首件涵洞施工总结文档格式.docx
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龚奇
专职安全员
负责现场施工安全
杨勇
测量负责人
负责整个施工中测量控制
三、主要投入的机械设备
名称
型号
数量
压路机
徐工22T
1台
挖掘机
神钢200
砼罐车
10M3
2台
推土机
山推320
交流弧焊机
ZX7168
发电机
250KW
四、涵洞基础及下构施工流程及工艺
4.1、涵洞基础施工
首件工程报批→测量放线→基坑开挖→基底承载力检测→基础施工→墙身施工。
此项工程于2015年5月2日报批,于2015年5月2日开始施工。
首先放样,确定基坑开挖位置,并用石灰粉末表示开挖线,然后基坑开挖至设计标高后,经过动力触探试验,基底承载力未达到设计要求,因此进行换填2.5米,片碎石用量2614.7m³
,换填完成后再次做动力触探试验,测试结果为基底承载力达到设计要求,可进行下一道工序。
在施工基础前先进行放样,按照设计尺寸进行模板安装,并加固后方可进行混凝土浇筑。
浇注好混凝土,并振捣密实。
在基础浇注至顶。
基础施工完成后进行墙身放样,墙身四角定点挂线进行模板安装,安装时需要考虑墙身沉降缝与基础对应。
本项工程采取的主要施工方法为:
模板采用定型厚4mm净面钢模,按设计的墙身尺寸现场拼装,按基础沉降缝位置分段立模浇筑,每浇完一段墙身,进行下节墙身循环浇筑混凝土。
砼采用集中拌合,罐车运输,采用吊机配合料斗入模浇筑。
从整个施工过程来看,该首件工程过程受控,施工工序顺畅。
我标段于2015年8月9日15时开始首段涵洞墙身施工,施工浇筑时常3小时,中间无任何外在因素干扰,一切顺利;
2015年8月11日进行模版拆除,发现部分砼施工质量外观通病,现将通病现象、
原因分析及相应预防措施统计如下:
4.1.1、掉角
现象:
砼局部掉块,不规整,棱角有缺陷。
见下图。
原因分析:
1)、模板拆模过早,模板脱模剂涂刷不均匀,致使拆模时棱角被粘掉。
2)、过早拆除承重模板。
3)、拆模时受外力作用或重物撞击,棱角被碰掉。
预防措施:
1)、模板在浇筑砼前充分湿润,砼浇筑后认真浇水养护。
2)、拆除钢筋砼结构承重模板时,砼应具有足够的强度。
表面和棱角才不会受到损坏。
3)、拆模时用力不能过猛、过急,注意保护棱角。
易被撞击的砼阳角,拆模后加以保护。
4)、砼浇筑完毕,做好保温覆盖工作。
4.1.2、蜂窝
局部砼砂浆、石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。
1)、砼配合比不准确,砂石、水泥材料计量不准确,或用水量不准,造成砂浆少、卵石多。
2)、砼搅拌时间短,没有拌和均匀,砼和易性差,振捣不密实。
3)、未按操作规程浇注砼,造成砼离析。
4)、砼一次下料过多,没有分段、分层浇筑,振捣不实或下料与振捣配合不好,因漏振造成蜂窝。
5)、模板空隙未堵好或模板不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆,形成蜂窝。
1)、砼配料严格按配合比计量,经常检查计量系统和自控制系统。
2)、砼拌和均匀,颜色一致,最短搅拌时间符合规定。
3)、砼自由倾落高度一般不得超过2m。
如超过2m则采取串筒、如超过4m则采取溜槽等措施。
4)、砼分层振捣。
浇注层的厚度不得超过振捣器作用部分长度的1.25倍。
5)、振捣砼拌和物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;
振捣器至模板的距离不大于振捣器有效半径的1/2。
为保证上下砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm。
6)、砼振捣时,必须掌握好振捣时间。
砼不再显著下沉,不再出现气泡。
7)、浇注砼时,经常检查模板、支撑、接缝等情况。
发现有模板走动,立即处理。
4.1.3、麻面
砼表面局部缺浆,或有许多小凹坑,但无钢筋和石子外漏。
如下图:
1)、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模后,出现麻面。
2)、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面与模板粘结,引起麻面。
3)、模板接缝不严实,浇筑砼时缝隙漏浆,出现麻面。
4)、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面,形成麻点。
1)、模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
2)、采用钢模板,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填堵,防止漏浆。
3)、脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。
4)、砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振。
4.1.4、孔洞
砼结构内有空隙或蜂窝特别大。
1)、在钢筋密集处或预埋件处,砼浇筑不密实,未充满模板而形成孔洞。
2)、未按顺序振捣砼,产生漏振。
3)、砼离析,卵石成堆或严重跑浆,形成特大蜂窝。
4)、未按施工顺序和施工工艺认真操作,造成孔洞。
5)、有木块和杂物等掉入砼中。
6)、不按规定下料,一次下料过多,振捣器振动作用半径达不到,出现特大蜂窝和孔洞。
1)、在钢筋密集处,采用细石砼浇筑,并认真振捣密实,机械振捣有困难时,采用人工捣固配合。
2)、采用正确的振捣方法,严防漏捣:
a、插入式振捣器应采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直。
斜向振捣时,振捣棒与砼表面成约40~45°
角度。
b、振捣器插点应均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,以免漏振。
每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。
振捣器操作时快插慢拔。
3)、控制好下料。
要保证砼浇筑时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒。
4)、加强施工技术管理和质量检查工作。
通过首段涵洞墙身的浇筑施工,我们对存在的问题进行详细分析和制定相应的预防措施,并对所有参与此项工程的施工人员和技术人员进行培训,为以后的工程质量和外观施工奠定良好的基础。
4.2、台身施工工艺
1)施工放样
仔细对施工图纸进行复查,领会设计意图。
根据图纸确定的构造物的位置和标高,准确计算结构物中桩坐标和轴线方向,然后根据计算的具体位置进行施工放样,并在基础顶面采用钢钉定出控制桩;
放样完成后,根据墙身的平面尺寸进行自检,并申请现场监理工程师复查,检验合格,方可进行墙身钢筋网及模板安装。
2)、钢筋网、模板与支架:
A、按照设计φ6间距10*10的钢筋网进行铺设在台前及台后,并保证2cm的保护层厚度。
B、墙身砼模板采用尺寸为1.5m×
1.5m净面木模,模板必须保证其表面平整,板缝间不漏浆等要求。
C、模板安装前,对模板进行除污,清理完毕后再涂刷脱模剂,脱模剂要求涂刷均匀,无流动。
并不得采用易粘易污染的油料。
D、墙身高4m,厚95cm;
台帽高39cm,宽65cm。
墙身模板采用组合钢模板。
支立前将模板表面清理干净,并均匀地涂刷同类型的脱模剂,以保证砼浇筑完毕拆模后的外观质量。
为防止漏浆,模板缝采用双面胶粘贴。
模板采用拉杆来保证截面尺寸,拉杆采用Φ14钢筋,外套PVC限位硬塑料管,长度比模板内径小2-3mm。
拉杆从距基础底面30cm开始设置,水平、垂直均按80cm设置。
模板内设置撑木以保证墙身厚度,撑木长度同墙身厚度,当砼快要浇筑到撑木位置时及时取出,严禁将撑木留在墙身内。
墙身外侧模板用外径48mm、壁厚3.5mm的钢管作斜支撑,上、中、下各设一道,斜支撑沿涵长方向间距为1m。
墙身内两侧模板用外径48mm、壁厚3.5mm的钢管作横向支撑以及斜支撑。
E、模板安装完毕后,为保证位置正确,必须对其平面位置、平整度、垂直度、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行挂线自检,合格后方可报监理工程师抽检,监理工程师认可后方能浇筑。
G、在混凝土浇筑过程中,随时对模板及支撑进行巡查,发现有松动偏移的现场,立即进行加固处理。
3)、混凝土的浇筑及养护:
a.材料选用。
开工前,对材料样品进行检测,合格后再进场,进场后再对原材料进行二次检测,确保原材料满足质量要求。
b.涵洞混凝土采用集中拌和,罐车运输,吊车配合浇筑。
拌和前对沙石进行含水量检测,并相应调整配合比。
砼浇筑时,必须对运到施工现场的砼进行严格的检查。
如砼坍落度、和易性。
c.浇筑前先对支架、模板进行检查,模板内的杂物、积水应清理干净,模板如有缝隙必须填塞严密。
d.为了防止混凝土自高处向模内倾卸时发生离析,在浇筑墙身时,吊车倾卸高度不超过2米,通过串筒下落,在串筒出料口下面,混凝土堆积高度不宜超过1m。
e.混凝土的振捣采用50型插入式振捣器振捣,移动不超过振捣器作用半径的1.5倍,与侧模应保持5到10厘米的距离。
f.混凝土浇筑完成后,30小时后拆除模板,用土工布覆盖混凝土,然后进行洒水养身,设置专一混凝土养身人员,养护时间不少于7天。
4.3、盖板施工工艺
4.3.1盖板浇筑
1)盖板与涵台座接缝处理方式:
采用沥青涂刷一道,上铺一层油毛毡。
2)盖板施工前应在墙身上放样盖板边线、板端线以确定盖板位置。
3)盖板砼采用现浇方式进行。
4)盖板浇筑:
(a)支架及模板
地基进行平整、夯实处理后,铺设垫木,按梅花形搭设碗扣式支架。
托架上横向铺设5cm×
10cm方木,再纵向铺设木板,最后铺设竹胶板作为底模。
支架采用碗扣式搭设方式,立于地面上的立杆底部加设宽度≥200mm,厚度≥50mm的垫木,每根立杆的支垫面积不小于0.15m2。
支架自基础以上,设置足够数量的抛撑、剪刀撑、斜撑等拉结杆件,支架的铺设要符合规定,确保安全。
底模铺设时应注意按照施工设计图要求设置纵横坡度。
同时,底模铺设时纵向设置1.5cm~2cm的预拱度。
(b)盖板钢筋绑扎
盖板采用钢筋混凝土,钢筋进场时,本部试验人员对钢筋按规范要求和频率抽取钢筋样品,进行力学试验,并同时应进行见证试验。
钢筋试样的力学性能达到规范要求时,方可使用,否则应清除出场,严禁使用。
钢筋加工在硬化的场地上进行,加工成型的材料按有关规定要求摆放、保护。
钢筋调直和清除污锈应符合下列要求:
①钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。
②钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。
③采用冷拉方法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不宜大于2%;
HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。
钢筋接头采用搭接电弧焊时,两根钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。
接头双面焊缝的长度不应小于5d,单面焊缝的长度不应小于10d(d为钢筋直径)。
焊缝须达到饱满,焊完后焊渣敲除干净。
受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置,对于焊接接头,接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积不大于50%。
钢筋绑扎时,严格控制钢筋间距,保证钢筋绑扎间距符合规范要求。
五、质量保证措施
施工过程质量控制的关键是做好隐蔽工程质量验收,凡需隐蔽的工序完成之后,在进入下道工序前,均进行隐蔽工程验收。
项目经理部设质量检验工程师和专职质检人员跟班检查验收。
每道需隐蔽的工序未经监理工程师的批准,不得进入下一道工序施工,确保监理工程师对即将覆盖或掩盖的任何一部分工程进行检查、检验以及任何部分工程施工前对其基础进行检查。
检测、试验手段和措施:
⑴现场取样、送样及时,试验室建立台帐并设专人管理。
⑵加强试验文件、资料的管理,设专人负责。
⑶认真落实各项管理制度,强化检测工作。
⑷建立检测设备的使用。
维修管理制度,对设备损坏或认为检测精度不合要求时,要及时进行维修或标定。
⑸严格执行试验工作的公证性。
⑹严格检验程序和试验程序。
⑺坚持对检测试验人员定期进行培训教育,提高职业道德和业务技术水平。
六、首件工程中存在的不足
1、新安装的墙身模板与已浇好的墙身砼面的接头处施工缝明显,且出现局部漏浆。
见下图:
2、模板安装验收后,混凝土浇注过程中监控力度不够,拉杆松紧不及时造成模板轻微位移。
七、下步施工注意事项和需要进一步改进的地方
1、模板与浇好的墙身接头处采用双面胶或土工布进行堵塞,以防止接头处出现漏浆现像。
2、做好砼浇筑前的准备工作,所需要的人员、器具、机械等须及时到位。
浇注混凝土时并挂线施工,保证模板随时在一条线上。
八、综合评价及总结
通过K73+000涵洞首件工程的施工过程来看,我标段所确定的涵洞施工工艺满足施工的要求,可以用于后期全标段的涵洞基础及下部构造施工。
通过首件施工,使全体涵洞施工队伍加深了对涵洞墙身施工工艺的理解,增强了其质量意识。
同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。
在后续施工中我们将发扬首件工程中的优点,继续改进或优化工艺方案,杜绝在首件工程的问题再次发生,优质、安全的完成我标段所有的涵洞施工。
同时通过对K73+000涵洞墙身混凝土成品的检测,其各项指标符合设计及《公路桥涵施工技术规范》(JTJT041—2000)的各项规定及《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)的要求。
自检评价意见为优良工程,能够指导后续施工。
江习古高速TJ9合同段项目部
2015年9月10日
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