松下焊机维修指南Word格式.docx
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造成电焊机故障的人为原因主要是:
1.运输中损坏(特别是流动作业的用户经常搬运电焊机).
使用、保养不当(如操作者或其他人用手拽电缆的方式移动送丝机,导电嘴没拧
紧等).
3.修理中P板上的电位器调乱,或将保险插错位置。
对维修人员来说,在着手检修电焊机时,首先应根据电焊机的故障现象判断故障的起
因是在焊机的内部还是外部,然后通过现场观察,向操作者了解和亲自动手检查以便迅速
准确地找到故障点。
1
第一章KR系列CO2气保焊机典型故障及排除方法
二。
故障检修的程序与注意事项
故障检修的程序:
第一步:
调整送丝机遥控盒上的两个电位器,观察焊机的空载电压和送丝机的转速,
根据焊机的空载电压和送丝机的转速是否受调确认故障现象。
第二步:
根据故障现象推断故障所在的范围。
第三步:
通过分析、检查、测试等手段找出故障点。
第四步:
用合格的部品更换损坏品或用其它手段排除故障。
检修时的注意事项:
检修的目的是迅速准确地排除故障,尽快使焊机投入正常使用.但在检修时若不谨
慎从事,很可能会造成二次故障,或使简单故障复杂化,所以在检修过程中应注意以下
事项:
(1)动手前先根据故障现象进行分析,确有把握时再给焊机加电。
(2)发现P板上的元器件有明显的损坏时,在未查出原因并排除之前,不能换上好
的P板或保险就立即通电试机。
(3)在通电检查时如发现焊机冒烟、打火、异味、异常过热等现象时应立即关机。
(4)P板上的电位器不要随便调整.
(5)更换接触器、SCR模块、控变时注意原接线位置不要接错.
(6)三种机型的P板不能互换。
焊机正常的简易判断标准:
按说明书要求安装好焊机使之具备试机条件。
(1)电源开关及指示灯正常.
(2)气体检查开关正常。
(3)无异常显示。
(4)加热器电源有100V电压输出.
(5)按焊枪开关调送丝机遥控盒上的2个电位器,焊机的空载电压和送丝机转速应
受调。
气阀应可靠动作,有CO2气体送出。
(6)手动送丝受调。
(7)试焊时,收弧“有”和“无”动作正常。
(8)风扇转动风向应向下。
(9)停焊时无冲丝现象。
通过上述9点检查可基本上确认焊机正常。
2
三.典型故障及排除方法:
1.故障现象:
按焊枪开关,无空载电压,送丝机不转.
故障原因:
(1)外电不正常。
(2)焊枪开关断线或接触不良。
(3)控制变压器有故障。
(4)交流接触器未吸合。
(5)P板有故障。
排除方法:
(1)在焊机的后面板输入端子处,用万用表测量三相输入电压,确认三相电压是否正
常(正常值为380V±
10%)。
(2)用万用表检查6芯控制电缆插头的3#和5#插孔,按下焊枪开关,观察其有无约
220Ω左右的电阻,若为∞,说明焊枪开关回路断路。
此时可将焊枪开关插头从
送丝机插座上拔下,按下焊枪开关,测量该插头的两根插针,电阻值应近似为
零,若阻值很大或为∞,说明焊枪电缆内的控制线断或开关故障。
若近似为零Ω,
说明故障发生在6芯电缆,应继续查找故障点,检查出故障原因后,重新接线。
(3)用万用表检查控变输入、输出电压,确认是否正常,一次电压正常值为380V±
10%,二次电压分别为200V和20V(2组),若输入电压正常,输出电压不正常,
此时应断开控变的负载重新测量,若还不正常说明控变有故障,应予以更换.
(4)检查交流接触器线圈阻值,100Ω以下、500Ω以上为不正常,需要更换。
(5)用万用表电压档测量P板38—8点,按焊枪开关,此两点间的电压应为零,否则
P板有故障,可更换P板.
(6)电焊机面板上的5A保险烧损,更换。
故障现象:
焊接一会儿,异常指示灯亮。
(1)热继电器故障.
(2)超负载持续率使用.
(3)冷却风扇不转。
(1)用温度计测量平抗及晶闸管模块散热器的温度,正常时用万用表检查2个温度
继电器,确认故障时是哪个温度继电器动作,正常时继电器2根引线间的电阻
为零Ω.若不是此值说明温度继电器有故障,应更换。
(2)在限定的负载持续率范围以内使用。
(3)检查风扇及电容,有故障及时更换.
3
故障现象:
焊接电流失调。
(1)6芯控制电缆有故障。
(2)遥控盒电流调节电位器有故障。
(3)P板故障。
(1)用万用表检查6芯控制电缆插头4#~5#插孔,观察有无断线或短路。
(2)用万用表检查遥控盒电流调节电位器,阻值按指数规律变化。
(3)更换P板。
4.故障现象:
电流表显示的数值与实际电流不符。
(1)焊机两输出端子接线螺栓松动。
(2)输出地线与母材接触不好。
(3)焊机内的电流互感器CT损坏。
(4)P板有故障。
(1)紧固两输出端子接线螺栓。
(2)使输出地线与母材接触可靠.
(3)更换电流互感器CT。
(4)更换P板。
5.故障现象:
焊接电压失调。
故障原因:
(2)遥控盒电压调整电位器有故障。
(3)P板有故障.
(4)SCR模块有故障。
(1)检查6芯控制电缆[同故障3
(1)]。
(2)用万用表检查遥控盒电压调整电位器,阻值按线性规律变化。
(3)用万用表检查2组SCR模块阴阳极和阴控极,确认SCR模块有无故障。
4
能送丝,并有空载电压,但不能引弧。
(1)焊机输出电缆断路或地线电缆没有和母材连接.
(2)焊道油污太多或锈蚀严重.
(3)P板“简易一元化/个别"
切换开关SW10在“简易一元化”位置,而遥控盒电
压调整电位器规范电压设置不对。
(1)检查输出地线电缆有无断路及与母材的连接情况.
(2)清除焊道油污及铁锈.
(3)调整遥控盒电压调整电位器重新设置电压规范。
按焊枪开关立即烧8A保险。
(1)6芯控制电缆短路.
(2)P板故障。
(3)导电嘴与焊丝熔融在一起。
(1)用万用表检查6芯控制电缆6芯插头的插孔1和6,应有大于0。
8~1.2Ω的电阻,
如果小于此值可判断电缆有短路故障。
(2)用万用表检查P板,Q10漏-源极、栅—源电阻和送丝回路的2只SCR,确认有无
击穿损坏。
另外还需进一步检查确认P板上的连接器81对80和82对80点的
电压是否对称、相等,2组电压值均为27V。
(3)检查导电嘴,若导电嘴和焊丝熔在一起时,需更换导电嘴.
8.故障现象:
无手动送丝,焊接时送丝正常。
(1)手动送丝开关损坏。
排除方法:
(1)更换手动送丝开关。
(2)更换P板。
5
9.故障现象:
送丝不稳定.
(1)导电嘴用的不合适
(2)SUS导套帽与送丝轮槽不同心。
(3)焊枪电缆弯曲半径小于300mm。
(4)送丝软管淤塞.
(5)送丝管用的不对。
(6)焊丝排列杂乱有硬弯。
(7)送丝轮磨损。
(8)P板或送丝电路有故障.
(1)检查焊丝和导电嘴,确认是否导电嘴用的不合适,若是应及时更换。
(2)调整SUS导套帽使之与送丝轮槽同心。
(3)将焊枪电缆拉直,使之弯曲半径大于300mm。
(4)用压缩空气清理送丝软管或更换送丝软管。
(5)送丝软管与焊枪应配套使用。
(6)剔除排列杂乱或有硬弯的焊丝。
(7)更换送丝轮。
(8)更换P板或检查送丝电路。
10。
未按焊枪开关就送丝。
(1)焊枪开关接线短路。
(2)6芯控制电缆短路。
(3)P板有故障。
(4)加长6芯控制电缆接头进水。
(1)不按焊枪开关,用万用表在焊枪开关插头处检查一线式电缆控制线及焊枪开关
是否短路,若控制线短路,更换焊枪,若开关短路时修理或更换开关。
(2)在断电的情况下,不按焊枪开关,在6芯控制电缆插头处,用万用表检查6芯
控制电缆的插孔3与插孔5、6之间以及插孔4与插孔5、6之间的绝缘电阻,
前者阻值为无穷大,后者阻值应大于2.4KΩ。
(3)使加长电缆的6芯中间插头脱离水源,打开插头插座,将水擦干,使连接插针
和插孔的6芯电缆线间阻值恢复正常,然后再将插头插上,并在接头处采取防
水处理,以防再次进水。
(4)更换P板.
6
11。
气体加热器失灵。
(1)流量计加热器电源线断或插头与插座接触不良。
(2)加热芯电阻丝断。
(3)温控装置失灵.
(4)加热器保险断。
(1)在断电情况下从焊机上拔下流量计插头,用万用表检查插头上的插孔1和3之
间的电阻,正常情况阻值应在30~40Ω之间。
若为∞则说明加热回路有断线的地
方,此时应打开流量计加热器护罩,进一步检查以下部位:
①电源线有无断线;
②加热芯有无断路,双金属片触点是否闭合接通.找到故障点排除之。
(2)更换加热芯。
(3)更换温控装置。
(4)查找引起保险断的故障点并排除,然后更换保险.
12.故障现象:
焊缝产生大量气孔.
(1)CO2气体不纯。
(2)气体流量不足。
(3)焊丝伸出导电嘴过长。
(4)焊道有油污.
(5)空气对流过大.
(6)喷嘴变形。
(7)CO2气路受阻或漏气。
(8)气阀不动作。
(9)气阀保险断。
(1)使用纯度高的CO2气体。
(2)调整流量。
(3)焊丝杆伸长控制在10倍的焊丝直径.
(4)清除焊道油污及铁锈。
(5)在工作场地采取防风措施。
(6)更换喷嘴。
(7)检查气路,疏通或堵漏。
(8)检查气阀线圈的阻值和供电电压,线圈阻值为100Ω左右,电压为24V。
(9)更换P板上的1A气阀保险.
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13.故障现象:
合上电源开关即烧5A保险。
(1)控变次级绕组短路。
(2)冷却风扇绕组短路。
(3)交流接触器线圈烧损。
(1)拆开焊机右侧板,目测控变有无烧痕.
(2)断开控变次级负载回路,使控变空载运行,接通电源开关看是否还烧5A保险,
若不烧,检查次级各绕组的输出电压,若数值正常,说明控变无故障。
断电,
继续下一步检查.
(3)检查冷却风扇有无损坏。
(4)检查交流接触器线圈直流电阻,500KR型为150~160Ω,350KR型为345Ω,
200KR型为483Ω.
做完上述检查后,更换损坏的部件。
14。
空载电压低。
(1)电源缺相.
(2)SCR模块故障。
(3)交流接触器触点烧损。
(4)P板故障。
(1)在焊机后面板输入电源接线端子台处测量三相输入电压。
(2)切断电源,打开焊机两侧板检查两组SCR模块.
(3)检查交流接触器触点闭合情况。
(4)接通电源测量主变次级三相电压,正常值如下:
500KR350KR200KR
50±
1V40。
7±
1V28.2±
1V
(5)更换P板.
8
15。
焊接时飞溅大.
(1)焊接规范不对.
(2)焊丝质量不好。
(3)丝径选择开关位置不对。
(4)焊接过程中电网电压波动过大。
(5)焊件及焊丝有油污或锈.
(6)晶闸管有故障.
(7)P板有故障。
(8)气体有问题。
(9)焊丝杆伸长度过长。
(10)导电嘴、送丝轮或焊丝直径配合不一致。
(1)重新调整焊接规范,方法如下:
A.根据焊接条件确定焊接电流.
B。
根据焊接电流按下式确定焊接电压:
U=0。
04I+16±
1.5I≤300A
04I+20±
2.0I>300A
(2)更换焊丝。
(3)重新确认丝径选择开关.
(4)焊接过程中电网电压波动不应超过标准供电电压的±
10%。
(5)清除焊件或焊丝的油污或锈。
(6)检查SCR模块.
(7)更换P板。
(8)使用高纯度的CO2气体或混合气体。
(9)将丝杆伸长控制在10倍丝径范围内。
(10)导电嘴、送丝轮、焊丝配合一致.
16.故障现象:
收弧有状态,无工作送丝。
P板故障。
更换P板。
17.故障现象:
“收弧无”状态工作正常,“收弧有”状态不自锁无收弧。
以上只是简单介绍了KR系列焊机在使用过程当中一些典型故障的排除方法。
有些在
初次使用或稍有接触但不太了解气保焊机性能及操作方法的用户,在使用KR系列焊机过
程中还会出现各种各样的问题,这就需要我们从事技术服务工作的人员根据现场的具体情
况恰当地进行处理.
9
四.KR系列焊机重点故障分析及相关改进措施:
P板电源部分二极管D1~D5烧损故障
在KR系列焊机P板故障中,电源部分整流二极管D1~D5烧损的问题多次出现,并且
故障多见于6型P板(即ZUEP118□6)。
1.1故障原因分析:
引起P板上二极管D1~D5烧损的原因主要有两方面:
一是由于将8A或1A保险插错
位置造成;
二是当1A保险被换成大容量保险,而控制电缆发生短路所造成。
其中第一个
问题出现较多。
图1—1P板上整流电源部分的电路原理图
图1-2保险FU2和FU3部分的电路原理图
10
(1)保险管插错位置:
6型P板上FU2和FU3保险座如图2—1排列.
电机用保险
(8A)
气阀用保险
(1A)
(1A)×
禁止
①
②
FU2FU3FU2FU3
图2—1正确图2—2错误
此问题发生在送丝电机用保险FU2(8A)或气阀用保险FU3(1A)烧损时。
当操作者
更换8A或1A保险时,误将保险管插于FU2与FU3两保险座之间(如图2-2所示),或操
作者在焊机电源打开的情况下更换保险,不慎接触到两保险座之间造成短路,都会导致二
极管D1~D5烧损.这是因为两保险座短路使得+24V电源(FU3的①端)直接对地(FU2
的②端)短路,从而造成电源回路中电流激增,导致整流二极管D1~D5烧损。
实际损坏哪
个二极管则不确定,过去曾发生过D5烧损或D1、D3、D5烧损。
1~5型P板保险座为竖向排列,两保险座之间间距较大,所以基本不会出现装错保险
的情况。
(2)控制电缆短路:
当6芯控制电缆中47号线(+24V气阀电源)与15号线(地)发生短路时,正常情
况下会使气阀保险FU3(1A)熔断,从而对电路起到保护作用。
但以往曾发现有些用户将
FU3换成8A或10A保险,这样在发生短路时保险就起不到保护作用,造成二极管D1~D5
烧损。
2处理方法:
(1)当二极管D1~D5烧损时,应首先检查焊机的使用状况,分析损坏原因,然后向
操作者说明,指导其正确操作使用。
(2)对由于更换8A保险管造成二极管烧损的,同时要分析一下引起8A保险烧损的原
因。
正常工作时,送丝电机工作电流只有2~3A,如果8A保险烧损,则显然是送
丝电机负载过重造成,此时应对送丝回路进行检查,及时清理或更换部品,保持
送丝通畅。
11
(3)对于1A保险经常损坏的情况,应检查电缆是否有短路之处,不可随意更换大容
量保险.
(4)检查P板,如果焊盘、板条和过孔烧损不严重,则更换损坏的二极管即可排除故
障。
但焊盘、板条、过孔烧损严重或P板还有其它故障时,需返回唐山松下进行
修理。
*注:
二极管型号为:
S5688GTPA3(或用国产1N4004代用)
1.3改进措施:
针对上述故障原因,公司对P板实施了改进措施.最新的7型P板将FU2和FU3两个
保险座重新排列,使其拉开一定距离,以避免将保险装错位置;
对于6型P板则在两个保
险座之间加了隔离物。
这样就可以避免在更换保险时造成P板损坏。
2.P板上送丝制动管Q10(K851)烧损故障:
此故障也曾多次出现,故障现象为按焊枪开关立即烧8A送丝保险。
该故障多发生于6
型以前的P板。
2.1故障原因分析:
引起P板上Q10烧损故障的原因主要有两方面:
一是由于加长控制电缆接头进水造成;
二是由于控制电缆67号线与15号线短路造成。
Q10是一个场效应管,工作在开关状态,
其损坏机理是由于进水或电缆短路后造成P板逻辑控制紊乱,致使Q10以很高的频率不断
地导通-关断,直至发热烧损。
2处理方法:
(1)当加长电缆接头进水后,应尽快将其擦净、晾干,使接头恢复正常的绝缘性能。
(2)对短路的控制电缆,查找出短路点,进行绝缘处理。
3改进措施:
针对上述故障,公司对P板进行了改进。
改进后,即使控制电缆发生短路或进水,Q10
也不再损坏,但焊机由于P板逻辑控制紊乱将不能正常工作.待短路状态排除后,焊机即
可恢复正常。
4P板改进方案:
(一)ZUEP118□5B、C(□为2、3、4)
1)将电容C124(ECA1EM221B)、二极管D116(S5688GTPA3)、电阻R361
(ERDS2TJ153T)、R362(ERDS2TJ103T)、R363(ERDS2T100T)按图4所示位置插
入P板。
2)用短路线将D116阳极与ZD20阴极短接,R361上、下两端分别与IC12①、IC12③
短接.
3)按图4所示,将打“×
”的部位板条断开。
表示正面,表示反面。
12
(二)ZUEP118□5D(□为2、3、4)
1)将电阻R331(ERDS2TJ223T)换为电阻R361(ERDS2TJ153T)
2)将电容C134(ECEA1EKA470B)换为电容C124(ECA1EM221B)
(三)ZUEP118□6(□为2、3、4)
将R361、C124换为ERDS2TJ153T、ECA1EM221B即可。
(四)给Q10安装散热器。
图3电路原理图
图4焊点图
13
3.P板上IC5(TC4572BP)和R245烧损故障
P板上IC5烧损时的故障现象为打开电源开关即有空载电压和送丝;
而R245烧损时按
焊枪开关焊机焊机不工作。
1故障原因分析:
经过实验分析确认R245和IC5损坏的原因如下:
(1)控制电缆47、67、61号线同时短路造成IC5、R245损坏。
(2)控制电缆47、67号线短路,且焊枪开关频繁地开/关,造成IC5损坏。
(3)控制电缆47、61号线长时间短路造成R245损坏。
(4)焊机正、负输出电缆分别与控制电缆61和15号线发生短路时R245立即烧损.
3.2处理方法:
发现此故障后,首先要对焊机控制电缆和送丝机进行检查。
如检查到控制电缆有破损,
应及时将破损处用绝缘胶布包好,对于破损严重的需更换控制电缆.另外要注意检查送丝
机上焊枪开关插座处的控制电缆是否与焊机输出电缆短路。
3.3改进措施:
针对以上故障原因,公司提出了相应的改进措施.
(1)去掉P板上二极管D84。
(2)将R245由ERDS2TJ101T(100Ω/0.25W)更换为M03WSJ242FSJ(2.4K/3W).
经过以上的变更后,即使在异常状态下,IC5和R245也不会再发生损坏。
4.小结
从以上所介绍的内容可以看出,造成这些故障的原因都与控制电缆短路有关。
所以在
我公司提出相应的改进措施的同时,还需要加强对用户的指导,使其掌握正确的操作方法,
并且在使用过程中注意对焊机进行维护,以减少故障的发生.
14
第二章YM-500CL4HGE焊机典型故障分析
一.YM—500CL4HGE焊机的主要特点:
该机型是专为远距离作业而设计的,在设备的适用范围方面与KR系列焊机形成了互
补,最适合于船舶、高层建筑、桥梁等大型构造物的焊接。
500CL4焊机的电源主回路结构与KR系列焊机相同,同样也是采用
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