四轮定位仪车辆连续跑偏质量问题的解析Word文档格式.docx
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同时,还校正方向盘。
(二)四轮定位仪工作流程
在测试台全部原位的情况下,将被测车辆行驶到四轮定位仪上。
整个测试流程为:
扫码――过渡板收回――轴距调整――操作者按启动按钮――车轮旋转――对中――浮动板释放――操作者安装方向盘――地坑内操作者进行四轮调整――调整合格――测试结束――车轮停止――浮动板锁定――对中退回――过渡板伸出――打印测试结果――车辆下线
整个工作流程的主要环节解释如下:
1.扫码:
通过扫码可以确定车辆出厂号并将测试结果打印,同时送入数据库,作为车辆质保凭证。
另一个作用是通过扫码,确定车型以改变设备轴距及激光传感器位置(四轮定位仪可适合多种车型混流生产)。
2.过渡板收回:
使四个车轮完全与辊子接触,目的是让辊子带动车轮旋转。
3.对中:
对中装置从外侧扶正车轮,对中合理压力为50公斤左右。
4.轴距调整:
根据车型自动变换轴距,即使前后辊子中心距和被测车辆车轮中心距相吻合。
5.车轮旋转:
电机拖动辊子带动车轮旋转。
6.浮盘释放:
车轮下面支撑的浮动板释放,使车身处于自由浮动状态。
7.安装方向盘规:
安装方向盘规,校正方向盘,把车轮摆正。
8.四轮调整:
根据屏幕显示的前束、外倾值手工调整轮胎位置。
9.测试结束:
操作者将前束、外倾值调整到工艺要求的范围内,结束操作。
三.四轮定位仪测试原理分析
(一)四轮定位仪的基本测量结构
四轮定位的精度主要取决于测试方法和测试结构,且二者有密切的关联。
我们的设备使用的是三传感器非接触式测量。
所谓三传感器形式,是指用三个传感器进行测量。
三个传感器成品字形布置,分别处于9点、12点、3点钟位置。
3点、9点传感器用来测量X方向的轮胎位置数据,上面的12点传感器和底下两个的中点连线,用来测量轮胎Y方向的位置数据。
为平均误差,每个位置的距离实际上是采集许多个激光点的反射距离来平均确认的。
下图是一个激光头发射激光的局部示意图。
12点激光头
12点激光头的发射光线
3点激光头的发射光线
图1:
激光测量装置
前束和外倾的计算是利用每个轮胎测试的三个点形成的平面倾角来计算的。
车轮前后中心径线和车辆前后中轴线的夹角称之为前束,车轮上下中心径线和地面垂线的夹角称之为外倾。
(二)四轮定位的控制结构
测量的距离信号通过模数转换板进入到计算机系统,经过数学分析计算出前束、外倾值。
三个激光传感器组成一个测量树。
这样的的激光树有四个,分别用于测量四个轮胎。
系统整体控制结构如下:
图2:
激光测量系统控制结构
四个车轮计算后的前束、外倾值动态显示在屏幕上,作为操作工人调整的目视依据。
(三)四轮定位算法过程
四轮定位基本算法采用如下步骤:
1.测取车轮轮胎轮廓线
激光系统通过发射激光及接收激光的方式,测量车轮轮廓。
通过连续的光束,读取并用计算机模拟出车轮轮胎轮廓。
这个轮廓包括车轮边沿及车轮本身的毛刺、字迹等“扰动”成分,是必须处理的。
图3:
第一次测试后的模拟轮胎轮廓曲线
2.提取高点附近的计算区段
厂家提出两种算法:
1)轮胎壁过滤算法——经过过滤平滑处理,以消除轮胎变形、毛刺及字母影响。
2)轮胎边缘跳动补偿——去掉轮胎边缘及周期性的跳动。
经过以上处理,提取高点附近的一个区段的十几个点的数据,进行后续运算。
图4:
经过过滤及补偿算法后的轮胎轮廓曲线
3.计算最高点
在图3的基础上,从距离数据上筛选出最高点。
图5:
提取到最高点后的轮胎轮廓曲线
图中的X号标志出轮胎的最高点,这个点成为前束及外倾的计算依据。
(四)、前束、外倾的计算
1.计算前束
假设:
L:
高点到激光头的距离,D:
轮胎测试圆直径,Toe:
前束,Cam:
外倾。
“前”、“后”(9点钟、3点钟)指前后激光传感器。
则:
每次采集后计算的前束值为:
Toe0=arctg[(L前-L后)/D]-------------
(1)
如果方向盘转角θ不为零,则还要根据传动比λ把方向盘对前束的影响折合成一个角度θ0,总前束的计算要把这个角度减掉。
即:
θ0=θ×
λ---------------------------
(2)
实际前束为:
Toe=Toe0-θ0=Toe0-θ×
λ-----------(3)
2.计算外倾
假设3、9点钟传感器测量到的轮胎高点连线的中间点平均距离为L下:
Cam=arctg[2(L上-L下)/D]
=arctg{2[L上-(L前+L后)/2]/D}----(4)
其中,L下=(L前+L后)/2
在工人调整时,整个测量过程是动态的。
测量结果可以动态显示在屏幕上,操作者通过屏幕显示把握调整状态,直到调整合格为止。
四.路试跟踪情况及原因分解
为了找到问题的症结,我们跟踪测试了上千台车,并现场记录了相关数据。
最终得出的车间反应为跑偏的问题主要有如下几种:
1.路试中车辆行驶方向盘扶正后,车辆行驶中跑偏。
我们的国家标准为0.5米/百米,实测结果超过这个标准,实际约2米左右。
2.车辆行驶不跑偏,但方向盘偏,离散范围为1.5-3.5度。
稳定时应在2度以内,工艺控制为3度。
3.同一台车路试后重复测量,前后数值不一致。
4.行驶不跑偏,但踩刹车时发生跑偏。
5.在调整正常允许范围内调整不到合格区段。
这些问题都有一定比例,特别是第1、2种情况,占据全部问题车辆的80%。
但工艺、质量、车间等各部门普遍简单判定为设备问题。
因此,需要甄别。
我们的看法是:
1.第1、2个问题可能跟设备有关。
2.第3个问题可能反映出产品自身及前期装配过程中产生装配间隙,路试后造成重复测试不一致。
3.第4个问题明显是两侧刹车间隙不同造成的,也反映为设备问题。
4.第5个问题应该是后桥悬架装配时,装配调整不合适,造成后桥调整中心和四轮定位设备调整中心偏离过大。
在上千组跟踪数据记录面前,判别思路变得相对清晰起来。
五.造成四轮定位跑偏的相关原因分析
车辆出现跑偏是四轮定位工序经常遇到的一个异常棘手的问题,产生问题的原因非常复杂。
由于它和整车质量息息相关,探讨它有其特殊的重要意义。
经过一系列分析、检修、调整、试验,认为如下因素会对车辆跑偏造成影响:
1.四轮设备的标定:
如果设备基准漂移或变化,会产生批量跑偏,多数跑偏可以通过重新标定四轮定位仪来解决。
2.后悬架分装机:
该设备用于后桥悬架装配及调整,控制不好,会对跑偏产生影响。
即出现上面的第5种情况。
这时,可以检查其状态或重新标定。
3.车辆后悬系统设计问题:
MAZDA的车辆也有少量跑偏现象,每天都有几台。
他们认为是后悬系统的设计问题,目前,MAZDA产品部门正在研究。
4.传感器信号通道故障:
可以通过监视成像图象来比较。
通过对十二个传感器图形的比较,可以找到传感器是否有损坏。
5.对中器问题:
厂家认为,对中器对调试影响很大。
如果力量过大,会使车轮变形,造成调整误差。
最合适的压力在50公斤左右。
6.轴距问题:
如果设备轴距不合适,加上我们的车辆轴距波动较大(10毫米),可能造成浮动机构和设备固定结构的干涉,使调整结果受到影响。
7.环境干扰问题:
环境光线对设备会造成影响。
我们的设备在下午时,环境光线很强,是否会有比较大的影响有待观察。
必要时,可以采取遮光措施。
8.辊子的中心高:
左右辊子中心高是否在一个水平上将对测量结果产生一定影响。
9.浮动机构:
是否有间隙,旋转是否灵活。
10.轮胎压力:
轮胎压力必须均衡,否则也会影响跑偏。
11.整车装配间隙问题:
MAZDA也认为悬架系统装配间隙偏大,这样就能解释经过路试的车辆回来与路试前一致性不好的问题。
这可以通过适当加长四轮调整前的震动格栅的方法来解决。
12.方向盘水平:
方向盘的调整基准如果不正确,对整车导向系统会造成不良影响。
这时,要重新校正方向盘倾角仪。
13.控制标准问题:
我们的国家标准比日本更加严格。
比如跑偏距离,我们的国标是每百米允许0.5米,而日本是2米。
标准上比较大的差异,是形成产品设计控制不严的一个原因。
而在我们路试中可能反馈为跑偏。
14.左右置方向盘对调问题:
日本MAZDA产品设计是右置方向盘,而我们改为左置结构。
大家都认为会带来影响,但影响多大有待确认。
15.推进角问题:
MAZDA推进角设计偏大,认为会有轻微影响。
16.基准架与标定方法:
基准架如果不出现磕碰,一般不会对跑偏构成影响。
它是通过三坐标测量的,厂家没有向我们交代过测试基准架的手段和方法。
目前我们使用的宝克公司设备测量基准架一共要测算72项数据,并输入到计算机系统中。
至于实际标定,我们的标定只标零度。
而目前比较合理的标定形式,除零度外,还标1度或者3度、5度等。
这样实际上是既标零点,也标增益,更有利于提高标定精度。
17.车体高:
车体高度对跑偏有轻微影响。
前期底盘加高后,跑偏有一定程度的改善。
18.测试方法问题:
MAZDA公司要求调整后轮时,驾驶室不能上人,调整前轮时,驾驶室要有人。
这样做主要是考虑配重问题,他们认为这样会对调试结果有影响。
我们的工艺则没有这样的要求,但基本也能控制在公差范围内。
以上因素,都和车辆跑偏有一定关系,因此,我们要和工艺、质量保证部门共同探讨车辆跑偏的可能原因,以期得到正确的结论。
六.我们实际采取的措施
结合以上分析,我们采取了如下措施:
1.检查更换激光传感器。
经过测试和图象观察,发现一个传感器(LF)的成像只有两个点。
但设备进厂以来一直是这样,而且长期生产。
我们认为它是不正常的,可能逐步质变,而成为跑偏的主要原因。
下图是该传感器的图形。
图6:
左前(LF)传感器成像
我们更换了该传感器,发现跑偏率明显下降。
2.调整和标定后悬架装配机
我们对该设备的机械装夹系统进行了精度调整,并对其精度进行了标定,控制了悬架调整的偏差。
使得悬架调整中心和四轮定位中心一致性获得改善。
从而改善了整车方向性调整。
3.对设备机械结构进行调整
我们对四个浮动盘进行了清理和检修,同时对其水平状态进行了调整,使得设备基本精度得到改善。
其中,还发现一个浮动棍子的下支撑轴承出厂时装配反,我们进行了改装。
4.电气系统传输线路检修
我们发现,部分电子线路板清洁状况不好,我们进行了清洗。
同时,对传感器、AD板、计算机
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