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1#墩-2#墩
20
8
29
37
86
8.53
10.39
330.49
2
2#墩-3#墩
87.2
3
3#墩-4#墩
27
35
88.3
313.43
4
4#墩-5#墩
89.5
5
5#墩-6#墩
25
33
90
10.95
12.13
370.79
6
9#墩-10#墩
10#墩-11#墩
11#墩-12#墩
20m
214块
25m
66块
2656.28m3
二、小组概况
2006年6月20日,为加强预应力混凝土空心板梁的质量管理,科学组织施工,确保施工质量,经项目部研究决定成立了上海塘桥工程空心板梁预制QC小组,由管理干部、技术人员等6人组成。
全体成员均经过全面质量管理培训,学习的时间在90小时以上,经验丰富,技术素质高,详见表2。
表2:
小组成员概况表
小组名称
上海塘桥工程空心板梁预制QC小组
注册号
课题名称
确保上海塘桥工程引桥空心板梁施工质量
注册时间
活动时间
姓名
性别
年龄
文化
程度
技术职称
接受TQC
教育时间
组内
分工
汪雄关
男
38
本科
工程师
120
组长
李志强
助工
副组长
陈世明
24
质检
徐华
23
张欢
胡振艳
试验员兼资料员
平均年龄
26
平均受教育
时间(h)
100
成立时间
2006.6.15
主要活动时间
2006.6.15~2006.12.31
三、选题理由
理由1:
上海塘桥工程是我集团公司2006年度重难点工程项目,质量目标为局优质工程。
理由2:
该桥作为平湖市重点工程,业主对质量、外观要求高。
理由3:
空心板梁结构尺寸较小,芯模采用橡胶气囊,其施工定位控制难度大,质量要求严格。
理由4:
项目部技术管理人员参与类似桥梁工程的施工经验不足。
综上因素,选定课题:
确保上海塘桥工程引桥空心板梁施工质量。
四、活动目标、方针及目标保证措施
1、活动目标
(1)自检分项工程一次合格率100%,优良率90%以上,确保板梁施工质量。
(2)小组成员专业技术水平、施工管理水平提高,责任心增强,锻炼施工队伍,积累丰富的施工经验。
(3)优质、高效的完成施工任务,为创“优质工程”打下基础以及为我公司在浙江市场创造良好的企业形象。
(4)加快施工进度,避免窝工及机具闲置的浪费。
(5)进一步完善我公司板梁预制施工工艺。
(6)通过优化施工方案,可节约成本11万元,并保证了工程在计划工期内顺利完成。
2、活动方针
活动方针:
QC小组将“以人为本、关爱环境、守法诚信、建造精品”的质量、环境和职业安全健康方针作为本次活动的方针。
3、目标保证措施
(1)合理优化施工工艺,严格控制施工原材料及施工工序。
加强职工素质教育,使他们认识到工作的紧迫性和重要性,提高工作积极性。
(2)组织施工质量教育和技术培训,加强职工质量意识,使他们正真掌握施工工艺流程,抓住施工关键环节,从实践中积累丰富经验。
(3)制定切实可行、合理的施工方案,同时在施工过程中不断优化,进行科技攻关,从而进一步完善施工工艺。
(4)小组成员分工明确,各尽其责,突出重点,狠抓落实。
(5)建立健全严格的质量奖罚制度和完善的质量保证体系(见图1)
五、可行性分析
1)质量保证
(1)目标的确定是建立在公司类似工程施工经验的基础上的,公司强有力的技术能力等为目标的实现提供可靠的保障。
(2)公司领导重视,相关职能部门大力支持,项目部管理基础好,小组成员有很强的创新意识,质量保证体系完善,为目标完成提供了组织保障。
(3)小组结构合理、成员稳定且分工明确,各尽其责,可操作性强。
2)缩短工期
(1)板梁施工方案经设计、监理、业主及有关专家的多次论证,进一步完善后组织实施,使预制施工有序进行,避免了因返工而造成工期的延滞。
(2)租用现有场地,利用原有场地、设备,派驻技术人员跟踪控制,批量生产可有效的缩短工期。
使其能与上海塘桥引桥施工顺利衔接。
3、经济效益:
(1)经异地加工预制板梁,可节约成本8万元。
(2)经方案优化,采用芯模等,此项可节约施工成本3万余元
结论:
小组成员施工经验丰富,创造力强,小组活动在思想、组织、技术、管理和经济上有保证,可实现目标。
质量保证体系图图1
六、小组活动过程
1、第一次PDCA循环(2006年7月21日~2006年9月25日)
(1)、计划阶段(P)
A、现状调查
影响板梁预制质量的因素很多,如何保证空心板梁质量是一个非常重要的课题,但根据我公司多年在预应力工程及类似桥梁的施工经验及有关资料显示,影响板梁预制质量的因素主要集中在预制的底板常常超厚,而顶板厚度不足;
空心板板底混凝土不够密实,常出现渗水、漏水现象;
预制空心板时,其高度控制不严,往往超过设计高度;
预制空心板在顶板横向或底板纵向常出现裂;
预应力混凝土空心板封端(尤其斜空心板)对梁板总长控制不严,常出现长短不一,有的封锚端端面不垂直、斜交角大小不一致等;
预应力筋的张拉、伸长量偏差;
混凝土外观蜂窝、麻面及色差等满足不了规范要求。
2006年7月21日QC小组对已经完成的7片板梁质量进行了抽查,共130点(次),结合工程特点,进行调查分析,详见表3。
B、原因分析
1、画排列图找出主要质量问题
根据排列图分析(见图2),砼表面麻面、色差和内模上浮这三项缺陷占全体影质量问题的78%,是主要质量缺陷因素。
因此将这两项作为质量改进的主要对象,并对其进行进一步研究分析,找出影响质量的主要原因。
表3:
质量缺陷调查统计表
代号
质量缺陷
频数(不合格点)
频率
累计频率
A
砼表面麻面
45
45%
B
内模上浮
34
34%
79%
C
砼表面色差较大
11
11%
90%
D
翼缘板裂缝
4%
94%
E
砼表面蜂窝
3%
96%
F
张拉、锚固情况
100%
图2:
质量缺陷调查排列图
2、分析影响质量的主要原因
我们召开了全组人员第一次因果分析会进行分析讨论,从人员、操作方法、材料、机具和环境五方面逐一分析,并绘出因果图:
(1)砼表面麻面、色差大
图3:
砼表面麻面、色差大因果分析图
(2)内模上浮
图4:
内模上浮因果分析图
表5:
对 策 表
要因
对策
执行人
1
工人操作不熟练、工作效率低
对现场施工人员加强教育,增强质量意识;
实行“奖优罚劣”制度,充分调动员工工作积极性;
施工关键工序实行现场技术交底制度;
实行岗位培训,提高职工施工作业水平
碎石含泥量大,级配不好
严把碎石材料进场关,材料进场需进过试验室检验合格;
严格按照施工配合比配料
振捣不均匀
对振捣工人加强技术交底,严格按照操作规程作业,严格控制振动时间,保证不漏振,混凝土浇筑完成后按规定养护
脱模剂使用不当
更换脱模剂,鉴于现在采用的是普通机油做脱模剂,决定采用液压油代替,并且在施工时均匀涂抹
工人定位不认真
加强教育,增强质量意识,严格施工工艺施工
芯模固定不牢
首先在绑扎钢筋时根据设计空心位置、尺寸预先绑扎圆形抗上浮钢筋,添加芯模定位钢筋并绑扎牢固,抗上浮钢筋间距为50cm,其次在混凝土浇筑过程中在气囊顶均匀垫上五道条型钢板,将卡具压于条形钢板上并与侧模用螺栓锁牢
(2)、实施阶段(D)
实施一:
加强教育,增强质量意识
1、由李志强向操作人员进行技术交底,组织技术培训,学习张拉施工操作要点,提高工人操作水平。
2、制订《板梁预制工艺流程》,组织管理、操作工人学习。
3、制订《振捣棒操作规程》,组织操作工人学习。
4、根据工程实际特点,分工明确,责任到人,制定严格的管理和奖惩制度。
实施二:
严把材料关
1、原材料做到事前预定,进场后严格按照规范要求进行抽样检验,做到不合格不用。
2、该工作由胡振艳全过程实施监督,同时混凝土搅拌机操作工人必须按照施工配合比配料。
实施三:
加大现场监管力度,保证施工质量
1、技术人员加大现场监管力度,严格执行和落实“三检”制度,加大施工过程中的控制,发现问题,及时处理。
2、对关键部位严格检查,坚持跟班作业,。
3、徐华具体负责正确指导工人涂刷脱模剂,并重点检查模板的平整度和拼缝的紧密。
4、张欢具体负责检查芯模,重点在混凝土浇筑过程中跟踪观察芯模位置和气压控制,发现问题,及时处理。
(3)检查阶段(C)
针对第一阶段施工存在的质量问题,小组在认真研究后,制定了详细的改进措施,并有专人负责实施和监督执行,在大家的共同监控下,工程质量有了明显提高,职工施工熟练程度也有了较大程度的提高。
2006年7月21日小组对这这一阶段完成的5片空心板梁又进行了抽查检测。
(4)处理阶段(A)
通过第一个PDCA循环,空心板梁预制整体质量有了较大的提高,为了巩固成果,保持高质量施工标准,我们对梁体预制施工继续进行全面控制,进入第二阶段PDCA循环。
2、第二次PDCA循环(2006年9月25日~2006年12月25日)
(1)现状调查
2006年9月25日QC小组对上一阶段完成的71片空心板梁的质量进行了抽查,共查90点(次),其中缺陷点8点(次)合格点54点(次),根据检查项目和检查点数等填写质量状况统计表见表6
表6:
质量状况调查统计表
检查项目
检查点(次)
频率(%)
累计频率(%)
50
37.5
87.5
12.5
15
7
综合合格率(90-8)/90×
100%=91%
依据质量状况调查统计表,绘制出质量缺陷排列图见图5。
图5:
(2)原因分析
从排列图可以看出:
A混凝土表面麻面,B砼表面色差大是影响预制空心板梁质量的主要因素。
我们召集了全组人员召开因果分析会议进行分析讨论,从人、机、料、法、环五大因素入手,进行讨论研究,分析结论见因果分析图6:
图6:
(3)制定对策
对策实施计划表表7
工作态度不积极;
职工思想不稳定
加强集体思想教育,树立职工主人公思想;
关心职工生活、工作、家庭等情况创造良好的工作、生活环境。
模板有缺陷;
脱模剂涂刷不均匀
检查修整模板,均匀涂刷脱模剂,安排工程技术人员监督。
中砂细度模数偏小
严把材料进场关,做好材料试验检验工作。
涂脱模剂工艺不当
涂刷脱模剂后,用抹布擦除积聚部分。
雨天造成模板生锈
涂刷防锈油,合理放置模板,防止生锈
(4)实施阶段
QC小组依据上述对策实施计划表,针对主要问题安排负责人抓好落实工作
实施一
汪雄关组织职工思想教育、了解职工思想,做好职工生活、工作保障;
实施二
李志强负责检查模板损坏情况,监督施工队伍及时更新、修整;
实施三
胡振艳负责原材料的检验、进场;
实施四
陈世明、徐华、张欢负责施工现场管理及协调工作,保证施工技术指导到位。
(5)检查效果
针对第二阶段施工存在的质量缺陷问题,小组在认真研究后,制定了详细的改进措施,并有专人负责落实实施、监督执行。
在大家的共同努力下,工程质量得到了进一步的提高,2006年12月25日小组对这一阶段生产的200片空心板梁质量进行了抽查检测(质量状况检查统计表详见表8)。
检查中发现通过第二个PDCA循环,空心板梁预制整体质量得到了控制,已达到优良标准,且趋于稳定状态。
表8:
75
10
综合合格率(100-4)/100×
100%=96%
七、活动效果
1、质量:
通过QC活动的开展,在整个预制施工过程中未发生任何安全和质量事故,施工质量综合合格率达100%,优良率96%。
2、工期:
通过QC活动的开展,不断地改进施工技术,278片空心板梁与2006年12月25日顺利完成,施工进度计划比原计划提前了15天,有效的缩短了工期,为实现项目部原计划2007年1月30日引桥架梁提供了极为有利的环境。
3、经济:
通过QC活动的开展,合理的利用现有的技术力量,使预制施工有序进行,施工进度计划比原计划提前了15天,节约成本、减少人员、设备占用,水电消耗及场地租赁费用约11万元;
方案的实施,提高了工人工作积极性和质量意识。
4、经验及社会效益:
通过技术进步、全面质量管理的过程控制,上海塘桥预制的空心板梁以“外美内实”的质量赢得了平湖市质检站、业主及设计的信任和称赞。
同时培养了一批技术骨干,制定了现场管理标准及工艺标准,为我公司在平湖市创造了良好的社会效益及为我公司的“滚动发展”战略创造了有利条件。
八、巩固措施
通过QC小组活动,在本工程取得了良好的社会效益,我们把本次活动中的处理方法、方案认真总结,将改进和完善的施工工艺和方法作为质量信息及时传递,及时反馈,不断完善质量跟踪系统,为今后类似工程的全面质量管理提供经验和依据。
九、遗留问题及今后打算
1、活动体会
通过QC活动的开展,增强了全体职工凝聚力,通过不断发现问题,群力群策,集思广益,进而不断解决问题,发扬了吃苦耐劳、刻苦钻研的优秀品质,使得这次QC活动取得了理想效果,达到预期目的,为今后重点、难点和新工艺等项目得制定和实施提供了坚实而有力得思想、技术保证。
也为上海塘桥上部箱梁悬灌施工开展QC活动提供了坚实而有力得思想、技术保证。
2、今后打算
通过开展此次QC攻关活动,使空心板梁预制得质量达到了规范和设计要求,受到了平湖市质检站、业主和设计单位的好评。
因此本攻关小组打算:
1.坚持开展QC活动,全过程、全方位控制施工质量,努力实现QC活动经常化、制度化、全员化;
2.进一步强化职工的质量意识,提高职工的技术素质;
3.加强施工现场标准化管理,健全各项管理标准、技术标准、工作标准;
进行结果反馈,在实践中取得进展。
4、进一步加强QC活动,全方位组织技术攻关,本着为集团公司为平湖人民争创精品工程的目的,不断加强学习,提高认识,增强QC小组解决问题的能力,探索新工艺新方法,优质高效完成上海塘桥建设,为我公司在浙江建筑市场创立丰碑。
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