钻孔灌注桩检验批docWord文档下载推荐.docx
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2
孔径、孔深、孔型
第6.5.2条
孔径1.0m,孔深11.2m,检孔器检测合格,符合设计要求。
一般项目
护筒质量及安装
第6.5.3条
护筒坚实不漏水,符合验标要求。
泥浆指标
第6.5.4条
比重1.09g/cm3
含砂率1.7%
稠度20s
/
3
孔底沉渣
设计要求
40mm
允许偏差
护筒
顶面位置
50mm
20mm
倾斜度
1.0%
0.5%
孔位
中心
群桩
100mm
4mm
单排桩
0.2%
勘察设计单位
现场确认
地质情况
现场负责人年月日
施工单位
检查评定
结果
专职质量检查员年月日
分项工程技术负责人年月日
分项工程负责人年月日
验收结论
监理工程师年月日
质统-45
工程检查证
编号:
JMZQ-6-ZJEHJ-2-ZWJC-201501011-00474
钻孔桩桩位检查
中交二航局
施工设计图图号
深茂铁路江茂施(桥)-56
施工水位(m)
施工控制水位(m)
实测水位(m)
护筒
类型
钢护筒
直径(m)
1.2
护筒顶面标高(m)
7.783
埋深(m)
5.5
位置
X(m)
设计
2414819.551
实测
2414819.547
偏差(mm)
-4
Y(m)
504567.201
504567.198
-3
中心地面标高(m)
7.035
7.040
5
护筒底层
石英片岩,全风化
图示
30-1
备注
无
自检意见
及签名
年月日
监理工程师
意见及签名
年月日
填表人:
主管工程师:
表D-2钻孔记录表
编号:
JMZQ-6-ZJEHJ-2-ZK-201501011-00474
工程名称
墩台号
30
桩号
1#
起迄日期
2015年10月11日
设计桩径(m)
1.0
设计孔深(m)
11.164
2015年10月11日
设计孔底高程(m)
-3.727
护筒顶高程(m)
7.437
钻孔方法
旋挖钻
设计桩顶高程(m)
4.774
钻头直径(cm)
100
钻头形式
筒式取芯
时间
工作
项目
钻进深度(m)
孔底高程
(m)
记事
10月11日
起
止
本次
累计
5:
05
6:
11
钻进
5.437
取样
59
4
3.437
7:
23
6
1.437
8:
12
1.3
7.3
0.137
33
8.5
-1.063
44
0.7
9.2
-1.763
9:
03
0.6
9.8
-2.363
35
0.4
10.2
-2.763
55
10.8
-3.363
10:
22
11.2
-3.763
记事栏中应:
(1)绘制桩位示意图;
(2)记录成孔检查情况。
记录人施工负责人
表D-1泥浆试验记录表
JMZQ-6-ZJEHJ-2-ZK-20151011-00474
墩台号
30#墩
泥浆原料
膨润土
测定时间
试验项目
泥浆指标
年月日
比重
黏度
含砂率
胶体率
PH值
孔外造浆
1.08g/cm3
20s
2.4%
97%
6.8
工序检查
1.07g/cm3
19s
1.4%
清孔检查
1.09g/cm3
1.7%
实验项目按以下情况填写:
(1)孔外造浆;
(2)孔内造浆;
(3)工序检查;
(4)清孔检查;
实验员:
施工负责:
质统-46(修)
JMZQ-6-ZJEHJ-2-CKJC-20151011-00474
钻孔桩成孔检查
检查部位
钻挖孔时间
开始
10月11日5:
结束
10月11日10:
复测护筒顶面标高(m)
复测孔位中心偏差(cm)
倾斜度(%)
0.5
桩尖标高(m)
成孔
设计入岩深度(m)
成孔深度(m)
实钻
施工入岩深度(m)
1.1
设计桩径(cm)
检验方法
实测桩径(cm)
测点数
最大值
最小值
平均值
检孔器
符合设计要求
钻孔中出现的问题及处理方法
设计单位
深茂铁路江茂段施工合同段:
JMZQ-6标编号:
JMZQ6-TA8-2-03010404-00474
根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成那龙河2#特大桥30-1#桩基钢筋工程并自检合格,报请审查。
钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ);
项目2:
钢筋(连接与安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ);
1、钻孔桩钢筋加工与安装检查证(铁程检-28-2)
承包单位(章)
质量检查工程师(签字)
日期
专业监理工程师(签字)
本表一式3份,承包单位2份,监理单位1份。
[钻孔桩]
钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
0301040400474
钢筋
中交二航局
《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010
主
控
项
目
钢筋材质
第5.2.1条
Φ16,合格证1份,编号:
5708375,试验报告1份,编号:
JMZQ6-ZJEHJ0-GY-20150929-05。
Φ10,合格证1份,编号:
5508617,试验报告1份,编号:
JMZQ6-ZJEHJ0-GY-20150929-07;
质量合格。
环氧涂层钢筋的涂层质量
第5.2.2条
钢筋保护层垫块材质
第5.2.3条
符合要求
钢筋弯钩、弯起
180°
弯钩
第5.3.1条
直角形弯钩
弯起钢筋
箍筋弯钩
一
般
钢筋外观
第5.2.5条
钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈,符合验标要求。
允
许
偏
差(mm)
受力钢筋全长
±
10
+3,-2,+1,+3,+2
弯起筋弯折位置
20
箍筋内净尺寸
+2,-1,-2,+1,+2
钢筋(连接与安装)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
[A]:
[B]:
主控项目
纵向受力筋连接方式
单面焊接
钢筋接头质量
[A]第5.4.2条
质量合格。
钢筋品种、规格、数量
HRB400Φ16,长9.327m,计20根;
HPB300Φ10箍筋1根,符合设计要求。
钢筋保护层垫块位置和数量
[A]第5.5.2条
定位钢筋(耳环)每隔2m设一组,每组4根均匀设于桩基加强箍筋周围。
环氧涂层钢筋绑扎
[A]第5.5.3条
环氧涂层损伤缺陷情况
[A]第5.5.4条
钢筋接头位置、数量
[A]第5.4.4条
接头布置在承受应力较小处,并满足同一截面接头数量不应超过全部钢筋的1/3要求。
接头数量有0个。
符合验收标准要求。
钢筋骨架允许偏差
在承台底以下长度
+45
+50
+55
+60
钢筋骨架直径
+9
-7
+6
主钢筋间距
0.5d
+4
-2
+3
加强筋间距
-12
+5
-6
+7
+15
箍筋或螺旋筋间距
+8
+10
钢筋骨架垂直度
1%
0.2%
专职质量检查员年月日
监理工程师年月日
铁程检-28-2
JMZQ-6-ZJEHJ-2-GJJGYAZ-20151011-00474
钻孔桩钢筋加工与安装
检查部位(桩基编号)
本桥30墩(台1号钻孔桩加工与安装的钢筋已于2015年10月11日检查完毕,结果如下:
1.钢筋数量、直径、弯折情况:
均满足设计及规范要求
。
2.钢筋规格、数量、直径布置与原设计相符,其中/经批准变更,详见附图/。
3.钢筋骨架设计长9.327m,实量9.33m,安装在标高-3.627~5.703m处,钢护筒顶面标高7.783m,计算吊筋长度(护筒顶面至钢筋骨架顶面距离)2.182m,钢筋骨架定位正确。
钢筋骨架分1节入孔,钢筋连接采用/接,接头搭接长度/cm,其中断头接头数量为/。
4.骨架垂直度要求为 1.0 %,实测 0.2% 。
5.钢筋机械连接工艺合格,附钢筋接头试验报告①。
6.钢筋主筋与加强筋焊接质量:
合格,主筋与箍筋连接采用 点焊
,点焊质量:
合格 。
7.主筋净保护层设计厚度为 70 mm,实测厚度为 71 mm,保护层材料采用 HPB300Φ10 每隔2m设1组,每组4个,均匀设在加强箍筋周围,灌注砼时为防止钢筋骨架的倾斜与移动的保证,采取 定位钢筋 。
8.检测管布设检查:
共预埋 / 根检测管,布设情况:
/ ,检测管下端距桩底 / cm,伸入承台内/m。
检测管连接情况:
/ 。
9.综合接地预埋情况:
钢筋规格 /,焊接形式 / ,焊缝长度 / ,接地钢筋标识/。
以上检查结果 合格
附:
①钢筋接头试验报告,编号:
/
专职质量检查员:
年月日施工负责人:
年月日
主管工程师:
年月日监理工程师:
深茂铁路江茂段施工合同段:
JMZQ6-TA8-2-03010405-00474
根据施工承包合同和设计文件的要求,我单位已完成那龙河2#特大桥30-1#混凝土工程并自检合格,报请审查。
混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ);
混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(Ⅱ);
项目3:
混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(III);
1、钻孔桩孔内灌注水下混凝土前检查证(铁程检-33);
2、水下混凝土浇筑记录表(表D-3);
承包单位(章)
质量检查工程师(签字)
日期
混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
0301040500474
混凝土
《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准
(铁建设[2004]08号)》
水泥质量
[A]第6.2.1条
合格证1份,编号:
QS-P.42.5-2015-019;
试验报告1份,编号:
JMZQ6-ZJEHJ0-SN-20150612-01。
矿物掺和料
粉煤灰质量
[A]第6.2.2条
2015006013;
试验报告1份,编号JMZQ6-ZJEHJ0-FF-201506013-01,质量合格。
磨细矿渣粉质量
硅灰
质量
细骨料质量
[A]第6.2.3条
JMZQ6-ZJEHJ0-SZ-20150614-02,质量合格。
粗骨料质量
[A]第6.2.4条
试验报告3份,试验编号:
JMZQ6-ZJEHJ0-SS-20150609-06、
JMZQ6-ZJEHJ0-SS-20150609-02、
JMZQ6-ZJEHJ0--SS-20150613-03,质量合格。
外加剂质量
[A]第6.2.5条
83150354,试验报告1份,
JMZQ6-ZJEHJ0-WJ-20150603-01,质量合格。
拌合用水
[A]第6.2.6条
地下水,水质分析报告1份,编号:
2014320197,质量合格。
7
附加防腐蚀措施原材料质量
[A]第6.2.7条
8
其他检验项目
混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
《新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准》
(铁建设[2004]08号)
[C]:
《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424—2003)
配合比试验检测项目
坍落度
[A]第6.3.1条
测定坍落度一次:
200mm。
符合要求。
泌水率
测定一次:
8%,符合要求。
含气量
测量含气量一次:
2.2%,符合要求。
抗裂性
抗压强度
[C]第9.3.6条
试件试验编号BKY3-20151011-08-1、BKY3-20151011-08-2,强度为MPa、MPa符合设计要求。
弹性模量
[B]第3.2.2条
电通量
706,符合要求。
抗冻性
混凝土总碱含量
[A]第6.3.2条
1.98,符合要求。
混凝土中氯离子总含量
[A]第6.3.3条
0.02,符合要求。
混凝土水胶比
[A]第6.3.4条
0.37,符合要求。
单方混凝土胶凝材料用量
411,符合要求。
胶凝材料抗蚀系数
0.93,符合要求。
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