原水调试报告Word格式文档下载.docx
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1.2.《中国国电集团公司火电工程启动调试工作管理办法》(2006年版);
1.3.《中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准》(2006年版);
14《中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法》(2006年版);
1.5.电安生[1994]227号《电业安全工作规程(热力和机械部分》
1.6.厂家技术说明书和设计院的设计图纸
1.7.江苏方天电力技术有限公司三标一体化体系文件
1.8《江苏华电戚墅堰热电有限公司2X200MW机组热电联产工程净水处理系统调试措施》
2.调试对象和范围
净水处理系统由一个2400吊+600m3原水池,2X400吊/h的混合反应沉淀池,2X
200riVh的重力式空气擦洗滤池及一套净水加药系统组成。
2.1.主要设备规范:
名称
规范
单位
数量
原水池
2400m+600m3
个
1
沉淀池升压泵
Q=450t/hH=16mN=30kw
台
2
混合反应沉淀池
Q=400mh
重力式空气擦洗滤
池
Q=200nVh
罗茨风机
70GBC01
Q=26.6Nr1/min
H=0.05MPa
工业水池
3
V=400m
座
1「
工业水泵
Q=10/hH=70m
2960r/min
化学水泵
Q=187/hH=44m
带变频器
3.调试方法、步骤和试验数据
3.1.1沉淀池系统调试:
将沉淀池水压试验水排空后,进水并加净水剂,刚开始调试先以200m3/h负荷运行至出水浊度合格稳定后,运行2小时,慢慢提高运行负荷至
300mi/h,至出水浊度合格稳定后,运行2小时,慢慢提高运行负荷至满负荷400nn/h。
出水浊度每1小时分析一次。
3..1.2系统排泥周期的确定:
系统的排泥周期受进水水质影响较大,根据系统调试积累的数据对系统进行连续运行以得出排泥周期,高浊度时适当缩短,单阀排泥开放时
间20〜30秒。
3.2重力式空气擦洗滤池的启动和调试
3.2.1启动前的准备
3.2.2检查进水管、出水管、取样管等是否畅通,如有堵塞应立即疏通。
3.2.3检查各阀门,如启动不灵活或不严密应及时修理或调换,电动阀应具备软操条件。
3.2.4滤池中的滤料都按设计规定填装后经监理和业主的验收合格。
3.2.5当滤池正常运行一段时间后,进、出水压差达到一定值时,必须对砂滤层进行反洗,反洗用水为反洗水箱的清水,并由罗茨风机对砂层进行空气擦洗,步骤如下:
1反洗:
关闭进水门V1及出水阀V11打开反洗排水门V2及联通门V3
(1),V3
(2)水就从隔舱上部水箱利用重力经联通门V3
(1),V3
(2)进入多孔板下的集水区,经水帽、砂层至过滤区隔水舱,反洗水就从反洗排水管经反洗排水门排入排水沟。
2放水:
关闭反排门V2及联通门V3
(1),V3
(2)打开排水门V4,排水至砂层上10cm处。
3进气:
关闭排水门V4,为使空气擦洗时畅通打开进气前排水门V6,再打开压缩空
气门V7及鼓风机出口门V9,对滤层进行空气擦洗。
4进气及反洗:
打开连通阀V3
(1),V3
(2)及反排门V2,水就从上部清水区经连通管至隔水仓,过滤区,从反洗管经反洗排水门V2排入排水沟。
5反洗:
关闭压缩空气门V7及鼓风机出口门V9。
即进行水反洗。
6运行前排水:
将一部分不合格的水排掉。
关闭反排水V2及联通门V3
(1),V3⑵
.FRONTIER
*江苏方天
打开进水门V1及运行前排水门V5,把初滤水排掉,随后关闭运行前排水门V5,打开出水阀V11,滤池进入正常运行。
时间
具体工作内容
9.12
:
调节水池清理,检查。
进水至2米
9.13
净水低位药罐进水冲洗,溶药箱冲洗。
加药泵试转。
9.14
净水低位药罐进药,溶药箱配药。
混凝剂比重1.008
9.15
净水升压泵试转,反应沉淀池进水试压。
沉淀池手动排水。
9.16
反应沉淀池安装电动排污阀,并调整行程。
9.17
反应沉淀池进水并加药,调整加药量,测定出水浊度。
9.18
空气擦洗滤池进水冲洗滤层,然后进水试压。
9.19
空气擦洗滤池出水,测定浊度,冲洗化学水池,化学水池进水
9.20
化学水泵试转,净水加药泵变频器调整试验。
4.调试中出现的问题及处理
4..1净水处理系统电动门多为两位制,即直开直关式,不利于调节,经与电控协商,取消阀门的自保持,改为带中停。
4.2#3化学水泵程控运行中不能选择,经与电控调试协商后,增加选择按钮。
4.3空气擦洗滤池不能进行风水合洗,经咨询厂家后,对程控进行了改进。
4.4化学水池内墙光洁度不符合要求,对超滤进水水质有影响,经与建设单位协商后,重新进行了内部防腐处理。
5.调试结论
5.1.调试结论
本套净水系统经过工艺调试,已经具备生产运行的条件。
混合反应沉淀池出水水质:
2NTU,空气擦洗滤池出水水质:
1.5NTU,净水水质均达到国家指定的优良标准。
综上所述,本系统调试已达到了预期的调试目的。
6.调试仪器设备
序号
仪器、仪表名称
型号
产口口编号
检验有效期
制造厂家
浊度仪
7.调试人员
调试负责人:
龚雷坚
调试人员:
钱锡琳,归胜,侯波
8.环境、职业健康安全风险因素控制
8.1经辩识对环境、职业健康产生不良影响的主要因素是酸碱液的排废。
8.2经辨识的危险源主要有:
821现场平台不平整,沟盖板不全,易导致人员跌伤。
8.3调试服务场所应对环境因素的控制措施:
8.3.1加药系统管道、阀门,严密性实验需严格要求,防止调试中有酸雾或液体泄漏。
8.4调试服务场所应对危险源采取的措施:
8.4.1操作设备前,了解储罐、管道、阀门等的性能,要了解活动部件压力、温度、电流等,要确保设备的安全运行。
8.4.2电器控制盘的电压可使人触电,准备在定期设备上工作时,要先切断电源,遵守有关安全规定。
8.4.3加药间必须有足够的通风,并必须设置紧急用冲洗水源,酸雾吸收器已接水源,调试现场配备医护人员及急救药品。
8.4.4必须严格按照泵试转前检查卡逐项检查,运行中应注意出口压力震动情况,发现异常情况应及时停泵处理。
8.4.5调试现场必须设置围栏带及警示标志,无关人员不得入内。
8.4.6调试现场的场地必须清理干净,沟道、孔洞应设置盖板。
8.4.7化验人员应配置口罩、防护面具、耐酸服及胶鞋等劳保用品。
8.4.8在调试现场必须正确佩带安全帽,防止高空落物。
8.4.9在照明不足场所安装临时照明或自带手电。
8.5调试过程中,进行自我和相互监督,提高自我安全防范意识。
9附录
9.1空气擦洗滤池程控步序表
阀门
步骤
V1
V2
V3
(1)
⑵
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V8'
V9'
V
M0\
M1
时
间
1、反洗
O
2、放水
3、进气
'
阀门
步骤'
S'
⑴
H1
4、进气及反洗
5、反洗
6、运行前排水
10
7、正常运行
FRONTIER江苏育夭
注:
“O'
表示阀门开启,
否则为关闭状态。
V1:
进水电动门
压缩空气进气门
V2:
反排电动门
旁路排气门(手动)
V3
(1):
联通电动门
V3
(2):
旁路排气门(手动,备用鼓风机)
V4:
放水电动门(放水至滤层上100mn处)V9:
鼓风机出口门
V5:
反洗后运行前排水电动门V9'
:
鼓风机出口门(备用鼓风机)
V6:
进气前排水电动门V10
压缩空气管排水门
防空手动门
V11:
出水电动门V12
9.2辅机及辅助系统试运报告
试运单位:
江苏华电戚墅堰热电有限公司2X220MW试运日期:
2011年月日燃机热电联产工程#6机组
试运设备名称:
试运概况:
转向正确门声音正常门试转时间4h
评价:
合格口不合格□
试运记录:
(振动)单位:
卩m
部位
自由端传动端电机泵侧电机后
垂直
水平
轴向
丄
—
一
(温度)单位:
C
泵侧
电机侧
运行工况:
电流
(A)
进口压力
(MPa)
出口压力
进口温度
(C)
出口温度
测量仪表:
VM-63PT-2L
备注:
调试单位:
施工单位:
生产单位:
监理单位:
FRONTIER江苏方夭
记录人:
日期:
辅机及辅助系统试运报告
2011年月日燃机热电联产工程#6机组
转向正确口声音正常口试转时间4h
了FRONTIER*江苏方天
盘车
电机
江苏华电戚墅堰热电有限公司2X220MV燃机热电联产工程#6机组
/试运日期:
2011年月日
自由端
传动端
电机泵侧
电机后
°
推力瓦
线圈
江苏华电戚墅堰热电有限公司2X220MV
燃机热电联产工程#6机组
泵
「C)
变频调速泵
江苏方夭
日期:
江苏华电戚墅堰热电有限公司2X220MV燃机热电联产工程
净水处理系统电动阀门校验表
No
阀门编号
阀门名称
行程时间
预留圈数
备注
开(S)
关(S)
开
关
1.
2.
3.
4.
5.
6.
——
7.
8.
9.
10.
14
15
18
19
- 配套讲稿:
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- 调试 报告