三率分析会模板电压合格率营销提供后0Word文档格式.docx
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1.96%
10千伏线损率
4.11%
4.15%
4.33%
台区线损率
7.03%
7.15%
7.45%
电压合格率
98.67%
97.95%
98.63%
供电可靠率
99.7718%
99.7%
99.7461%
二、指标分析:
一)、线损分析:
1至4月份,市公司关口电量共30140.1491万kwh,我公司抄见电量29549.0219万kwh,损失电量591.1272万kwh,损失率为1.96%。
其中关口变前移占0.6%,实际公司35千伏网损率为1.36%,与去年同期(1.56%)相比下降了0.2%。
1、技术降损措施执行情况:
1)加强电网技改力度。
年初以来公司先后完成了35千伏倪邱、苗集变电站的综自设备的改造,对原计量装置及计量二次线进行改造;
完成了110千伏三堂变205集北分支改造;
35千伏旧县变112线路、三堂变212线路、五星变125线路改造正在实施;
35千伏三坟线、倪坟线新建、改造工作计划5月底完工;
同时完成了本年度技改项目物料的上报工作。
以上项目的实施提高了电网的供电能力,为降损工作提供有力保障。
2)加强设备管理。
配电工区自运行以来组织各配电队对10千伏线路进行集中整治消缺,对绝缘程度较低的老化线路进行技改,更换绝缘子及导线,同时加强线路走廊内树障的清理工作。
与供电所密切配合,对存在迂回现象且负荷较低的线路就近进行负荷转移,停止运行迂回空载线路。
例:
阮桥106线路长56.41KM(其中主干线14.63公里,分支线路41.78公里)超供电半径。
该条10KV线路虽然已实施农网升级改造,但农网升级改造后的(90mm)10KV线路与原来线路(35mm)同时并列运行,原来线路所带负荷占70%,直接影响该线路的高压线损。
自3月份将该线路纳入技术改造议事日程后,营销部与生产部协调后,在4月中旬调整了该线路的负荷,改造后新线路(90mm)供96台配变,占配变台数的85%,占线路供电量的75%。
原线路(35mm)只有16台配变,占该线路配变台数的15%,占线路供电量的25%。
目前原线路所带负荷不具备T接到新线路的条件,所以原线路(35mm)暂时无法停止运行。
3)加强无功补偿装置的管理。
目前35千伏变电站均已实现无功自动补偿装置,3月份协同厂家技术人员对各变电站无功补偿装置进行全面排查,对日常运行异常的设备及时进行处理。
同时加强线路无功补偿装置的维护与管理,对损毁的设备进行消缺、统计,对各线路无功需求情况进行计算,本年度已上报购置2000千乏线路无功补偿装置,届时根据需求进行加装。
4)对各计量装置按时轮校。
公司目前淘汰公变台区总表已基本更换完毕,尚有较多专变总表资产属用户,更换难度较大,营销部要求供电所要加强与客户的沟通,加快更换进度,目前采取用户更换与公司投入相结合的方式,该项工作正在有序进行。
2、线损管理制度执行情况进行分析
1)营销部为线损综合管理部门,35kV网损指标由生产部负责,10kV高压线损率由营销部负责管控,供电所负责10KV及以下线损的管控,每月有目的性地开展高损原因分析,并制定切实可行的整改措施。
一是明确管理责任。
35KV由生产部负责,10KV由营销部负责原因分析、降损措施的制定,供电所负责降损措施的落实;
二是坚持每月组织线损互查,加强了对线损指标的监督;
2)每月按时召开线损碰头会及线损网会,对当月各级线损指标完成情况进行分析,围绕重点所、重点线路、重点台区进行量化分析,查找原因,制定措施,结合营销部组织的普查、互查,检验各级线损完成的实际情况。
3)营销部按时对各供电所当月指标完成情况进行考核,并将超标线路、超标台区纳入考核范围,并对营业普查、互查发现的营抄质量问题进行单独考核,并在营销例会进行通报。
3、生产、营销系统线损联动情况
加强计量变更闭环管理。
根据电网实际运行情况,合理安排运行方式,并将变化情况及时告知营销系统;
对于增容或出现故障的计量装置实行设备变更会签单制度,并及时告知营销系统相关人员,做到计量变更流程闭环管理。
4、存在问题及管控措施:
1)目前我公司部分10千伏线路存在线径细、供电半径长、线路老化等现象,线路设备状况较差,无功补偿不到位,用电高峰期处于重载、满载状态,增大线路损耗,这也是我们目前面临降损困难的主要因素。
营销部将加强与生产部沟通,合理制定10kv线路改造项目库。
2)部分供电所对线损考核不到位,不能按照公司布置抄表时间制定抄表计划,营销部将继续对各所抄表计划制定及执行情况进行现场督察,并协助合理制定抄表计划及降损措施;
并跟踪供电所绩效考核的执行,查看各所对高、低压线损考核是否兑现。
二)、电压合格率:
1、指标分析:
2012年1-4月份综合电压合格率为98.63%,市公司年初下达指标为97.95%。
1)1-4月A类电压合格率为99.41%,与同期(99.45%)下降了0.04%,下降的主要原因为,春节负荷增长,110kV五星变主变过载,将高庙变、蔡庙变、皮条孙变负荷由五星变到转移至细阳变35kV细高线带,该线路为LGJ-50导线,输电线路长达16公里,建设于1979年,致使末端35千伏皮条孙变电站10千伏母线电压下降。
2)1-4月C类电压合格率为98.42%,同比(98.43%)下降了0.01%,在此期间工业负荷较低,所受影响较小。
3)1-4月D类电压合格率为97.29%,同比(2011年1-4月C类电压合格率为97.37%)下降0.08%,存在如下原因:
配变容量不能满足负荷需求、低压线路供电半径超标、低压线路线径不能满足要求、居民用电负荷增长较大、10千伏线路供电半径超标。
2、存在问题及管控措施:
1)主电源供电能力不足,110kV五星变高峰负荷时主变处于过载状态(主变容量为4万kV安,该辖区今年春节期间最大供电负荷为7.25万千瓦,转移负荷约2.5万千瓦,限负荷5千千瓦),在转移负荷时造成35千伏系统电压低。
2)35千伏变电站双电源比率较低,目前仅有7座35千伏变电站具备双电源供电,部分变电站仍然存在“挂灯笼”现象。
35kV太高线(LGJ-70)、太原线(LGJ-70)、太关线(LGJ-50)为备用线路存在线径细、线路老化等现象,一旦需要进行负荷转移启用该线路,则该线路即处于满载状态。
3)10千伏线路供电半径长、迂回供电且电压损耗大(例如供电半径超15千米的双中103线、阮桥106线、桑营104线、马集106线、税西106线等)可采取优化线路结构,缩短供电半径和增加10千伏线路调压器等减小电压损失的方式进行改造。
4)部分台区配变供电能力需提高。
我公司计划改造10KV及以下580个台区、16千米线路、用户5.5万户共投资2220万元。
通过以上项目改造后,将全部消灭S7高损型配变,消灭20KVA以下配变500台,解决低电压台区580台,消灭卡脖子线路41条,解决低电压用户5.5万户,颠覆性整改21台,配变迁移负荷中心33台,三相不平衡性调整170台。
配变台区低电压可通过以下四种方案进行整改:
一是对长期存在过载现象的农村配电台区,优先采取集中性、大容量、新模式方式进行改造。
二是对因季节性负荷波动较大造成过载的农村配电台区,可采用组合变供电的方式进行改造。
根据实际负荷分布特征,选用组合配置的子母变。
负荷低谷期使用小容量变压器,负荷高峰期使用大容量变压器,实现灵活供电和节能。
三是对因日负荷波动较大造成短时过载的配电台区,可采用增大变压器容量或更换过载能力较强变压器的方式进行改造。
采用宽幅无载调压配电变压器,如采用分接开关调压区间为
×
2.5%、±
3×
2.5%等,在10千伏侧电压宽幅度变化的情况下,通过调整分接头,使变压器二次侧输出电压可处于合格范围。
四是对供电半径大于500米小于1000米且500米后低压用户数大于30户的低压线路,可采取增加配电变压器布点的方式进行改造。
所带低压用户数较少的低压线路,可采用加装调压器的方式加以解决。
三)、供电可靠率:
1-4月份完成供电可靠率为99.7461%,市公司下达指标99.7%,去年1-4月份供电可靠率99.7870%,同期比下降0.0409%。
1-4月份计划检修(320)次,临时性检修(71)次,故障跳闸及事故抢修(628)次,其中计划检修停电影响供电可靠率为0.1935%,故障停电影响供电可靠率为0.0604%。
若将停电事件全部录入系统,供电可靠率为98.0156%,(不包括分支停电事件)。
下降主要原因是年度设备预试、农网改造施工引起。
存在问题:
1)供电可靠性基础数据相关部门不能及时上报更新数据,导致供电可靠性软件基础数据更新不及时。
影响供电可靠性指标的准确性。
2)电网基础薄弱,尤其10千伏配网抵御恶劣天气的能力差,线路故障虽与同期相比有明显好转,但依然跳闸严重等。
3)电力设施保护工作有待加强,电力设施保护区内存在违章建房、违章植树及违章作业现象。
4)35千伏变电站双电源比率低,变电站运行方式不灵活,一旦变电站进线将会造成全站停电。
5)需进一步加强综合检修计划的刚性执行,各检修单位在计划检修方面大部分检修单位都能严格按照《综合检修管理办法》做好设备检修执行工作,但临时性检修和事故处理工作依然较多,影响供电可靠性指标。
管控措施:
1)加强与相关部门沟通,各相关严格按照《供电可靠性管理办法》规定,做好设备台账更新上报工作,及时将设备更新数据上报到供电可靠性专责,有供电可靠性专责及时录入到供电可靠性系统,确保基础数据的准确性、完整性。
2)全面落实配电网建设改造计划。
针对部分区域存在配网薄弱、低电压、新增负荷无电源点等问题,认真组织分析,逐一制定整改措施,按轻重缓急,合理安排配电网建设改造时间和资金计划。
3)加大设备隐患排查和消缺力度,严格按照公司设备达标会战方案要求,做好设备隐患排查和消缺整治工作,严格执行验收制度,确保验收一处,达标一处,同时加大了35KV、10KV线路的清障力度,砍伐了大批影响线路运行的违章树木,并对所属10kV线路配电设施进行了年度预试和消缺,从而提高了设备运行状况。
4)加强综合检修计划的刚性执行,要求各检修单位严格按照《综合检修管理办法》,做好检修计划的上报工作,合理安排综合检修,做到"
一线停电多处干活、一家申请多家工作"
,最大限度地减少重复性停电、缩短计划停电时间,每月下发一期综合检修计划通报,并在安全例会上进行通报,对执行较差的单位在会上进行点名批评并严格执行《综合检修管理办法》考核制度。
5)加强电力设施保护宣传工作,加大与公安部门的沟通、协作,对电力设施保护区内的违章建房、违章植树拆除,同时加大对电力设施保护区内违章作业及危害电力设施的行为加大处罚力度。
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