节阀的前后切断阀;
F40004放空阀;
各安全阀根部阀;
各压力表根部阀。
应关阀门:
FV-40009、LV-40002、LV-40003、LV-40006、PV-40007、PV-40008、PV-40019、PV-40024各调节阀及其旁路阀;
各导淋阀、各排污阀、汽包脱盐水加水阀,其它放空阀。
3.2吹除
合成气压缩机J63001开车后,可用压缩段打空气
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