第二节 汽轮机凝汽器真空度下降原因分析Word文档格式.docx
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一、
循环水量中断或不足
⑴
循环水中断
循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:
真空表指示回零;
凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;
冷却塔无水喷出。
循环水中断的原因可能是:
循环水泵或其驱动电机故障;
循环
毕业设计(论文)说明书专用第7页
水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;
循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。
循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障停机。
⑵循环水量不足
循环水量不足的主要特征是:
真空逐步下降;
循环水出口和人口温差增大。
由于引起循环水量不足的原因不同,因此有其不同的特点,所以可根据这些特征去分析判断故障所在,并加以解决:
①若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是凝汽器内管板堵塞,此时可采用反冲洗、凝汽器半面清洗或停机清理的办法进行处理。
②若此时凝汽器中流体阻力减小,表现为循环水进出口压差减小,循环水泵出口和凝汽器出口循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是凝汽器循环水出水管部分堵塞,例如出口闸门未全开或布水器堵塞等等。
③循环水泵供水量减少,一般可从泵人口真空表指示的吸人高度增大、真空表指针摆动、泵内有噪音和冲击声、出口压力不稳等现象进行判断、此时应根据真空降低情况降低负荷,并迅
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速排除故障。
二、循环水温升高
当电厂的循环冷却水为开式水时,受季节影响大,特别是夏季,循环水温升高,影响了凝汽器的换热效果。
当循环水进口温度升高时,其吸收热量就减少,蒸汽冷凝温度就越高,冷凝温度的升高可使排汽压力相应升高,降低蒸汽在汽机内部的焓降,使得凝汽器内真空下降。
循环水温越高,循环水从凝汽器中带走的热量越少,据测算,循环水温升高5℃,可使凝汽器真空降低1%左右。
对于采用冷却塔的闭式循环供水系统,水温冷却主要取决于冷却水塔的工作状况。
由于飞散及蒸发损失,循环补充用水是较大的,及时补充冷水是保持冷却水塔有效降温的重要方面,应定期检查冷却塔内的分配管是否正常,出水是否完好,这些因素都直接影响水的分布均匀性,影响其散热性能,通过每年清洗垫料,真空可恢复2%-3%,这样降低凝汽器进口水温是提高真空的有效途径,这比提高循环水量更为有效。
可见,循环水温度对真空影响是很重要的。
三、后轴封供汽不足或中断
后轴封供汽不足或中断,将导致不凝结气体从外部漏入处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结的气体滞留在凝汽器中影响传热,凝结水过冷度增大,不但会使真
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空迅速下降,同时还会因空气冷却轴颈,严重时使转子收缩,胀差向负方向变动,轴封失汽,常由轴封汽压自动调节失灵或手动调节不当引起,都应开大调门,使轴封汽压力恢复正常,当轴封汽量分配不均引起个别轴封漏人空气时,应调节轴封汽分门,重新分配各轴封汽量,汽源本身压力不足,应设法恢复汽源,轴封汽不足或中断在处理过程中,应关闭轴封漏汽门。
四、抽气器或真空泵故障
抽气器工作不正常引起真空下降的特征有:
循环水出口水温与排汽温度的差值增大;
抽气器排气管向外冒水或冒蒸汽;
凝结水过循环度增大,但经空气严密性试验证明真空系统漏气并未增加。
引起抽气器工作不正常的原因和处理原则如下:
(1)冷却器的冷却水量不足,使两段抽气器内同时充满没有凝结的蒸汽;
降低了喷嘴的工作效率。
此时应打开凝结水再循环门,关小通往除氧器的凝结水门,必要时往凝汽器补充软化水。
(2)冷却器内管板或隔板泄漏,使部分凝结水不通过管束而短路流出;
冷却器汽侧疏水排出不正常,也可造成两段抽气器内充满未凝结的蒸汽。
(3)冷却器水管破裂或管板上胀口松驰或疏水管不通,使抽气器满水,水从抽气器排气管喷出。
(4)喷嘴磨损或腐蚀,使抽气器工作变坏。
此时,抽气器的用汽
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量将增大,通过冷却器的主凝结水的温升也增大。
发生上述情况,应迅速进行处理,启动备用抽气器或真空泵。
五、凝汽器热负荷过高
由于机组主蒸汽管自动主汽门前、调节汽门前疏水,低压加热器疏水以及抽汽逆止阀等多处疏水,均接入凝汽器,增加了凝汽器换热强度,当循环冷却水量一定或不足时,就会导致凝汽器真空度下降。
改进的方法是将以上疏水系统加分流管道及阀门或直接接至电厂的疏水扩容器或疏水箱,以降低凝汽器的热负荷。
六、凝汽器满水(或水位升高)
凝汽器汽侧空间水位过高引起真空下降的原因是:
(1)凝汽器汽侧空间水位升高后,淹没了下边一部分铜管,减少了凝汽器的冷却面积,使汽轮机排汽压力升高即真空降低。
(2)如凝汽器水位升高到抽空气管口高度,则凝汽器真空便开始下降。
根据凝结水淹没抽气口的程度,开始时真空降低缓慢,以后便迅速加快,这时连接在凝汽器喉部的真空表指示下降,而连接在抽气器上的真空表指示上升。
如果不及时采取必要的措施,将有水由抽气器的排气管中冒出。
毕业设计(论文)说明书专用第11页
造成凝汽器满水的可能原因如下:
①
凝结水泵故障。
②
凝汽器铜管破裂,此时凝结水水质恶化。
③
备用凝结水泵的进出口阀门关闭不严或逆止阀损坏,水从备用泵倒流回凝汽器。
④
正常运行中误将凝结水再循环门开大。
七、凝汽器冷却面结垢或腐蚀,传热恶化
当凝汽器内铜管脏污结垢时,将影响凝汽器的热交换,使凝汽器端差增大,排汽温度上升,此时凝汽器内水阻增大,冷却通流量减小,冷却水出入口温差也随之增加,造成真空下降。
凝结器冷却面结垢对真空的影响是逐步积累和增强的,因此判断凝汽器冷却面是否结垢,应与冷却面洁净时的运行数据比较。
凝汽器冷却面结垢的主要原因是循环水水质不良,在铜管内壁沉积了一层软质的有机垢或结成硬质的无机垢,严重地降低了铜管的传热能力,并减少了铜管的通流面积。
当结垢过多,真空过低时,就必须停机进行清洗。
一般情况下,采用酸洗后机组真空会明显改善。
八、凝汽器水侧泄漏
凝汽器铜管泄漏,是凝汽器最常遇到的故障之一。
凝汽器铜管泄漏,将使硬度很高的冷却水进入凝汽器汽侧,凝汽器水
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位升高,真空下降,此外还使凝结水质变坏,造成锅炉和其它
设备结垢和腐蚀,严重时可导致锅炉爆管。
确认凝汽器铜管泄漏时应立即对铜管做堵管处理。
九、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入
真空系统不严密,存在较小漏点时,不凝结的汽体从外部漏人处于真空状态的部位,最后泄漏到凝汽器中,过多的不凝结气体滞留在凝汽器中影响传热,使真空异常下降,这类真空下降的特点是下降速度缓慢,而且真空下降到某一定值后,即保持稳定不再下降,这说明漏汽量和抽气量达到平衡。
真空系统不严密漏气量增多时,表现的主要现象是:
汽轮机排气温度与凝汽器出口循环水温的差值增大、凝结水过冷却度增大。
此时应立即查找漏气原因和漏气点并予以消除。
下面介绍一下一般容易发生漏气的地点,以便查找和消除。
(1)轴封蒸汽未及时调整好造成轴封断汽,使空气从轴封处漏入,特别是在负荷突然降低时容易发生,应十分注意。
(2)汽轮机排汽室与凝汽器的连接管段由于热变形或腐蚀穿孔引起漏气。
(3)汽缸变形,从法兰接合面不严密处漏入空气。
(4)自动排气门或真空破坏门水封断水。
毕业设计(论文)说明书专用第13页
(5)凝汽器水位计接头不严密,或其它与真空系统连接的设备或
管道上的计量表连接管有缺陷。
(6)真空系统的管道法兰接合面、阀门盘根等不严密,特别是抽气器空气抽出管上的空气门盘根不严密等。
十、虹吸破坏:
虹吸被破坏时凝汽器进水压力升高,出水压力到零。
在相同负荷和进水温度下,凝汽器出水温度升高,排汽温度升高,真空下降。
此时应关闭出水门,开启出水侧空气门,观察真空变化,排完空气后调整出水门,真空应回升。
(注意:
两侧不能同时进行)如循环水泵启动或转换,管内带有空气,应将凝汽器水侧排空气门开启,排完空气后关闭。
如凝汽器水室,出水管等处有不严的现象,应在短时间内消除。
结论
本文针对高压加热器偏离设计工况运行,给水温度达不到设计值的原因进行的详细分析,其原因是多方面的,要从设计、制造、安装、检修和运行维护以及机组具体工况各方面进行分析和处理,才能保证其达到经济合理的运行状态。
本文通过对高加系统的运行状况分析,指出造成高加系统故障停运的原因主要有:
高加内部管束泄漏、高加疏水系统泄漏、运行操作失误、高加热工控制系统工作不稳定等原因。
并且针对上述原因,提出以下技改措施:
高加投入或退出运行时应严格执行操作规程;
对疏水系统进行改造,采用“汽液两相流自调节水位控制器”;
运行人员要严格控制给水品质,以防水质不良造成腐蚀泄漏,热工自动调节要做好工作,使其能满足各种工况下的水位自动调节要求,保证调节性能良好,提高自动投入率;
提高热工仪表保护的可靠性;
加强高加停运时的维护检修。
通过采取以上处理措施高加投入率会有较大的提高、给水温度达到设计值。
提高了机组热效率和机组的安全性。
总之,高压加热器直接影响机组的经济性和安全性,一方面我们要在高加设计、制造、安装等方面进一步提高;
另一方面我们要提高运行人员的操作水平。
从而达到提高高加投运率,且使机组能够安全、稳定、经济运行。
本文在设计时由于时间仓促,只是对造成高加运行故障的主要原因进行了详细的分析并且提出了改善措施。
但是由于设计者能力有限,难免有一些漏洞,希望各位老师指出错误,我将虚心地接受并加以改进
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