事故案例01富康制药参考模板Word下载.docx
- 文档编号:21563556
- 上传时间:2023-01-31
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:134.31KB
事故案例01富康制药参考模板Word下载.docx
《事故案例01富康制药参考模板Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《事故案例01富康制药参考模板Word下载.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
二十四、溴素坛破裂,两操作工脚被烧伤
二十五、烘箱风口处用塑编袋堵,引起着火
二十六、麻痹大意,苯胺中毒
二十七、使用违规设备,险些造成人员伤亡
二十八、离心机失修,飞车碰伤两职工
二十九、操作失误,造成爆炸
三十、操作不当,酿成大火
前言
为了进一步搞好安全生产,真正使广大干部职工从已发生的事故中汲取教训,引以为戒,预防类似事故的发生,特编写了寿光富康制药有限公司〈事故典型案例分析〉。
本书收集了我公司一九九五年至二00一年九月份期间的典型事故案例,是一部用泪水和鲜血换来的事故案例汇编,既是我公司近几年来的安全生产总结,也是提高我公司安全管理水平的好教材。
要求各部门认真组织学习,掌握安全生产的规律,熟知安全的重点岗位和特殊原料的毒性,以便采取切实有效的防范措施,保证我公司生产的持续安全运行。
在编写过程中,公司领导给予了大力支持。
各车间负责人积极提供资料,在此表示感谢!
由于编写时间仓促,前几年资料不全,水平所限,书中不足之处在所难免,敬请读者不吝赐教。
安全办
二00一年九月二十六日
事故时间:
1995年12月2日15时5分
事故地点:
原TMP环合平台下
1、事故经过和危害
1995年12月2日15时,肥城安装队在TMP车间环合工段,用气割割盐水管道时,由于乙快管路漏气,气割落下的火花点燃了漏气部位,乙快管路燃烧,引燃了地面母液残渣(含有大量有机物及醇类),地面的明火同时引燃了车间地沟内未冲走的残渣(平时地沟未及时冲洗),大火从窗而出,窜到距车间一米的乙醇罐上,整个车间内浓烟滚滚,火势难以控制,用灭火器扑救作用已不大,幸亏用消防水降温,并及时报119火警,在全厂职工的努力下,十分钟后把火扑灭,避免乙醇罐爆炸。
2、事故原因分析
2.1、车间内动火前没有采取安全防护措施,彻底清理周围易燃物。
2.2、安装队明知上午发生过管路漏气现象,不查明原因,继续使用,属违章操作。
2.3、外来人员安全技术知识缺乏。
2.4、平时车间现场管理不到位。
3、同类事故防止措施
3.1、车间内动火必须先办理动火申请工作单,采取安全防护惜施。
动火前必须清理周围环境,用水冲洗干净地面易燃物并停产隔绝易燃空间。
3.2、对全体职工进行一次安全知识培训。
3.3、加强对外来施工人员的安全教育和监督。
1996年3月16日8时
事故地点:
溴化钠车间
1996年3月16日上午,溴化钠车间一名操作工正在试验肥城安装队加工自制的浓缩锅,当阀门开到0.25MPa时,浓缩锅外夹套上口焊缝突然分裂爆炸,将部分焊渣
和保温玻璃纤维打入操作工的双眼中,两眼鲜血直流,半年没有上班。
2、事故原因及分析
2.1、安装队没有资格制作压力容器,又加上图纸是本厂设计的,不符合要求。
2.2、操作者违反操作规程,锅底阀门开的太小,使夹套内承受不了工作压力,造成爆炸。
2.3、新设备试车,车间负责人没有到现场,没有监护人,违反规定。
3.l、购买使用非标压力设备时必须到有资质的厂家设计和加工。
3.2、新设备安装成试验必须有安装试验计划,经过设备部同意,设备部、车间负责人到场监督试验。
3.3、加强操作工的管理与培训,严禁违章操作。
事故时间:
1996年3月28日9时
甲醇钠车间
1996年3月28日上午,甲醇钠南两名操作工抽好甲醇,打开反应釜盖,一人解金属钠袋口,一人向锅内投锅,当投到第三块时,为了图省事,就托起袋
子往反应釜中倒,只听"
轰"
的一声,车间四周玻璃全部炸成碎片,整个车间一片烟雾,一人从梯口跑出,另一人躲到牢问西南角。
爆炸压力(带火)从釜口喷出,幸亏两名操作工未正对釜口,才避免人身伤亡,但一操作工面部严重烧伤。
2.1、两人严重违反了甲醇钠生产操作规范,将金属钠一起投入反应釜中。
2.2、安全知识淡薄。
2.3、反应釜未彻底晾干,内有氯气、氧气、甲醇等混合气体,当钠一
起投入时,因钠与釜壁碰撞剧烈,产生火花,引起混合气体爆炸。
3.1、严格按各工段安全操作规章操作,反应釜必须烘干晾干后才能投料。
3.2、加强安全知识教育。
|
3.3、对违反规章制度者进行重罚。
1996年4月17日上午
九车间甲化工段
1996年4月17日上午,某职工在甲化工段操作时,发现离心机房边有一堆TMP粗品,拿桶来便赤手往里收,当这位职工收完时,感觉身体不舒服眼
发红,便送往医院,诊断为硫酸二甲酯中毒。
2.1、该职工没有戴防护手套,粗品中含有反应剩余的硫酸二甲酯;
2.2、操作时改变了工艺参数,使硫酸二甲酯过量,没有中和彻底.
2.3、工作现场没有备好必要的防护措施如氨水等,
3.1、工艺参数的改动,必须经过分管经理同意,生产部备案。
3.2、劳保用品在岗时必须要充分利用,特别是特殊岗位。
3.3、有毒原料要有防范措施,发生意外时及时处理。
1996年4月12日
九车间甲氧化工段
1996年4月12日,供应部某保管员,将DCC的原料吡啶误认为TMP的原料DMF发放出库,九车间领取后,没有详细检查实物与领料单是否相符,就匆忙投料生产,发现反应不对时,已经无法挽回,将料全部放掉,幸亏没有
发生其它副反应,引发危险事故发生,直接经济损失万元以上。
2、事故原因分析
2.1、保管员责任心不强,没有严把原料出库关。
2.2、没有执行〈物料验收、储存、出库管理制度〉。
2.3、车间内使用原料时没有检查原料名称是否相符以及质量、重量等指标。
3.1、对全体职工要加强主人翁教育,增强职工的责任感。
3.2、严格执行公司内部的有关制度。
3.3、加强对职工的业务知识培训,提高职工的业务素质。
1996年10月15日
TMP车间环合工段
1996年10月15日下午,一临时工将混醇桶备到环合车间附近准备投料用,班长同主操作把备好的料抽到反应釜中,加温反应,发现釜中温度上升很快有异常,正在分析原因时,主操作开动搅拌,只听"
的一声,上好的反应釜人孔盖卡子断裂,将入孔盖炸开,釜中料液喷到屋顶,车间内烟雾弥漫。
在场的4名操作工有的烫伤有的中毒,被送往中医院。
若入孔盖碰撞到人,将会导致人身伤亡。
2.1、将缩合工段的丙烯腈当作混醇,丙烯腈遇碱发生自聚而产生爆炸。
2.2、班长和主操作抽料时没有检查。
将丙烯膀当作混醇。
2.3、反应出现升温异常迅速时,不应搅拌,而应实施降温处理并及时开启所有放空管道。
3.1、临时工上岗前要培训,特别是培训安全常识和掌握原料的性质,日常工作中也要加强监督指导。
3.2、投料时要有投料人和复核人检查。
3.3、严格执行工艺规程和遵守异常现象处理方法。
3.4、车间内物料标识要明显,原料存放采用定量管理。
1996年10月15日,TMP车间环合工段因反应釜长期使用,釜壁中产生了垢,为了清除垢,某操作工从入口孔下去清刷,不多时,另一位操作工开动了其他反应釜的搅拌后,过去顺手开了此反应釜的搅拌,在下面除垢的某操作工被锚搅的旋转,发出"
吱吱"
的声音,平台上的操作工听到后,马上关
闭了开关,把某操作工救上来,头晕、不能站立,一周不能上班。
2.1、进入容器(反应釜)没有办理进入容器许可证。
2.2、在外没有人监护和做标志。
2.3、违反设备操作规程。
3.1、严格进入容器管理制度,进入容器前必须办理进入容器许可证。
3.2、检修设备要有安全标志。
3.3、要有专人监护,不能离开现场。
1996年8月12日10时
TMP车间缩合工段离心机
一、事故经过和危害
1996年8月12日上午,TMP车间三名职工正在离心,孙某刚把离心机放满料液,来到门口推小车,回头看见刘某又在往离心机放料,孙某就过去对刘某说放满了,于是孙某便看看离心机料液现状,这时刻刘某从离心机往外拿管子。
料液被高速转动的离心机甩打在了孙某的脸上,造成孙某眼部碱液严重烧伤及腈类物
质中毒。
二、事故原因分析
1、违反工艺操作规程,放料管没有完全流出料液就向外拿管子。
2、上班时不按规定戴防护用品,特别是关键岗位关键时必须戴防护用具。
三、同类事故防止措施
1、加强对职工安全工艺操作的培训。
2、上班时必须戴规定的防护用品。
1997年4月20日
九车间甲氧化工段
1997年4月20日凌晨4点,制冷班某操作工一人值班睡觉,所看管的设备循环水泵自动停止,全厂冷却循环水断流,这时TMB甲氧化工段正在投料、反应,用冷却水降温时发现没有水,TMB操作工及时叫醒制冷班某操作工两次,他都不知道停了循环水。
这时高压反应釜瞬间压力剧增到1.6MPa,幸亏TMB车间操作工发现早及时排空,才避免了一起重大恶性事故的发生。
直接经济损失9000元。
1、上班时间睡岗,对所管辖范围区未巡回检查,对工作玩忽职守。
2、厂规厂纪执行不严。
3、安全意识淡薄。
1、加强劳动纪律管理,严禁夜间睡觉、严禁脱岗等。
2、对类似情况从严从重处理。
3、对某操作工全厂通报,扣发4个月的奖金,按事故损失额的10%进行处
罚。
1997年3月15日
1997年3月15日上午,甲醇钠车间投完料后,车间内无人,突然着火,冒着浓烟,燃烧到了车间北口的门上,路过的职工发现后,及时叫人灭火并报119火警。
此时车间地沟的大火已向外漫延,外面还有5立方甲醇贮罐,车间内反应釜、高位槽内有甲醇存在。
如果一起燃上后果不堪设想。
在场人员及时用消防栓水冲洗地面,使水隔断大火向甲醇罐漫延的通道,十分钟后大火熄灭。
车间北
门被烧坏不能用。
1、投料时,将金属钠碎片掉到了地面上。
2、车间地回上有积水;
3、车间地回有洒落的甲醇成甲醇钠。
4、地面和地沟未及时冲洗、清扫,现场管理太差。
1、钠碎片千万不能洒落到地上,投完料后要仔细检查平台上以及内衬袋中是否
有钠片,不用的钠碎片集中处理。
2、车间地面不能有积水,撒落的甲醇、甲醇钠及时处理。
3、只要车间处于生产状态时,必须有人值班。
1997年5月6日
九车间甲基化工段
1997年5月6日上午,九车间甲基化工段某操作工在平台上操作时,二甲酯阀门泄露没发现,当时有三名职工在平台下给反应釜的旁通更换阀门,二甲酯从
平台上淌到平台下,三名职工因二甲酯中毒,在市中医院治疗了一周。
1、上班时巡回检查力度不够,未及时发现原料泄漏。
2、没有戴防毒用具。
3、重点部位保全工没有定期检查。
1、加大设备巡回检查力度。
2、重点部位要有保全工定期检查。
3、提高职工的自我保护意识,上班戴劳保用品。
1998年1月10日18点30分
事故地点TMP车间脱色工段
1998年1月10日傍晚,甲操作工在向反应釜内加水时,因看不清水位,用左
手盘三角带以带动减速机与锚转动,观察水位,这时乙操作工,误认为要开搅拌,不管三七二十一就按下了电动机按钮,转动的皮带轮将甲操作工左手中指指尖削断,被送往八九医院处理也未痊愈。
造成一定残疾。
1、两操作工严重违反了设备操作规程,三角带在没有监护人的情况下用手转,开启设备前没有先查看设备是否正常。
2、电动机皮带没有防护罩。
1、组织职工认真学习设备安全操作规程。
2、要在裸露的设备转动部位加防护理(网)。
3、教育职工养成良好的工作习惯,不要随便手扶转动部件。
1998年1月]1日7时
TMP车间精制工段
1998年1月11日早上,天刚亮,干燥机正在运行,某操作工就用扫帚扫干燥机下面,不小心被旋转的转动轴挂上衣服,连同某操作工绕到转动轴上,这名操作工用力争脱,电机负荷大,干燥机才停,其右侧六根肋骨折断,头部、胳膊也
受伤,送县人民医院做了手术,半年多没有上班。
幸亏本操作工身体好,力量大,否则其性命难保。
1、违章作业,运转设备在不停止的情况下打扫卫生。
2、过度疲劳,因这名操作工到潍坊陪床一晚上,回来接着上班。
3、没有防护设施和安全警示牌。
1、制定安全操作规程及注意事项。
2、设置防护设施和安全标志牌。
3、上班时间要保持充沛的体力和良好的精神状态。
1998年3月4日上午
l998年3月4日上午,九车间甲氧化工段某操作工在2号反应釜投完料开始升温反应,升到0.7MPa时,"
的一声巨响,视蛊爆炸,整个视盅破碎,在车间内找不到玻璃碎片。
物料喷满车间,溅入某操作工双眼,立即用清水冲
洗后送往市中医院,治疗15天出院,双眼视力分别有不同程度的下降。
1、违反工艺操作规程,加料后没有关闭放料阀门,开始升温前未检查高压釜所有阀门是否关闭。
2、上班没有戴护自镜。
三、同类事故防止措施。
1、组织职工认真学习安全操作规程,并严格执行。
2、上班时要穿戴规定的劳保用品。
3、教育职工树立安全第一的思想。
工作时要谨慎细心,切勿马虎大意。
1998年7月1日中午
醇分离车间西部.
1998年7月1日中午,外地送来一车甲醇,某保管员和甲醇车间的一名操作工将放料管接入泵子,刚一开泵子周围甲醇燃烧。
外地司机跳车逃跑,保管员和操作工迅速拿来灭火器将火扑灭,才避免了爆炸。
此处有100吨的甲醇罐,若
起火,后果不堪设想。
1、泵子电机不是防爆电机。
2、电线接头打火。
3、放料管与铁管接口处漏甲醇。
1、易燃液体所用泵子必须是防爆的。
2、电线接头一定接牢,并定期检查。
3、电泵同储罐必须保持一定距离,接口处要牢固。
事放时间:
1998年12月3日晚
一、事故经过和危害
1998年12月3日晚,3号高压反应釜物料反应后,降压到1.1MPa时,视镜突然发生爆碎,釜中物料及甲醇喷出。
整个车间一片烟雾。
此时,如果电路
打火极有可能车间发生爆炸。
若操作工面对视镜,后果不堪设想。
二、事故原因分析
1、视镜受力不匀。
2、投料前没有检查视镜完好状况。
1、投料前首先检查视镜状况,更换视镜时一定要放平,受力均匀,要有复核人。
2、反应时,不要站在视镜的正面。
3、严格遵守安全操作规程。
4、高压釜只有一个视镜供放料用,升温时一定要将视孔灯取下。
1999年3月23日20点40分
TMP车间4号反应釜
1999年3月23日晚,TMP车间生产一班4号反应釜表面上,突然着火,这时正在回流,在岗的唯一一名操作工看到火后,马上跑出去叫人救火。
其他车间的职工听到后,拿起灭火器,向着火点跑去及时扑灭了着火,没有造成损失。
1、设备密封垫不严泄漏甲醇。
2、电机三角带打滑产生火花。
3、车间内部管理不善,设备检修不及时。
三、同类事故防止措施
1、加强车间内部设备管理,对跑、冒、滴、漏及时处理。
2、对维修人员实行设备维修责任制。
3、发现刚着火时要及时用灭火器处理,然后再叫其他人灾火,不要错过了灭火
的最佳时机。
1999年12月26日12时
塑编车间
1999年12月26日,塑编车间某操作工在印刷机前负责输送袋片,刚印刷了200余条后,某操作工发现胶版上沾了一块杂物,未关机就站起来用拇指和食指取,右手被对转的胶辊与铁辊紧紧央在一起,致使大拇指截肢,食指、中指各
取掉一截。
1、操作工违章,在不停机的情况下,用手拿杂物。
2、车间内无安全操作规程,安全标志牌。
3、操作工安全技术知识缺乏。
1、对车间的工人进行一次全面的安全教育,增强安全意识。
2、建立各项规章制度,严格执行。
3、安全操作规程要上墙,安全标志齐全。
2000年6月9日17点
2000年6月9日下午,某电工在九车间甲氧化工段平台上更换灯泡时,脚踩的三角梯突然歪倒,使某电工从高处跌下将右胳膊摔伤,立即送往市人民医
院,诊断为右上肢克雷氏骨折。
1、没有将三角梯固定牢。
2、登高作业时没人协助。
3、忽视了安全。
1、提高职工的安全意识,无论在什么样的条件下、都要注意安全。
2、每干一项工作都要采取可靠的安全措施。
3、电工在登高或带电作业时要有人监护。
2000年6月24日10点
三车间离心机旁
2000年6月24日上午,某新操作工在离心时,离心机还在惯性转动,急于停止,就用角铁别,以阻止离心机停转,被转动的离心机打出的角铁刺入腮中,
豁出5厘米的口子,鲜血直流,立即送往医院,幸亏没有打在脑部。
1、严重违反设备安全操作规程。
2、新职工安全意识淡薄。
1、重新学习设备安全操作规程,加强安全教育。
2、对明知故犯者进行重罚。
3、本人写出检讨。
2000年9月1日5时30分
2000年9月1日早上,六车间某操作工准备将反应釜中的甲醇钠放入桶中,刚开阀门,早安装在上面的放料管突然掉下,流出来的甲醇钠淌在了某操作工仰面的脸上,眼部严重烧伤,用清水冲洗后立即送往市中医院。
l、批料前没有对管子接口进行检查;
2、没有戴防护用品,如护目镜;
1、管子接口处在放料前检查,并用铁丝扎牢。
2、上班时必须戴劳动防护、用具。
3、制订放料安全操作规程。
2000年11月11日9点
成品仓库
2000年11月11日9时许,溴化钠车间人员未经允许,使用仓库提升机,当提升机上升到上部限位时,没有马上停车,造成了托盘与上端顶撞,使提升机外部变形,钢丝绳拉断一半。
1、溴化钠车间人员使用不当,违章操作。
2、仓库人员不在现场,没有监督和指导。
3、没有限
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 事故 案例 01 富康 制药 参考 模板