三菱伺服B报警代码Word文档格式.docx
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举措
10
低电压
电源电压下降
MR-J2S-B:
160V或更少
MR-J2S-B1:
83V或更少
1.电源电压低
检查电源
2.疏忽了60ms的瞬间控制电源或更长
3.电源供给的电量低导致在开启时电源电压下降
4.总电压下降至200DC后电源才恢复(在主回路电源关闭5s后再接通)
5.伺服放大器的错误部分
检查方法:
如果在CN1A、CN1B和CN3连接器断开后接通电源,就会出现报警(10)
更换伺服放大器
12
存储器错误1
RAM存储器故障
伺服放大器的错误部分
如果在CN1A、CN1B和CN3所有连接器断开后接通电源,就会出现报警(12、13和15中的任何一个)
13
时钟错误
印刷板故障
15
存储器错误2
EEP-ROM故障
续:
16
编码器错误1
在编码器和伺服放大器间的通讯错误
1.CN2连接器断开
正确地连接
2.编码器故障
更换伺服电机
3.编码器电缆故障(电缆线断开或短路)
修理或更换电缆线
17
主板错误2
CPU部分故
障
如果在CN1A、CN1B和CN3连接器断开后接通电源,就会出现报警(17或19)
19
存储器错误3
ROM存储器故障
1A
电机连接错误
伺服放大器和伺服电机的错误连接
伺服放大器和伺服电机的错误连接
运用正确的连接
20
编码器错误2
24
主回路错误
伺服放大器的伺服电机输出(U、V、W相间)的接地错误
1.电源输入线和伺服电机输出线在主回路接线端区域有接触
2.伺服电机覆盖的电源线恶化导致接地错误
更换电缆线
3.伺服放大器主回路错误
在伺服放大器的U、V、W相电源断开后开启伺服,出现报警(24)
25
绝对位置
绝对位置数据出错
1.电池电压低
更换电池,经常重新设置有效地址
2.电池连线或电池出错
在绝对位置探测系统中第一次接通电源
3.电容器的绝对位置编码器并未指明
在报警发生后几分钟关闭电源,再接通电源使有效地址重新设置
30
再生报警
允许再生制动电阻或再生制动装置的再生电源超压
1.使用的再生制动装置和参数No.2的设置不相匹配
正确地设置
2.内置再生制动电阻或再生制动装置未连接
3.高负载操作或持续的再生操作导致再生制动装置的再生电源允许超压
呼叫状态显示,并检查再生负载率
1.降低电荷频率
2.使用较大容量的再生制动装置
3.减少负载
4.电源电压异常
260V或更多
135V或更多
5.内置再生制动电阻或再生制动装置出错
更换伺服放大器或再生制动装置
再生晶体管出错
6.再生晶体管出错
1)再生制动装置异常过热
2)内置再生制动电阻器或再生制动装置的故障排除后报警发生
31
超速
速度超过了瞬间允许速度
1.较小的加速/减速时间常数导致过调量增大
增大加速/减速时间常数
2.伺服系统不稳定导致过调量
1.伺服增益复位至适当值
2.如果伺服增益不能设置为适当值:
1)降低负载量的力矩比率2)复查加速/减速时间常数
3.编码器错误
32
过流
电流超过了伺服放大器的允许电流
1.伺服放大器的输出相U、V、W相短路
纠正三相线
2.伺服放大器的晶体管出错
如果U、V、W相断开后再接通电源,报警(32)发生
3.伺服放大器U、V、W输出相的接地错误
纠正接线
4.外部干扰导致了对过流检测回路的错误操作
使用干扰抑制措施
33
过压
变频器总电压超过400V
1.未使用再生制动装置
使用再生制动装置
2.虽然使用了再生制动装置,但参数NO2的设置是00(未使用)
使用正确的设置
3.内置再生电阻器或再生制动装置的连线开路或断开
1.更换连接线
2.正确地连接
4.再生晶体管出错
5.内置再生制动电阻器或再生制动装置的连接线断路
1.对于内置再生电阻连线断,可更换伺服放大器2.对于再生制动装置连线的断路,可更换再生制动装置
6.电源电压高
34
CRC错误
总线出错
1.总线断开
2.总线出错
3.总线干扰
采取抑制干扰的措施
4.终端连接器断开
连接终端连接器
5.在伺服放大器的副轴设置中存在着相同的序号No
正确设置
35
指令频率错误
脉冲的输入频率过高
1.指令给予的速度大于伺服电机的最大速度
复查操作程序
2.总线干扰
3.伺服系控制器失灵
更换伺服系统控制器
36
传输错误
总线或印制板出错
1.总线未连接
连接总线的连接器
3.印制板出错
4.终端连接器断开0
37
参数错误
参数设置错误
1.伺服放大器出错导致参数设定的重新改写
2.有一值通过控制器来设定,其值的设定超出了设置范围
在参数设置范围内改变参数
45
主回路设备过热
1.伺服放大器出错
2.由过载状态使电源持续地接通或断开
检查驱动方式
3.伺服放大器的冷却风扇停止
1.更换伺服放大器或冷却风扇2.降低周围温度
46
伺服电机过热
伺服电机温度的提高驱动热保护器
1.伺服电机周围温度超过40度
查看环境温度,应为0-40度
2.伺服电机已经过载
1.减小负载2.复查操作模式3.使用提供较大输出的伺服电机
3.编码器的热保护器出错
过载1
伺服放大器的负载超过过载保护的特性
负载比率300%:
2.5s或更多
负载比率200%:
100s或更多
1.伺服放大器在超额的持续输出电流中使用
2.伺服电机不稳定且振荡
1.为执行自动调整,重复加速/减速动作2.改变自动调整响应的设置3.将自动调整置关,变为手动调整
3.机械碰撞
1.复查操作模式2.安装限位开关
4.伺服电机连接错误。
伺服放大器U、V、W输出端与伺服电机U、V、W输入端不匹配
5.编码器错误
伺服电轴的转速随伺服关闭而减慢,累计反馈脉冲量的变化与旋转角度成比例。
假如有跳跃指示或中途返回,则编码器出错
51
过载2
机械碰撞或类似情况导致几秒输出电流流过
1.机械碰撞
1.检查操作模式2.安装限位开关
2.伺服电机连接错误。
3.伺服电机不稳定且振荡
4.编码器错误
52
超范围错误
偏差计数器脉冲的下降超过了参数No31的设定值
1.加速/减速时间常数过小
提高加速减速时间常数
2.转矩限值过小
增大转矩限值
3.由于转矩不足而不能使电机启动导致电源电压下降
1.检查电源供给能力2.使用提供较大输出的伺服电机
4.位置控制所获得1(参数No13)值小
提高设置值并调整,以确保操作
5.伺服电轴由外部力来转动
1.当转矩被限定,提高此限定值2.降低负载3.使用提供较大输出的伺服电机
6.机械碰撞
7.编码器错误
8.伺服电机连接错误。
8E
连续通讯错误
发生在伺服放大器和通讯设备(如个人计算机)间的通讯错误
1.通讯电缆出错
(电缆断或短路)
修复或更换电缆
2.通讯设备(如个人计算机)出错
更换通讯设备(如个人计算机)
88
看门狗
CPU部分出错
伺服放大器出错
如果在CN1A,CN1B和CN3连接器断开后接通电源,报警(88)发生
9.3 报警
如果发生E7、E9或EE报警,伺服处于关的状态就被确认。
假如出现其他任何报警,操作仍可继续,但会有报警或不执行正常操作。
根据此部分排除原因。
使用伺服配置软件装置来查处报警原因。
92
电池电缆开路报警
绝对位置探测系统的电池电压低
1.电池电缆开路
2.电池电压下降至2.8V或更少
更换电池
96
有效地址设置报警
不能使有效地址的返回精确定位
1.下降沿脉冲的保持比非地址范围的设置更明显
排除脉冲下降产生的原因
2.有效地址的返回在操作指令中执行
减小位移速度
3.位移速度快
9F
电池报警
绝对地址探测系统的电池电压下降
电池电压降至3.2V或更少
E0
再生超范围报警
再生电源超过内置再生制动电阻或再生制动装置的再生电源是有可能的
允许内置再生制动电阻器或再生制动装置的再生电源增加到再生电源的85%或更多
呼叫状态显示及检查再生负载率
1.减小频率2.更换再生制动装置以获得较大容量
3.减小负载
E1
过载报警
可能发生过载报警1或2
负载增加至85%或更多,过载
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- 三菱 伺服 报警 代码