热水解强化剩余污泥脱水性能Word文档下载推荐.docx
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目前工业上应用的污泥热水解技术大多采纳序批式工艺,即浆化、热水解和释压三个工艺阶段均在同一反应罐内进行反应;
释压阶段排放出的尾气中会带有少许泥浆,从而导致管路堵塞。
若要实现连续式生产则需多套装置并行,严峻影响生产效率,而连续式污泥热水解工艺可大幅提高热水解设备的效率,并降低成本。
本讨论建立了一套污泥连续热水解中试系统,并对热水解污泥脱水性能、理化性质及厌氧产沼气等状况进行了系统讨论,以期为剩余污泥深度脱水供应理论和实践参考。
二、试验系统及方法
1.系统工艺介绍
剩余污泥热水解强化脱水中试系统工艺流程如图1所示,设计处理规模为10tAi。
系统热源采纳电热蒸汽锅炉(型号WDR0.0885-1.5),蒸发量88.5kg/h,压力1.5MPa。
剩余污泥用螺杆泵输送入多级串联钢管。
蒸汽与污泥在多级串联钢管中充分混合,在蒸汽的高温作用下,污泥渐渐升温浆化,且沿钢管连续流淌。
多级串联钢管总有效长度约为100m,污泥与蒸汽的混合物在钢管内停留肯定时间后,即可完成热水解过程。
随后,污泥经过减压装置和计量装置进入储泥管暂存。
待污泥充分降温后,进行机械压滤脱水。
2.系统运行参数
污泥连续稳定热水解中试系统运行参数如表1所示。
3.污泥热水解后厌氧产气性能试验
为讨论热水解后污泥和滤液的厌氧产沼气效果,探明能源回收利用的可行性,将热水解后的污泥和滤液分别投加至10L的发酵罐,并接种相应的厌氧污泥,在恒温下(35T)进行厌氧发酵产气试验。
物料配比如表2所示。
4.污泥理化性质测试
热水解后污泥采纳机械压榨脱水,获得污泥饼和滤液。
污泥的含水率、有机质含量、pH等指标参照行业标准《城市污水处理厂污泥检验方法》(CJAT221-2005)中的相应方法进行测试,污泥比阻采纳布氏漏斗法测定;
滤液中COD采纳重铬酸钾法测定,氨氮采纳纳氏试剂分光光度法分析,总磷采纳钼酸铵分光光度法分析,总氮采纳紫外分光光度法测定,pH采纳PH计测定。
三、结果与争论
1.污泥脱水性能
中试系统连续运行试验性能稳定,效果佳,未出现管道堵塞结焦等问题,能够满意长期运行要求。
试验过程中,对热水解处理前后的污泥脱水性能进行分析,结果如表3所示。
由表3可知,经热水解后,污泥含水率由81.80%增加至91.20%。
污泥含水率的增加,一方面是由于蒸汽混入污泥,另一方面是由于污泥有机质的分解或溶解导致含固率的下降。
污泥比阻(SRF)是反映污泥过滤性能的综合指标,SRF值越大,则污泥越难受滤,其脱水性能也越差。
一般认为,进行机械脱水的污泥,比阻值大于9.81x1012m/kg时为不易脱水污泥,比阻值在(3.93~5.53)x1012m/kg时为脱水性能中等的污泥,比阻小于3.93x1012m/kg时为简单脱水污泥。
进行机械脱水的污泥比阻小于4X1012m/kg时较为经济。
初始污泥呈固状,经肯定调理后,才可采纳板框压滤机脱水。
而热水解后污泥比阻降至8.8x1011m/kg,污泥脱水性能得到极大改善。
无需药剂调理,经板框压滤后,污泥含水率降至40.9%,脱水程度也较高。
2.污泥有机质含量
污泥热水解过程包括固体物质溶解液化和有机物水解两个过程。
污泥经热水解处理后,污泥上清液中的溶解性物质浓度大幅提高。
由表4可知,热水解后,污泥有机质含量由68.6%降至55.4%。
初始污泥中溶解性COD为482mg/L,热水解后污泥滤液中的COD高达67000mg/L;
热水解后污泥滤液中的氨氮、总磷浓度与初始污泥相比,也有较大幅度提高。
3.热水解污泥产气率
由表4可知,热水解污泥及滤液中的可溶性有机物会显著增加,比较适合厌氧产沼气。
沼气的燃烧又可产蒸汽,回用于污泥热水解过程,进而就地解决部分能源消耗问题。
因此,有必要对水解后污泥的厌氧产气特性进行试验讨论。
热水解污泥和滤液的特性如表5所示。
热水解后的污泥和滤液厌氧产气性能如表6所示。
滤液的原料产气率较热水解污泥低25%左右。
对厌氧过程中沼气成分进行分析发觉,滤液产沼气的成分为CH468.6%、CO228.5%;
热水解污泥产沼气的成分为CH456.3%、CO237.9%,滤液产沼气的成分优于热水解污泥。
热水解污泥及滤液的产气状况如图2所示。
对热水解污泥而言,最大日产气量出现在第10天,为9L;
而滤液的最大日产气量出现在更早的第4天,为6.2L。
滤液产气速率快于热水解污泥。
4.系统热平衡计算
热水解中试系统热平衡状况如表7所示。
系统热源采纳电热蒸汽锅炉,能耗约为0.3kg蒸汽/kg污泥。
由于系统未做保温等措施,约有7.2%的能量通过散热等方式损失,热能利用率约为92.8%。
系统尚未配置余热回收系统,后期系统优化阶段增设余热回收装置(图2),则能耗可降至0.22kg蒸汽/kg污泥。
若工业化阶段考虑污泥综合利用,还可以进一步降低能耗。
5.经济效益分析
⑴污水厂污泥现有处理成本
试验开展地的湖州某污水处理厂,其剩余污泥脱水后外运托付第三方进行处置,按230元/t(含水率80%)付费,则每吨干泥的费用为1150元/t。
此外,基于现有的污泥外运装车重量、运距及油耗状况,每吨干泥的运费为18元/t。
每吨干泥处置总成本(支付给第三方费用及运费之和)为1168元/t
(2)采纳热水解预处理后污泥处置成本
采纳热水解预处理后,污泥含水率由80%降至40%,基于现有污泥230元/t(含水率80%)的付费状况,则每吨干泥的费用为384元/吨;
基于现有的污泥装车重量、运距及油耗状况,则每吨干泥的运费为6.1元/t;
本中试试验,未对余热进行回收,吨泥(含水率80%)电耗为204kwh/t,电单价按0.75元/kwh计,则每吨干泥的电费约765元。
若采纳余热回收装置(图3),系统能耗可降低约27%,则每吨干泥的电费约558元。
此外,板框二次压滤,每吨干泥按40千瓦时计算,则需电费30元;
若增设余热回收装置,则采纳热水解预处理后每吨干泥处置总成本约为978元,比污水厂现有污泥处置成本降低16.7%。
四、结论
(1)本讨论建立了一套剩余污泥污泥热水解中试系统,可用于污泥的强化脱水处理。
该系统可实现污泥连续热水解,运行稳定且未发生管道堵塞等状况。
经热水解处理后,污泥脱水性能得到极大改善,无需药剂调理,经板框脱水后,含水率降至40.9%;
(2)经热水解反应后,污泥及滤液中的可溶性有机物显著增加,可用于厌氧产沼气。
沼气的回收利用,可就地解决热水解过程部分能源消耗问题。
滤液原料厌氧产沼气速率大于热水解污泥原料,但其产气率较较热水解污泥低25%左右。
此外,滤液原料产沼气的成分为CH468.6%、CO228.5%,热水解污泥原料产沼气的成分为CH456.3%、CO237.9%,滤液原料产沼气的成分优于热水解污泥原料;
(3)若增设余热回收装置,采纳热水解预处理后每吨干泥处置总成本约为978元,较污水厂现有每吨干泥处置总成本1168元/t,下降16.7%。
若拓宽污泥处置方式,实现污泥综合利用,则处置费用还可进一步降低;
(4)后续还需重点研发中试系统中减压装置阀门组件的防磨损问题,同时拓宽系统热源供应模式,完善污泥处理处置技术路线,提高污泥的利用价值,探寻工业化应用的实现途径。
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- 水解 强化 剩余 污泥 脱水 性能