毛纺厂产量及质量的主要技术措施Word文档格式.docx
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停车清洁时__清理墙板塞花;
梳棉值车工随巡回擦净笼头积花,不允许扬起飞花;
随时检查吸风风量,杜绝堵糊;
生头落筒要打回生头板,杜绝生头板搁花挂花,并掐疵点条。
梳棉湿度55%~60%。
采用AFIS纤维性能测试系统测试半成品指标,4级原棉和5级原棉组成的配棉短绒控制在23%以内,4级花配棉短绒控制在20%以内。
并粗:
每周对并条圈条盘进行1次清洗;
每天测机械波,异常立即停车检修;
每天检查吸风风量大小、牵伸区部件有无损伤、上下清洁是否灵敏;
对牵伸区一筒一清洁,高架清洁必须停车用捻杆捻,不能造成飞花纱疵;
并条压力棒积花、上下清洁挂花需及时反馈,并对设备进行修理,处理疵点条;
粗纱车工对牵伸区、车身清洁每落一排纱做一次清洁,处理断头飞花要__;
粗纱上下清洁失灵,车工需及时反馈,并对设备进行修理,处理疵点纱;
并粗湿度60%~65%,减少空中飞花;
每天分析粗纱连续性疵点,并根据情况进行追踪。
细纱:
杜绝吸棉笛管堵花;
新换粗纱表面、上下斜坡要摘净积花;
对断头、飘头及时处理;
巡回查绒辊积花、打顿;
清洁工每天做一遍氨纶丝丝面清洁;
调丝工每天检查2遍导丝轮转动是否灵活;
及时处理前罗拉黏花;
牵伸区需保持清洁,以减少飞花纱疵;
细纱湿度55%~60%。
后纺:
维修工及电工巡回检查单锭,并及时修理,避免单锭乱切;
每天检查2遍单锭切纱,并针对乱切单锭先查管纱,若管纱合格,先做电清清洁,再用合格管纱采样,之后找电工或维修工修理;
车工必须按工作要求巡回检查,发现单锭乱切,必须关闭;
管纱不允许集中纺,1个纱库只允许纺1个牵纱,避免接头集中;
氨纶丝产品应建立纱疵报警系统,以避免产生连续性捻结,出现连续性捻结的筒纱必须去掉接头再纺,并将该管纱拿出待处理,减少接头集中;
车工应做好纱线通道清洁(捻结器、滚筒、传感器、纱库)减少疵点及疵点产生的断头;
车工插纱时,逐个检查连续疵点。
对单锭乱切要求:
先用棉球做电清清洁,再单锭采样;
每周做十万米纱疵实验,分析纱疵,十万米9级有害纱疵控制在3个以内。
1.2.1.2涤/毛/氨纶包芯纱品种捻结疵点
化纤含量大于50%以上的氨纶丝品种,染深色的牛仔布,容易出现捻接疵点,在染色前不易显现,而经过染色后,疵点就在织物上突显,很难将其去除[3]。
根据客户不同需求,设计不同打结方案,进行试织,优化生产方案,尽量减少捻接数量。
捻接疵点在牛仔布上的显现,与混纺纱配比有一定的关系,与纱线细度的关系不是很明显,关键在于化纤的特性。
弹性越大,捻接疵点越容易显现布面。
捻接问题既有一定的规律,也有随机性。
措施:
凡是遇到捻接有难度品种,接单后需提前做捻结优化试验,提供给客户选择。
客户认可后,将捻结参数及样照留档,生产时对比样照进行生产。
前细工序做好基础管理,控制纱疵,减少捻结数量。
仔细分析纱疵是否有害,对无害疵点优化电清参数。
设定捻结锁定,连续切4次时,锁定锭子,将筒纱处理干净再纺。
自络每班查单锭,异常锭子关闭修理。
每天关注切疵数量,控制在百万米300粒左右,有变化及时停车检查原因。
1.2.1.3棉/毛竹节纱织布断头
有的竹节纱品种节子粗,竹节处难以加捻,容易在竹节处断头。
采取措施如下:
湿度控制在60%~65%;
杜绝锭子不配套、不按机型上车;
锭带张力轮张力统一,长度统一标准、不允许混用;
落纱工做好锭钩清洁,杜绝锭带在非正常位置纺纱;
落纱、摆管时剔除坏管,杜绝坏管纺纱;
设备坏车、纺纱过程中途停车,必须处理干净粗细节;
责任机台保全工检查发现皮辊歪斜,应立即解决;
杜绝竹节纱断头后直接接头,断开接头绕头长度不允许超1m;
客户允许的情况下可适当加捻。
1.2.1.4涤/毛包芯纱品种氨纶丝断丝
由于钢丝圈较重、发热、更换周期不合理、纱线通道有毛刺、偏丝、漏丝、氨纶丝异常、车速高、小倍数氨纶品种包覆不良漏丝等,造成涤/毛包芯纱品种氨纶丝断丝。
值车工加强巡回,有断丝的锭子及时处理,尤其是人为偏丝和缠胶辊等,发现后及时处理[5]。
钢丝圈应偏轻掌握,线速度控制在26m/s之内。
每3h查1次断丝,断丝的锭子记锭号反馈检修工检查纺纱通道、搁丝罗拉等是否有光滑现象,并及时检修。
落纱前由落纱工、值车工逐锭检查,落纱后逐个拽纱检查有无断丝,减少断丝、劈丝现象;
调丝、做清洁后值车工接车要逐锭检查杜绝偏丝、断丝;
氨纶丝上机严格执行整台上整台下;
后纺打纱插纱时逐个验纱,将无丝纱挑出来;
挑丝工认真挑拣,挑拣后再包装。
1.2.2气流纺
1.2.2.1棉/毛品种布面长细经问题
气流纺捻结参数发生波动或纺纱腔内挂花造成长细经问题,主要原因是电清未查出。
对接头机连续查看至少10个锭子的接头质量,如有不合格的立即调整。
并条杜绝生条毛条、条子打折等问题,以防条子黏连造成劈条子。
1.2.2.2棉/毛品种布面异纤问题
原因:
气流纺破籽配棉为外来破籽,未挑拣出所致。
重点品种过异纤分拣机。
对有漂白要求的品种,所有配棉成分都要进行评价。
梳棉、并条、气流纺等各工序严格把关。
1.2.2.3棉/毛品种布面疵点
主要因为梳棉机分梳不良所致。
采取措施:
每天逐台检查棉网质量,如有云斑、破洞立即整改。
每周道夫抄针3次;
擦车时逐锭排查针布环是否歪齿损坏;
做好落后锭子的追踪处理,生产中落后锭子无法正常生产,质量指标异常,个别锭子存在质量问题,产生原因有纺纱部件配合不良、棉条质量及其他问题,落后锭子会持续不断地集中在某几个锭子上,要及时追踪处理[6]。
输纤通道表面应光滑,不挂纤维[7],若输纤通道有损伤,易产生刮花,输纤通道内挂花会造成严重的粗细节[8]。
需每天检查梳纤通道分梳腔挂花情况,逐锭检查电清灵敏度。
纺杯是气流纺纱的关键器件,直接影响气流纺纱机的产量、质量及能耗[9],因此,车工巡回处理锁锭和断头时,必须剔纺杯。
每天通过面板上排查,断头切头多的锭子逐一排查原因,防止出现空锭等[10]。
1.2.2.4棉/毛纱长粗经
对于气流纺48.6tex纱线,在整经时出现个别纱线偏粗现象,针对质量不匀采取的措施:
梳棉注意控制质量波动,盘头盘底不合格条子及时挑出。
生产过程中,每落一桶纱条,用手搓条子,将粗细条挑出。
并条巡回过程,严格把关,每2h做一次重量测试,有问题及时调整。
每天检查电清失效的锭子,调整电清参数,粗支参数由长度10m、幅度11%调整为长度10m、幅度8%。
根据品种数量和新安排的上机品种,合理安排翻改品种台位。
纺线密度36.4tex以下纱,细纱采用锥面钢领可提高车速,如纺36.4tex棉/毛80/20纱,前罗拉转速提高30r/min,8h可提高产量16kg/台,24h提高产量48kg/台。
纺线密度36.4tex以上纱,采用PG14854钢领,与PG14254钢领相比,减少了自络捻结,管纱容量增大,单位时间落纱次数减少,可以节省落纱时间,提高产量。
以纺58.5tex涤/毛80/20竹节纱为例,使用PG14854钢领后每8h可多落1排纱,节省时间1.5h,增加产量35kg/台,24h可增加产量105kg/台。
主要问题:
小单子各工序有时记录不准、控产不准、下脚多、用棉量大。
措施:
小单子建台账,严格考核。
减少各工序坏纱条子、出质量问题坏纱条子。
小单子建立台账。
粗纱由专人在翻改品种上机前计量并同前工序核对,如有问题立即反馈,专人进行过程控制:
上机时先查好粗纱个数、大小,以便控制,粗纱头、风箱花、回丝每天记录,由记录产量人员监督检查及纺完后汇总,根据粗纱大小尽量使纱同时空锭(如有超锭及时顺掐粗纱);
如遇产量已够而粗纱还有剩余提前与员沟通。
设备:
坚持做好专人查车头坏车工作。
运转:
单个坏纱必须按车间、工序制定处理标准处理,缠皮辊的处理到同档断头位置;
单根、无丝处理到正常位置;
烂尾、异纤处理后由专人同后工序直接交接,能纺的不能浪费,杜绝一刀钩。
反馈的报警纱必须由后工序验证后确实为不合格品方可处理。
小单子上机时根据粗纱大小及时协调计划员,粗纱大时能否超纺,减少粗纱头。
根据粗纱的大小和数量及时与控产员协调。
生产用电:
突破质量保守,质量产量并重、平衡,各工序质量稳定前提下不低于车间设定车速。
清花、前纺、后纺、气流纺,在保证温湿度的前提下尽量洒水不开空调;
高温高湿情况下清花、前纺、后纺、气流纺前用滤尘风形成的负压,将外气吸入车间,停开空调(根据季节和室外温湿度,把外面空气引入);
在保证湿度的情况下,温度超30℃开空调,尽量减少空调使用。
将4级花配棉粗纱定量全部由5.80g/10m改为6.95g/10m,5台车可提高产量1.9t左右,每天可节电140kW·
h,每月可节约用电4200kW·
h,节约费用2940元左右。
前纺空调主风机变频改造:
送风主电机30kW,每月用电量2.4万kW·
h左右,改为变频调节,每月可节约用电5000kW·
h左右,全年节电6万kW·
h。
细纱空调地吸风节能改造:
地吸风机55kW,每月用电4.2万kW·
h,主要原因是老式离心风机,风量小,负载大。
改造新型轴流风机,在满足现用风量10m3的基础上,可使用电动机37kW,如安装变频控制,每月可节约用电1.5万kW·
h,全年节约18万kW·
对安全违章,按照考核。
重点危险工作24h专人监护,实行__度。
特别对高空作业、成品仓库、清花工序侧重管理。
白班主管检查,中班主管检查,夜班值大班检查。
对设备、高空、地沟、风筒、轴头缠花要做好周期性清洁,每天必查一遍。
临时性工作制定预案,全程监护。
针对各类受伤事故,制定整改措施。
安全保险时间严格执行签字制度,实行坏车由值车工、检修工、轮班长、值班人员检查、签订保险时间后进行检修;
停车清洁由值车工、检修工、轮班长、值班人员检查、签订保险时间后进行清洁。
有打手等危险部位加防护罩和门锁使用,清洁用捻杆和刷子,不允许用手操作,危险部位加安全警示标示。
针对危险四点时,实行重点检查。
夜班由值大班人员每2h不间断巡回检查;
交接班有工序值班人员检查;
吃饭时间轮班长必须在车间巡回检查,车间不定时监督检查执行情况。
严查违章操作。
对高空作业、临时用电动火要进行作业审批,专人监护,特危作业亲自监控。
对设备、高空、地沟、风筒、轴头缠花要做好周期性清洁,每天必须检查。
临时性工作制定预案,管理人员来临监督。
在市场竞争激烈和生产成本费用不断上升的情况下,积极调整产品结构,加大棉/毛和涤/毛品种开发力度,围绕着各种毛混纺品种质量控制点的制定,纱线质量得到了较好的稳定和提高。
对某毛纺企业调研结果显示:
xx年与xx年相比,纱疵降低10%左右,环锭纺产量比xx年同期提高了557t,气流纺产量提高了838t,客户投诉减少了6次,节棉11t,成本环锭纺降低260.7万元,气流纺降低67.52万元,涤/毛品种捻结有了较大改善,纱线强力稳定提高。
通过以上指标完成情况分析,车间产量、质量、节棉等都有大幅度提高,而且车间质量投诉、用电量、机物料消耗都有不同程度的降低。
[1]侯小伟.纺部质量管理及控制实例解析[J].棉纺织技术,xx,44(7):
14-18.
[2]侯小伟.纺纱厂提高产质量及降低消耗的有效措施[J].棉纺织技术,xx,45
(2):
77-80.
[3]刘陈涛,刘新金,苏旭中,等.涤纶混纺织物疵点分析与控制[J].棉纺织技术,xx,44
(1):
39-42.
[4]侯小伟.减少赛络纺R9.8tex纱整经断头的生产实践[J].纺织器材,xx,44
(2):
58-60.
[5]侯小伟.赛络纺冰氧吧纤维粘胶双丝包芯纱的生产[J].棉纺织技术,xx,45
(1):
49-51.
[6]罗亚玲.转杯纺涤粘混纺纱的生产[J].棉纺织技术,xx,41(10):
41-43.
[7]徐惠君,魏静.转杯纺的标准化[J].现代纺织技术,xx
(1):
56-59.
[8]徐惠君,张志,粟宝华,等.转杯纺纱纤维流运动及纺纱不匀性的技术分析[J].现代纺织技术,xx
(2):
5-11.
[9]张长青.R40型转杯纺纱机纺针织纱的工艺优选[J].棉纺织技术,xx,37(10):
46-48.
[10]郭宇微,宋英莉,侯小伟,等.提高R14.8tex转杯针织纱生产效率的措施[J].棉纺织技术,xx,44(11):
56-58.
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