出铝安全操作规程Word格式.docx
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出铝安全操作规程Word格式.docx
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5.7、虹吸:
看好电子称的读数显示及该槽出铝量,打开风阀,开始虹吸抽铝。
这时,可能由于抬包密封不太好,可用大锤等工个敲打抬包盖,增加密封性。
注视电子称数字的变化情况,到达指示量时及时关掉风阀,停止虹吸。
抬包内铝液一般低于抬包口2cm,过高时易在拖运时溅出伤人。
在虹吸过程中如果有AE发生,应立即停止作业,将吸出管从槽内抽出,待效应熄灭后方可作业。
5.8、取出抬包:
虹吸完后,操作天车上升抬包,提出吸出管,准备进行下一台吸出作业。
5.9、清理出铝洞口,盖上盖极。
5.10、出铝完毕,抬包应按规定放在抬包架上,禁止吸管口朝向通道方向,当班出铝工应及时清理抬包,清理出来的电解质回收使用,并认真填写实际出铝量记录。
生产槽中到换极周期的阳极,虽未到换极周期,但因阳极出现脱落,化爪等原因不能导电或影响原铝质量的阳极。
将到期的阳极或出现问题的阳极更换出来,保证电解生产的持续性,确保生产平稳、顺利进行。
3、使用的设备工具:
多功能天车或简易天车,操炉工具一套,阳极、阳极交换周期表等。
4.1确认槽号、极号:
从阳极交换周期表中查出或临时安排的将要换阳极所在的槽号、极号。
4.2配埠:
将从残极中清理出来的电解质块备到槽旁边。
4.3准备操炉工具,使用前要充分预热。
5.1揭开槽罩:
在要交换阳极处,以前四天极为准,往将要换极揭开四块槽罩板。
5.2扒料:
用铝耙扒干净所换极上浮料和边部可拨出的电解质块。
5.3联系计算机:
按槽控箱上的“确认”和“换极键”通知计算机启用更换阳极控制程序。
5.4开口:
天车工操作天车用打壳装置打开将要换极四周结壳,靠前四天极一侧不需开口。
5.5拨出残极:
天车工操作天车,利用提升装置卡住阳极导杆,然后下降阳极扳手旋转卡具,在操炉工的配合下缓慢拨出阳极。
在拨出过程中,发现有结壳块要掉入槽内,可暂停提升,用工具把结壳块勾出来再继续拨出阳极。
5.6残极定位:
拨出残极后,操炉工依残极上的定位线用兜尺标定好,便于确定装新极时的定位线的标定。
同时检查残极是否有化爪、裂纹、掉角、长包等,如有异常应记录清楚。
5.7勾块:
用大勾等操炉工具把落入槽内的块勾出来,同时摸炉底状况和邻极状况,有异常的要记录清楚。
5.8新极定位:
操炉工依据残极标定线标定新极定位线,要比原残极线低2.5~3cm。
5.9安装新极:
将新极挂到电解槽上,操炉工在下面指挥确定阳极安装位置,使定位线与水平母线下端平齐,下降阳极扳手旋紧卡具,进行三次松紧动作,保证阳极导杆贴近水平母线,不下滑,松开提升装置,收回提升装置和扳手。
5.10收边添加保温料:
在槽缘处加电解质块,呈斜坡状,在新极与前四天极里头筑好堰墙,然后在新极上和前四天极上添加保温料,厚度约为16~18cm,基本平齐阳极钢爪窗孔的顶端。
5.11盖上槽罩,清扫卫生。
两套提升机构的水平母线下降到下限们的生产槽。
上抬水平母线,使其能继续工作,保证生产的持续进行。
3、所用设备工具:
多功能机组、母线提升框架、棘轮扳手、粉笔。
4、作业前的检查和准备:
4.1检查天车副钩、母线提升框架是否正常,要抬母线槽的是升机构是否正常,槽控箱是否正常,是否处于AE等待状态,若在AE等待,要延长抬母线时间。
4.2准备所需要的工具、AE棒。
5、作业步骤:
5.1天车工在母线工的配合下,吊起母线提升框架,保持框架两端水平,上升到上限位。
5.2把母线框架移到要抬母线槽的一组母线上方。
5.3联系计算机,按“确认”和“抬母线”键通知计算机,启动抬母线控制程序。
5.4天车工操作副钩,对准位置,下降母线提升框架,夹住槽上一组阳极导杆,打开夹紧气阀,让框架夹住阳极导杆。
5.5用气动扳手将所有卡具旋松。
5.6手动下料数次,按阳极升“键”开始提升水平母线,注意上升过程中,槽电压变化,如电压上升过快应停止抬阳极或上升过程中AE发生,应立即停止抬阳极,及时紧上小盒卡具,将框架离开导杆,待AE熄灭后方可作业。
5.7将母线抬至距上限位50cm处停止抬阳极,用气动扳手旋紧所有卡具。
5.8擦净导杆上的线条,用粉笔在导杆上沿水平母线下缘画出定位线,以便确认抬母线后阳极是否有下滑现象。
5.9松开抬母线框架,使框架不再加紧阳极导杆。
5.10操作天车上升母线框架,到上限位后,移走框架。
1冷槽处理:
1.1加强保温,作业时速度加快,及时加足保温料,盖好槽盖板,减少热量损失。
1.2适当降低铝水平,减少热损失,但要防止铝水平低时发生压槽。
1.3适当提高槽是电压,增加槽内热量收入。
1.4拉长加料间隔时间,尽量减少槽内热量的损失,以利于槽底的沉淀及结壳熔化。
1.5适当缩短效应间隔,利用效应提高槽温,处理槽底沉淀。
2、热槽处理:
2.1由电压表指示误差所引起极距变化而产生的热槽,可调整极距至正常,并降低电解温度。
2.2当槽内铝水平低时,可减少出铝量也可向槽内添加铝锭。
2.3由于阳极设置过低或阳极长包等引起的热槽,可适当调整阳极或提出病变阳极将不平位置打掉,装极时可比原位置稍高,并加入ALF3和Na3ALF6降低槽温。
2.4过热时,可向槽内添加冰晶石,若电解质仍然过热,其水平过高,可采取倒换电解质的办法降温。
2.5降低效应系数,减溥极上保温料。
3、压槽过程:
3.1出现压槽,可抬高阳极,使电解质沸腾均匀,如果槽温过高可按一般热槽处理。
3.2由于阳极与沉淀和结壳接触而产生的压槽,首先抬起此阳极,使之脱离沉淀和结壳,并用铝耙刮底掌,电解质低时可向槽蛤灌电解质,电压稳定时处理沉淀,规整炉膛,后按一般热槽处理。
3.3出铝时发生压槽,要立即停止出铝,抬起阳极,如果电压波动有滚铝现象,将铝水倒回一部分稳定电压。
4、含碳处理
4.1抬阳极,直到阳极周围电解质均匀沸腾为止。
不要怕电压过高,电解质水平低时要灌入电解质,直到电解液均匀沸腾。
4.2向槽内加冰晶石和氟化铝降温,有利于碳渣分离出。
4.3向槽内添加铝锭降低温度,可直接加入槽底和伸腿上。
4.4局部电解质含碳严重时,取出该处电解质,灌入洁净的低温电解质。
4.5碳渣分离出来后,应及时捞出。
5、滚铝的处理
5.1停止正常加工及边部加工,抬高电压5~6V。
5.2滚铝处的阳极,提出后设法打掉结壳,再按原极距装上,若此处伸腿过长,阳极可提高3~5cm。
5.3测阳极电流分布,对电流分布过大的阳极适当调整,如果造成阳极脱落,应从其它槽提热阳极更换。
5.4滚铝严重时,可向槽内灌2~5吨铝液提高铝水平,迫使槽压稳定。
5.5滚铝消失后,槽电压不要急于降低,可适当处长加工时间以继续熔化沉淀。
1。
压摆槽处理:
6.1轻微压摆可适当抬电压
6.2波动较大的,测阳极全电流分布,发现电流分布过大的阳极适当提高1—2cm。
6.3炉帮过空,要扎边部作业规整炉膛。
6.4沉淀多,槽温低,上次效应到现在有30小时以上,可人工等一个AE。
6.5铝水平过低,可向槽内灌铝液或添加铝锭提高铝水平。
7、难灭AE处理:
7.1电解质含炭造成AE难灭,可向槽内添加冰晶石或铝锭,冷却电解质,当炭渣分离出来后,立即熄灭效AE。
7.2出铝后发生的难灭AE,必须抬起阳极,向槽内灌铝,将火炉底的沉淀及结壳盖住,然后加冰晶石降低电解质温度和提高质水平,待电压稳定后熄灭AE。
7.3槽内沉淀多,电解质水平过低,造成的难灭AE,必须提高电解质水平,然后熄灭AE。
7.4由于炉膛不规整滚铝引起的难灭AE,应先抬阳极
7.5发生AE时电压摆幅度较大而无法稳定时,先将电压抬起,待效应处理过后,烧长约2分钟,点降电压到原业值,然后在出铝和烟道端同时插入AE棒方可熄灭AE当插入AE棒后,电压稳定在16V左右,并且有下降趋势,此时不要再插AE棒,注意观察电压,让其自动缓慢下降。
漏槽事故处理:
1、侧部漏槽:
立即组织人员扎漏炉处边部,边扎边加结壳块和AL2O3扎住后用风管继续冷却漏炉处槽壳,以便速形成炉帮,当确认无法处理时立即与供电联系停电。
2、底部漏炉:
用天车将漏炉处对应的阳极提起,用钩子查破损部门,发现后,根据程度用镁砖碎块,镁砂进行修补。
当确认炉底破损严重时,保持电压不超过5V的情况下,松开漏炉处1—2块阳极卡具,放下阳极压住破损处,减缓漏液,然后一边用结壳块和AL2O3扎边部,一面用风管冷却,同时准备停槽工具,抬包,并联系停电。
通电
1.1范围:
从停电到重新通电止的过程
1.2目的:
把冷状态的槽体缓慢提高到接近生间温度,使槽底炭糊接缝和“人造伸腿”的焦化,槽体的耐火材料,保温材料等砌体的水份缓慢干燥和排出。
1.3作业前检查:
1.3.1重新检查炉子各部分情况是否正常。
1.3.2所用的各种工器具情况是否完好到位。
1.3.3确认软连接安装,分流器安装到位并接触良好。
.
1.4作业规程
1.4.1待各种检查验收完毕,停电准备妥当后,与供电联系,准备停电。
1.4.2当系列电流断后,开始进行短路操作,插上绝缘板。
1.4.3确定短路片操作完成后,测绝缘值符合要求后与供电联系恢复送电。
1.4.4送电过程中注意监视电压变化情况情况,当电流达到全电流时,记录下此时的电压。
1.4.5做好作业记录,填写通电时间,冲击电压等数据。
1.4.6跟踪测试内容:
槽电压:
通电后每30分钟记录一次,以后每2~4小时记录一次。
焙烧温度:
通电后1小时测量记录一次,以后每4~6小时测量记录一次。
阳极电流分布:
通电10分钟后测量,以后根据需要4~6小时测量记录一次。
阴极电流分布:
送电1小时后测量一次,以后每8小时测量一次。
1.4.7通电初期加强巡视工作:
检查阳极钢爪有无发红,是否偏流,槽电压变化情况,分流器是否发红,发现问题后及时处理。
通电24小时后,槽上物料开始熔化,要及时用冰晶石补充,但不能往中缝处添加。
1.4.8分流片的拆除:
当电压降至3.0v以下,通电6小时后根据情况拆除分流器,先拆水平母线压接处,再拆立柱母线处,并记录好拆分流器前后的电压。
1.4.9软连接的拆除:
用微风将阳极导杆与母线压接面处吹干净紧上卡具,再拆除弓形卡具,最后拆除导杆端未的连接螺栓并记录好拆除前后电压。
(拆除时间、启动前1小时)
2、启动:
2.1启动条件:
槽底有足够的电解质,中缝已连通,所有阳极工作状态良好,小盒卡具已拧紧,两端温度达850度以上,通电64小时后。
2.2灌电解质:
在具备启动条件下,分2次灌电解质,电解质量不少于8t。
灌电解质时,手动一次性缓慢将电压抬至8~10v,人工产生AE,灌第二次电解质时,将电压抬至20~25v,让AE烧20~30mm,AE后捞净碳渣,将极上散料全部推入中缝,边缝料往中缝推。
2.3灌完电解质后电压管理:
人工AE后,电压6~7v,此后按0.1/小时降阳极至电压到5.5v为止,保持5.5v电压到灌铝。
2.4灌铝:
启动24小时开始灌铝,灌铝量不少于18吨,分2次灌铝边抬电压,电压保持在5~5.5v。
2.5灌完铝后加极上保温料并整形,打扫卫生,盖好槽盖板。
1、停风时的处理:
明确停风时间及电解槽状态,停风1小时后,在停风前向槽内一次投足氧化铝,以满足电解槽在停同内氧化铝消耗,同时将槽上料箱充满,停风超过1小时,制定堆极上料,用天车及时补充极上料。
发生AE时,用堆极上料加料的方法熄灭AE,当槽内AL2O3不能满足需要时,利用人工补加AL2O3。
2、停电处理:
2.1若有计划停电,可提前1~2天调整技术条件,采取适当措施提高槽温。
2.2停电后加强槽子保温工作,停止净化系统,减少热量损失。
2.3停止换极,出铝,扎边工作。
2.4停电3~5小时,停止换极,出铝、边部加工作业,并停止净化系统,加足保温料,将所有火眼用冰晶石封好,必要时对各槽抽铝1次并将阳极坐入铝液中做好二次启动准备工作。
3、系列停电3~5小时送电作业:
3.1将所有槽控箱打入手动状态,停止加料,待电流正常时,再恢复加料。
3.2每台槽前准备好AE棒,若来AE应立即熄灭(不能按效应处理加料)。
3.3待电流送满后,可将槽控箱打回自动,并调整设定电压和NB间隔来调整热平衡。
3.4若部分槽电解质萎缩严重,可灌电解质或缓慢点抬电压提高槽温度,加强阳极电流分布测量,防止过流脱极。
4、阳极自动上升,下降失控引起阳极放炮压出电解质的事故处理:
4.1阳极自动上升时,应立即赶到槽控箱前切换成手动,立即降阳极,降到4.2~4.3V左右,稳定30分钟后,再恢复原设定电压,经处理后方可恢复自动。
4.2若阳极上升已快脱离电解质,严重时易来AE,应立即拉断槽控箱电源,经处理正常后方可降电压。
4.3若阳极上升已脱离电解质,并发生放电声时应迅速切料控制电源,应立即通知供电系列停电查原因并处理,若长时间处理不好,立即停止该运行再恢复送电。
5、阳极不停下降时,应立即到槽控箱前将自动切换成手动,同时上台阳极并查明原因处理。
5.1若阳极下降时,没有电解质,铝水溢出时,则上抬电压比设定电压高0.1v,同时做相关处理,待槽况正常后恢复原设定电压。
5.2若大量溢出电解质、铝水,应立即抬阳极,但要观察电解质水平,防止阳极脱离电解质,根据两水平流失情况,适量加入铝水平和电解质,待两水平及槽控箱正常后,方可恢复自动。
5.3若电解质冲断母线,应汇报有关领导按指令执行。
文件编号
文件名称
电解车间原材料消耗日报表
版本号
申请部门
原文件条款号及内容:
欲更改后内容:
部门:
签署人:
时间:
原文件审批部门(人)意见:
备注:
出铝精度:
白班满意不满意
中班满意不满意
夜班满意不满意
出铝时间:
白班:
8:
00~11:
00
中班:
16:
00~19:
夜班:
24:
00~3:
铝质量:
FESIAL
品位:
85807060
出铝工与铸造部门联系:
及时不及时
配合不配合
对以上“满意”、“及时”、“配合”达到要求的“√“;
达不到要求打“x”。
投诉意见:
整改措施:
处理意见:
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- 安全 操作规程