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为什么工作面会绝对有火花,采煤机切割岩石、锚杆、金属网等必然产生火花。
工作面的瓦斯浓度分布为什么是不均匀的,以U型通风为基础的通风方式,靠近进风巷的地点瓦斯小,靠近回风巷的地点瓦斯大,采空区瓦斯,负压越大,瓦斯越高。
如何做到局部积聚瓦斯的连续监测,利用大束管气动引射技术技术,瓦斯检测代替不了瓦斯监测,监测比检测意义更巨大,如何彻底消灭采煤机割岩石时的火花,可以加大外喷雾的压力,必要时使用泡沫技术。
瓦斯浓度是变化的,动态的,如何掌握这种变化,做到心中有数,只有通过监测技术。
1.工作面瓦斯传感器的安装地点按照规程的要求数量很少,满足规程要求,满足不了安全要求,若大的工作面空间内,全负压风流的分布是不均匀的,风速小的地方瓦斯较大,靠近采空区的地点瓦斯较大,受邻近层瓦斯涌出的影响,工作面顶部的瓦斯不一定是最大的,以150401综采面为例,底板的瓦斯是最大的,瓦斯员的便携仪如果放不到底板,不使用检察杖的话,检查出的瓦斯数值就偏小。
领导相信瓦斯员的数据就会产生错误
2.工作面底板的瓦斯最大,但受支架移动、空间狭小的影响,此位置不便于安装瓦斯传感器,所以最大地点的瓦斯检查仍然采用人工检查,不管每班几次,数据不连续,检查之间出现问题,很难发现,很难避免。
3.瓦斯员习惯将某地点的瓦斯浓度汇报得小一点,尽管反复追问最大值是多少,有时候还是得不到正确的答案。
在出煤班,当然两个连续的班次早班的瓦斯比夜班的大,夜班经过了下午检修班的释放,瓦斯较小些,让瓦斯员汇报一下工作面的瓦斯情况,一般都这样说,一般1.6%-1.8%,有时候到2.0%,特殊时候个别地点瓦斯达到3.0%,我们搞瓦斯管理的人员,可以不知道最小值、平均值,但必须知道最大值,是在什么点上,什么时间,持续了几秒,这是非常重要的事故时刻,往往一起大事故,真正的导火索的发生就几秒钟,让大部分矿工失去生命的往往就这几秒钟。
瓦斯爆炸可以持续很长时间,但引起爆炸的火花仅仅几秒,就这几秒钟的火花产生了巨大的灾难,我们不能不重视它。
4.工作面控制火花很难,喷雾可以减少火花,但不能做到消灭,工作面遇到构造是很正常的事,采煤机滚筒切割岩石肯定有火花,彻底消灭火花很难,减少或降低容易,但减少对我们来说没有意义。
尝试用泡沫控制火花。
5.不能控制火花,我们就控制瓦斯浓度,而且要做到“绝对控制”,100%地控制住,才能保证不出事故,一旦两个条件失去控制,两个条件走到一起,危险就来了。
从大量的瓦斯爆炸案例分析,防范瓦斯事故,浓度控制是根本。
6.瓦斯治理措施一般尤其有一定效果的措施,一般都需要一个班或多个班的时间来完成,都不会像挂一块风障那样简单,所以要求瓦斯措施要有备无患,可以备而不用,不能用而不备,关键时刻掉链子,造成发现瓦斯大了,一时半时治理措施上不去,工作面被迫只能停产,工作面迎着头皮生产,就是带病作业,带险作业,你要知道,等工作面瓦斯大了再打钻孔,打一个钻孔,需要几个班,接一趟风筒,需要一个班,瓦斯员发现瓦斯大了,必须有能够处理的办法,如果束手无策,一切都得等下一个班完成,当班就危险了,出现这样的问题就是管理问题,没有超前意识和远见卓识。
7.人多力量大,人多胆量也大,多起事故已经证明了这一点,工作面人很多,瓦斯高点人们也不在乎,按部就班地干着自己的工作,好像即将发生的瓦斯事故与自己无关一样。
8.在工作面安装多个瓦斯传感器是实现不了的,局部瓦斯大的地方无法实现连续监测,现有的瓦斯传感器的数值不能代表和反应工作面实际的瓦斯浓度情况,只能代表瓦斯传感器所在点的瓦斯大小,工作面三维立体空间上其它地点的瓦斯大小均无法进行说明,必须用监测系统监测局部积聚的瓦斯,建立预警系统,利用瓦斯员进行人工检查是不可靠的,也是靠不住的。
9.瓦斯员不认真检查是一切瓦斯事故的根源
10.局部瓦斯积聚是工作面发生爆炸的原因,没有预防措施,就杜绝不了事故。
11.不到现场经历风险,很难改进瓦斯治理措施,往往出了事故,还自以为是,错误地认为自己制定的措施是有效的、完美的、可靠的、出不了问题的。
12.轨道巷风机与工作面的采煤机建立风电闭锁关系
13.任何东西有利就有弊,没有十全十美,包打天下的东西,知道偏W通风的优点,但必须知道它的缺点,就是两个U型面背靠背,共用一条回风巷,回风巷正前方的三个支架存在风流不稳定区,或叫涡流区,或叫无风微风区,简称中隅角,这里的瓦斯是管理的重点,又是难点,尤其掩护梁下和支架间的架间底板,瓦斯浓度一度很高,必须每班高度关注,确保此处的瓦斯浓度不超过2.5%,永远不能超过,一旦超过该值,就意味着瓦斯浓度很高了,考虑瓦斯涌出的不稳定性,安全系数就很小了,事故在向你招手,你的生命将不保了。
在此处引入风筒是无奈之举,意在将此处的瓦斯吹散,降低瓦斯浓度。
150402综放工作面在风筒吹上隅角的情况下,在后溜位置(当时是127架)也是涡流区,瓦斯曾一度上到3%,后来靠风障进行处理。
14.发现不了影响瓦斯的变化因素,做到以变治变,就控制不了事故,井下条件十分复杂,必须高度重视,瓦斯治理措施时刻在那里放着,供瓦斯员使用,井下工作面的情况千变万化,根本就不是一个定数,造成瓦斯浓度增大的因素不断出现,我们必须立即采取果断措施,控制瓦斯浓度不断上涨的措施一个接着一个,同时要对措施的效果及时进行检查,看是否达到了应有的效果,瓦斯治理措施必须跟上现场的变化,随时进行调整,完善,补充,以保证良好的瓦斯治理效果,不能只适合割煤,不适合割石头;
只适合正常,不适合异常;
适合于一般情况,不适合于特殊情况等。
150401工作面从初采到现在,发生如下变化
14.1.工作面顶板初次垮落架后瓦斯达到2.6%,因初采时采用一进两回的通风方式,教训是初采时一定要注意架后配风量
14.2.工作面进入回采阶段,中隅角瓦斯在2%左右,进风架后30米风障,用压风、用风筒、用钩子风障效果不明显。
中隅角的瓦斯问题是偏W通风的硬伤,难题,解决起来必须采用综合措施,抽放、通风、局部通风同时进行,否则难以有效果
14.3.工作面推到1#钻场,因2#钻场钻孔少无法接替1#钻场,工作面被迫停产2天,教训非常深刻,少几个钻孔,量变达到质变,工作面就无法通过1#钻场,被迫临时增孔,临时运钻机,设计,打钻,工作陷入被动,安全还没有把握。
14.4.回风巷过4个仰角孔,专门进行黄土、化学材料封堵,正是因为考虑到采煤机产生火花,所以才对报废仰角孔的处理非常重视,实现证明,先土后化,一米的土,化学密闭封口效果可以。
14.5.淮南队丢失仰角孔钻杆,露1米,进行钻杆内、外化学封堵和两边道木吊挂保护,顺利通过,教训是仰角孔起孔位置必须在岩石中,最好在回风巷中线附近,严禁起在煤体中,有煤体就要切割,切割就会有火花,再加上有钻孔与采空区相连,源源不断释放瓦斯,瓦斯爆炸的条件同时具备,危险可想而知。
14.6.工作面遇顶板坚硬弧形岩石构造,割顶时产生大量火花,控制工作面瓦斯浓度变得十分重要,早班坚决停下来,等通风区在工作面吊好了风筒才开始生产。
教训是工作面瓦斯管理措施没有考虑这一点,从初采到现在从来没有出现过这种现象,3月25日夜班一下子顶板出现了构造,采煤机火花量加大,尽管用液压枪喷射滚筒,但只能减少火花,并不能消灭火花,瓦斯爆炸的一个条件从此将长期具备,事故控制难度加大,因为当时自己就在现场,看到当时的情况,感觉很着急,一心研究如何减少或杜绝火花,忘了应该立即检查火花附近20米所有的瓦斯浓度,将情况摸一遍,看看当时的瓦斯到底有多大,正如平时所说,当不能控制火花时就控制瓦斯浓度,而且必须做到严格控制,绝对控制,采煤机到机头去了几个小时之后,实测支架沟里瓦斯浓度3.02%,待工作面接上风筒之后,经瓦斯员实测,采煤机位置对支架沟里瓦斯影响不大,但移架时影响较大
采煤机在回风巷在轨道巷
86架1.6%0.86%
87架1.2%0.98%
88架1.0%0.82%
不移架时沟里瓦斯1.45-1.5%,移架后能增加0.20%,且1个小时后才能下来,采煤机长10米左右,这是在工作面丁字口有风筒吹的情况下测得的数据,此时工作面距2#钻场50米,属于良好抽放阶段。
在工作面支架下方能够测到3%的瓦斯对于通风瓦斯管理来讲应该是一起很严重的事故,应该认真分析教训。
防止今后不再发生,尽管班前会上反复强调不能出现3%的瓦斯,我们还是出现了,而且瓦斯员平时没有反应这个问题,队长、主管副区长也没有提及这个问题,我们太注重表面文章了,仅仅安排各班组的日常工作,瓦斯管理做的很粗,不精细,影响因素不知道,瓦斯多大不知道,没有观点、没有思路,死板不灵活,不能持久改善自己的工作,长时间工作无起色,领导安排什么干什么,缺乏主观能动性。
如果工作面瓦斯大了,瓦斯员无计可施,那就是管理问题。
必须清楚,这里的瓦斯用压风、风障解决不了。
14.7.工作面的风障为什么效果不明显,就是因为风障需要一定的风速风流,高架面断面很大,又是两面进风,这个工作面配风量3000立方米/分,并不是这么多的风量全部从机头经过工作面进入机尾,皮带巷进风只有1400立方米/分,轨道巷进风只负责稀释大面上来的高浓度瓦斯,它并不经过大面,只经过小面,起稀释作用。
实际回风巷配了这么多的风量,工作面基本上是配风量的一半左右。
14.8.受下邻近层的影响,150401工作面底板的瓦斯比较大,这是一个特殊性,必须高度重视,检查底板的瓦斯,必须使用检查杖或木条,用胳膊不下跪无法到底。
14.9.对支架沟里的瓦斯必须执行挂牌管理,每班检查3次,填写最大值,内部管理查看。
14.10皮带巷转载机断面变小,第一个支架支不起来,断面小,影响皮带巷进风,达不到正常的进风量。
14.11抽放效果好坏,抽放瓦斯使用高位钻场,都不是平行钻孔,20个钻孔全部从钻场一侧出发,呈射线状越过上一个钻场20-30米,从工作面空间上方存在的钻孔长度和密度来说,刚刚过了钻场是工作面最困难的时刻,也是下一个钻场投入使用后钻场钻孔长度最大,阻力最大的时候,此时应是瓦斯管理的重点
14.12轨道巷风机风量的影响,这是穿墙风筒,有均压作用,风量大小或风机停了对工作面的瓦斯有影响。
15.每一起瓦斯事故的教训都有它的特殊性,偶然性,有巧合因素,有必然性,有普遍性,对一个煤矿来说,是第一次发生这样的事故,似乎有情可原,毕竟首次人的防范意识不够,但是,将这起事故放在国内来看,就不是首次了,就是N次了,借鉴别人的事故教训是非常必要的,所有的事故也都有一个共性,为什么中国的瓦斯爆炸一而再再而三的反复发生,问题究竟出在哪里,是技术问题,还是管理问题,是物的问题,还是人的问题,作为基层通风管理者,有时候令人悲哀的人生是,教训获得了,刻骨铭心,今生今世,永远难忘,但生命没有了,最宝贵的东西没有了,获得的教训还有意义吗,但是如果不是亲力亲为,不是当事者,谁又能真正体验到大难不死,劫后余生的感觉,干我们这一行的,还是那句话,不当遇难者,不当幸存者,不当肇事者。
15.1事故都是意外,超过了管理者的想象
15.2对瓦斯浓度控制不利,没有控制到恒定值,或有效的范围内,出现失控,浓度达到事故要求,对造成浓度增加的因素没有逐一分析,逐一进行有效防范,没有因果图,粗放型管理,简单,大意,差不多,没有实现四精管理,精细、精准、精益、精确。
让世人惊讶得是,在有限空间内,我们只监测了几个点,这几个点应该说很具有代表性,但是,在工作面若大的空间内,局部死角、盲区的瓦斯都无法进行监测,最简单地说,上隅角以里、工作面溜槽底部,这些地点的瓦斯都达到了爆炸浓度,或者说工作面的后方就是一片瓦斯的海洋,一旦火花进入这些区域,事故就不可避免了。
改变思想观念,精确控制瓦斯必须依靠监测,放弃检测,依靠信息化,放弃人工检查,对特殊地点的瓦斯的点检不管频率是多少,都是不连续的,中间就可能出现大数或特殊问题,这个问题害了不少煤矿发生事故。
瓦斯员测不出较大的瓦斯是最大的问题,为事故的发生埋下了隐患,落后的手段不可能有先进的数据结果出来,这个问题再也不能让它存在下去了。
15.3对火花的存在、运动性、运动轨迹没有高度重视,低估了它的作用,或认为它根本就不经常存在,其实它经常存在,在工作面滚筒切割火花是普遍存在的,即使有良好外喷雾的情况下,在井下工作面狭小空间的情况下,要想保持整个工作面支架下的所有空间瓦斯都不超限,就目前的通风方式而言是很困难的,尤其以U型通风为基础的通风方式,只要有隅角的存在,工作面只要有回风巷与其相连,就会有高瓦斯涌出的可能性,而且瓦斯浓度受多种因素的影响处于动态变化当中,如果对这种变化不能掌控,不知道涨幅、最大值是多少,加之工作面火花存在的客观性,出现瓦斯事故就不足为奇了。
15.4人们无法应对变化时万往往开始默默承受变化,哪怕变化会给自己带来灾难,而不是选择立即停下来进行整顿,想办法进行处理,工作面达不到安全状态坚决不干。
16.通过回风巷的仰角孔能不能解决中隅角的瓦斯问题,如何设计,密度如何,开口位置,如何处理报废孔等,尤其刚过钻场50米困难时期。
17.抽放浓度越高越好,但必须结合工作面的瓦斯浓度,否则高的没有意义,中隅角任何时间、任何地点的瓦斯浓度永远小于2%才是安全的。
不要撇开工作面的瓦斯大小单纯地讲瓦斯抽放效果有多好,浓度有多高。
18.彻底解决中隅角底部瓦斯连续监测问题。
19.工作面风筒风量不大,稀释效果不好
20.中隅角风障的作用有多大,需要那么长吗,如何减少无风范围,需要进一步研究。
挂在里侧效果如何,本来这个地方就没有风,挡了一块风筒布,瓦斯被拉出的少了,大小面的风也很难进入到里面。
21.局部瓦斯超限是安全最大的隐患,解决不了,肯定出事故
22.滚筒火花能跑多远,与风速的关系,能不能跑到溜子外面,4米还是5米,落地之前会熄灭吗,如何消灭它。
23.特别防止滚筒火花点燃支架沟的瓦斯进而引起采空区瓦斯爆炸。
24.风障是临时设施,效果很差,关键靠抽放,况且采煤机过来时风障都必须去掉,所以不能靠它,要逐步去掉它。
25.中国目前的技术,实现无火花作业是很难的,防火花是很难奏效的,“控制浓度才是王道”,是唯一办法,是活命法宝,是致胜武器。
26.近期这么多煤矿瓦斯爆炸之前都没有得到预警信息确实值得我们反思,我们的预警系统究竟有没有作用,如何改进,才能为煤矿保驾护航。
局部地点无监测,还靠人工检查是煤矿工人的悲哀。
装备了瓦斯监控系统就不一定不出事故,事故与有无监控系统无关,有监控系统,但有限的几个传感器不能代表井下所有地点的瓦斯浓度,尤其局部地点,仍靠人工定点检测,出现问题很难免,所有煤矿出事前都信誓旦旦,认为自己绝对安全。
27.防治瓦斯事故措施:
细节管理、变化管理、局部瓦斯监测、最大值预警、本安措施,最小值和平均值对瓦斯管理没有意义,就是要关心最大值,本安措施有宽广的应对范围,能够处理一切特殊异常情况,冗余能力强。
28.从地狱门口经过方知生命的意义和可贵,与死神擦肩而过的人方知生命的重要。
29.经过、经历、经验,没有教训,哪来经验,自己的教训,倍加珍惜。
大师出在现场,不在课堂
30.多种因素会影响瓦斯变大,而我们认为平常、正常,失去警惕性,对这些因素没有定量分析,仅仅做了定性分析,措施单一、片面、薄弱、抗变化能力差,稍有风吹草动,就一败涂地,例如:
地质构造、冒顶、断面变化、见断层或无碳柱、抽放效果差,过渡出了问题、采煤机切割岩石、风障未挂好、附近巷道风筒开口、风机变化频率、周期来压、初次来压、特殊地段、邻近工作面的影响、其它原因。
31.煤矿管理就是发现问题,解决问题,检查效果,超前预防。
32.眼里没有事故前的预兆,别轻易否定海恩法则,只能怪自己
33.局部瓦斯积聚规程最高允许浓度就是2%,
不能认为体积小于0.5立方米就认为瓦斯超限浓度可以再高点没有什么大事。
瓦斯浓度控制得越高,你越危险。
34.时间、空间、火花、浓度汇集一点就是一起事故
35.任何东西都不绝对,负压下有正压,例如:
风障、负压风筒;
正下有负压,空气放大器、水射流风机、气动、电动抽放风机和抽放泵等。
很稳定地东西是没有的,能够掌控变化的幅度和范围。
36.没事找事是正常管理状态,有事办事基本上已经失守了,接着就是失败。
37.管理不能仅仅就是安排,布置,嘴上说说,要检查、考核、改进、发现新问题,没有任何隐患。
38.对技术部的忠告:
钻场间距小于70米,钻场可在回风中,轨回煤柱可20-30米,回风巷断面最大、皮带巷居中、轨道巷最小,钻场可提高坡度变陡,减少长度,回风巷严禁采用槽钢锚索支护形式。
39.人无远虑,必有近忧,远虑近虑都没有,只有倒霉。
超前意识、忧患意识、协作意识,没事找事应该改为找事没事,找别人的事,让自己没事,现在恰恰相反。
40.隐蔽致灾普查治理要攻坚,隐患险于明火,表面风平浪静、地下危机四伏,可怕在不了解、不清楚,更不知如何应对防范。
事故突如其来,实际“潜伏”已久。
防事故必须揭开隐患的“面纱”,历史再久、隐藏再深,也要查也要揭,不攻下来,事故就防不胜防。
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