二十五项反措总结Word格式.docx
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在实际工作中,往往简单地追求这一指标,不惜任何代价,一定要把接地电阻降至0.5Ω以下,这种想法和做法是错误的。
这种想法和做法来源于过去有关规程的规定。
原水利电力部颁发的“SDJ8-79电力设备接地设计技术规程”中对中性点直接接地的110KV及以上的系统接地装置的接地电阻有如下规定:
R≤2000/I
当I>
4000A时,可采用
R≤0.5Ω
变电所的面积一般均较大,尤其在当时的系统短路电流较小的条件下,计算出的R值较大,故一般实测值都能满足规程的要求,而且修编规程的人们限于当时的调研结果,认为接地电阻不大于0.5Ω的变电所在接地方面没有发生过大的问题。
虽然SDJ8-79中也提到接地电阻并不能作为接地网的唯一控制指标,还应有电位分布、跨步电压、接触电压等其它指标来控制接地网的水平等等,但是从整个规程表述的语意看,有意突出了接地电阻的控制水平。
也许正如此,造成了认识和执行上的偏差。
同时对变电所场区进行电位分布、跨步电压和接触电压等测试难度大且繁琐,现场单位执行标准时更乐于只接受接地电阻一个指标,久而久之,人们对接地装置的认识,就这样沿袭下来了。
随着对接地装置的认识和有关接地网的技术的提高,我们认识到:
对接地装置要有一个科学、全面的认识,接地电阻并不是变电所安全接地的唯一可靠指标,接地系统的接地电阻与最大的冲击电流之间不是简单的关系,一个精心设计的变电所接地网,即使接地电阻高一些也能达到安全,而接地电阻比较低的变电站,在某种情况下也可能是危险的。
对大型变电所接地装置,从设计、改造、完善和安全评估工作都应该在更深层次的界面上进行。
我们认为应该强调接地网电位分布的均匀,接触电压、跨步电压和转移电位水平的控制,设备接地引下线的热稳定校验及与地网的连接可靠性等。
接地电阻的大小是安全接地的重要技术指标,但并不再是唯一的、可靠的指标。
我国在1997年开始实施的电力行标“DL/T621-1997交流电气装置的接地”中,对原规程作了很大的修订,一个重大的改变就是,在有效接地系统中取消了接地电阻小于0.5Ω的安全判据,将安全界限放宽到5Ω,但应做好其它一些附加要求。
从行标内容看,对变电所的接地网的接地的要求是更严格了,但是并不专门在接地电阻一个指标上刻意追求,强调对地网电位分布的均匀性、跨步电压、接触电压及转移电位等指标的控制。
这及时地为在接地装置的认识上正本清源,科学有效地进行接地工作提供了法律上的依据。
2我们在接地装置上开展的工作
由于辽宁省公司从领导方面能够较早地接受有关接地装置的新观念,对接地装置有客观、全面、科学的认识,反映在具体工作上,在专业会议和有关文件中突出强调接地网工作的重要,强调要及时领会贯彻新行标DL/T621-1997的精神,严格执行预防性试验规程的有关规定,按照国电公司有关重大事故反措要求,切实做好工作。
辽宁电科院在省公司的领导下,积极开展有关的科研试验工作。
98年辽宁省公司从国外引进一套接地测试装置,该仪器具有优异的性能满足测试的需要。
电科院高压所以新的技术观念,逐渐摸索发展出一整套大型变电所接地装置测试评估的方法,并成功地进行了多次实测工作,发现消除了设备隐患,指导了生产。
目前辽宁电科院对大型变电所接地装置的测试评估工作一般包括以下内容:
接地网的综合接地电阻,场区的电位分布,接触电压,跨步电压,接地引下线的热稳定校验,不同电气设备接地引下线之间的电气连接性以及电气设备的接地引下线的抽样挖掘等,以多方面的测量的结果来综合评判接地网的好坏。
以往接地网测试只提接地电阻一项,根据大量工作总结经验认为应该提三句话:
场区电位分布均匀。
接地电阻不高。
所有设备接地引下线之间电气导通性良好。
客观地说,辽宁电科院对接地装置的作全面、准确的测试,综合判断接地装置的做法目前国内尚不多见。
3辽宁电力系统接地装置工作上普遍存在的问题
3.1观念认识上的问题
要改变业已成为习惯的观念和做法不是一朝一夕的事情。
在我们的系统中还存在着过时的观点,单纯追求0.5Ω的错误做法,但更危险的是有相当一部分人,对待接地装置不重视,有的人认为多少年都没事,现在也没事;
有的人认为接地装置的测试有个数就行,怎么省钱怎么干,反正它埋在地下看不见,这些想法是极其错误和危险的!
接地装置虽然眼睛看不见,但若出事必定是大事,惨痛的事故教训也历历在目,因此对它就应该像电气设备一样对待,应该确立接地装置是电气设备的一部分的认识。
3.2有关规定和规程的执行情况
由于较普遍地存在对接地装置的轻视和错误的观念和做法,严格按照行标“DL/T596-1996电力设备预防性试验规程”中有关试验内容及周期的执行的单位几乎没有,对重大反措中有关接地部分认识和执行上不够得力,如变电所接地装置热稳定容量普遍不够,接地引下线截面偏小,且为单股;
从电科院多次试验结果看,即使是新地网,设备接地引下线与接地网的连接约有10%不良,存在重大事故隐患。
基层技术人员对一些规程的规定不甚了解,对一些技术概念还比较模糊,如接地装置的热稳定校验中有些参数不知如何选,对接地网的验收和运行维护不知关键所在,如何入手工作。
3.3基层缺乏科学全面的接地装置测试手段和方法
不少单位也比较重视接地装置的安全,自行对大型变电所接地装置进行测试,首先是观念陈旧,方法不对头,只重接地电阻,其次测试手段有限,仪器达不到要求,电位分布、接触电压、跨步电压等很难得到,避雷线和金属管路的分流无法测出,最后也只好给出一个接地电阻数值就草草收场。
这样的测试没有实际意义。
4下一步的工作设想
首先,人的观念的转变是最重要的,要积极开展工作,必要时以下发省公司文件的形式,消除对尚普遍存在的轻视接地装置的危险思想,纠正片面追求接地电阻的错误做法,认真领会普及新行标的精神,科学、全面地认识接地装置。
第二,督促指导各单位对地网,认真执行国电公司“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”中关于接地装置的各项要求,重点是设备接地引下线热稳定校核,接地装置焊接质量,与地网的连接性,严禁设备失地运行。
第三,对220kV以上的大型接地网,竣工时必须经过严格全面地测试,验收合格方可投入运行;
对老旧地网有重点有计划地逐步安排全面地测试
第四,制定相应企标或实施细则等方法,规范接地网测试方法,确保预防性试验行标中试验周期的规定得以认真执行。
防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故
近年来,变压器类电气设备损坏情况时有发生。
比如阜新供电公司新交接变压器由于接地片插接不到位和绝缘油受潮等原因,刚一投运就引起轻瓦斯保护动作;
两锦供电公司新购进的朝阳修造厂一台主变运行没有多久就发生严重烧损事故,检查发现,主绝缘严重破坏,分析认为是线圈匝间短路造成的。
如何采取有效措施,加大防范力度,使变压器类设备的损坏率不断下降,一直是电科院研究的课题和工作的重点并取得了一定的成绩。
比如,铁岭发电厂3号主变和哈尔滨第三发电厂3号主变绝缘缺陷及早发现和处理,避免了重大损坏事故的发生。
这说明,只要严格坚持“安全第一,预防为主”的方针,把反措的工作落到实处,电气设备损坏和“染病”的情况就一定能好转。
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》关于变压器类设备所提出的具体措施更具有针对性,对以前含糊不清的一些概念进行了明确,更有更大的可操作性。
结合省公司各发电厂和供电公司的实际情况,将有关内容的现况和今后的工作重点进行归纳整体。
1全过程的绝缘监督管理现正在各发电厂和供电公司推广执行。
其中有一条就是加强对变压器类设备从选型、定货、验收到投运的全过程管理。
但是,从互查摸底的情况看,真正把这项工作抓好的单位几乎没有,主要原因在于协调不利。
大多单位设有变压器专责人员,但将专责人员的职责明确下来的不多。
2近几年,变压器出口短路情况时有发生,有的对设备造成了较为严重的损害,性质大多为绕组发生不同程度、不同形状的变形,降低了设备的绝缘水平。
而且绕组变形具有一定的积累作用,当再次受到冲击后会产生更加严重的变形。
《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对变压器抗短路能力提出了比较具体的要求,指出订购前,应向制造厂索取做过突发短路变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告;
在设计联络会前,应取得所订购变压器的抗短路能力试验报告。
当变压器出口短路、出厂和投产前,应当做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以留原始记录。
虽然以前对这方面就有明确的要求,但就目前了解的情况看,大多单位并没有执行。
3和以往不同,这次在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对变压器类设备的局部放电试验提出了明确的执行标准。
指出:
220kV及以上变压器,测量电压为1.5Um/√3时,自耦变中压端不大于200pC,其他不大于100pC;
110kV变压器,测量电压为1.5Um/√3时,不大于300pC;
中性点接地系统的互感器,测量电压为1.0Um/√3时,液体浸渍不大于10pC,固体型式不大于50pC。
测量电压为1.2Um/√3时,液体浸渍不大于5pC,固体型式不大于20pC;
220kV及以上电压等级和120MWA及以上容量变压器在新安装时必须进行现场局部放电试验。
220kV及以上电压等级变压器在大修后,必须进行现场局部放电试验。
局部放电试验在检查变压器类设备可能存在的故障隐患方面的确发挥了重要作用,但以往的交接规程和《电力设备预防性试验规程DL/T596-1996》中都没有明确变压器在交接和大修后必须进行局部放电试验,现在把这一要求明确下来,对于局放试验的开展和设备安全的保障将起到有利的推动作用。
4今后的工作重点
巩固以往的反措成绩,改进不足之处是电科院在防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故方面坚持的方针。
比如,在“加强运行巡视,应特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油。
防止套管、引线、分接开关引起事故。
套管的伞群间距低于标准的,应采取加硅橡胶伞群套等措施,防止污闪事故。
”方面的工作很少有开展的,我们要及早督促落实。
加强绝缘油管理,按要求做到对新的变压器油要加强质量控制,用户可根据运行经验选用合适的油种。
油运抵现场后,应取样试验合格后,方能注入设备。
加强油质管理,对运行中油应严格执行有关标准,对不同油种的混油应慎重。
对于已经发生混油情况的,要加强监督管理,保证设备安全。
。
防污闪工作概况
近年来防污工作取得了一定的成绩,因天气原因近几天发生了大面积污闪事故,说明需加强的工作还很多。
1近年来开展的主要工作有:
1.1全省各局污区分布图修订工作基本完成。
98年、99年分别召开了全省供电公司污区分布图修订工作会议,传达了国家电力公司关于《修订〈电力系统污区分布图〉的通知精神,学习讨论了新标准〈高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准〉(GB/T16434—1996)会议对污区分布图的修订工作做了具体安排。
经过两年多的工作,污区分布图的修订已基本完成。
1.2绝缘爬距调整持续进行。
沈阳、抚顺、两锦、本溪、营口、丹东等单位,近年来在220kV和66kV线路上,新投入运行合成绝缘子6千余支,大连、营口、丹东等单位在污秽严重的线路上,将绝缘子串增加一片。
1.3不良绝缘子检除工作,各单位按有关规定继续进行。
99年沈阳、大连、鞍山、抚顺、辽阳等单位在66kV~500kV线路上,共检除不连不良绝缘子186片,并全部予以更换。
1.4RTV涂料,硅橡胶增爬裙,在变电设备防污闪方面得到较广泛应用。
沈阳局大成一次变、阜新局六家子一次变污染严重,使用RTV涂料后,放电现象明显改善,鞍山局在污染严重地段的线路上也使用了RTV涂料。
为避免国家第一代500kV电流互感器(型号为LB-500)发生外绝缘雨中闪络。
辽阳、两锦供电公司在CT瓷套外表面加装了硅橡胶增爬裙,一些单位还对其它变电设备使用了硅橡胶增爬裙。
1.5清扫工作坚持不懈,对电瓷外绝缘赃污表面进行清扫,目前仍是防止污闪的重要辅助手段。
各供电公司对清扫工作始终常抓不懈,变电设备逢停必扫,送电线路除了春、秋检配合停电预试进行清扫外,大部分单位还根据盐密测试结果适时安排特扫。
清扫方式绝大多数是停电清扫。
大连、营口、丹东鞍山等供电公司坚持开展带电水冲洗工作,盘锦大连、鞍山、阜新等供电公司则采用清扫器对变电设备进行带电清扫。
1.6科研工作紧密联系生产实际
近年来,辽宁电科院根据合成绝缘子使用的有关规定,对运行中的合成绝缘子进行自然老化性能研究,在各供电公司的配合下,已取得了一些有价值的数据。
另外辽宁电科院还与有关单位合作,研制出了单组分RTV涂料,该涂料已在部分单位试用,效果良好。
2今后一段时期的主要工作:
2.1根据国家电力公司〈防止电力生产重大事故的二十五项重点要求〉,严格执行〈高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准〉(GB/T16434-1996)、〈关于防止电网大面积污闪事故若干措施的实施要求〉(能源办[1990]606号),〈加强电力系统防污闪技术措施(试行)〉(调网[1997]91号文附件)和〈电力系统电瓷防污闪技术管理规定〉以及其他有关规定,降低输变电设备的污闪跳闸率,避免主网架重要线路和枢纽变电所的污闪事故的发生。
2.2严格执行电力系统绝缘子的全过程管理规定,尤其要加强对新入网运行绝缘子的抽样检测,保证系统的安全稳定运行。
2.3各单位要根据重新修订的污区分布图,制定调爬规划,使外绝缘水平与相应的污秽等级相适应。
2.4加强运行中的合成绝缘子检测工作。
随着合成绝缘子运行数量的增加,运行时间加长,合成绝缘子也发生了一些问题,如雷击闪络,污秽闪络,根据合成绝缘子的有关规定,各单位要对运行三年以上的合成绝缘子安排抽检,并加强恶劣天气的巡视工作,及时发现问题,解决问题。
2.5“RTV涂料”和“防污闪辅助伞裙”是防止变电设备发生污闪的重要措施,各单位要按〈防污闪辅助伞裙使用指导性意见〉和〈防污闪RTV涂料使用指导性意见〉(调网[1997]130号)的要求使用。
2.6盐密测量,清扫,不良绝缘子检出等例行工作要长抓不懈,要提高清扫质量,保证盐密测量数据的科学性、准确性。
防止发电机损坏事故
由于各电厂加强了发电机预防性试验和运行监测,严格执行相关的规程和反事故措施,并对一些典型和突出的问题进行了技术改进或监测,在大、小修和检修中及时发现了一些故障隐患,并进行了处理,因此近些年来发电机事故逐年下降。
以下对一些典型问题进行说明:
1发电机定子端部故障问题
定子端部发现的问题较多,包括定子铁心端部阶梯齿的掉齿掉片、过热,定子绕组端部磨损等,铁岭发电厂三、四号机均出现了定子铁心端部阶梯齿的掉齿、掉片和过热,锦州发电厂对三号机进行了更换定子线棒等改造。
端部振动问题引起了重视和研究,我省电科院已经购置了发电机定子绕组端部振动分析系统,并进入了实际使用,取得了较好的使用效果,对锦州发电厂3号发电机,铁岭发电厂3、4号机,元宝山电厂3号发电机均进行了该试验,发现了一些问题,并提出了改进意见。
但是我省尚未实现所有200MW以及以上发电机大修时进行该试验的要求,对此应加强此项工作,建议省局要求各电厂大修时遵照执行。
对于大型发电机手包绝缘的检查,各个电厂均给予了重视,我国电力行业标准DL/T596-1996要求在投产后、第一次大修和必要时进行检查,我省部分大型发电厂要求每次大修均进行检查。
对于氢气湿度的检测和降低氢气湿度的问题,我省各电厂进行了较多的研究和实际应用,部分电厂已经装备了氢气湿度的在线检测设备,并投入了运行,使用效果有待进一步观察,氢气干燥设备的使用中,我省存在多种干燥设备,使用中效果尚可。
随着机组运行年限增长,以及预防性试验工作的加强,定子绕组相间短路事故与故障出现逐年减少,说明所进行的工作是有效的。
2防止水路堵塞、漏水
部分电厂在大修中已经要求进行热水流法测量绝缘引水管是否堵塞,同时进行相关的水压、流量试验,防止漏水、堵塞。
同时运行中加强了水质、温度等的监测和控制,检修中对定子线棒的测温元件等进行效验
省电科院建议同时进行超声多普勒流量计检测绝缘引水管流量,进行对照,这种方法较热水流法简便,但是应注意精度问题。
3转子绕组匝间短路问题
近些年,我省机组多次出现振动加剧,怀疑动态匝间短路的问题,省电科院采用安装大头槽楔或者从定子冷却风道插入探测线圈的方法进行动态匝间短路的测量,效果是满意的,目前尚未安装在线监测装置。
近些年,多个电厂出现了大轴出现磁化的现象(通辽、铁岭发电厂),辽宁电科院多次进行了转子大轴的退磁工作,结果是满意的,达到了相关要求。
4防止漏氢的发生
氢气系统问题我省各个电厂均十分重视,对于漏氢的防范、漏氢监测装置的安装是十分重视的。
对于可疑的现象均进行检查和汇报,比如阜新发电厂发现发电机内氢气纯度下降的问题,及时汇报并请省电科院同志到现场进行了分析处理。
由于运行监视以及检修工作中认真负责,发现了多次漏氢问题(通辽、铁岭发电厂均出现),并及时进行了停机、试验或改造处理。
5防止发电机内遗留异物
各电厂均加强了检修期间的现场和作业管理,并在检修结束前均进行认真细致的复查,认真杜绝由于检修过程中遗留物的出现。
同时大修时对端部紧固件、定子铁心部分均进行了详细检查,并确实发现了问题(如铁岭发电厂3、4号发电机均发现了铁心端部出现掉齿掉片问题,避免了故障的扩大。
6定转子绕组、回路接地
按照相关机组的技术要求对保护进行整定,防止发生该类事故,以及防止事故的扩大。
近年出现比较多的是转子的动态接地情况,采用了烧成死接地后查找接地点的方法,这种方法是行之有效的。
7发电机运行方式的问题
近几年由于目前电网的无功功率过剩,导致系统电压高,故发电机均工作于高功率因数或进相运行方式,但是对于大型机组进相运行方式下的相关保护定值的确定则需要进行试验确定。
辽宁电科院对多台大型发电机进行了进相试验,考核了机组的进相能力、整定了低励限制定值,确定了对电网各个枢纽点的电压调整效果,取得了很多经验,建议要求目前网内大型发电机组均要进行该试验,以确定相关保护的定值、机组的稳定极限以及对电网枢纽的调压效果。
总之,加强运行监视、控制,采用新技术、新设备改造现有设备,加强大小修、检修工作中的预防性试验,采用新方法、标准对现有机组进行试验和判断是预防发电机损坏事故发生的行之有效的手段。
化学专业
防止设备大面积的腐蚀现象发生
1目前各电厂化学技术人员,严格执行化学监督的各项规章制度。
运行人员能够按规定及时进行系统的加药、监督等项工作,严密注视水、汽的变化。
监督班组能够真正起到监督员的作用,他们采取每个季度对整个机组进行一个星期的汽、水查定工作,对运行班组不定期的抽查等等措施,对整个水汽系统进行严密的监督,保证了设备的安全运行。
但目前在这方面存在许多问题,关键问题就是监督仪表问题,由于各厂资金情况不一样,对化学仪表的投入也不同。
我们认为,可靠的监督手段,才能保证真实的监督数据,也才能保证对整个系统的安全运行。
2对凝结水项目的监督是保证全部水、汽系统正常的一个先决条件。
在这方面,目前所采取的措施主要表现在:
第一:
有凝结水精处理的电厂,其精处理设备必须投入,不允许旁路运行。
第二:
为保证凝结水的水质,加强凝汽器的防漏工作也是相当重要的。
目前有许多电厂都利用机组的大修时间对凝汽器进行管板涂胶工作,从根本上杜绝了凝汽器漏泄的发生。
对发生凝汽器漏泄的电厂,特别是凝汽器微漏的电厂,采取管板涂胶堵漏是一项简单而又行之有效的办法。
望存在这样问题的电厂,能够开展此项工作。
3加强机组启动阶段的化学监督工作,是保证给水品质的关键。
目前各电厂在机组启动阶段的重视程度不够,这也是发生事故的隐患之一。
加强大修期间的化学检查工作,一旦发现锅炉水冷壁管的垢量超标,必须进行锅炉酸洗。
这项工作,在各电厂目前开展的都比较好。
4机组设备的停、备用防腐工作,各电厂的领导已开始重视。
机组在停、备用期间的防腐工作一直都没有松懈,各电厂利用各种防腐方法对设备进行保护。
有些电厂在2000年内还开展了十八胺的防腐工作。
虽然此项工作都还在试验阶段,但都不同程度的上起到了防腐的效果。
加强油质监督工作
严格按要求,对绝缘油、润滑油进行油质的严格监督。
对不合格的新油严禁入厂;
对已经劣化的油进行及时处理,这方面各厂都有各自的处理办法。
加强发电机内冷水的水质监督及处理工作
按化学监督导则中的规定,发电机内冷水要严格控制发冷水的pH>7.0。
目前网内电厂的状况是发电机内冷水全部采用除盐水,pH<7.0。
因此,发电机定子铜管的腐蚀速率相对较大,这可从水中铜离子含量上升速度看出。
为解决发冷水电导不合格的问题,各电厂都采用的是及时放水法,但并没有从根本解决发冷水的pH不合格问题。
今年打算在此方面进行设备的改进工作,为提高发冷水pH,将加氨的凝结水引出一部分加入发冷水中,但可行否,还只是一个设想。
热工专业
1关于锅炉炉膛安全保护方面存在的问题
1.1火焰检测
a现状及原因
目前100MW及以上机组已全部安装有锅炉灭火保护控制装置,炉膛压力保护条件均可正常投入运行,但全炉膛灭火保护跳闸条件投入状况不好,其主要原因是有二:
♦
200MW及以下机组火焰探头无冷却风系统,不能对运行中的火焰探头进行冷却和吹扫,因火检探头长时间处于高温及粉尘环境下工作,使火焰检测探头的故障率较高,从而导致全炉膛无火保护跳闸条件不能正常投入;
多数火焰检测装置,不能准确区别燃油火焰和煤粉火焰,尤其是在锅炉启动阶段,火焰检测信号不正确,导致点火过程中锅炉灭火保护不能正常投入。
b目前采取的措施
个别电厂(主要是100MW及以下机组)炉膛火焰检测只做为监视炉膛燃烧工况的监视信号,而没投入跳闸方式;
加强热工专业的日常维护,坚持经常对火焰检测探头的清扫及维护,以减少火检探头的故障率;
在火检探头的安装位置上,尽可能加强只对所监视的油燃烧器进行监视,而尽量避免或减少其它光源对该火焰探险头的影响。
c应采取的对策
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