楼板裂缝处理方案1文档格式.docx
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开槽、涂刷界面处理浆、压抹改性环氧树脂填缝胶、碳纤维布封闭、聚合物水泥砂浆层保护。
1.3.1开槽:
用钢凿子和扁铲沿裂缝开槽,槽宽和深约2~3cm,是U型,槽内的碎屑和粉尘要清除干净。
1.3.2涂刷界面处理:
用刷子在槽的底部和两壁均匀涂刷一层改性环氧树脂打底胶,或界面处理剂。
水泥(修补粉料):
ZV型混凝土修补胶=1:
1
1.3.3压抹改性环氧树脂填缝胶:
在界面处理浆尚未硬化前,将拌制好的改性环氧树脂胶用抹刀压入槽中,压实抹平。
1.3.4表面封闭:
粘贴碳纤维布封闭表面
1.3.5保护:
聚合物水泥砂浆做保护层,防渗、防水,不需浇水养护,在空气中养护即可。
2、板底粘贴碳纤维加固
楼板裂缝处理完毕后,在板底粘贴1层碳纤维布。
碳纤维布的纤维方向与板的受力方向一致,碳纤维布延伸至梁边,采用单条密布的方案,幅宽200mm,单位质量300g/m2;
碳纤维布采用中国上海固利德碳纤维科技有限公司生产的纤维布,单位面积质量300g/m2,抗拉强度>
3000MPa。
2.1工艺流程为:
卸荷—基底处理—涂底胶—找平—粘贴—检验—保护。
2.2操作要求
2.2.1基底处理
A首先凿掉混凝土结构表面的批荡装饰层,露出混凝土基层。
B混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后应用环氧树脂进行修复。
C裂缝部位应首先进行封闭修复处理。
D用混凝土角磨机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮浆等杂质,构件基础面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要抹平要磨平。
E用吹风机后干净抹布将混凝土表面清除干净,并保持干燥。
2.2.2涂碳纤维底胶
A按主剂:
固化剂=2:
1的比例将主剂与固化剂先后置于容器中,用弹簧秤计量,电动搅拌器均匀搅拌,根据现场实际气温决定用量并严格控制使用时间。
一般情况下1h用完。
B用滚筒刷将底胶均匀涂刷于混凝土表面,待胶固化后(固化时间视现场气温面,以指触干燥为准)再进行下一道工序施工。
一般固化时间为2~3d
2.2.3找平
A混凝土表面凹陷部位应用QX-2建筑结构胶填平,模板接头等出现高度差的部位应用QX-2建筑结构胶填补,尽量减小高度差。
B转角处也应用QX-2建筑结构胶补成光滑的圆弧,半径不小于10mm。
2.2.4粘贴
A按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,除非特殊要求,碳纤维长度一般应在3m之内。
B调配、搅拌粘贴材料,然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。
C粘贴碳纤维布,在确定所粘贴部位无误后剥去离型纸,用特制滚子反复沿纤维方向滚压,除去气泡,并使胶充分渗透纤维布。
多层粘贴应重复上述步骤,待碳纤维布表面接触干燥方向进行下一层粘贴。
D在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹碳纤维胶。
E碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm,碳纤维端部用横向碳纤维固定。
2.2.5对墙面开裂处打掉,重新钉钢丝网,重新抹灰。
2.2.6保护
加固后的碳纤维布表面应采取抹抗裂砂浆进行保护。
3.1适用范围
A耐火、耐高温、适用于混凝土构筑物表面的蜂窝、漏洞和露筋等的缺陷处理
B混凝土构筑物、楼梯、楼板、梁柱等结构补强。
C粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平、表面封闭保护。
DU型碳纤维布宽度200mm。
四、安全、质量、文明施工措施
1、安全施工措施
1.1制定安全作业计划;
做好总平面管理工作,经常检查执行情况;
认真填写施工日志;
合理安排施工程序,做好安全生产;
加强成品、半成品保护,制定保护措施。
1.2质量安全管理制度
严格执行岗位责任制度,建立完善的质量安全管理制度;
严格执行“三检”(自检、互检、交接检);
进场必须带好安全帽,登空作业要配带安全带,必要时设置防护网;
注意“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)的防护;
施工操作架搭设完毕后经检查后方可使用;
加强现场消防工作,严禁在现场动火、吸烟;
施工现场注意通风防止粉尘。
2质量保证措施
2.1技术管理制度
施工必须按照设计图纸、施工组织设计和方案进行施工;
施工前必须进行技术交底工作。
项目负责人对工长交底,工长对作业班组的交底都必须得到认真执行;
分项工程严格按照国家相关规范和行业标准施工;
严格按工序施工,每道工序要认真做好过程控制工作。
2.2材料管理制度
原材料、成品及半成品必须分类按规格堆放,做到妥善管理,使用方便。
怕潮、怕酒、怕淋及易失火物品应放入库房保管。
及时回收落地灰、碎渣等余料。
做到工完场清,余料要堆放整齐。
3文明施工措施及环境保护
3.1文明施工
进入施工现场的人员,必须配戴安全帽;
凡在2m及以上高处作业无可靠防护措施是,必须使用安全帽
3.2环境保护措施
本工程施工作业现场应保持场容、场貌整洁,必须加强环境保护措施,尽最大可能降低噪音,防止粉尘污染,防止震动,并做到工完场清。
3.2.1噪音控制措施
(1)选择低噪音机具进行施工;
(2)合理安排施工时间;
(3)教育工人不得敲打钢管及其它金属材料,尽量减少噪音;
(4)加强对操作人员的教育,施工不大声喧哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西。
五、降低扬尘措施
施工过程会产生很大的灰尘,施工作业必须注意通风防尘;
配备洒水设备,及时处理降尘。
展居·
东紫苑B项目
碳纤维加固专项施工方案
编制:
审核:
编制单位:
重庆市五一(实业)集团有限公司
编制时间:
二零一四年五月
碳纤维加固专项施工方案
工程名称:
东紫苑B项目1、2号楼及车库施工单位:
东紫苑B项目1、2号楼及车库碳纤维加固专项施工方案已编制完毕,请审核!
编制人:
项目经理:
年月日
施工安全管理部门审核意见:
施工安全管理部门负责人:
年月日
施工企业技术负责人审核意见:
施工企业技术负责人:
施工总承包单位(章):
监理单位总监工程师审核意见:
项目总监理工程师:
监理单位(章):
建设单位审核意见:
建设单位项目负责人:
建设单位(章):
电厂分散控制系统故障分析与处理
作者:
单位:
摘要:
归纳、分析了电厂DCS系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。
为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了一些预防措施建议,供参考。
关键词:
DCS 故障统计分析 预防措施
随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系统成功应用的基础上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向扩展。
但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;
因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。
本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。
1 考核故障统计
浙江省电力行业所属机组,目前在线运行的分散控制系统,有TELEPERM-ME、MOD300,INFI-90,NETWORK-6000,MACSⅠ和MACS-Ⅱ,XDPS-400,A/I。
DEH有TOSAMAP-GS/C800,DEH-IIIA等系统。
笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1
表1 热工考核故障定性统计
2 热工考核故障原因分析与处理
根据表1统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行业范围内)而引起上述机组设备二类及以上故障中的典型案例分类浅析如下:
2.1 测量模件故障典型案例分析
测量模件“异常”引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和SOE记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“异常”模件。
这种“异常”模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;
而软性故障通过对模件复位或初始化,系统一般能恢复正常。
比较典型的案例有三种:
(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。
如有台130MW机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为“轴向位移大Ⅱ”,经现场检查,跳机前后有关参数均无异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC模件却有报警且发出了跳机指令。
因此分析判断跳机原因为DEH主保护中的LPC模件故障引起,更换LPC模件后没有再发生类似故障。
另一台600MW机组,运行中汽机备用盘上“汽机轴承振动高”、“汽机跳闸”报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;
随即高低压旁路快开,磨煤机B跳闸,锅炉因“汽包水位低低”MFT。
经查原因系#1高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起#1轴承振动高高保护动作跳机。
更换#1高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。
(2)冗余输入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:
如有一台600MW机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B和D相继跳闸,锅炉因“炉膛压力低低”MFT。
当时因系统负荷紧张,根据SOE及DEH内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。
二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2次机组跳闸原因均系DEH系统三路“安全油压力低”信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行。
另一台200MW机组运行中,汽包水位高Ⅰ值,Ⅱ值相继报警后MFT保护动作停炉。
查看CRT上汽包水位,2点显示300MM,另1点与电接点水位计显示都正常。
进一步检查显示300MM的2点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。
针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理。
(3)一块I/O模件损坏,引起其它I/O模件及对应的主模件故障:
如有台机组“CCS控制模件故障"
及“一次风压高低”报警的同时,CRT上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控BTU输出消失,F磨跳闸(首出信号为“一次风量低”)。
4分钟后CRT上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色,运行人员手动MFT(当时负荷410MW)。
经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01柜MOD4)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP模件死机且相关的一块CSI模件((模位1-5-3,有关F磨CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC逻辑电源输入回路、第4输出通道、连接MFP的I/O扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC),因此不存在外电串入损坏元件的可能)。
经复位二块死机的MFP模件,更换故障的CSI模件后系统恢复正常。
根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O扩展总线故障,导致其它I/O模件无法与主模件MFP03通讯而故障,信号保持原值,最终导致主模件MFP03故障(所带A-F磨煤机CCS参数),CRT上相关的监视参数全部失去且呈白色。
2.2 主控制器故障案例分析
由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数。
主控制器“异常”多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如:
(1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT上汽包水位保持不变。
当电接点水位计分别下降至甲-300mm,乙-250mm,并继续下降且汽包水位低信号未发,MFT未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;
停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵不能投运。
故障原因是给水操作站运行DPU死机,备用DPU不能自启动引起。
事后热工对给泵、引风、送风进行了分站控制,并增设故障软手操。
(2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT动作停炉;
经查原因是风烟系统I/O站DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。
事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙1和甲2、乙2两组控制指令分离,分别接至不同的控制站进行控制,防止类似故障再次发生。
2.3 DAS系统异常案例分析
DAS系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响,DAS信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障在我省也有多次发生,比较典型的这类故障有:
(1)模拟量信号漂移:
为了消除DCS系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作。
我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。
开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。
厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。
后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底改造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC接地电缆;
柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;
UPS至DCS电源间增加1台20kVA的隔离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。
同时紧固每个端子的接线;
更换部份模件并将模件的软件版本升级等。
使漂移现象基本消除。
(2)DCS故障诊断功能设置不全或未设置。
信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。
但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。
如一次风机B跳闸引起机组RB动作,首出信号为轴承温度高。
经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。
类似的故障有:
民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;
轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;
因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99℃突升至117℃,1秒钟左右回到99℃,由于相邻第八点已达85℃,满足推力瓦温度任一点105℃同时相邻点达85℃跳机条件而导致机组跳闸等等。
预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动外,是完善DCS的故障诊断功能,对参与保护连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。
当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。
(3)DCS故障诊断功能设置错误:
我省有台机组因为电气直流接地,保安1A段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A的工作油泵A连跳,油泵B连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同时电泵连锁启动成功。
但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小,B泵转速上升到5760转时突然下降1000转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导致汽包水位低低保护动作停炉。
此次故障是信号超量程保护设置不合理引起。
一般来说,DAS的模拟量信号超量程、变化速率大等保护动作后,应自动撤出相应保护,待信号正常后再自动或手动恢复保护投运。
2.4 软件故障案例分析
分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断可能的故障原因,因此通常都需要厂家人员到现场一起进行。
这类故障的典型案例有三种:
(1)软件不成熟引起系统故障:
此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH画面外所有DCS的CRT画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。
当时采取的措施是:
运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过30分钟的处理系统恢复正常运行。
故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务未死)。
针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。
另一台机组曾同时出现4台主控单元“白灯”现象,现场检查其中2台是因为A机备份网停止发送,1台是A机备份网不能接收,1台是A机备份网收、发数据变慢(比正常的站慢几倍)。
这类故障的原因是主控工作机的网络发送出现中断丢失,导致工作机发往备份机的数据全部丢失,而双机的诊断是由工作机向备份机发诊断申请,由备份机响应诊断请求,工作机获得备份机的工作状态,上报给服务器。
由于工作机的发送数据丢失,所以工作机发不出申请,也就收不到备份机的响应数据,认为备份机故障。
临时的解决方法是当长时间没有正确发送数据后,重新初始化硬件和软件,使硬件和软件从一个初始的状态开始运行,最终通过更新现场控制站网络诊断程序予以解决。
(2)通信阻塞引发故障:
使用TELEPERM-ME系统的有台机组,负荷300MW时,运行人员发现煤量突减,汽机调门速关且CRT上所有火检、油枪、燃油系统均无信号显示。
热工人员检查发现机组EHF系统一柜内的I/OBUS接口模件ZT报警灯红闪,操作员站与EHF系统失去偶合,当试着从工作站耦合机进入OS250PC软件包调用EHF系统时,提示不能访问该系统。
通过查阅DCS手册以及与SIEMENS专家间的电话分析讨论,判断故障原因最大的可能是在三层CPU切换时,系统处理信息过多造成中央CPU与近程总线之间的通信阻塞引起。
根据商量的处理方案于当晚11点多在线处理,分别按三层中央柜的同步模件的SYNC键,对三层CPU进行软件复位:
先按CPU1的SYNC键,相应的红灯亮后再按CPU2的SYNC键。
第二层的同步红灯亮后再按CPU3的同步模件的SYNC键,按3秒后所有的SYNC的同步红灯都熄灭,系统恢复正常。
(3)软件安装或操作不当引起:
有两台30万机组均使用ConductorNT5.0作为其操作员站,每套机组配置3个SERVER和3个CLIENT,三个CLIENT分别配置为大屏、值长站和操作员站,机组投运后大屏和操作员站多次死机。
经对全部操作员站的SERVER和CLIENT进行全面诊断和多次分析后,发现死机的原因是:
1)一台SERVER因趋势数据文件错误引起它和挂在它上的CLIENT在当调用趋势画面时画面响应特别缓慢(俗称死机)。
在删除该趋势数据文件后恢复正常。
2)一台SERVER因文件类型打印设备出错引起该SERVER的内存全部耗尽,引起它和挂在它上的CLIENT的任何操作均特别缓慢,这可通过任务管理器看到DEV.EXE进程消耗掉大量内存。
该问题通过删除文件类型打印设备和重新组态后恢复正常。
3)两台大屏和工程师室的CLIENT因声音程序没有正确安装,当有报警时会引起进程CHANGE.EXE调用后不能自动退出,大量的CHANGE.EXE堆积消耗直至耗尽内存,当内存耗尽后,其操作极其缓慢(俗称死机)。
重新安装声音程序后恢复正常。
此外操作员站在运行中出现的死机现象还有二种:
一种是鼠标能正常工作,但控制指令发不出,全部或部分控制画面不会刷新或无法切换到另外的控制画面。
这种现象往往是由于CRT上控制画面打开过多,操作过于频繁引起,处理方法为用鼠标打开VMS系统下拉式菜单,RESET应用程序,10分钟后系统一般就能恢复正常。
另一种是全部控制画面都不会刷新,键盘和鼠标均不能正常工作。
这种现象往往是由操作员站的VMS操作系统故障引起。
此时关掉OIS电源,检查各部分连接情况后再重新上电。
如果不能正常启动,则需要重装VMS操作系统;
如果故障诊断为硬件故障,则需更换相应的硬件。
(4)总线通讯故障:
有台机组的DEH系统在准备做安全通道试验时,发现通道选择按钮无法进入,且系统自动从“高级”切到“基本级”运行,热控人员检查发现GSE柜内的所有输入/输出卡(CSEA/CSEL)的故障灯亮,经复归GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障灯灭,但系统在重启“高级”时,维护屏不能进入到正常的操作画面呈死机状态。
根据报警信息分析,故障原因是系统存在总线通讯故障及节点故障引起。
由于阿尔斯通DEH系统无冗余配置,当时无法处理,后在机组调停时,通过对基本级上的REG卡复位,系统恢复了正常。
(5)软件组态错误引起:
有台机组进行#1中压调门试验时,强制关闭中间变量IV1RCO信号,引起#1-#4中压调门关闭,负荷从198MW降到34MW,再热器压力从2.04MP升到4.0Mpa,再热器安全门动作。
故障原因是厂家的DEH组态,未按运行方式进行,流量变量本应分别赋给IV1RCO-IV4RCO,实际组态是先赋给IV1RCO,再通过IV1RCO分别赋给IV2RCO-IV4RCO。
因此当强制IV1RCO=0时,所有调门都关闭,修改组
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